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某站低常溫外輸可行性分析

2017-07-18 11:55:41張浩大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠基建工程管理中心黑龍江大慶163000
化工管理 2017年17期

張浩(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠基建工程管理中心,黑龍江 大慶 163000)

某站低常溫外輸可行性分析

張浩(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠基建工程管理中心,黑龍江 大慶 163000)

隨油田開發(fā)的進行,某站外輸含水進入高含水范圍,外輸液粘度降低,低溫條件下管壁結(jié)蠟減少,本文結(jié)合某站實際運行情況利用溫降公式,對某站常溫外輸進行可行性的初步分析,并對常溫外輸后管壁結(jié)蠟情況進行理論預(yù)測,結(jié)果表明在某站實施4-10月份常溫外輸,冬季低溫外輸即可以降低氣耗又避免了過多改造,明顯提高了效益。

常溫外輸;溫降公式;結(jié)蠟;粘度;高含水

近年來國際石油價格持續(xù)降低,成本控制、節(jié)能降耗已成為油田一項重要工作,在老區(qū)低溫常溫集輸技術(shù)已試驗推廣驗證多年時,外圍油田由于單井產(chǎn)液量小,含水不穩(wěn)定,析蠟點溫度高等原因一直未進行大面積推廣。然而在集油站——聯(lián)合站的外輸中,外輸液含水多在75%左右、外輸液量大、管徑大,管線保溫層保護也較好,并且外輸液影響管路外輸?shù)闹饕奈镄粤髯冃詤?shù)由于含水上升產(chǎn)生很大變化,本文針對此情況對本站常溫低溫外輸進行可行性分析。

1 某轉(zhuǎn)油站集輸系統(tǒng)概況

某站集輸流程為三合一+大罐沉降的開式流程,計量間來液進三合一進行初步分離緩沖沉降后,再進入沉降罐進一步沉降,油經(jīng)外輸泵進加熱爐加熱后外輸,水經(jīng)摻水泵經(jīng)加熱爐加熱后進入計量間,調(diào)配水量后參與環(huán)狀摻水流程。某站轄49口油井,33口水井,日產(chǎn)液量310t,產(chǎn)油84t,摻水910t,外輸液含水73%左右,外輸管線長7.8km,現(xiàn)日耗干氣850m3,伴生氣1300m3,噸油耗氣25m3。

站內(nèi)集輸系統(tǒng)主要設(shè)備能耗來自兩個方面,一是加熱爐加熱介質(zhì)產(chǎn)生的氣耗,二是集輸系統(tǒng)各類機泵產(chǎn)生的電力能耗。在氣耗方面由主要可分為摻水加熱耗氣、外輸加熱耗氣、采暖加熱耗氣。

2 存在問題

某站在夏季停運一臺加熱爐的情況下依然無法保持停干氣集輸,5月份用氣超配額,噸油耗氣35m3左右。隊內(nèi)針對此種情況情況采取的節(jié)氣措施一是站內(nèi)降低三合一壓力確保伴生氣充分析出將原三合一壓力由0.1降至0.05;二是控制摻水溫度,根據(jù)環(huán)壓力、材質(zhì)、油井遠(yuǎn)近、產(chǎn)量等因素制定了一環(huán)一策的集油環(huán)溫度控制方案;三是加強井上套耳器管理確保伴生氣回收,取得一定成效,但耗氣仍然較高,有時使用仍超過礦配干氣量。

3 解決方案及效益分析

3.1 埋地管路軸向溫降

3.1.1 計算的基本假設(shè)

(1)該外輸管線經(jīng)長時間運行,熱力條件穩(wěn)定,輸量變化小,工況穩(wěn)定,輸油時同一段時間內(nèi)認(rèn)為地溫、氣溫不變。

(2)總傳熱系數(shù)K認(rèn)為是常數(shù),不考慮形成蠟層后K值變化。

(3)比熱c認(rèn)為是常數(shù),不考慮含蠟原油蠟晶析出后管內(nèi)液體比熱增大的影響。

(4)忽略延程摩阻生熱,忽略溫度降低時析出蠟潛熱的影響。

3.1.2 管道軸向溫度計算

某站至某一聯(lián)管線同時承擔(dān)某站輸油工作,某站外輸油在某站經(jīng)匯管與某站外輸油同時進入總外輸管線,某站末點溫度由實際測得56℃,某站如采取不加熱外輸出口溫度為42℃,由熱平衡方程可得混合后溫度為50.1℃,再由蘇霍夫溫降公式求得L=7800m時末點進站溫度Tz

可得Tz=41.88℃。

由于假設(shè)條件限定該溫度應(yīng)低于實際進站溫度,夏季常溫輸送可以達到進下站要求。

冬季可實施低溫外輸,某站外輸溫度控制到48℃,某站末點溫度65℃時混合后溫度57.8℃。自然地溫-11℃,計算得Tz= 44℃。

3.2 常溫外輸后管線結(jié)蠟情況分析

在管道外輸時蠟沉積形成蠟層后主要有兩方面影響,一是蠟層附著在管壁上形成保溫層總傳熱系數(shù)K降低,摩擦生熱增大管內(nèi)液體溫度降低減慢。二是蠟層形成后管徑變小、延程摩阻增大,增加能耗,甚至阻塞管道。

3.2.1 確定管內(nèi)油流開始析蠟時離出口距離

根據(jù)蘇霍夫溫降公式,在T析=44.5時,L=5121m,L蠟=7800-5121=2679m

3.2.2 蠟沉積速率確定

參考廠《原油集輸系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化運行現(xiàn)場試驗》結(jié)論中粘溫曲線,計算得Re=1415,判斷液體為層流區(qū)。在實際生產(chǎn)運行中可根據(jù)壓力變化數(shù)值進行反算取得結(jié)蠟層厚度。

3.2.3 高含水對管壁結(jié)蠟的影響

隨著原油含水增加尤其是超過轉(zhuǎn)向點后,結(jié)蠟量顯著減少,當(dāng)含水達到80%以后管壁上會形成水膜,影響蠟沉積,這說明原油達到高含水后,對管壁結(jié)蠟有抑制作用,利于實現(xiàn)低溫集輸[6]。

3.3 運行準(zhǔn)備

(1)管線保溫被破壞的部位需要重建保溫層,過渠等埋深不夠的位置需填埋,從而改善總傳熱系數(shù)K值。

(2)根據(jù)實際運行結(jié)蠟情況,可在每月選定一天進行高溫加熱外輸已達到管線融蠟熱洗的作用。

(3)試運時為確保外輸安全可進行通球試驗。

4 結(jié)語

(1)經(jīng)過理論計算,某站在4-10月份實施常溫集輸時進站溫度為41℃左右,在冬季進行低溫集輸時出站溫度50℃進站溫度為44℃左右,低常溫外輸方案是完全可行的,不僅可節(jié)約耗氣,而且涉及改造少方案費用低。

(2)為防止低常溫外輸時管壁結(jié)蠟影響外輸,建議每月1日高溫外輸12小時,起到熱洗管線的作用。

(3)現(xiàn)各站外輸溫度普遍較高,存在浪費現(xiàn)象,建議各站根據(jù)溫降公式重新計算本站合理的外輸溫度,達到降耗目的。

[1]劉楊王志華成慶林.大慶原油管輸結(jié)蠟規(guī)律及清關(guān)周期確定.

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