王志峰
(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)
在轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)中,氣柜利用效率的高低直接影響著鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐煤氣的回收利用水平。提升氣柜的利用效率,有助于增加轉(zhuǎn)爐煤氣的回收量。安陽(yáng)鋼鐵公司10萬(wàn)m3威金斯氣柜(以下簡(jiǎn)稱(chēng)10萬(wàn)柜)自2007年11月,開(kāi)始回收二煉軋廠3×150 t轉(zhuǎn)爐的轉(zhuǎn)爐煤氣以來(lái),氣柜運(yùn)行平穩(wěn)。2017年3月,隨著65 MW發(fā)電機(jī)組的投運(yùn),拓寬了轉(zhuǎn)爐煤氣的用途,轉(zhuǎn)爐煤氣的日均回收與外供量穩(wěn)定在160 萬(wàn)m3~180 萬(wàn)m3;自2017年4月中旬安鋼二煉鋼廠3×35 t轉(zhuǎn)爐回收的轉(zhuǎn)爐煤氣也并入10萬(wàn)柜以來(lái),回收與外供量迅速增大,由于二次風(fēng)機(jī)輸送能力、用戶(hù)使用量較小和工藝控制的原因,致使氣柜拒收或少量回收煤氣的次數(shù)增多,造成氣柜利用效率降低。通過(guò)設(shè)備改造、增加煤氣用戶(hù)、優(yōu)化轉(zhuǎn)爐煤氣回收與外供的工藝控制,加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)機(jī)制的執(zhí)行能力,有效提升了氣柜的利用效率,做到了轉(zhuǎn)爐煤氣的全收全供。
安陽(yáng)鋼鐵股份公司10萬(wàn)m3威金斯氣柜轉(zhuǎn)爐煤氣回收及外供系統(tǒng)包括二煉軋廠(3×150 t)及二煉鋼廠(3×35 t)共6座轉(zhuǎn)爐、一次風(fēng)機(jī)、10萬(wàn)柜、電除塵器、二次風(fēng)機(jī)、65 MW發(fā)電機(jī)組及相關(guān)設(shè)備,轉(zhuǎn)爐煤氣的回收工藝如圖1所示[1]。

圖1 安鋼10萬(wàn)m3氣柜轉(zhuǎn)爐煤氣的回收工藝
威金斯氣柜又稱(chēng)橡膠膜密封干式氣柜,作用是暫時(shí)儲(chǔ)存、混勻煤氣、穩(wěn)定管網(wǎng)壓力,適用于轉(zhuǎn)爐煤氣的瞬間大流量回收。10萬(wàn)柜的操作上限為90 000 m3;下限為20 000 m3。當(dāng)氣柜柜容達(dá)到90 000 m3時(shí),氣柜控制系統(tǒng)向一次風(fēng)機(jī)發(fā)出拒絕回收信號(hào),同時(shí)聯(lián)鎖氣柜進(jìn)口蝶閥關(guān)閉,未能回收的剩余煤氣只能放散;當(dāng)氣柜柜容下降到20 000 m3時(shí),停止二次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,保持一定柜容避免氣柜活塞落床。
氣柜的利用效率,是指煉鋼工序產(chǎn)生的合格轉(zhuǎn)爐煤氣能否做到氣柜的全收全供。2017年3月,隨著65 MW發(fā)電機(jī)組的投運(yùn),轉(zhuǎn)爐煤氣的回收使用量穩(wěn)定在日均160萬(wàn)m3~180萬(wàn)m3;自2017年4月中旬安鋼二煉鋼廠3×35 t轉(zhuǎn)爐回收的轉(zhuǎn)爐煤氣也并入10萬(wàn)柜以來(lái),轉(zhuǎn)爐煤氣的回收量迅速增大,同時(shí)因轉(zhuǎn)爐煤氣用戶(hù)較少、二次風(fēng)機(jī)輸送能力和工藝控制的原因,也使氣柜拒收或少量回收煤氣的次數(shù)增多,造成氣柜利用效率降低。
轉(zhuǎn)爐煤氣回收是一種間歇的瞬時(shí)大流量作業(yè)方式,而外供是連續(xù)穩(wěn)定的,氣柜作業(yè)呈現(xiàn)“吞股吐穩(wěn)”的特點(diǎn),活塞上下運(yùn)行頻率較快。由于轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)受到冶煉品種、軋機(jī)生產(chǎn)的影響較大,生產(chǎn)節(jié)奏變化大,毫無(wú)規(guī)律可言,在2座150 t轉(zhuǎn)爐或3座150 t轉(zhuǎn)爐同時(shí)進(jìn)入煤氣回收期時(shí),瞬時(shí)流量達(dá)到最大,以二煉軋廠的轉(zhuǎn)爐煤氣回收為例,每爐鋼可回收轉(zhuǎn)爐煤氣18 000 m3~22 000 m3,在2座轉(zhuǎn)爐同時(shí)回收時(shí),可回收煤氣約40 000 m3,氣柜活塞上升速度為1.35 m/min;在3座轉(zhuǎn)爐同時(shí)回收時(shí),可回收煤氣約60 000 m3,氣柜活塞上升速度為2.03 m/min;增加二煉鋼廠的轉(zhuǎn)爐煤氣回收作業(yè)后,以生產(chǎn)極限狀態(tài)下的6座轉(zhuǎn)爐同時(shí)回收時(shí)煤氣量合計(jì)約70 000 m3為例,氣柜活塞上升速度為2.37 m/min,活塞運(yùn)行速度均在設(shè)備允許值≤4 m/min以?xún)?nèi)。
