張曉磊

由于電站鍋爐內煤粉的燃燒情況復雜,外界因素影響較多,一旦出現波動,容易引起鍋爐滅火,給鍋爐本體和人身安全造成巨大損失。本文通過對洛陽石化2#煤粉爐滅火的影響因素進行統計分析,針對性提出改善措施,減少了鍋爐滅火次數,大大提高了鍋爐系統生產運行穩定性。
鍋爐滅火的危害
電站煤粉爐滅火是影響電廠安全經濟運行的嚴重事故,不僅造成發電量減少和重新點爐時的燃油消耗,還有可能引發其他次生事故。例如,鍋爐滅火后,主要參數、機組負荷迅速下降,除氧器壓力也隨之下降,若調整不及時,給水泵有可能產生汽化,導致鍋爐嚴重缺水;若鍋爐滅火后,不及時切斷入爐燃料,可能會造成滅火放炮,輕則影響鍋爐的使用壽命,重則造成停爐、停機,甚至導致鍋爐或汽輪機的損壞。此外,鍋爐滅火次數較多,會造成鍋爐和汽輪機收到反復熱應力的作用,對設備的壽命會有一定影響。
鍋爐概況
洛陽石化動力部#鍋爐是由北京巴威公司設計并制造,額定負荷220t/h,其型式為兀型布置、自然循環高壓煤粉鍋爐。
鍋爐設計煤種為無煙煤,采用球磨機、中間粉倉、熱風送粉的制粉系統。設計燃料、校核燃料與2015年實際煤種特性見表1。
鍋爐滅火的現象和原因
滅火時的現象
洛陽石化動力部2#鍋爐采用平衡通風、引送風機協調工作,正常情況下鍋爐爐膛壓力低于大氣壓20~70Pa運行,爐內煙氣溫度在800℃以上。發生滅火時,爐膛內-由于失去煤粉燃燒所釋放的大量輻射熱量而造成溫度迅速下降、煙氣體積急劇縮小,使爐膛壓力瞬間下降,爐墻受到由外向內的擠壓而造成一定損傷;如果煤粉繼續輸入,在爐膛內大量集聚,吸卷熱量后析出大量揮發分,揮發分和煤粉被瞬間點燃,溫度瞬間升高,煙氣體積急劇膨脹,引起爐膛壓力瞬間升高,使爐墻受到由內向外的壓力而造成一定損傷。鍋爐滅火時,爐膛壓力急劇減小而后瞬間變大,在-790~1532Pa之間巨幅波動;爐膛溫度下降約80℃;主汽壓力下降約0.4MPa。
引起滅火的原因
煤質影響。燃煤鍋爐的穩定運行與煤質的好壞、匹配程度有關,若煤質與設計或校核煤種偏差較大,特別是揮發分、水分、低位發熱量的影響至關重要。當鍋爐正在穩定運行時,一旦出現煤質波動,如果燃燒調整不及時,就有可能造成燃燒波動,甚至引起滅火。
制粉系統影響。制粉系統漏風嚴重,會造成進入爐膛的三次風(送粉乏氣風)溫度大大降低,影響爐膛內熱量平衡,不利于燃燒;另外,如果制粉系統出粉細度過大,會造成進入爐膛的煤粉揮發分析出時間增加、燃燒時間增加、煤粉燃燒不完全,鍋爐燃燒抗干擾能力變差,燃燒波動次數會大大增加。
爐膛溫度低的影響。爐膛溫度過低不利于燃料著火和穩定燃燒。爐膛溫度低一方面與鍋爐負荷有關,根據統計,鍋爐70%運行負荷時,爐膛溫度比滿負荷運行時低100~150℃;另一方面,鍋爐本體漏風會造成爐內燃燒惡化,也會威脅鍋爐的穩定運行。
爐膛掉焦的影響。燃用易結焦的煤種、爐膛受熱面不足、衛燃帶布置不合理、燃燒調整不及時、燃燒器切圓過大掃墻等,都有可能造成爐膛結焦,當焦塊大量聚集或負荷調整時,受自身重力和熱應力變化的影響,會發生掉焦現象。焦塊掉下后可能直接破壞燃燒切圓,造成短暫的燃燒中斷,另外,高溫焦塊進入冷灰斗,會造成水汽的產生和水封的破壞,大量冷風和水汽上竄破壞燃燒,造成鍋爐滅火。
鍋爐滅火影響因素統計
2015年初開始,2#鍋爐滅火次數明顯增加,多次造成生產異常及多處設備損壞,嚴重影響經濟效益的提升和安全保供工作。該單位組織攻關,對影響鍋爐滅火的相關指標進行統計分析。
2015年1~12月,燃煤全水分最小值5.87%,最大值7.88%,平均值6.81%,均低于設計值10.7%。水分低于設計值有利于揮發分的析出和煤炭燃燒,可改善鍋爐穩定運行,因此,全水分不是鍋爐滅火的主要原因。
2015年1~12月,燃煤揮發分最小值10.13%,最大值11.67%,平均值10.94%,均高于設計值8.67%。揮發分在煤粉燃燒初期首先析出燃燒,其高于設計值有利于燃燒穩定性,因此,揮發分不是鍋爐滅火的主要原因。
2015年1~12月,燃煤低位發熱量最小值24898kJ/kg,最大值25656 kJ/kg,平均值25157 kJ/kg,與設計值25066 kJ/kg基本相符。低位發熱量低于設計值會造成燃煤消耗過大及鍋爐燃燒波動。根據低位發熱量統計值,每月都接近設計值因此,低位發熱量不是鍋爐滅火的主要原因。
2015年1~12月,入爐煤粉細度最小值10.85%,最大值16.35%,平均值12.52%,設計煤粉細度12%。1~3月份,煤粉細度平均高達15.26%,比設計值高3.26個百分點。通過分析認為,煤粉細度過大,制粉系統運行不科學是造成2#鍋爐滅火的主要原因。動力部于3月份開展2#爐煤粉細度攻關活動,攻關目標為煤粉細度小于12%,以滿足鍋爐穩定運行需要。
防止鍋爐滅火的對策
設備運行方面,針對煤粉細度偏大的問題,集中治理了排粉機入口管道漏風、給煤機漏風,更換小篩子篩網,重新配置調整鎖氣器重錘,檢查處理制粉系統24米回粉管鎖氣器草帽,檢修給煤機清掃鏈等,制粉系統設備運行工況有了顯著改善。
工藝優化方面,按設計要求,增加磨煤機鋼球裝載量,甲乙磨煤機鋼球裝載量均22t左存摸索調整粗粉分離器擋板開度,甲乙側粗粉擋板開度為30~35%;控制排粉機電流等制粉系統運行參數。
班組管理方面,制定《2#煤粉爐制粉系統運行調整規定》,對運行參數調整及各項定期工作做出具體要求并進行監督考核,保證煤粉細度穩定可控,鍋爐運行穩定性明顯好轉。
實施效果
鍋爐運行穩定,滅火次數大幅減少。自從4月份煤粉細度下降后,2#爐滅火次數明顯下降,鍋爐運行的安全穩定性大為提高;設備運行更加安全。初步估計動平衡間隔時間不少于6個月,葉輪使用壽命可延長至3年以上;煤粉燃燒完全,排煙溫度下降,鍋爐熱效率提高。煤粉細度下降后,排煙溫度從原來的180℃下降到了162℃左右(給水溫度相同情況下),鍋爐熱效率可提高約1.2%。