(多氟多化工股份有限公司 , 河南 焦作 454006 )
淺析AHF反應爐的調試操作
侯利芳
(多氟多化工股份有限公司,河南焦作454006 )
介紹了AHF反應爐的正常運行所需注意的事項,分別從安裝、調試、操作等方面考慮,保證反應爐的正常運行,延長了使用壽命,降低了維修率。
AHF反應爐 ; 安裝 ; 調試 ; 正常運行
AHF反應爐是生產氫氟酸的主要設備之一,也是生產反應過程的重要設備,屬于高溫反應設備和高溫加熱設備。爐的筒體采用碳素結構鋼板卷制而成,爐體安裝距離水平面有一定角度,有前后滾圈支撐于拖輪裝置上,通過電機—減速機—齒輪傳動做回轉運動,物料通過爐頭輸送進入爐體內部,隨著爐體的傾斜運動到爐體后續部位,通過爐中內返料裝置從爐尾部返回的干渣與前端進入的物料混合,保證物料的正常反應,此時物料一方面沿著圓周方向翻轉混合,另一方面由高端向低端作軸向運動,經過加熱反應放出氟化氫氣體。
為保證反應爐能正常運行工作,延長使用壽命,降低維修次數及停車等非正常狀態,技術人員綜合考慮諸多因素,著重對反應爐的設備安裝、調試、操作等進行了分析。
回轉爐筒體長,容易由于自身質量引起彎曲變形,故自安裝后,在非正常運轉的任何時候,必須定時轉動爐體,以防止爐體變形引起啟動困難,造成事故。筒體上嚴禁擅自焊接其它附加的設施,以防造成筒體負荷加大及支承受力過載,避免設備早期損壞或發生事故。回轉反應爐爐體技改后安裝一定傾斜度,要求爐頭高,爐尾低,爐體中心標高保持原有標高,支撐基礎下降,夾套安裝傾斜度同爐體,安裝時保證夾套和爐體同軸度誤差≤11.5 mm。爐體和夾套安裝傾斜度靠基礎的不同標高來滿足。
反應爐是連續運轉的設備,正常運轉的關鍵條件是保持爐體的“直而圓”和正常的軸向游動。而爐體中心線直線度和爐體正常游動是受各個托輪位置影響的。筒體中心線找正:造成爐體不直的原因多數是由于托輪位置不正,基礎下沉;支承零件(輪帶、托輪、軸頸、輪帶墊板等)磨損;以及停爐后沒有按時轉爐。找正測量的方法有:掛鋼絲法、壓鉛條法、經緯儀法、激光法,彎曲測出后,通過調整托輪位置把輪帶彎曲調直。
①彎曲較大時,應分幾次進行調整;②爐體的傳動不可過猛;③輪帶與拖輪是否脫開,未安裝在定位點上;④電機的電流是否過大;⑤大小齒輪嚙合間隙是否過大;⑥密封裝置的相對位置是否有偏移。
反應爐筒體因傾斜放置,在運轉時發生沿軸向下竄的現象。如果不加控制會發生反應爐下掉或反應爐體下坑的重大設備事故,同時會導致拖輪和輪帶表面的磨損不均,表面母線出現凸凹現象,大小齒輪兩側很快出現臺棱,由此會引起不良事故。這種事故確實在一些廠中發生過,但是,如果采取一定的措施,可避免反應爐筒體在運轉時出現這些現象,因此必須對反應爐體的竄動進行控制。
為了保證反應爐筒體能夠有規律地做上下往復的竄動,控制的核心是竄動速度。由反應爐筒體竄動的實例分析中可見,如果不加控制,其下竄速度很大,必然會加劇拖輪、輪帶和大小齒輪的磨損,有害無益。
托輪軸線與筒體軸線應對稱和平行,其允許誤差為0.5 mm,滾圈斜面與擋輪斜面的間隙安裝時兩邊應相等,允許差誤1 mm,兩個齒輪嚙合時,齒側間隙為1.5 mm+0.3 mm,圓周均布,齒輪傳動時,徑向跳動量為0~0.3 mm,在小齒輪與大齒輪的齒相接觸的表面上涂上鉛油,檢查大小齒輪之接觸端點,沿齒長都有接觸點,沿齒高≥60%。
調整原則:使爐體中心線呈直線,使爐體正常游動,以便拖輪,齒輪表面磨損均勻; 拖輪中心線歪斜方向一致,斜度相等,避免出現大小“八”字形;但傳動裝置附近的托輪、輪帶或托輪出現裂紋時不調整。對每個托輪經常做承受正壓力大小的細微檢查,拖輪中心線歪斜,對爐體向上推力大小做出正確判斷。受力最大的拖輪雖然容易使爐體游動,但調整時易發生故障。拖輪中線扭動角≤30°。要防止只調一個拖輪或一次撤頂量太大。每次調整后,把調整量及調后運轉情況記錄歸檔備查。
