林建民
(山東鋼鐵集團日照有限公司 冷軋部,山東 日照276800)
冷軋單機架軋機自動控制系統優化
林建民
(山東鋼鐵集團日照有限公司 冷軋部,山東 日照276800)
單機架軋機自投產以來故障頻發,控制元件運行環境差,程序漏洞多,操作畫面不直觀是造成問題多發的直接原因。通過加強電氣元件保護措施,優化控制程序及操作畫面,完善系統連鎖保護,增加控制網絡診斷功能等方式,單機架軋機設備誤時月均下降了65%,有效保障了設備高效平穩運行。
單機架軋機;自動控制;優化;誤時
某單機架六輥可逆冷軋機年設計產能20萬t,產品厚度規格0.2~1.2 mm,最大軋制力18 000 kN,最快軋制速度1 250 m/min。機組配置1臺開卷機、兩臺卷取機、六輥可逆式軋機、乳化液系統、高低壓液壓系統、稀油潤滑和油氣潤滑系統等,配有X射線測厚儀、激光測速儀、張力測量儀等先進測量設備,主傳動采用芬蘭ABBACS6000傳動控制系統,輔傳動采用西門子6se70傳動控制系統,在國內首次使用西門子TDC控制系統,通過CFC編程完成軋機壓下、速度、張力調節、板型控制、主軋機負荷平衡、帶長計算、斷帶檢測和機架保護、軋機外圍設備動作等功能,在同類軋機中屬于中高檔水平[1]。但相比于國外引進的機組,控制系統不夠成熟,設備質量和安裝精度不高,導致問題頻發,故障居高不下,月均有效作業率最低至37%。
通過對每個月設備誤時細分化解,按照故障類型統計,發生DP故障一次,查找故障困難導致誤時較長;HGC發生頻次高且誤時長,占到總誤時的12%;接近開關和傳感器類故障發生頻次高,損壞率高,總誤時時間長,分別占總誤時的21%和12%;測厚儀誤時占到11%。
1)HGC系統運行環境差,突發故障多。單機架HGC(液壓輥縫控制)控制系統安裝在軋機牌坊底部,壓力傳感器、伺服閥等控制元件受到乳化液的沖刷,處于高溫潮濕環境中,導致伺服閥和壓力傳感器的信號接口經常出現短路或者斷路問題,造成元件損壞和斷帶,每次故障處理都很麻煩,單次誤時甚至長達8 h,嚴重制約了生產節奏。
2)DP通訊故障缺乏報警診斷信息,故障處理不便。單機架軋機采用西門子Profibus-DP現場總線,網絡鏈路長,通訊故障多發,但在出現問題后,系統沒有檢測,軋機會繼續軋鋼,導致控制參數不能及時更新,帶鋼厚度波動,甚至斷帶。現場站點較多,通訊故障不好診斷,尤其是時斷時通的狀態下更是無從下手,給設備維護帶來很大不便。由于存在隱患,操作工無法提速生產,嚴重制約了生產節奏。
3)程序控制不合理,對設備造成損害,導致停機,甚至斷帶。單機架軋機現場設備控制簡單,大部分是開關電磁閥,控制精度不高,設備的準確定位無法保證,經常出現液壓缸內泄或管路漏油導致導板臺不到位、自行下落、張力達不到設定值、夾送輥液壓馬達損壞等問題,打亂了正常生產節奏,也加劇了設備的損壞。
4)軋制主畫面不直觀,操作不方便。軋制主畫面信息量大,數據較多,但直觀性差。如穿帶、點動、建張、起車等的連鎖均需要操作工翻頁才能看到,張力差只是顯示數據,不直觀,其他像軋制力、電機電流等棒狀圖也沒有直觀的報警值,對操作工的警示作用不明顯,均需要修改和優化。
綜上,單機架軋機在控制系統、安全保護、現場設備的使用均存在諸多問題,需要一一優化。
單機架軋機液壓輥縫控制系統(HGC)主要由PI控制器、伺服放大器、伺服閥、控制閥、液壓缸、壓力傳感器、Sony位移傳感器及液壓管路等構成[2-3],其位置閉環控制見圖1。
由于上壓式軋機液壓HGC缸長期在乳化液蒸汽環境中運行,經常出現伺服閥和壓力傳感器故障,導致急停斷帶,平均誤時在4 h以上;軋制時操作工擔心出現斷帶而不敢提速,速度一般都低于300 m/min,嚴重影響單機架軋機產能。如果能夠實現HGC動態響應功能的測試,就可以通過查看測試曲線來判斷HGC可能存在的問題,從而縮短故障查找時間,提高故障判斷的準確性。故從兩個方面對HGC系統進行了優化:

圖1 HGC位置控制框圖
1)對元件保護。HGC控制系統壓力傳感器、伺服閥等元件的中間接線箱安裝在軋機牌坊下立柱上,與乳化液收集槽相鄰,軋制時高溫乳化液蒸汽就會滲到接線箱內引起短路,經常燒壞壓力傳感器,因此,將接線箱移到牌坊外面;伺服閥航空插頭受乳化液蒸汽侵蝕出現開焊現象,損壞后多次焊接已經無法使用,需要更換防護等級更高的接頭。
2)動態響應測試功能的實現。為了適時測試液壓缸動作時伺服閥和磁尺的相應情況,位置控制模式下,在參考輥縫上疊加一個波形為方波或正弦波的附加輥縫值,用方波來檢測液壓缸的響應速度,用正弦波來檢測磁尺和伺服閥的動態性能,可有效檢測到伺服閥和磁尺的運行狀況。