轉(zhuǎn)爐煤氣的回收與外供作業(yè)是同時(shí)進(jìn)行的,上述分析僅為單純的氣柜進(jìn)氣作業(yè),在回收與外供同時(shí)進(jìn)行時(shí),若回收量與外供量相等時(shí),活塞是相對(duì)靜止的;因此,氣柜活塞的運(yùn)行狀況滿(mǎn)足6座轉(zhuǎn)爐的同時(shí)回收與外供作業(yè)。
在轉(zhuǎn)爐煤氣的回收與外供作業(yè)中,氣柜起著決定性作用,提升氣柜的利用效率,做到轉(zhuǎn)爐煤氣的全收全供,對(duì)企業(yè)的節(jié)能減排有積極地作用。對(duì)于氣柜回收煤氣作業(yè),低柜容較好;而對(duì)于外供煤氣,高柜容較好,為保證生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行,尋求一個(gè)最佳柜容有利于提升氣柜的利用效率。若要做到煤氣的全收,必然需要預(yù)留合適的空間,即在生產(chǎn)中保持一個(gè)合適的柜容,在多座轉(zhuǎn)爐完全回收煤氣后柜容要低于90 000 m3,以做到煤氣的全收,同時(shí)也有利于煤氣的穩(wěn)定連續(xù)外供,作業(yè)中出現(xiàn)的轉(zhuǎn)爐煤氣少量回收是指多座轉(zhuǎn)爐同時(shí)進(jìn)入回收狀態(tài)時(shí)氣柜到達(dá)柜容上限時(shí)未完全回收造成的一種現(xiàn)象;低柜容有利于煤氣回收作業(yè),但不利于煤氣外供作業(yè),這是生產(chǎn)作業(yè)中的一個(gè)矛盾,因此需要在生產(chǎn)中設(shè)定一個(gè)柜容,應(yīng)對(duì)不同回收狀態(tài),以做到轉(zhuǎn)爐煤氣的全收全供。
在前后工序溝通不暢時(shí),多座轉(zhuǎn)爐同時(shí)進(jìn)入回收期,煤氣回收瞬時(shí)流量達(dá)到最大,如果此時(shí)氣柜柜容較高,無(wú)足夠空間儲(chǔ)存煤氣,只能進(jìn)行全部或部分的放散,無(wú)法回收煤氣形成氣柜利用效率降低,勢(shì)必影響煤氣回收作業(yè);或在轉(zhuǎn)爐煉鋼計(jì)劃變動(dòng)后,煤氣回收量隨之波動(dòng),氣柜柜容短時(shí)間的大幅升降造成頻繁的開(kāi)停風(fēng)機(jī),又因此原因?qū)γ簹庥脩?hù)的生產(chǎn)穩(wěn)定有很大影響,因此聯(lián)絡(luò)機(jī)制的建立勢(shì)在必行。
從某種意義說(shuō),氣柜可理解為一種通道,煤氣回收量與外供量保持平衡時(shí),氣柜活塞是穩(wěn)定不動(dòng)的;從轉(zhuǎn)爐煤氣外供的作業(yè)分析,安鋼10萬(wàn)柜的煤氣用戶(hù)為65 MW發(fā)電機(jī)組和1#煤氣混合加壓站,只要用戶(hù)有能力消耗轉(zhuǎn)爐煤氣,回收量可以不受限制,故10 萬(wàn)柜能夠滿(mǎn)足現(xiàn)有的6座轉(zhuǎn)爐的煤氣回收作業(yè)。
若65 MW發(fā)電機(jī)組需檢修時(shí),大量轉(zhuǎn)爐煤氣因無(wú)法使用只能點(diǎn)火放散會(huì)大幅降低氣柜的利用效率,故增加煤氣用戶(hù)是必要的選擇。
2017年10月對(duì)5臺(tái)二次風(fēng)機(jī)中的1#、2#風(fēng)機(jī)進(jìn)行了擴(kuò)容改造,風(fēng)機(jī)輸送能力由42 000 m3/h提升為60 000 m3/h,改造后風(fēng)機(jī)輸送能力得到較大提高,風(fēng)機(jī)改造前后的參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。

表1 風(fēng)機(jī)改造前后對(duì)比
2017年8月15日,10萬(wàn)柜通過(guò)專(zhuān)管向2×240 t鍋爐輸送轉(zhuǎn)爐煤氣,其轉(zhuǎn)爐煤氣的使用量為30 000 m3/h。
