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某站低常溫外輸可行性分析

2017-07-18 11:55:41張浩大慶油田有限責任公司第八采油廠基建工程管理中心黑龍江大慶163000
化工管理 2017年17期

張浩(大慶油田有限責任公司第八采油廠基建工程管理中心,黑龍江 大慶 163000)

某站低常溫外輸可行性分析

張浩(大慶油田有限責任公司第八采油廠基建工程管理中心,黑龍江 大慶 163000)

隨油田開發(fā)的進行,某站外輸含水進入高含水范圍,外輸液粘度降低,低溫條件下管壁結(jié)蠟減少,本文結(jié)合某站實際運行情況利用溫降公式,對某站常溫外輸進行可行性的初步分析,并對常溫外輸后管壁結(jié)蠟情況進行理論預測,結(jié)果表明在某站實施4-10月份常溫外輸,冬季低溫外輸即可以降低氣耗又避免了過多改造,明顯提高了效益。

常溫外輸;溫降公式;結(jié)蠟;粘度;高含水

近年來國際石油價格持續(xù)降低,成本控制、節(jié)能降耗已成為油田一項重要工作,在老區(qū)低溫常溫集輸技術已試驗推廣驗證多年時,外圍油田由于單井產(chǎn)液量小,含水不穩(wěn)定,析蠟點溫度高等原因一直未進行大面積推廣。然而在集油站——聯(lián)合站的外輸中,外輸液含水多在75%左右、外輸液量大、管徑大,管線保溫層保護也較好,并且外輸液影響管路外輸?shù)闹饕奈镄粤髯冃詤?shù)由于含水上升產(chǎn)生很大變化,本文針對此情況對本站常溫低溫外輸進行可行性分析。

1 某轉(zhuǎn)油站集輸系統(tǒng)概況

某站集輸流程為三合一+大罐沉降的開式流程,計量間來液進三合一進行初步分離緩沖沉降后,再進入沉降罐進一步沉降,油經(jīng)外輸泵進加熱爐加熱后外輸,水經(jīng)摻水泵經(jīng)加熱爐加熱后進入計量間,調(diào)配水量后參與環(huán)狀摻水流程。某站轄49口油井,33口水井,日產(chǎn)液量310t,產(chǎn)油84t,摻水910t,外輸液含水73%左右,外輸管線長7.8km,現(xiàn)日耗干氣850m3,伴生氣1300m3,噸油耗氣25m3。

站內(nèi)集輸系統(tǒng)主要設備能耗來自兩個方面,一是加熱爐加熱介質(zhì)產(chǎn)生的氣耗,二是集輸系統(tǒng)各類機泵產(chǎn)生的電力能耗。在氣耗方面由主要可分為摻水加熱耗氣、外輸加熱耗氣、采暖加熱耗氣。

2 存在問題

某站在夏季停運一臺加熱爐的情況下依然無法保持停干氣集輸,5月份用氣超配額,噸油耗氣35m3左右。隊內(nèi)針對此種情況情況采取的節(jié)氣措施一是站內(nèi)降低三合一壓力確保伴生氣充分析出將原三合一壓力由0.1降至0.05;二是控制摻水溫度,根據(jù)環(huán)壓力、材質(zhì)、油井遠近、產(chǎn)量等因素制定了一環(huán)一策的集油環(huán)溫度控制方案;三是加強井上套耳器管理確保伴生氣回收,取得一定成效,但耗氣仍然較高,有時使用仍超過礦配干氣量。

3 解決方案及效益分析

3.1 埋地管路軸向溫降

3.1.1 計算的基本假設

(1)該外輸管線經(jīng)長時間運行,熱力條件穩(wěn)定,輸量變化小,工況穩(wěn)定,輸油時同一段時間內(nèi)認為地溫、氣溫不變。

(2)總傳熱系數(shù)K認為是常數(shù),不考慮形成蠟層后K值變化。

(3)比熱c認為是常數(shù),不考慮含蠟原油蠟晶析出后管內(nèi)液體比熱增大的影響。

(4)忽略延程摩阻生熱,忽略溫度降低時析出蠟潛熱的影響。

3.1.2 管道軸向溫度計算

某站至某一聯(lián)管線同時承擔某站輸油工作,某站外輸油在某站經(jīng)匯管與某站外輸油同時進入總外輸管線,某站末點溫度由實際測得56℃,某站如采取不加熱外輸出口溫度為42℃,由熱平衡方程可得混合后溫度為50.1℃,再由蘇霍夫溫降公式求得L=7800m時末點進站溫度Tz

可得Tz=41.88℃。

由于假設條件限定該溫度應低于實際進站溫度,夏季常溫輸送可以達到進下站要求。

冬季可實施低溫外輸,某站外輸溫度控制到48℃,某站末點溫度65℃時混合后溫度57.8℃。自然地溫-11℃,計算得Tz= 44℃。

3.2 常溫外輸后管線結(jié)蠟情況分析

在管道外輸時蠟沉積形成蠟層后主要有兩方面影響,一是蠟層附著在管壁上形成保溫層總傳熱系數(shù)K降低,摩擦生熱增大管內(nèi)液體溫度降低減慢。二是蠟層形成后管徑變小、延程摩阻增大,增加能耗,甚至阻塞管道。

3.2.1 確定管內(nèi)油流開始析蠟時離出口距離

根據(jù)蘇霍夫溫降公式,在T析=44.5時,L=5121m,L蠟=7800-5121=2679m

3.2.2 蠟沉積速率確定

參考廠《原油集輸系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化運行現(xiàn)場試驗》結(jié)論中粘溫曲線,計算得Re=1415,判斷液體為層流區(qū)。在實際生產(chǎn)運行中可根據(jù)壓力變化數(shù)值進行反算取得結(jié)蠟層厚度。

3.2.3 高含水對管壁結(jié)蠟的影響

隨著原油含水增加尤其是超過轉(zhuǎn)向點后,結(jié)蠟量顯著減少,當含水達到80%以后管壁上會形成水膜,影響蠟沉積,這說明原油達到高含水后,對管壁結(jié)蠟有抑制作用,利于實現(xiàn)低溫集輸[6]。

3.3 運行準備

(1)管線保溫被破壞的部位需要重建保溫層,過渠等埋深不夠的位置需填埋,從而改善總傳熱系數(shù)K值。

(2)根據(jù)實際運行結(jié)蠟情況,可在每月選定一天進行高溫加熱外輸已達到管線融蠟熱洗的作用。

(3)試運時為確保外輸安全可進行通球試驗。

4 結(jié)語

(1)經(jīng)過理論計算,某站在4-10月份實施常溫集輸時進站溫度為41℃左右,在冬季進行低溫集輸時出站溫度50℃進站溫度為44℃左右,低常溫外輸方案是完全可行的,不僅可節(jié)約耗氣,而且涉及改造少方案費用低。

(2)為防止低常溫外輸時管壁結(jié)蠟影響外輸,建議每月1日高溫外輸12小時,起到熱洗管線的作用。

(3)現(xiàn)各站外輸溫度普遍較高,存在浪費現(xiàn)象,建議各站根據(jù)溫降公式重新計算本站合理的外輸溫度,達到降耗目的。

[1]劉楊王志華成慶林.大慶原油管輸結(jié)蠟規(guī)律及清關周期確定.

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