孔令平(中國石化青島石油化工有限責任公司,山東 青島 266000)
C5對MTBE產品質量的影響及解決措施
孔令平(中國石化青島石油化工有限責任公司,山東 青島 266000)
甲基叔丁基醚(MTBE)裝置采用混合C4作為原料,由于混合C4原料中C5含量時常超標,導致催化蒸餾塔系統溫度上升,副反應增加,MTBE產品質量下降,通過分析和試驗,采取降低靈敏板溫度,排出C5的方法,降低系統中C5的含量,從而降低系統溫度,抑制副反應,提高MTBE產品質量。
甲基叔丁基醚;MTBE;C5產品質量;措施
MTBE合成主要有兩種原料,即異丁烯和甲醇,異丁烯不是單獨存在的原料,它廣泛存在于混合C4中,混合C4和甲醇分別經管道送進料泵中,增壓計量后合并到一條管道后,進入靜態混合器,充分混合后再進入進料預熱器中加熱到預定溫度后,進入醚化反應器催化劑作用下進行反應,之后在催化蒸餾塔內分離得到產品。由于原料C4中的C5含量時常超標,導致催化蒸餾塔系統溫度上升,副反應增加,MTBE產品中副產物增多,MT?BE產品質量下降。對此進行了分析、論證和比較,探索出了解決問題的辦法。
(1)醚化反應器壓降增大,床層溫度降低且溫度分布不均勻,異丁烯轉化率下降
(2)催化蒸餾塔底溫下降,靈敏板溫度溫差降低,溫度分布不合理,保證底溫的條件下靈敏板溫度升高,系統溫度升高,催化蒸餾塔催化劑床層溫度升高
(3)MTBE產品質量下降,純度降低,MSBE、DIB、DME等副產物增多
(4)MTBE總硫升高
(5)MTBE顏色加深
(6)MTBE辛烷值降低
(7)蒸汽和循環水用量增加,能耗增加
MTBE合成反應是原料中的異丁烯與甲醇在一定的溫度、壓力和酸性樹脂催化劑的作用下進行的,該反應的選擇性較高,C5增多會使醚化反應器中的副反應增多,影響醚化反應器及催化蒸餾塔的溫度、壓力等操作參數,從而對MTBE裝置造成以上影響。存在的副反應有:
2.1 異丁烯水合生成叔丁醇(TBA)

2.2 異丁烯二聚生成二異丁烯(DIB)

2.3 甲醇脫水生成二甲醚(DME)和水

2.4 甲醇與異戊烯生成甲基叔戊基醚(TAME)

2.5 甲醇與1-丁烯生成甲基仲丁基醚(MSBE)

