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淺析庫區(qū)無人自動化行車系統(tǒng)操作終端監(jiān)控畫面設計優(yōu)化

2017-09-15 06:31:03蔡杰劉剛
華東科技 2017年8期
關鍵詞:故障作業(yè)信息

文/蔡杰 劉剛

淺析庫區(qū)無人自動化行車系統(tǒng)操作終端監(jiān)控畫面設計優(yōu)化

文/蔡杰 劉剛

無人自動化行車系統(tǒng)概述(UACS )

根據(jù)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》規(guī)定,以鋼鐵工業(yè)結(jié)構調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級為主攻方向,提高鋼鐵工業(yè)自主創(chuàng)新能力。加快應用新技術、新工藝、新裝備,對企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設施、裝備、生產(chǎn)工藝條件進行改造,不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程,升級企業(yè)技術裝備,提高資源綜合利用水平,增強新產(chǎn)品開發(fā)能力,加快產(chǎn)品升級換代,加強安全生產(chǎn)保障。2017年6月,中國和德國簽訂了《〈中國制造2025〉創(chuàng)新中心合作協(xié)議》,加強《中國制造2025》和德國“工業(yè)4.0”在智能制造領域的技術合作和人才培養(yǎng)合作。近幾年,寶鋼領先國內(nèi)鋼鐵業(yè),啟動了行車無人化庫區(qū)改造等智慧制造工作,標志著寶鋼智能化制造正式啟動。

行車作為鋼鐵企業(yè)庫區(qū)內(nèi)最重要的物流吊運設備,根據(jù)自動化、信息化技術的應用程度和作業(yè)方式的發(fā)展可劃分為三個階段:

第一階段為操作、指揮配合階段;第二階段為MES階段,即生產(chǎn)制造執(zhí)行管理階段;第三階段為無人自動化行車階段,即UACS系統(tǒng)(unmanned automatic crane system)。

充分提升MES系統(tǒng)在庫區(qū)的信息傳輸、物料跟蹤、物流管控等方面的應用水平,實現(xiàn)物料入庫、出庫、信息錄入、行車吊運等庫區(qū)作業(yè)的自動化,可以優(yōu)化庫區(qū)的崗位配置,大幅減少操作人員的作業(yè)內(nèi)容和勞動負荷,優(yōu)化熱軋生產(chǎn)組織和業(yè)務流程,實現(xiàn)勞動效率的提升。

以2030單元C02庫區(qū)無人全自動行車系統(tǒng)結(jié)構(UACS)為例,無人自動化行車系統(tǒng)由無人行車系統(tǒng)、裝卸車子系統(tǒng)、地面庫區(qū)子系統(tǒng)[倉庫管理系統(tǒng)WMS(warehouse management system);人機交互界面(HMI,human machine interface)]、安全子系統(tǒng)組成。并與生產(chǎn)機組的2030區(qū)域的L3系統(tǒng),C101機組L2系統(tǒng),C102機組L2系統(tǒng),C602機組L2系統(tǒng),C101機組L1系統(tǒng),C102機組L1系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)通信。行車操縱方式分為全自動操作方式;司機室操作方式;遠程遙控操作方式。

▲ 圖一

由圖一可以看出,無人自動化行車系統(tǒng)(無人化)是由四部分組成,其中無人行車系統(tǒng)由行車PLC控制裝置(大車、小車、主、副卷裝置、駕駛室裝置、吊具)、位置檢測裝置等通過通信裝置與地面系統(tǒng)連接。

無人自動化行車系統(tǒng)主要指安裝在行車上,用于無人行車運行檢測、吊具防搖控制的設備。包括大車定位裝置、小車定位裝置、吊具電子防搖裝置、車載終端、狀態(tài)顯示屏等設備。(圖二)

地面系統(tǒng)組成:地上局子系統(tǒng)的設備主要包括服務器、操作終端(無人化監(jiān)控畫面)、打印機、平臺軟件、手持終端、網(wǎng)絡設備等。

▲ 圖二

裝卸子系統(tǒng)組成;裝卸車子系統(tǒng)主要負責掃描入庫車輛上的物料,生成相應的入庫物料吊起物理位置,掃描出庫車輛的鞍座信息或識別司機指定的落關位置,并將上述信息反饋回系統(tǒng)服務器。

安全子系統(tǒng)組成:安全管理與警示系統(tǒng)主要用于封閉區(qū)域的安全管理、地面人行通道的安全管理、車輛通道安全管理、地面設備連鎖。庫區(qū)安全管理與警示系統(tǒng)采用主從站配置方式,包括庫區(qū)封閉門禁系統(tǒng),通道監(jiān)控、異常許可和報警裝置等。

現(xiàn)有無人化庫區(qū)(操作終端)監(jiān)控畫面簡介

無人化自動化行車系統(tǒng)操作終端基本組成:無人化庫區(qū)監(jiān)控是地面系統(tǒng)的主要組成部分,分為無人化作業(yè)計劃、無人化信息、無人化信息統(tǒng)計、無人化作業(yè)等四個部分,每個部分分為不同的內(nèi)容,庫區(qū)操作人員根據(jù)畫面的監(jiān)控內(nèi)容和生產(chǎn)信息動態(tài)跟蹤、調(diào)整、協(xié)調(diào)、記錄、處置相關信息,確保安全順行,意義重大,由于無人化庫區(qū)作業(yè)面大和信息量大,所以高效能、直觀和分等級處置的要求對操作工來說特別重要。

