雷曦 方國青
【摘 要】YA反滲透膜用在一級除鹽RO裝置內部,用于去除淡水廠來水中99%以上的離子,降低后續離子交換器的負荷,降低再生頻率,減少酸堿的使用量。本文簡單介紹了除鹽水生產系統的工藝流程、反滲透膜清洗的時間及步驟、清洗前后的效果分析,以及分析反滲透膜污染的原因和后續的建議措施等。
【關鍵詞】反滲透;化學清洗;損傷;分析
0 前言
反滲透技術是當今較先進和有效的除鹽技術,其原理是在壓力作用下,水分子透過反滲透膜成為純水,水中的雜質被反滲透膜截留被弄水帶出。利用反滲透技術可以有效地去除水中的溶解鹽、膠體、細菌、病毒、細菌內毒素和大部分有機物等雜質。反滲透設備系統除鹽率一般為97-99%。
1 除鹽水生產系統的概況
某2*650MW核電機組除鹽水生產系統利用以過濾器、反滲透、離子交換的水處理技術,通過反滲透一級脫鹽,除去水中鹽類等物質,再通過離子交換進行深度除鹽。系統配置2套RO裝置,設計出力為2×100m3/h,采用美國“DOW”公司BW30-400FR型抗污染膜,一級兩段,一段14支,二段7支,每根壓力容器內裝有6支膜元件,兩套裝置共使用252支反滲透膜元件。設備初始投運時間為2014年10月10日。
2 反滲透膜清洗時間及步驟
2.1 清洗時間
11月4日對 1號反滲透進行抽膜檢查;11月5日—11月6日沖洗1號反滲透膜殼進水端部;11月7日—11月10日對1號反滲透進行維護清洗;11月14日—11月15日對1號保安過濾器更換濾芯;11月15日—11月16日沖洗2號反滲透膜殼進水端部;11月16日—11月17日對2號反滲透進行維護清洗.
2.2 清洗步驟
1號反滲透和2號反滲透均執行以下清洗步驟:
殺菌:使用濃度為2%,溶液溫度為28℃的KC-310A分段進行。
堿洗:使用濃度為2%,溶液溫度為30℃的KC-502-Z、EDTA、NaOH分段進行。
酸洗:使用濃度為2%,溶液溫度為28℃的KC-501-Z、HCL分段進行。
2.3 1號反滲透膜優化調整方式
清洗前后,為了判斷膜元件脫鹽率降低原因,對一段部分膜殼內個別膜元件進行了位置調整,其中將1號壓力容器的1號膜和6號膜互換位置,13號壓力容器的1號膜和14號壓力容器的6號膜互換位置,排查脫鹽率低膜元件的位置。
3 清洗效果分析
3.1 效果分析
1號反滲透:通過維護清洗前后數據對比分析,清洗后給水壓力保持0.51MPa,一段壓差0.11MPa,二段壓差0.12MPa;進水電導330μs/cm;淡水流量101t/h,濃水流量34t/h,回收率約77.2%;脫鹽率89.7%。與清洗前數據對比,一段壓差和二段壓差均降低0.01MPa,淡水流量增加3t/h,進水電導升高10μs/cm,脫鹽率降低了1.5%。
1號反滲透部分膜元件位置進行了調整,調整的編號為1號,13號和14號壓力容器。調整后1號、13號、14號出水電導率分別為49.9μs/cm、 29.66μs/cm、 51.55μs/cm,13號的出水電導率明顯好于14號的出水電導率。在調整過程中,由于把14號的最后一支膜元件和13號的第一支膜元件進行了位置調換,調整后的13號出水水質明顯優于14號出水水質,說明一段反滲透前端的膜元件脫鹽率數衰減程度較嚴重,因為通常前端膜元件更容易受到氧化損傷和機械損傷。
