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頂板走向抽采鉆孔的綜合應用及優化分析

2017-02-21 09:22:56陳德忠
贏未來 2017年13期
關鍵詞:應用分析

陳德忠

摘要:頂板走向鉆孔抽采效果關鍵取決于鉆孔參數及封孔工藝,而鉆孔參數與工作面采高、煤層傾角、頂板巖性等多個因素 有關,封孔工藝與注漿長度、質量有關。某礦一個工作面頂板走向鉆孔參數及封孔工藝的優化,增大了鉆孔抽采效果,實現 了抽采最大化,同時“一孔多用”,為防火保駕護航,可為類似工作面提供有益的參考。

關鍵詞:頂板走向;抽采鉆孔;應用;分析

中圖分類號:TD712.6 文獻標識碼:A 文章編號:2095-3178(2018)06-0105-01

頂板走向鉆孔是切斷上鄰近層瓦斯涌向工作面的通道,改變采 空區流場分布,減少采空區瓦斯涌向工作面,并控制上隅角瓦斯積 聚的有效辦法;更是對采空區防火治理措施的有效補充。

1 頂板鉆孔的作用及工作面概況

1.1 頂板鉆孔作用

根據礦壓理論,煤層開采后其頂底板巖層發生冒落移動,當上

覆巖層下沉穩定后,上覆巖層采動裂隙區劃可分為“豎三帶”,即

采動區沿垂直方向由下往上劃分為冒落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶。

對高瓦斯礦井,頂板走向鉆場治理瓦斯已經成為主要治理方式 之一。實質就是利用鉆場布置高位鉆孔抽采采空區冒落帶及裂隙帶 的瓦斯,解決上隅角瓦斯大面積積聚和回風流瓦斯超限問題。另外 利用頂板鉆孔注防火材料也是解決采空區自然發火隱患最有效的措 施。

如何合理布置鉆孔,達到最佳抽有效果,并且實現上述對頂析 走向鉆孔提出的綜合要求,是我們此次研究成果的重點。現就結合 我礦現場實際情況進行分析和總結。

1.2 工作面概況

某礦1111(3)綜采工作面采煤方法為后退式綜合機械化采煤。

采用單 U 形通風系統工作面風流穩定可靠,工作面供風量約 1950

m3/min,該面回采期間絕對瓦斯涌出量11~16m3/min,回風濃度平

均 0.46%~0.62%。

2 工作面初采期間頂板鉆孔的設計及綜合效果分析

2.1 初期頂板走向鉆孔設計

頂板鉆場在上風巷下幫以底板為基準按35°向上施工7m變平,

斜巷段巷道凈寬為 2.5m,凈高為 2.4m(梯型);到位后再施工 5.6 (寬)*4.5(深)*2.4(高)m 頂板鉆場平臺。頂板鉆場和斜巷巖 性好時采用錨網支護,巖性差時采用架棚支護。

1~2 號鉆場各施工 20 個瓦斯抽采鉆孔,孔徑均為直徑 108mm。 鉆孔的層位布置在距13-1煤層頂板 25~35m 的裂隙帶內,傾向方向 控制到上風巷向下 40m。具體鉆孔施工和封孔工藝為:鉆孔先用直 徑 133mm的鉆頭進行施工,施工深度不小于 12m,然后再用直徑94mm 鉆頭施工到設計孔深,鉆孔施工完畢采用直徑 2.5 吋的鐵管 13m 作 為孔口管,前端1m 為花管,兩端用聚氨酯進行封堵實,采用水泥注 漿泵注水泥漿進行封孔,封孔深度不小于12m。

2.2 鉆孔綜合效果分析

該工作面回采期間,工作面正常生產時 2~3 刀,瓦斯絕對涌出

量為11~16 m3/min,回風流瓦斯在0.4~0.6%,上隅角瓦斯積聚嚴重。 工作面過鉆場期間,上隅角及回風巷瓦斯較大,處于臨界狀態。瓦 斯抽采效果不佳,已嚴重制約了安全生產。頂板鉆孔的科學分析已 刻不容緩,通過初采期間的瓦斯抽采各種資料分析發現多方面因素 影響鉆孔的瓦斯抽采效果。如頂板巖性、回采工藝、地質構造、抽 采鉆孔孔數、開孔及終孔布置的巖層位置、鄰近鉆場中的鉆孔接茬 關系、施工及封孔工藝等。