拖輪調整后,最重要的是要保證輪帶與拖輪表面接觸均勻,受力均衡。因為回轉窯的輪帶與拖輪接觸時的接觸應力很大,有時甚至超過設計要求。如果拖輪調整不當,拖輪與輪帶表面接觸不均,勢必會加大接觸應力,導致許多事故的發生,嚴重時會損壞機件。為此,國外研制了氣墊支承裝置和液壓支承裝置,并且已經應用到實際生產中。我國某公司使用的預分解回轉窯,在其支承裝置同一檔中的兩個拖輪底板可以擺動,每段各設一個橡膠彈簧的墊塊,當一側拖輪負荷增大后,便會自動減低,使另一側拖輪的負荷增加。自動進行自我調節,一直保持兩個拖輪的負荷基本一致。我國現在既未采用該先進技術,也沒有研制拖輪負荷監測儀。但是國內多采用壓鉛法(簡稱鉛絲法)來檢驗回轉窯的拖輪位置是否正確,爐體的直線度是否良好和拖輪調整后的實際狀態,如果檢驗者比較有經驗,這種辦法簡單,不需要任何投資。
電動機空載試運轉2 h,電動機帶動減速器試運轉4 h,電動機通過減速機器帶動反應爐試運轉8 h,內返料裝置裝后連續試運轉4 h,一般不做快速轉動。此時,必須有一定量的內返料,保證爐內有一定的料位,確保爐體溫度,爐頭反應體速度迅速,在給熱足夠的條件下提高轉速有利于提高產量。
排渣挖料斗與爐體過低,并不降低爐內負荷和爐頭料位。如果爐內的填充量過少,使得返料量減少,投進的糊狀的物料表面受熱后形成了一巖漿形流體、黏團體、大長形黏團體。接觸到器壁黏結后,出現爐頭結殼、封堵爐頭、流動性差等現象,從而造成電流過高。爐壁的結殼使爐內傳熱效果降低,投進物料后反應變慢,流動性差,隨后出現投不進料也排不出料的狀態,這是造成反應爐操作困難的主要原因。
待單獨試運轉合格后與筒體組裝,要求進料機構的固定套中心和筒體中心同軸,同軸度≤0.5 mm,出料機構中心同軸,同軸度≤0.25 mm,爐頭密封裝置和夾套密封裝置在現場安裝時調整彈簧,以達到好的密封效果。
總裝后,試運行前進行360 ℃盤車,應靈活,無卡住現象,之后再進行空運轉試驗,連續運轉4 h,并滿足下列要求:①筒體運轉平穩,無明顯竄動、振動及不正常噪音;②電機的功率無顯著波動;③減速機和托輪軸承溫升≤35 ℃,且軸承溫升≤60 ℃;④滾圈與托輪應均勻接觸,其接觸寬度≥280 mm。
5.1起動
加熱爐體達到運行溫度時,開始向爐內供料,隨著爐內溫度升高,給料量逐步增加,爐的轉速也逐步增加,直到正常的轉速和給料量,燃料供給量及風量也逐步達到正常。
5.2停爐及檢查
停爐時間≤30 min時,要停止給料和停止噴燃料,但鼓風機繼續轉動,并稍關閉煙道閘門。停爐時間>30 min時,應關閉煙道閘門,停止排風。 為防止爐體彎曲,在停爐的第一小時內,每隔5~10 min轉爐1/4周。停爐第二小時內,每隔15~20 min轉爐1/4周。停爐后第三小時內,每隔30 min轉爐1/4周。以后,每小時轉動1/4周。
若長期停爐,則應先關閉供氣,并把爐內溫度穩步降低,其曲線緩慢降溫趨勢。待爐完全冷卻后方可停止抽風。停爐后應檢查齒輪傳動的嚙合情況和齒頂間隙,各連接螺栓是否松動,檢查補充潤滑油; 各部分的冷卻水應完全排除干凈,北方冬季注意防凍。
綜上所述,反應爐在氫氟酸反應過程中是重要設備之一,如果能更好地維護和使用,設備將得到更好的利用。提高生產量,降低維修率,對于生產運營來講,這是最大的收益。
TQ050.7
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1003-3467(2017)08-0038-02
2017-04-29
侯利芳(1986- ),女,工程師,從事無機氟化物研發、生產及非標設備設計工作,E-mail:houlifang18@163.com。