3.2.1 TCS系統和傳動系統DP網絡診斷功能開發
單機架現場TCS系統和傳動系統采用DP網絡將各個從站連接到TDC,共37個從站。使用CFC語言編程,利用DPDIAG塊讀取主站狀態、診斷數據傳輸丟失、從站丟站的功能,可對網絡中各個從站進行監控,如果從站有通信故障,就會從主站讀出相應從站狀態,發出丟站報警,系統故障停車,并在HMI畫面上該站顯示紅色。
3.2.2 乳化液介質系統DP網絡診斷功能開發
單機架乳化液介質系統采用西門子S7-300系列PLC控制,有5個子站,其中包括稀油潤滑智能從站,各站分散在地下油庫,出現通信故障后不便查找,利用Step7編程軟件中SFC51功能塊,通過讀取主站CPU的系統狀態信息,來判斷從站是否存在數據通信超時和丟站的問題,將結果存入DB82中,同時作為故障停車的條件連入系統,程序如下所示:
CALL"RDSYSST"
REQ∶=TRUE
SZL_ID∶=W#16#692//讀取從站診斷信息
INDEX∶=W#16#1
RET_VAL∶=MW0
BUSY∶=M2.0
SZL_HEADER∶=#length
DR∶=P#DB82.DBX70.0 BYTE 8//結果輸出到DB82
P#DB82.DBX70.0 byte18中為每個DP從站(16×8=128)保留一位,地址為Address 1的DP從站的狀態保存在第三個字節的Bit 1位中,地址為Address 3的DP從站的狀態保存在第3個字節的Bit 3位中,依次類推,如果從站對應的位被置位,則表明那個DP從站沒有通信上或丟站。
3.3.1 程序優化
1)導板臺位置無法保持的優化。對于導板臺在軋制中下落丟信號的問題,采用置復位命令使導板臺抬起時抬起命令保持,電磁閥一直得電,落下時落下命令保持,電磁閥一直得電,從而避免了在軋制時信號丟失出現停車的現象。
2)主電機潤滑系統保護連鎖。主電機稀油潤滑沒有檢測,一旦出現缺油,就會造成減速箱燒毀的嚴重后果,新加油流檢測開關,將信號作為故障停車的條件引入系統,一旦發現油流信號丟失,系統就產生報警信號,并全線故障停車。
3.3.2 液壓馬達控制的改造
單機架入口液壓馬達在穿帶和甩尾時落下,隨著導向輥的速度旋轉,起到引導帶頭的作用。但原設計中使用的是電磁開關閥驅動,控制精度不高,馬達速度不能調節,穿帶和甩尾的速度分別是15 m/min和40 m/min,馬達在驅動時一直按照最大速度運行,和帶鋼產生相對摩擦,造成馬達燒毀。為了減少設備損壞,將馬達控制改為比例閥控制,在穿帶和甩尾時分別以不同的速度和帶鋼速度匹配,延長使用壽命。
通過新加分頁功能,優化畫面布局,在盡量顯示信息的情況下減少畫面點,使主畫面簡潔明了,操作人員主要關心的厚度、軋制力、輥縫、彎輥力等顯示明顯,對起車、建張等影響工藝過程的條件進行優化,在不切換畫面的情況下通過下拉菜單的方式顯示出來,并新加連鎖判斷的畫面,方便操作人員對各個條件的判斷。
自2016年下半年開始優化,通過不斷總結找出影響軋機作業率的關鍵因素,不斷對控制程序進行優化。對現場元件加強保護并定期維護,電氣設備誤時逐漸減少,到2017年1月,機組作業率達到83%,2017年上半年電氣自動化誤時顯著減少,同期下降了65%。
[1] 張楊,楊小勇.1450 mm六輥可逆冷軋機自動控制系統的研究與應用[J].裝備制造技術,2010(6):88-89.
[2] 孫杰,張殿華,曾玉清,等.單機架可逆冷軋機自動控制系統[J].冶金自動化,2008,32(1):45-48.
[3] 丁修堃.軋制過程自動化[M].北京:冶金工業出版社,2009.
Optimization of the Automatic Control System for the Single Stand Cold Rolling Mill
LIN Jianmin
(The Cold Rolling Department of Shandong Iron and Steel Group Rizhao Co.,Ltd.,Rizhao 276800,China)
TG334.9
B
1004-4620(2017)05-0056-02
2017-9-20
林建民,男,1982年生,2006年畢業于東北大學自動化專業。現為山東鋼鐵集團日照有限公司工程師,從事電氣自動化技術工作。
single stand mill;automatic control;optimization;fault time