劉欽祥
(南陽二機石油裝備集團股份有限公司,河南南陽473006)
車載連續管作業設備是油氣田勘探開發過程中的重要設備,深入石油天然氣勘探、鉆井、修井以及運輸等方面,在勘探、開發、油井增產和現場服務等領域發揮積極作用,是油氣田領域降低生產成本、減小勞動強度、提高油氣產量的關鍵設備。隨著油價的低位振蕩,開發商千方百計降低鉆井成本,與常規的轉盤或頂驅旋轉鉆井作業相比,連續管鉆井技術有其獨有的作業優勢:1)不需要接單根,避免卡鉆事故的發生,減少鉆井液對地層的污染[1-3];2)結構緊湊,適合快速移運;3)不需要壓井作業;4)適合高溫高壓井、水平井等復雜井,對復雜井有巨大的經濟效益和社會價值[4-5]。
南陽二機生產的LXGFC40連續管作業機,在一定程度上解決了連續管作業設備對井口需要吊車、位移調節范圍小、運輸不便、費用較高等缺點,在國內某油田現場調試使用過程中,這種作業設備暴露出如下幾個缺點:1)二類車底盤長度、寬度、運輸和承載力等諸多受限,致使井架高度、寬度受限;因注入頭中心偏移原因,在隨井架起升過程中與井架距離太近難以控制,需要幾人用繩子保持平衡,尤其大風天氣對工人的體力是個不小的挑戰[6];2)這種作業設備在作業時只能與連續管滾筒呈一字型排列,占地面積要求大,增大施工成本,對于一些井場面積不規則的作業區域難以施工;3)常規液壓小絞車由于井架天車的移動、鋼絲繩的纏繞角度等問題,導致小絞車容易出現亂繩問題,且液壓小絞車液壓鎖存在工作時間長易泄壓現象,這對安全施工是個巨大安全隱患,液壓小絞車本身沒有剎車裝置,在進行注入頭起降作業時難以有效控制高度;4)液壓系統只能滿足液壓支腿、液壓小絞車和起升缸使用要求,注入頭要單獨使用液壓系統,即作業過程需要兩種液壓源;5)注入頭吊裝不合理,重心不在幾何中心,致使在吊裝過程中容易偏轉,很難控制吊裝位置。
針對上述問題,南陽二機集團對LXGFC40連續管作業機的結構進行了改進,具體如下:在滿足3C認證的前提下,使用自制底盤,優化井架和天車結構,增大連續管作業設備的使用區域范圍;使用的新型氣動絞車自帶里巴斯繩槽,優化氣動絞車的安裝角度,實現天車移動工況下絞車不亂繩,氣動絞車的帶式剎車結構避免液壓泄漏造成的安全隱患,消除危險源;滿足安全生產需要。改進后的型號定為LXGFC40B。
1)自制底盤。采用XD40/8×8運載車(自制車架)替代二類底盤加副車架型式,這種結構與副車架加二類底盤相比具有:a.車架大梁采用自拼焊接結構,抗彎截面系數大,承載能力更高,無中間連接,作業安全可靠性高;b.車架自帶液壓支腿,作業時液壓支腿支起承受載荷,避免輪胎承受作業載荷;c.自制運載車采用國內濰柴WP10系列發動機,功率大、轉矩大、瞬時響應靈敏、皮實耐用,車輛尾氣排放[7~9]滿足國五排放要求,廢氣中有害成分如CO、NOX、PM小于國五要求;變矩器采用進口Allison4430 ORS,最大靜轉矩3525 N·m,帶有下坡減速器,滿足GB7258機動車運行安全技術條件,總質量大于12 t的專項作業車必須有輔助制動的要求;d.運載車采用4根車橋,分為前雙橋和后雙橋結構,其中前雙橋為轉向和驅動橋,后雙橋為驅動橋;常規路面采用后雙橋驅動行駛,泥濘路面或者山地、丘陵、叢林、沙漠等地區后雙橋驅動力不足的情況下,掛合前加力,滿足復雜路況運輸要求。
2)井架。井架采用單片式桁架結構,前傾、前后雙開口,井架有2根負荷繃繩,井架大負荷作業時起平衡作用,防止井架后翻,天車下方有4根防風繃繩,抗風能力強;優化注入頭通過井架的通道,在天車前、后、左、右移動過程中,注入頭到井架內側的距離更大,保證支起井架過程中不需要專用人員拉安全繩,減低作業勞動強度,結構安全可靠。
3)注入頭作業方向不受限制。新型結構使在井場作業時,注入頭與連續管滾筒的作業角度在0°~180°范圍內隨意排放,能有效減小設備對井場面積要求,對于一些山區和土地昂貴的地區,極大降低作業費用;對叢林地區能減少對林木和草地的破壞,有效拓展連續管作業技術在鉆井作業中的使用范圍。