2號反滲透:通過維護清洗前后數據對比分析,清洗后給水壓力保持0.48MPa,一段壓差0.10MPa,二段壓差0.12MPa;進水電導309.6μs/cm;淡水流量102t/h,濃水流量33t/h;回收率約76.5%;脫鹽率92.5%。與清洗前數據對比,一段壓差和二段壓差均降低0.01MPa,淡水流量增加3t/h,進水電導下降30μs/cm,脫鹽率降低了1.5%。
3.2 污染成因分析
通過分析,反滲透系統存在問題主要為膜的機械損傷和膜氧化,同時也存在混合膠體等污染問題。
混合膠體污染:在拆膜檢查中發現,膜元件內存在以鐵膠體為主混合膠體污染。
機械損傷:通過對保安過濾器和反滲透抽膜檢查,發現保安過濾器濾芯機械受損嚴重,且濾芯出現脫落、折損的問題,進水沒有經過濾芯過濾直接進入反滲透膜元件,在拆膜檢查中已經證實,反滲透一段膜元件的進水端存在大量的鐵屑、砂礫和保安過濾器濾芯的碎屑等。機械雜質在高壓水流的攜帶下,造成膜片的磨損、變薄甚至穿透,導致膜元件發生不可恢復的機械損傷。
變價金屬的催化氧化:反滲透的進水水質鐵含量偏高,且膜元件內發現大量鐵屑,在進水存在輕微余氯的條件下,變價金屬鐵會加強氧化劑的氧化趨勢,同時,發現反滲透一段膜的進水側有鐵銹等物質,《陶氏技術手冊》中說明,當重金屬(鐵)含量較高時,會增加氯對反滲透膜的氧化作用,促進膜的降解,金屬氧化物(鐵銹)也會對反滲透膜元件的氧化降解。另外,Fe2+遇到氧化劑會轉變成Fe3+生成膠體Fe(OH)3,經過反滲透濃水段濃縮后,Fe(OH)3極易達到飽和而沉積于膜表面,不但會產生膠體污染還會造成生物污染,導致膜元件不可恢復性的損傷。
清洗前后脫鹽率變化的原因:其一,反滲透膜存在氧化及機械損傷現象,但是由于存在有機物和膠體污染物,降低了膜元件的鹽透過量,使得真正的透鹽率被屏蔽。進行化學清洗后,污染物被清除,反滲透膜元件表現出一個真實運行狀態,從而化學清洗后產水電導率出現增加現象和脫鹽率輕微的降低現象。其二,進水pH小于6.0,在弱酸條件下不利于膜元件的脫鹽效果,且無法脫除原水中二氧化碳等氣體,造成產水電導率的偏高。其三,清洗后較清洗前回收率升高5%,也會影響膜元件的脫鹽效果,導致產水電導率的偏高,脫鹽率下降。
4 建議措施
(1)化學清洗期間測定氯含量變動范圍較大,因此建議今后定期進行現場反滲透膜進水氯含量指標的測定,同時建議水廠投加二氧化氯時持續穩定,避免沖擊式投加。
(2)保證還原劑充分溶解,正確投加,嚴格控制反滲透膜元件進水余氯為零,防止膜元件的氧化。
(3)處理進水流過設備的生銹問題,控制反滲透進水鐵含量小于0.03ppm。
(4)調整反滲透進水pH到中性,避免弱酸條件下影響膜元件的脫鹽效果。
(5)嚴格保證保安過濾器的運行正常,觀察壓差變化情況,防止濾芯折損短路,導致顆粒物進入反滲透系統,造成膜元件不可逆轉的機械損傷。
5 結語
反滲透技術在電廠除鹽水處理中的應用極大地節約了大量的能源,保證了除鹽水生產系統的安全穩定運行,也提高了電廠的安全經濟效益。因此通過對反滲透膜的化學清洗,清洗前后的效果分析,可以使得反滲透膜能夠安全穩定的運行,在除鹽水生產系統中為離子床提供合格的水源。
【參考文獻】
[1]楊若冰.海南昌江核電廠1、2機組除鹽水生產系統手冊,2012.
[2]陶氏技術手冊.
[責任編輯:朱麗娜]