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用燒損率標定干熄焦績效操作實踐

2018-01-17 07:00:02張為斌李劍利王新會李學志
河南冶金 2017年6期

曹 文 張為斌 李劍利 張 淵 王新會 李學志

(安陽鋼鐵股份有限公司)

0 前言

干熄焦生產過程中,由于氣體循環系統負壓段的嚴密性,開啟爐蓋裝焦等因素的影響,會吸入一定量的空氣,其中的O2在通過干熄爐紅焦層時會與焦炭發生反應,生成CO和CO2;其次,空氣中的水份與紅焦發生反應生成H2;另外,紅焦在干熄爐預存段進一步熱解生成H2和CH4。因此,在干熄焦的循環氣體中會存在H2、CO、CH4等可燃成分。

為了保證系統的安全,需要有計劃地導入一定的空氣,使其與可燃成分完全燃燒,從而控制循環系統的氣體可燃成分濃度在安全范圍內 。但導入的空氣在與可燃成分燃燒的同時,也與紅焦發生反應,從而造成焦炭的燒損,影響焦炭的產量,增加焦炭的灰分,減少焦炭產量,同時使得排焦溫度升高。

1 存在問題

1.1 循環氣體組分變化大

循環氣體的成分的變化,主要發生于紅熱焦炭裝料的過程,循環氣體中的氧與焦炭的反應以及殘余揮發份的析出。為了防止CO、H2等可燃成分濃度達到爆炸極限,需要嚴格控制可燃成分的濃度,一般采用導入空氣法或充氮法進行控制。

循環氣體的組成,受熄焦裝置本身嚴密性的影響,生產能力愈大和冷卻段出口溫度越高,則循環氣體中可燃成分的濃度也越高。導入空氣控制法經濟方便,但吸入空氣將可燃成分燒掉的同時,鍋爐入口溫度將升高,排焦溫度升高,也會造成一部分焦炭的燒損。 循環氣體中所含可燃組分增加,在很大程度上使干熄焦裝置操作困難,設備易爆,循環氣體劇毒性增加,以此作為控制循環氣體成分的參考依據,其可燃成分對排焦溫度影響見表1。

表1 可燃成分對排焦溫度的影響

循環氣體成份CO控制值0~6%,完全燃燒可燃成分,致使在裝焦間隔時間內,安鋼75 t/h干熄焦平均空氣導入量為3 120 m3/h,做物料衡算計算得出燒損率為1.79%,每日增加焦炭燒損量達120 kg。

1.2 周邊溫度不均衡

75 t/h干熄焦由于排焦過程中出現溫度不均衡、風料比不匹配的情況等多種因素影響,經常出現周邊溫度偏差較大,在生產負荷波動時,同一水平面上的溫度差達到200 ℃左右,并且時有花焦出現;不僅對運焦皮帶產生不利影響,而且在此生產過程中焦炭燒損增加。為了杜絕花焦,降低排焦溫度,增加循環風量過大時,造成能耗浪費,干熄爐熱效率降低。

1.3 系統嚴密性的影響

循環系統的嚴密性對焦炭燒損的影響十分明顯。安鋼75 t/h干熄焦一次除塵器高溫膨脹節由于膨脹節內耐材脫落,膨脹節頂部波紋管燒穿泄漏,造成大量空氣漏入和系統嚴密性降低,在循環系統負壓區域大量吸入空氣后,由于負壓系統是溫度較低的區域,吸入的空氣不能燃燒循環氣體中的可燃組分,而是進入干熄爐與紅焦發生氧化和不完全氧化反應,直接燒損焦炭。其中不完全氧化反應會使循環氣體中的CO含量升高,需要再加入空氣加以控制,因此系統的嚴密性對焦炭的燒損的影響是相當大的。同一套干熄焦裝置,在嚴密性好時候,燒損率可以小于0.6%;嚴密性差時,燒損率可在2%左右。

2 改進措施

2.1 穩定循環氣體組分

2017年4月,現場根據75 t/h干熄焦氣體分析儀為參照,我們采用開氮氣充入閥,持續補充氮氣,同時適當調節預存段壓力調節閥調整放散量。但因為生產氮氣壓力為0.6 MPa,而循環系統壓力僅為3.2 kPa,極大的壓力波動影響系統的穩定性,很容易造成焦炭浮起問題的發生,直接造成排焦溫度的升高。過多的空氣導入量,使系統氧含量增加,焦炭氧化反應加劇,造成焦炭燒損和排焦溫度的升高。經過對焦炭燒損的分析,控制CO濃度在2.5%~6%,可以較好地降低空氣導入量,尤其在焦爐檢修時間,空氣導入量可以從3 500 Nm3/h降低到2 016 Nm3/h,可以減少42%的空氣導入量。每小時可以減少13.9 mol的氧與焦炭反應,降低因燒損產生的熱量13.9×34 047 kJ/mol=473 678.8 kJ。按排焦量為30 t/h計算,可降低排焦溫度8 ℃。(1 000 ℃焦炭的比熱容為1.465 kJ/kg·℃, 100 ℃的焦炭比熱容為0.808 kJ/kg·℃)