3 鉆孔終孔高度的確定

采煤工作面采空區內覆巖的移動破壞,在豎直方向上通常劃分

為“三帶”,即冒落帶、裂隙帶、彎曲下沉帶。裂隙帶和冒落帶是瓦 斯積聚的空間之一,也是瓦斯流動的主要通道。在自然狀態下,由 于 CH4 密度比空氣小,會自然上浮,存在于采動裂隙 O 型圈內。在 未抽采時,在通風負壓和采空區漏風流作用下涌向工作面上隅角和 回風巷造成瓦斯超限。現由于頂板走向鉆孔的終孔位置布置在冒落 帶以上的裂隙發育區內,又處于 O 型圈中上部,所以利用抽采泵負 壓動力對鉆孔進行抽采,相當于在鉆孔終端形成一個負壓區,截斷 了瓦斯流向采煤工作面通道,改變了采空區流場分布,使大量的采 空區瓦斯經鉆孔進入抽采系統,減少采空區瓦斯向工作面上隅角的涌出,降低回采工作面上隅角和回風巷的瓦斯濃度。

鉆孔高度計算:根據分析鉆孔主要是抽采采空區冒落事及裂隙

帶的瓦斯,由此可見鉆孔層位決定抽采效果。所以鉆孔終孔最好布 置在冒落帶頂部和裂隙帶中下部。

4 鉆孔孔數的確定

鉆場內空間有限,合理布置鉆孔數量相當關鍵,鉆孔數量過多

開孔不便,封孔不嚴,同時還相互存在擾動,嚴重影響瓦斯抽采效 果。

通過分析發現鉆孔終孔高度在 13~21m 時抽采效果最佳。同時終 孔高度在 13m 時與下一個鉆場壓茬孔之間出現了一個低抽采瓦斯濃 度和高抽采混合量的抽采“空白帶”,如果加大壓茬鉆孔長度把這段 給覆蓋,由于鉆孔長度越長導致鉆孔在每段的垂高會越來越低,從 而影響鉆孔最佳的抽采效果。為此經過綜合分析,在這個“空白帶” 處布置 4 個鉆孔進行抽采,既達到了抽采效果又解決長鉆孔的不利 面。

5 鉆孔封孔工藝的確定

封孔工藝是提高抽采濃度和抽采量的關鍵。目前主要采用聚胺

酯材料封孔。如果封孔質量不高、漏氣,抽采濃度不高,抽采負壓 不大,抽采效果就差。該面由于部分頂板走向鉆孔在地質構造帶區 域內施工,裂隙較發育,打鉆后按常規封孔方法效果不佳,鉆孔抽 采濃度難達到預定要求,且濃度衰減很快。原先鉆孔施工到位下套 管聚氨酯封堵孔口,注水泥漿液返漿管返漿結束。而實際情況分析: 水泥漿液凝固會產生收縮縫造成漏氣現象,周邊裂隙封堵不嚴。該 種工藝封孔成功率低,鉆孔濃度衰減快;一旦封孔失敗,需重新補 孔,增加工作量。因此針對此種情況對鉆孔施工及封孔工藝進行了 優化。

5.1 鉆孔施工前先按設計參數使用φ133mm鉆頭施工12m停鉆, 取出鉆桿,再用φ168mm 鉆頭擴孔,擴孔 12m 后,用風(水)沖洗 鉆孔內的煤巖粉,取出鉆桿;下自制的φ108mm 套管封孔10m,用聚 銨酯封孔固定牢固。

5.2 套管孔口段用聚氨酯固定牢固,安裝自制變頭進行全孔注 漿封堵周邊裂隙。水泥漿的水灰比為 0.7:1,為了更有效封堵裂隙, 提高注漿封孔效果,采用間隙性注漿方式,即先對鉆孔進行一次注 漿,間隔 1 個小時后,對鉆孔進行二次注漿,此次注漿標準為壓力 達到 6Mpa,且漿液注不進去為止,注好后等待漿液凝固(18-24 小 時)。

5.3 待注好的漿液凝固后,用φ94mm 鉆頭在封孔管內按照原角 度重新開孔,鉆孔直接施工到設計終孔點,用風(水)沖洗鉆孔, 確保鉆孔內沒有巖粉。取出孔內鉆桿,為防止垮孔提高抽采效果全 程下1(或 2)吋護孔花管。

6 抽采效果檢驗

通過鉆孔優化和封孔工藝等一系列新措施和新方法實施后,抽

采瓦斯濃度有了很大的提高,抽采效果明顯,現鉆場施工鉆孔數減 少4 個,初期抽采單孔瓦斯濃度均在 70%以上,并且持續時間長。

通過上述參數的調整及封孔工藝優化后,工作面后期抽采量達 到 4.5 m3/min,鉆場抽采總瓦斯濃度達 40~70%,抽采率達 65%, 實現了抽采最大化,有效的瓦斯治理保證了該面的安全生產。

結語

頂板走向鉆孔抽采效果關鍵取決于鉆孔參數及封孔工藝,而鉆

孔參數與工作面采高、煤層傾角、頂板巖性等多個因素有關,封孔 工藝與注漿長度、質量有關。1131(3)頂板走向鉆孔參數及封孔工 藝的優化,增大了鉆孔抽采效果,實現了抽采最大化,同時“一孔 多用”,為防火保駕護航,可為類似工作面提供有益的參考。

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