建立生產(chǎn)指揮系統(tǒng)、煉鋼工序、氣柜崗位、2×240 t鍋爐和65 MW發(fā)電機(jī)組之間的聯(lián)絡(luò)機(jī)制,制定《150 t/35 t轉(zhuǎn)爐煤氣回收、供應(yīng)與使用管理規(guī)定》,加強(qiáng)前后工序的生產(chǎn)信息溝通,在生產(chǎn)任務(wù)制定后,煉鋼工序和氣柜崗位獲知生產(chǎn)信息,氣柜作業(yè)人員控制柜容,氣柜預(yù)留足夠空間,以保證轉(zhuǎn)爐煤氣的全收,穩(wěn)定煤氣的外供,聯(lián)絡(luò)機(jī)制建立后,對(duì)工藝控制進(jìn)行優(yōu)化,采取以下措施:
1)二次風(fēng)機(jī)機(jī)后壓力控制在(8±2) kPa;
2)10萬(wàn)柜合理控制柜容和風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式;
3)保持150 t轉(zhuǎn)爐和35 t轉(zhuǎn)爐交接班時(shí)間段煉鋼爐數(shù)穩(wěn)定;
4)實(shí)行150 t轉(zhuǎn)爐錯(cuò)時(shí)煉鋼制度;
5)避免三座150 t轉(zhuǎn)爐同時(shí)進(jìn)入轉(zhuǎn)爐煤氣回收期;
6)煉鋼計(jì)劃制定后即時(shí)告知?dú)夤駦徫唬瑲夤駦徫缓侠碚{(diào)整回收與外供操作,保持65 MW發(fā)電機(jī)組和2×240 t鍋爐的轉(zhuǎn)爐煤氣使用量的穩(wěn)定;
7)轉(zhuǎn)爐煉鋼計(jì)劃出現(xiàn)臨時(shí)變更,煉鋼工序及一次風(fēng)機(jī)房提前30 min通知?dú)夤駦徫唬?/p>
8)保持65 MW發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)爐煤氣輸送量穩(wěn)定,在煤氣輸送量短時(shí)間波動(dòng)較大時(shí),以2×240 t鍋爐的流量調(diào)節(jié)為主,以1#煤氣混合加壓站的調(diào)節(jié)為輔。
氣柜崗位在每日的生產(chǎn)交接時(shí),通過(guò)生產(chǎn)指揮系統(tǒng)了解本作業(yè)時(shí)段的煉鋼計(jì)劃,預(yù)估每小時(shí)內(nèi)的煉鋼爐數(shù)及外供煤氣量,合理控制二次風(fēng)機(jī)的運(yùn)行臺(tái)數(shù),為做到轉(zhuǎn)爐煤氣的全收全供,在生產(chǎn)中針對(duì)在每個(gè)小時(shí)內(nèi)不同的回收爐數(shù)對(duì)氣柜柜容及外送量做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定,氣柜柜容及外送量參考值見(jiàn)表2。

表2 氣柜柜容及外送量參考值
通過(guò)設(shè)備改造、增加用戶(hù)、建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制及各項(xiàng)措施的實(shí)施,提升了氣柜利用效率,大幅降低了氣柜柜容過(guò)高而拒絕回收或少量回收轉(zhuǎn)爐煤氣的現(xiàn)象。
1)氣柜拒收或少量回收的爐數(shù),由風(fēng)機(jī)擴(kuò)容改造前的日均25次降至≤3次;
2)轉(zhuǎn)爐煤氣的月均回收量從2016年同期的3.4×107m3提高至2017年的6.6×107m3;
3)二次風(fēng)機(jī)機(jī)后壓力穩(wěn)定在8±2 kPa,有利于煤氣用戶(hù)組織生產(chǎn);
4)建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制,崗位之間進(jìn)行信息溝通,煉鋼工序產(chǎn)生的合格轉(zhuǎn)爐煤氣做到了全收全供,氣柜利用效率得到提升。
設(shè)備改造、聯(lián)絡(luò)機(jī)制建立后提升了氣柜的利用效率,煉鋼工序產(chǎn)生的合格轉(zhuǎn)爐煤氣實(shí)現(xiàn)了全收全供,現(xiàn)有的10萬(wàn)柜滿(mǎn)足了6座轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)需要,為環(huán)境保護(hù)和企業(yè)發(fā)電增效做出了貢獻(xiàn),對(duì)威金斯型氣柜實(shí)現(xiàn)回收多座轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的轉(zhuǎn)爐煤氣的全收全供、穩(wěn)定運(yùn)行提供了借鑒作用。
[1] 陳紅偉, 王志峰, 李衛(wèi)東,等. 兩座威金斯型氣柜運(yùn)行方式的探討[J].河南冶金,2017,25(2):28-31.