王 江,何活權,朱文沛
(1.湖北京蘭水泥集團有限公司,湖北 京山 431800;2.山東天匯研磨耐磨技術開發有限公司,山東 聊城 252218)
陶瓷研磨體在水泥粉磨中的節電效果和避免鉻污染的環保優勢,逐步被眾多的企業所認可和接受,也為水泥行業節能減排和產業升級帶來效益。球磨機裝載量大幅度減少,磨機負荷減輕,主機電流下降明顯,節電效果凸顯。也成為水泥粉磨節能降耗的一項有效舉措。
湖北京蘭水泥集團(永興分公司)目前有7臺水泥球磨機,年產水泥能力600萬噸,公司技術中心經過前期詳細調研,決定先行在永興公司6號φ3.2m×13m水泥磨機三倉上應用SDTH陶瓷研磨體,作為公司節能項目的一部分。
本次應用效果目標:(1)磨機粉磨電耗下降:≥2kWh/t;(2)系統粉磨臺時產量降低:≤5%;(3)出磨水泥溫度降低:>10℃;(4)出磨水泥3d、28d強度不降低。
水泥粉磨系統配置:磨機為輥壓機+V型選粉機+球磨機(見表1)。

表1 設備配置情況
因陶瓷研磨體對粉磨設備和粉磨物料有一定選擇性,有些水泥磨機更換前還必須進行系統改造,以適應陶瓷研磨體應用的需要。
(1)輥壓機系統檢修。
輥壓機做功好壞直接影響到入磨物料的粒度和均勻穩定性,檢查輥壓機,經檢查輥壓機側擋板存在漏料現象,把側擋板吊出重新焊補。對V型選粉機打散板加裝了篩板,物料顆粒更加均齊。
(2)球磨機內部檢修。
考慮到陶瓷研磨體相對比重小,靜電吸附現象減弱,磨內物料流速會加快,影響充分研磨效果,對原活化環進行部分封堵,保持磨內物料流速的平衡。
(3)陶瓷研磨體級配。
根據進入三倉的物料粒度顆粒分析數據進行級配,確定好最大球徑、平均球徑規格。但考慮到比重差異,陶瓷研磨體規格都比原金屬研磨體增大。級配情況見表2。
7月11日按照預定方案對球磨機三倉進行一次性裝機調試??紤]到更換陶瓷研磨體后磨內物料流速會加快,采取降低磨尾系統風的思路穩定操作,經過3d的穩定調整,主機電流及臺時產量變化情況、水泥產品顆粒組成如表3、表4。
在更換陶瓷研磨體后三倉填充率有所提高,但裝載量明顯降低,主機電流和主電機功率變化明顯,在臺時產量略有下降情況下,80μm篩余有改善,但是比表面積有所下降,說明對水泥性能不利的<3μm顆粒有所減少,減少了過粉磨現象,出磨水泥溫度下降8℃以上。

表2 水泥球磨機三倉級配

表3 粉磨工藝參數變化

表4 水泥產品顆粒組成(%)
更換前后的P·O42.5水泥強度性能見表5。

表5 P·O42.5水泥產品性能變化
(1)C30混凝土物料配比(見表6)。
(2)混凝土坍落度測試(見表7)。
混凝土試驗表明,使用更換陶瓷研磨體后水泥的混凝土性能有所改善,說明微細粉減少和出磨水泥溫度下降帶來混凝土性能的變化。

表6 C30混凝土物料配比

表7 混凝土坍落度測試結果
磨機三倉更換陶瓷研磨體后,隨著裝載量的減少,主電機電流和功率下降明顯,有節電效果;對臺時產量有影響,但是不明顯。出磨水泥質量稍有變化,使水泥產品使用性能有所改善,混凝土商混站反應良好。