2.2 采用正交試驗確定風料比

影響周邊溫度的主要因素分別為:排焦量、循環風量以及中央與周邊進風量比等。 為降低排焦溫度, 2017年5月通過試驗來確認并調整氣料比控制范圍,進一步穩定系統排焦。決定采用正交試驗來選定合適的操作條件,以實現精細化控制。

(1)試驗目的:通過正交試驗找出最佳工藝控制條件。

(2)考察指標:周邊溫度≤250 ℃。

(3)確定試驗選取的因素和位級:因素A:鍋爐入口溫度,因素B:排焦量,因素C:循環風量,因素D:中央與周邊進風量比。

(4)選取4因素3水平進行試驗,具體參數和試驗過程見表2、表3。

表2 正交試驗因素及位級表

表3 L9(34)正交試驗表

另外,又進行了補充試驗。依據級差分析,理論周邊溫度最佳為:A2B1C3D3。但是,根據現場實際要求,C3風量為 80 000 m3/h時的周邊溫度為213 ℃, C2風量為75 000 m3/h時的周邊溫度為239 ℃,后者在節省電能、防止焦炭浮方面更符合要求,故選擇最佳方案為:A2B1C2D3。因此,確定最佳氣料比為75 000 m3/h÷65 t/h≈1 150 m3/t。

最終,選定當前操作條件為:中央與周邊進風量比為1:0.95,排焦量為65 t/h ,循環風量為75 000 m3/h,鍋爐入口溫度為925 ℃ 。

2.3 膨脹節耐材改進

年修期間,對膨脹節的原波紋管耐材澆注結構進行砌筑耐火磚拱頂結構改造,斷面兩側預留的膨脹縫用陶瓷纖維氈壓實。側墻用粘土磚,非工作面層用高鋁質輕質磚,中間設滑動層砌筑。拱頂拱角設計為38 °,用莫來石耐火磚和高鋁質輕質磚砌筑,兩側和拱頂伸縮節伸縮位移和膨脹縫均改為在兩邊各留45 mm,膨脹縫和伸縮位移總寬度為90 mm。拱頂砌筑完成后,在拱頂上部回填保溫輕質粘土,膨脹節上部外保護罩是用軟連接進行密封,保證一定的伸縮度同時也防止雨季雨水滲透侵蝕。上部膨脹節原澆注耐材損壞如圖1所示,改進后的砌磚耐材結構如圖2所示。

3 改進后運行效果

3.1 改進后運行狀況

采取上述措施進行改進后,循環氣體的成分趨于穩定,周邊溫度趨于均衡,系統嚴密性得到很大改善,排焦溫度運行區間由改進前190 ℃以上改善到確保運焦皮帶安全運行的190 ℃以下,并連續運行觀察4個月,排焦溫度保持穩定,如圖3所示。

爐況穩定后,再次做了物料衡算,將改進前后重要參數進行了對比,結果見表4。

圖1 膨脹節原澆注耐材損壞

圖2 膨脹節改砌磚的結構

圖3 排焦溫度實施前后對比

調節閥開度/%空氣導入量/(Nm3·h-1)排焦溫度/℃CO/%O2/%碳燒損率/%改進前4831001940.950.611.79改進后2523201793.650.221.12

3.2 改進效果

⑴ 通過以上操作方法的改進,干熄焦焦炭燒損率由原來的1.79%降為現在的1.12%,確定了干熄焦的最佳氣料比為1 150 m3/t。

⑵ 干熄焦系統內的O2含量由原來的0.61%左右降低為現在的0.22%左右,不僅可使焦炭單產保持較穩定水平,增加煉焦效益。

⑶ 提高干熄焦各點溫度和壓力等數據的優化,保證干熄爐的正常穩定生產。同時可以降低排焦溫度,而且可以保護干熄爐內耐火材料,提高耐火材料的使用壽命,提高干熄焦噸焦蒸汽產量。

4 效益分析

經過上述的探索和改進,把控制可燃成分所需的空氣導入量由原來的平均3 220 m3/h,降低至2 600 m3/h以下,焦炭燒損率控制在1.1%。每天可以減少焦炭燒損量120 kg。年減少焦炭燒損量41.4 t,按照1 600元焦/噸計,年增加效益=41.4×1 600=66 240元。

5 結論

用燒損率標定干熄焦績效操作是能源績效管理的一種有益嘗試,在干熄焦焦炭燒損的優化和操作過程中,無論是排焦溫度降低還是提高焦炭產量、改善焦炭質量或者是穩定干熄焦工序運行、提升鍋爐發電方面都取得一定效果,同時也延長了75 t/h干熄爐耐材使用壽命。

[1] 潘立慧,魏松波.干熄焦技術[M].北京:冶金工業出版社,2005:245-251.

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