賈春梅 蔡娟
[摘要]針對在熱電公司6#循環流化床鍋爐運行中碰到的溫度測量系統高損耗問題,對其設計選型提出合理的建議,通過對測溫系統一次原件材質和DCS系統的改造,既保障測溫系統準確性和鍋爐運行的安全性不變,又達到節支降耗,降低運行成本的目的。
[關鍵詞]熱電偶;測溫系統;節支降耗;應用
1項目簡介
在火力發電廠,溫度測量的準確性不但關系到企業的經濟利益,更關系到人的生命安全。例如,鍋爐過熱器的溫度接近于過熱器鋼管的極限耐熱溫度,如果溫度控制不好,會燒壞過熱器;在機組啟、停過程中,如果溫度變化太快,汽缸和汽包會由于熱應力過大而損壞:又如,蒸汽溫度、給水溫度、鍋爐排煙溫度等過高或過低都會使生產效率降低,導致多消耗燃料。
龍口礦業集團熱電公司6拌爐為140t/h循環流化床鍋爐,鍋爐型號為JGl40-9,8/540-M,設計為單鍋筒橫置式,自然循環水管鍋爐,采用帶差速床的低倍率循環流化床燃燒技術,其主副床溫度、爐膛溫度等均設計950-980℃,其測溫系統使用的一次原件熱電偶均工作在高溫、高磨損、強震動的環境下,鍋爐原設計使用的是鉑銠10-鉑(分度號s)型熱電偶。經過一年運行,暴露出以下幾個問題:
(1)鉑銠10-鉑(分度號s)型熱電偶價格昂貴。它在熱電廠屬于高值高損耗設備,單支價格10000元左右,年損耗熱電偶在30-40支,6#爐每年僅維護熱電偶一項最少需要30-40萬元,
(2)材質本身決定熱電勢率小,一般在7-12Uv/℃,熱電特性較差。
(3)測溫范圍過高,造成不必要的浪費。6#爐沸床正常燃燒溫度在950-980℃左右,而鉑銠10-鉑(分度號s)型熱電偶的測溫上限長期使用為1300℃,短期使用可達1600℃。
(4)抗震能力弱,極易損壞,給安全運行增添了隱患,增加了熱工維修人員的維護工作量。
2改造方案確定
我國從1988年1月1日起,熱電偶全部按IEC國際標準生產,并-指定s、B、E、K、R、J、T七種標準化熱電偶為我國統一設計型熱電偶。熱電偶是工業上最常用的溫度檢測元件之一。其優點是:
(1)測量精度高。因熱電偶直接與被測對象接觸,不受中間介質的影響。
(2)測量范圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可邊續測量,某些特殊熱電偶最低可測到-269℃(如金鐵鎳鉻),最高可達+2800℃(如鎢-錸)。
(3)構造簡單,使用方便。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外有保護套管,用起來非常方便。
熱電偶在熱電廠屬于高值高損耗設備,它的損壞不但直接影響著鍋爐安全運行,而且增加了維修人員工作量,特別是材料費用是一個不小的損耗。根據我公司6#鍋爐運行時的燃燒情況進行認真的對比研究和技術分析,決定改變原設計測溫系統,使用抗震耐磨型鎳鉻-鎳硅(分度號K)型熱電偶的測溫系統替代鉑銠10-鉑(分度號S)熱電偶測溫系統,與s分度熱電偶相比其具有以下幾項優點:
(1)價格便宜。鎳鉻-鎳硅(分度號K)型熱電偶單支價格1300元,按照年損耗熱電偶在30支-40支進行計算,每年維護熱電偶一項最多需要5萬元左右,僅熱電偶一項與s分度熱電偶相比每年可節省材料最少22萬元。
(2)熱電勢率高,熱電特性好。
(3)測溫范圍合適。鎳鉻-鎳硅(分度號K)型其測溫上限長期使用可達1200℃,短期使用可達1300℃,滿足6#爐運行最高溫度1000℃的需要,完全可以替代S分度。
(4)抗震能力強,不易損壞,可以延長使用更換周期。降低運行成本消耗,減少熱工人員的維護工作量。
3工作原理
熱電偶溫度表是目前應用最廣泛的一種溫度表,是一種溫度電測儀表,它通常由熱電偶、熱電偶冷端補償裝置(或元件)和顯示儀表三部分組成,三者之間用導線連接起來。
熱電偶測溫基本原理是將兩種不同材料的導體或半導體A和B焊接起來,構成一個閉合回路。當導體A和B的兩個執著點1和2之間存在溫差時,即t≠t0時,兩者之間便產生電動勢。因而在回路中形成一個大小的電流,這種現象稱為熱電效應。由于熱電偶兩個接點處的溫度不同而產生的電動勢稱為熱電勢,這種現象稱為熱電效應,或稱賽貝克效應。熱電偶就是利用這一效應來工作的。測溫系統通常由熱電偶、熱電偶冷端補償裝置(或元件)和顯示儀表三部分組成,三者之間用導線連接起來。當熱電偶的兩端溫度不同時,在熱電偶回路中將產生熱電勢,如果冷端溫度恒定,則熱電勢只與熱端溫度有關,因此測出熱電勢,即可測得熱端溫度。
熱電偶的基本定律:均質導體定律、中間導體定律和中間溫度定律為制造和使用熱電偶奠定了理論基礎。
4方案實施
利用臨時停爐檢修時間將主床溫度1、主床溫度2兩點測溫系統進行改造,敷設K分度補償導線,更換WRNK-330NM L=900mmf 20K分度熱電偶,修改DCS組態參數,將整個測溫系統由s分度測量系統改造為K分度熱電偶測量系統。改造完成后,和原設計主床溫度3、主床溫度4的S分度熱電偶測溫系統進行實驗比較,通過記錄主床燃燒參數分析比對,K分度測溫系統完全適合6#爐的燃燒需要,可以替代S型測溫系統。
試驗成功后,將試驗數據和改造情況上報公司,經公司批準利用6#爐大修期間,對鍋爐沸床、煙溫等處23支S分度熱電偶采取重新敷設K分度補償導線,更換K分度熱電偶,修改DCS監控電腦后臺的相關參數等方法,把所有S分度測溫系統全部改為K分度熱電偶,并逐一系統核對,保證運行參數的準確性。
運行至今,K分度熱電偶測溫系統運行情況良好,數據準確可靠,延長了更換周期,完全滿足6#爐安全、經濟運行的需要。
5結論
6#爐年損耗熱電偶在30-40支左右,改造后每年可以為熱電公司節省材料費用20~30萬余元。通過此項技術的應用,將公司節支降耗,降低運行成本的工作落到實處,為公司增加了經濟效益。
[責任編輯:張濤]