無人化系統(tǒng)操作終端作業(yè)管理功能介紹:它分為11項內(nèi)容,即行車工作狀態(tài)畫面;過跨小車工作狀態(tài)畫面;車輛工作狀態(tài)畫面;入口鞍座信息畫面;PACK STATE畫面;行車故障/恢復查詢畫面;庫位信息查詢畫面;Temporary Yard(臨時包裝)畫面;Packing Coil in Yard(鋼卷包裝區(qū))畫面;Vhiecle Avoid System(避讓)畫面。

無人化系統(tǒng)操作終端信息管理:它分為行車作業(yè)結(jié)果分析(卷單位)畫面;駕駛員操作歷史畫面;行車作業(yè)故障卷查詢畫面;異常原因及預防畫面;PLC故障信息畫面;TC查詢畫面;報警信息查詢畫面;長期查詢畫面。

無人化統(tǒng)計分析管理:它分為行車作業(yè)分析畫面;操作統(tǒng)計分析畫面;PLC日報統(tǒng)計畫面;PLC報錯信息畫面;作業(yè)執(zhí)行時間分析畫面;行車等待時間畫面。

無人化系統(tǒng)操作終端作業(yè)計劃管理:它分為行車作業(yè)計劃查詢畫面;行車作業(yè)指令管理畫面;行車作業(yè)指令優(yōu)先級調(diào)整畫面;手工生成作業(yè)指令畫面;Weight Coil Job畫面;CAR NO REGISTER畫面;TWO FLOOR畫面。

對無人化庫區(qū)操作終端監(jiān)控畫面優(yōu)化的幾點思考

2014年冷軋1730無人化行車啟動改造工作,經(jīng)歷了三年多時間,其間對無人化的試點工作身有感觸,特別是對初期設計的系統(tǒng)有一定認知。2015年熱軋1580板坯庫行車無人化庫區(qū)改造持續(xù)到現(xiàn)在,其系統(tǒng)在1730無人化的基礎上有所優(yōu)化和側(cè)重。冷軋2030單元C02庫無人化改造今年計劃8月進行施工,目前對該系統(tǒng)設計正在進行討論之中,作為負責操作部分的管理,經(jīng)過對現(xiàn)場的使用了解和設備性能的掌握,結(jié)合各個區(qū)域的生產(chǎn)要求不同和未來管理需要,對無人化庫區(qū)操作終端(監(jiān)控畫面)優(yōu)化有幾點思考:

思考一:無人化庫區(qū)操作終端在自動化庫區(qū)基礎上有了本質(zhì)的不同,具備一定的信息管理功能。但是,無人化系統(tǒng)的統(tǒng)計功能還可以進一步優(yōu)化,比如:無人化系統(tǒng)操作終端信息管理對機組異常卷信息影響無人化運行的異常數(shù)據(jù)沒有可追溯性。如(圖三)也沒有統(tǒng)計分析的運用。

思考二:無人化庫區(qū)操作終端拆包裝區(qū)域未能體現(xiàn)庫區(qū)鞍座狀態(tài),比如鞍座是否有物料(鋼卷),該鋼卷是異常卷還是計劃卷等。

思考三:無人化庫區(qū)操作終端未能體現(xiàn)通道倒閘狀態(tài);如果地面車輛或人員通行,會發(fā)生安全事件。

思考四:無人化庫區(qū)操作終端除了行車外,未能顯示其他設備的傳感器數(shù)據(jù),這樣對監(jiān)控管理或者后期的故障排查不利,會浪費許多故障排查時間。

▲ 圖三

思考五:無人化庫區(qū)操作終端行車作業(yè)結(jié)果分析中行車各步驟耗時部分,對吊卷和放卷兩個步驟需要再細分。把吊卷分成夾緊、升起,把放卷分成松開和升起。這樣便于作業(yè)效率提升,滿足現(xiàn)場機組生產(chǎn)條件。(C102軋機速度是冷軋機組最快的,50秒就可以生產(chǎn)一個鋼卷30噸左右鋼卷)

思考六:無人化庫區(qū)操作終端系統(tǒng)故障沒有分類,按照設計,分為四個子系統(tǒng),但是故障統(tǒng)計卻沒有區(qū)分,容易造成故障排查思路不清。

思考七:故障信息統(tǒng)計功能不全面,且缺少故障排查手順,行車自動化程序設計完全可以做到故障點的信息采集工作,便于提高故障排除效率。

寶鋼無人化行車自動化系統(tǒng)升級改造是未來幾年的發(fā)展方向,也是寶鋼打造裝備制造技術升級、智慧制造工廠、提升勞動效率的重要手段。通過這次深入學習,了解了無人化自動系統(tǒng)的主要功能和各區(qū)域無人化改造的差異性,為后續(xù)的工作奠定了一定的基礎。

(作者就職于中冶寶鋼技術行分公司)

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