中車長春軌道客車股份有限公司工程技術部 吉林 長春 130062
正文:
內藏門系統是地鐵車輛常見的車門結構之一,驅動方式為電控驅動,在車門開或關時,門葉在車體外墻板與內飾板之間的夾層(門套)運動。具有如下特點:
驅動機構占用車輛空間小,這與內藏門的運動方式有關。內藏門只作沿車長方向的直線運動,沒有曲線運動,因此驅動機構相對簡單。
1)質量較輕。
2)手動開、關門所需力量較小,一般在單門扇50-90Nm之間。
雙扇雙控電動內藏門系統結構特點如下:
1)每個門扇擁于獨立的驅動機構;
2)每個門扇擁于獨立的控制單元;
3)可以實現單門開、關功能;
4)可以實現單門隔離功能;
5)降低運營清客故障率,增加乘客的乘坐舒適感。
6)車內車外雙側密封結構,門機構安裝點采用90°分布方式,對安裝工藝要求特別高。
7)內藏門系統下部采用下導軌與踏板集成的結構,導致下導軌調整受限于踏板位置。
上述特點,均會導致車門開、關力增大。
針對24扇車門進行試驗,第一次調整后車門開關力分布在50-130Nm之間,其中14扇門開門力超過標準值89Nm,8扇門關門力超過標準值89Nm。這里第一次調整后開門力設為O1,關門力設為C1,開門力超標比例設為E1,關門力超標比例設為E2,E1、E2為負值,則不超標,為正值則超標。24扇門整體故障率設為F1,整體故障率F1=38%,非小概率事件,亟待研究解決。
由于車門接口較多,車門的外部接口情況、門系統自身故障、設計結構原因等都會對車門開、關力產生影響。這里采取模糊聚眾的方法選取主要的影響因素。
1)車門運行過程中有外物產生阻力
2)車門系統上滑道與下滑道平行度超出標準容忍值
3)車門系統驅動絲扛扭曲,與驅動螺母產生阻力。
針對上述3中影響因素進行試驗驗證,研究這三種影響因素對車門開、關門力的影響度。
3.1 檢測車門運行過程中的障礙物
1) 檢測上滑道、下滑道中是否存在障礙物,并將障礙物去除。
2) 檢測車門運行區間內是否與其他部件刮蹭。
經檢查,門板上的后部密封膠條在車外方向與車體部件刮蹭、在車內方向與內飾板刮蹭,造成車門開、關過程中產生阻力。
3) 車門關門過程中有200-300mm行程內與上密封膠條接觸,且存在壓縮,造成關門阻力增幅大。
3.2 檢測門系統上滑道、下滑道的平行度
使用激光墨線儀,檢測上下滑道的平行度,發現故障門系統,平行度達到4mm,超出標準值2mm。
3.3 檢測門機構驅動絲杠與驅動螺母咬合狀況手動晃動驅動螺母,如驅動螺母在任一方向無晃動量,則為咬合過緊,絲扛與驅動螺母之間產生應力,需要將驅動螺母重新調整,釋放應力。經檢測,14扇門驅動螺母不同程度咬合過緊,需要重新調整。
4.1 調整門板膠條,使其在門套內自由運動
將門板后部膠條沿車體橫向調整,使其在內套內自由運動,與任何部件無刮蹭。
將上部密封框去除,使車門運行至關門狀態200-300mm形成內無膠條阻力,僅存上下導軌的影響因素。改善后開門力變化=O2-O1,關門力變化=C2-C1,如表2所示,21扇門開關門力值降低明顯,占總門數98.85%。僅7扇門開門力超出標準89Nm,3扇門關門力超出標準89Nm,故障率降低至17%。
4.2 修正門系統上滑道、下滑道平行度
1)使用激光墨線儀將上滑道的平行線標記在車體上。并按照標記線安裝下滑道。
2)調整下滑道組件的直線度
改善后,開門力變化=O3-O2,關門力變化=C3-C2,如圖9所示,門開關門力值降低明顯,4扇門開門力超出標準89Nm,0扇門關門力超出標準89Nm,故障率降低至7%。
4.3 調整驅動螺母與絲扛咬合情況。調整后門開門力變化=O4-O3,關門力變化=C4-C3,如表4所示,門開關門力值降低明顯,0扇門開門力超出標準89Nm,0扇門關門力超出標準89Nm,故障率降低至0%。
本文論證了影響內藏門開、關門力的主要因素有三點:
1、內藏門系統自身組件,如橡膠條、門板等于其他接口部件存在刮蹭,能夠將故障率由38%降低至17%,是車門系統開關門力普遍增大主要因素。
2、內藏門系統上滑道、下滑道平行度超差,能夠將故障率由17%降低至7%,是車門系統開關門力增大的主要因素。
3、內藏門系統驅動絲杠與驅動螺母之間咬合產生應力,針對與開門力、或關門力單一方面較大影響明顯,是車門系統開、關力增大的次要因素。
本文改善方案成果顯著,車門開、關力下降幅度明顯,故障率降低明顯。研究成果經驗可在軌道交通制造行業內進行推廣。