侯利芳
(多氟多化工股份有限公司,河南 焦作 454006 )
預反應器在氫氟酸生產中的應用
侯利芳
(多氟多化工股份有限公司,河南 焦作 454006 )
對原有基礎法無水氟化氫生產工藝進行對比分析,介紹了預反應法生產工藝的流程及特點,并闡述了預反應器在生產中的應用效果。
無水氟化氫;生產工藝;預反應器
氫氟酸是氟化學工業的基礎,而我國則是全球氟化氫的最大生產國, 國內無水氟化氫生產線(AHF)居多,隨著社會需求的增加,增加了許多小型生產線,然而面對市場需求,產品質量成了各個廠家競爭的熱點,技術創新是一條必須走的捷徑,而氫氟酸的反應裝置是產品質量的源頭,提高前端反應質量成為了大家所關注的話題。 原有的直接混合物料進行反應屬于基礎法生產工藝,在一些生產單位,對裝置改造后,在混合物料過程配置了預反應器,被大家稱為預反應法生產工藝,取得了良好的效果。本文通過將兩種生產工藝進行分析對比,明確預反應器在氫氟酸生產應用的重要性。
未經過預反應階段,將螢石和硫酸投入爐體內進行反應的工藝,稱為基礎法生產工藝。它又分為內混法、外混法和內返渣三種工藝。
1.1 內混法
內混法是將螢石和硫酸直接注入爐內進行混合,它具有工藝簡單,投資少的特點。但是,內混料存在兩大缺點:①由于直接混合,原料混合不均勻,未反應完全的形成了渣包酸,粉塵容易導入后系統。渣包酸的出現,造成原料消耗大,能源大量浪費,同時過多的酸使爐體內部腐蝕嚴重,大大降低了爐體使用壽命。②投料愈多爐體腐蝕愈快,20 mm厚的爐內襯板一般只能使用3個月左右,甚至會更短。
1.2 外混法
在反應爐爐頭前端增加一個外混器,螢石和硫酸先經外混器混合后,再輸送進入爐體前段進行二次反應,此為外混法。外混器由于沒有刮料機構,經常出現因堵塞外混器而造成裝置停車,其從性質判斷仍是屬于基礎法的范疇,反應不完全,且后續問題逐漸增加,增加了投資成本,浪費原料和能源。
1.3 內返渣
在基礎法生產工藝中,后又出現在爐內安裝內返渣裝置的的方案,使一部分物料返回至爐頭重新反應,破解渣包酸的含量。從原理上說,這對降低殘渣中氟化鈣成分有一定的效果。但是,一套內返渣裝置重達30 t左右,爐子的附加質量大大增加了,驅動功率須增大一倍左右,減速機也需增大,不但能耗高,還要降低了爐子傳動系統的使用壽命。
經過研究和技改實踐,研制出預反應裝置,配合爐體進行反應,獲得了可觀的效果,并有效地增加了生產量,被稱為預反應法生產工藝。
根據氫氟酸反應工況及其強腐蝕介質的特點,爐體內溫度控制在500 ℃左右,為了保證工藝可控,將螢石和硫酸先經過預反應器預反應后,再進入爐內進行反應的AHF生產裝置。其過程有兩個特點,分為前期反應和后期反應。前期反應叫作快速反應,在預反應器中反應,它根據料溫條件能在短時間內反應,并轉化出30%~40%的HF氣體,由于副反應水分也在前期反應這一階段產生,對設備產生強烈腐蝕;后期在爐體前段反應,也叫作慢速反應,需在2~3 h內反應完畢,因腐蝕高峰已過,降低了對爐體內部的腐蝕,增加了爐體的使用壽命,提高了資源利用率。
預反應法生產工藝,重點是預反應器裝置,此裝置由主軸螺旋,延伸段、筒體、加熱系統、液壓控制等構成,主軸螺旋的攪拌器殼體內壁面沿軸向設3行清潔銷,圓周方向呈120°均布,每行14個,隨著螺旋攪拌轉動,螺旋槳葉片在所對應的清潔銷之間穿行,其清潔銷相對位置是在30°(根據工況選定角度),其中的一行清潔銷與槳葉側面的最小間隙約為10 mm,幫助清除螺旋槳葉片黏結的物料。被混合的物料進入到延伸段,此段作用是將混合的物料運送至反應爐內。延伸段螺旋跟隨主軸轉動旋轉的360°作軸向往復運動,其槳葉在推動物料的過程中外表面會遺留下部分沉積物料,清潔銷能起到清潔槳葉上堆積物料的作用。