4)氣動絞車的應用。氣動絞車同液壓小絞車相比具有以下特點:排繩整體不亂繩,拉力大,氣動絞車采用手動剎車裝置,避免了液壓絞車容易漏油造成的環境污染,方便操作,手感強,能夠徹底解決液壓絞車自帶液壓鎖長時間工作帶來的壓降,避免壓降引起的注入頭下降,保證施工作業安全、可靠。
5)變矩器輸出液壓系統。液壓泵通過帶泵箱實現動力輸出,高壓泵通過換向閥實現低壓和高壓的轉換,高壓系統供給注入頭使用,低壓系統供液壓支腿、起升缸使用,低壓和高壓通過雙鎖閥實現互鎖,且高壓是鉆井作業,低壓是前期準備工作,作業時間不沖突,輸出實現駕駛室和液控箱雙向控制,且雙控能實現互鎖,避免誤操作。
6)一體運輸。連續管作業機在進行轉場運輸過程中,注入頭兩側的空間被充分利用,將井口工具和設備安放在專用運輸支架上,能夠將刮削器、防噴器、接頭體、轉換短節、井口裝置等一體運輸,降低運輸作業成本。
發動機功率為190 kW(1800 r/min),變矩器最大靜輸入為3525 N·m,井架額定載荷400 kN,最大抗風能力為110 km/h,工作環境溫度為-20~45℃,注入頭可起升高度大于12 m(注入頭底部到地面),車尾離井口中心最大作業距離為2.5 m,注入頭前后可調節距離為600 mm,天車左右可調節距離為400 mm,井架最大傾斜度為7°,整機(含井架外形尺寸)為14 500 mm×3000 mm×4200 mm,整機質量為23 t。
實驗以增大效益、數據可靠、性能優異為目標,應用模態實驗、靜態試驗和動態實驗相結合的方法[10],以便連續管作業機動態作業安全可靠。對測試不穩定或有安全隱患的部件進行分析,優化設計,例如井架單片桁架結構的改進確定,起升液壓缸的連接等。
設備實驗之前進行外觀和關鍵焊縫的檢查,外觀主要包括目視檢查和外形尺寸,關鍵焊縫主要指車架大梁和井架等承載件。
1)外觀和外形尺寸。目視設備不能有碰撞和明顯缺陷,外廓尺寸符合3C一致性要求,滿足SY/T5534油田專用車通用技術條件。
2)關鍵焊縫。關鍵焊縫進行無損檢測,車架大梁采用磁粉探傷,無相關線性顯示,無大于3 mm的圓形顯示,沿大梁焊縫間隔小于1.6 mm的相關顯示不多于3個;井架大腿采用磁粉探傷,無大于3 mm的圓形顯示。
根據出廠驗收規范,連續管作業設備的幾個主要實驗應該在一定的時間內做完,包括液氣壓實驗、絞車提升實驗、注入頭的旋轉實驗、運轉部件的溫升實驗,噪聲不得超過85 dB[11~12]。
1)抗風能力。抗風能力試驗是通過有限元分析而進行的。模擬工況為無鉤載,風速風速60節(結構及附件重量動載系數為1.1),0°、45°、90°正吹、斜吹、側吹;在此工況下井架的穩定性判別系數最大為0.96847<1.0,安全。
2)液氣壓系統。液路系統[13~16]壓力為21 MPa和14 MPa時,換向閥在2個壓力級別下分別保壓5 min,液壓表不允許有壓降,各接頭處不得有滲漏,各執行閥件和元器件動作是否可靠,檢查與指示名牌標識的一致性等;氣壓在0.7~0.8 MPa時,保壓5 min,壓降不得大于0.03 MPa。
3)井架。井架起落,氣動絞車起吊注入頭,注入頭移出井架后,注入頭導向架在0°~180°之間自由定位,大鉤帶載荷情況下天車能夠前后、左右移動等。
4)路試。路試是在山區土路和國道上進行的,總路試里程為500 km,最高運行速度為60 km/h,總的運行狀態良好,能夠滿足用戶的使用要求。
實驗證明改進后的連續管作業機,完全避免了LXGFC40存在的不足,滿足了當前用戶的使用要求。而且該連續管作業機還具有常規鉆修機不具備的工作可靠性,性能穩定性,復雜路況的移運靈活性,而且輔助費用低廉,預計搬家費用只有其他鉆修機的1/10,在一些溝壑交叉的區域內也可以通過直升機完成運輸工作。近年來,隨著非常規油氣資源的大發展,開采技術的進步倒逼開采設備的升級換代,而我國煤層氣主要集中在山西,頁巖氣主要在四川、重慶山區,交通不便,這些特定的區域,加上連續管作業的優勢,必將推動連續管作業的大發展。