醚化反應器中,C5增多會使甲醇異丁烯生成MTBE的主反應轉化率下降,剩余甲醇增多,反應器溫度降低,壓力降增大。異丁烯自聚生成DIB等副反應增加,放出大量的熱,反應器局部溫度升高,形成熱點,反應器溫度升高,甲醇與1-丁烯反應生成MSBE,甲醇與異戊烯反應生成TAME,甲醇脫水生成二甲醚等反應增加,使甲醇含量明顯減少,反應器溫度進一步升高,副產物增多。
催化蒸餾塔中由于含有C5,使塔板上混合C4與甲醇的共沸物的沸點升高,催化蒸餾塔系統溫度升高;使塔底MTBE與C5混合后沸點降低,底溫降低。要想維持住正常底溫,保證MTBE產品純度,把C5蒸上去則需提高蒸汽量,裝置消耗的蒸汽量增加,使靈敏板溫度升高,系統溫度也隨C5向上逐漸升高,反應段甲醇與1-丁烯反應生成MSBE,甲醇縮合生成二甲醚等副反應增加,放出大量熱,甲醇含量減少,反應段溫度增加,使更多的副反應發生,從而降低了MTBE產品純度。為了降低系統溫度,開大循環水量,開風機降低循環水溫度,從而降低塔頂回流溫度,使裝置能耗增加。
3.1 裝置介紹
為了能夠更好地進行本次探究,本文以某MTBE裝置為例進行研究。
3.2 解決措施
(1)根據反應器出口醚化產物化驗數據調整醇烯比,調整預熱器溫度
(2)催化蒸餾塔反應段補甲醇
(3)催化蒸餾塔調整操作
催化蒸餾塔中存在C5時,提高蒸汽量,把C5蒸上塔板,保持底溫處于正常狀態,靈敏板溫度隨C5含量增加而升高,系統溫度也隨之升高,催化蒸餾塔上塔反應段溫度升高,副反應增加。當甲基仲丁基醚等副產物含量增加到一定值時,把MTBE產品線切換至低純度儲罐,降低塔底蒸汽量,從而降低系統溫度,使C5落入塔釜,下塔液面上升。加大中間回流,降低上塔液面,把上塔的C5,MTBE等重組分轉移入下塔,從而降低上塔頂溫及催化劑床層溫度,降低甲基仲丁基醚,二甲醚等副產物。當下塔底溫迅速下降,下塔塔底液面迅速升高時,提高蒸汽量,控制靈敏板溫度不低于65度,不使C4落入下塔塔釜,開大MT?BE外送閥門,使C5隨下塔塔底物料迅速排出,當塔底液位低于15%時,關小MTBE外送控制閥至合適開度,使C5隨塔底物料平穩流出,適當調整蒸汽量,控制靈敏板溫度在66-70之間,底溫逐漸上升,下塔塔底液位也緩慢升高,調整MTBE外送控制閥使下塔液位保持在40%-50%間,保持穩定,維持裝置平穩操作,系統低溫運行。待化驗測得甲基仲丁基醚降到規定值以下后,逐步提高蒸汽量,把C5蒸上塔板,使底溫逐步升高到正常值,維持平穩操作,待化驗合格后切換至高純度儲罐。交替進行,直至混合C4原料中C5含量降低至正常值,集中把催化蒸餾塔中的C5甩出,MTBE產品中C5也下降到正常值,恢復正常操作。這樣,不但使C5順利排出系統,有效地控制副產物的生成,而且保證了MTBE儲罐的產品質量,提高經濟效益。
3.3 主要操作參數
原料C4中C5含量顯著增加,醚化反應器與催化蒸餾塔操作參數異常,調整醇烯比和預熱溫度,催化蒸餾塔調整操作,調整前后醚化反應器、催化蒸餾塔操作參數見表1、2

表1 醚化反應器主要操作參數

表2 催化蒸餾塔主要操作參數

111.3 81.3靈敏板溫度/℃下塔底溫/℃125 67.6 124.5 111.3 124.4 91.9 118.2 108.5 125.2 108.8 124.6 85.6 123.1 124.6 111 124.9
表1中1為正常操作時催化蒸餾塔的操作參數,2為C4原料中帶C5后,3是增加蒸汽量后,4是甩C5時,5是維持低溫C5隨MTBE外送時,8是恢復正常操作時。表2各項與表1相對應。
3.4 化驗數據分析與討論
每8小時對C4原料、醚化反應器出口產物、MTBE產品做一次化驗分析,調整前后分析化驗數據見表3、4、5。

表3 原料C4%

表4 醚化反應器出口醚化產物%

表5 MTBE產品%
表3為原料C4中各組分含量,可以看出原料C4中的C5顯著增加,表4為原料C4中C5含量顯著增加后醚化反應器出口醚化產物的化驗分析數據,可以看出C5增加后MTBE的產率與異丁烯的轉化率明顯降低,副反應增加,通過調整醇烯比提高了MT?BE的產率與異丁烯的轉化率。表5為相應時間MTBE產品質量的化驗分析數據,可以看出通過醚化反應器和催化蒸餾塔的調整操作,產品中C5及DIB、MSBE、TAME等副產物降低,系統中異丁烯自聚、甲醇與1-丁烯、甲醇與異戊烯等副反應減少,MTBE產品質量提高。
此外,在氣分裝置開脫碳五塔對混合碳四進行分離,得到輕碳四。以輕碳四為原料生產MTBE,有利于提高MTBE純度,并降低硫含量。
通過調整醚化反應器的醇烯比與預熱溫度有利于控制副反應的增加,通過調整催化蒸餾塔的操作,在反應段補甲醇及降低蒸氣把積攢C5及時甩出,有利于降低系統溫度,減少副反應,提高MTBE產品質量,節約能耗。
在氣分裝置開脫碳五塔得到輕碳四,以輕碳四為原料生產MTBE,有利于提高MTBE純度,并降低硫含量。
[1]萬俊國,王壽璋,邵建海.C5對MTBE裝置生產的影響及措施[J].齊魯石油化工,2002,30(4):314-316.
[2]王華檳,劉春勝.MTBE合成裝置醚后C4中甲醇和二甲醚含量高的原因分析及對策[J].石油煉制與化工,2010,41(4):4-10.