采用預反應法生產工藝的目的,就是利用HF兩個階段的反應特點,使前期反應在預反應器內進行,由鎳基合金材料制作的預反應器承擔腐蝕高峰,因爐子只承擔后期反應,從而得到了有效的保護,延長了使用壽命,爐內也不必設襯板。從它的反應性質看,預反應法反應是當前最先進、最合理的AHF生產手段,比基礎法反應速度快,效率高。
內返料裝置位于爐體前端主反應區域屬于固—液反應器,投料時螢石和濃硫酸在此混合,通過加熱系統達到反應溫度進行預反應,然后被推進反應爐。即把反應引起對爐體腐蝕最嚴重階段放在了預反應器中進行,減輕對反應爐的腐蝕,如此,預反應器就承擔了腐蝕高峰階段防腐壓力,整個反應過程是一個快速反應。根據料溫條件在短時間內反應,并轉化出30%~40%的氫氟酸氣體,而此時形成的物料混合物狀態對爐體的腐蝕量已經降到最低。為了做好預反應器防腐,預反應器采用了鎳基合金材料[1]。
優點如下:①從預反應器觀察口可以直接觀察反應情況,使反應處于受控狀態。②設置了螢石和硫酸預熱系統,確保前期反應順利進行,有效地保護爐子。③設置了洗滌循環系統,爐氣經大流量循環洗滌后,粉塵和高沸物已基本洗凈,精餾殘酸大為減少,這是和基礎法生產工藝最根本的區別。④設置了硫酸吸收循環系統,不但提高了HF回收率,更確保安全檢修環境。
從預反應器使用情況看,開車一個月以后裝置負荷率便達到了140%左右,投入和產出比、產品質量、單位消耗等指標都已基本達標。在制冷、蒸汽等條件穩定情況下,一臺萬噸爐可實現年產AHF 1.4萬t左右,一年增效350萬~400萬元,當年就可收回預反應器投資,三年回收裝置改造的全部費用,投資回報率遠比基礎法生產工藝高。就生產環境而言,預反應法生產工藝無論從安全和環境保護等方面,都有著諸多的優勢。因此,預反應法生產工藝已是氫氟酸行業發展的方向。預反應器的鎳基合金材料雖然大多還需從國外引進,但國內整機造價只為國外引進價的20%左右,可為國家節省大量外匯,意義非常重大。
近幾年,國內新增的預反應器生產線諸多,但應用不是都理想,應用效果不佳的主要原因有以下幾條:①由基礎法工藝改造為預反應法工藝的,由于原基礎法裝置設備布局已定,存在先天原因造成應用效果不理想。②新上的預反應法裝置雖是新設計的,由于缺少實踐經驗,開車后效果不理想,需要整改。③預反應器是預反應法生產工藝中的關鍵設備,制造質量的好壞直接影響裝置正常運行。
采用預反應法法生產工藝,能延長爐子的使用壽命,增產潛力得以充分發揮。工藝設計和預反應器制造技術是預反應法法生產工藝中的關鍵技術。公司現生產線都在使用此裝置,反應爐的使用壽命已達五年沒,有任何腐蝕損耗,維修率大大延長了,物料得到充分反應,石膏渣原料殘余量很低,帶來了可觀的經濟效益,已成功走向產量化生產,本方案僅供行業借鑒參考。
2017-01-19
侯利芳(1986- ),女,工程師,從事無機氟化物研發、生產及非標設備設計工作,E-mail:houlifang18@163.com。
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1003-3467(2017)04-0057-02