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擠壓法重質純堿生產系統改造

2016-12-20 01:20:58韓慶龍張光明
純堿工業 2016年2期
關鍵詞:效果

韓慶龍,張光明

(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)

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擠壓法重質純堿生產系統改造

韓慶龍,張光明

(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)

對現有擠壓法生產重質純堿工藝流程進行查定分析,查找制約擠壓系統產量因素,提出對篩分系統進行改進,達到優化工藝流程,提高擠壓系統生產能力的目的。

擠壓法;重質純堿;破碎;篩分

1 擠壓法生產重質純堿原理

擠壓法生產重質純堿是一種以機械作用改變物料物理性能的方法。它是以涼堿后70~110 ℃的輕質純堿為原料,在輥式擠壓機中于15~25 MPa的壓力下排出輕灰內的空氣,將堿粉增密壓成均勻的薄片,然后經破碎篩分處理,將大顆粒和細粉返回擠壓機重新擠壓,并將粒度在0.1~1.18 mm的物料作為重質純堿送包裝工序,其堆積密度>0.9 t/m3。

2 工藝流程及現狀

擠壓工序是將輕質純堿經過擠壓機擠壓增密,形成壓餅,壓餅經多級破碎后,成為粗細不均的塊狀重質純堿,得到半成品。半成品分配給能夠控制半成品輸送量的四條計量皮帶機,多余的物料返回半成品刮板或擠壓機料斗。計量皮帶上的半成品均勻進入一級輥式破碎機進行破碎后,落至下方的雙層電磁振動篩進行篩分,篩分后中間部分物料作為成品取走,送入1#成品皮帶機,篩下細粉經過細粉螺旋返回料倉。篩上粗料經螺旋輸送機、計量皮帶進入二級輥式破碎機、振動篩進行二級篩分處理。經過二級篩分后得到的成品重灰進入2#成品皮帶,與皮帶的合格重灰一起經重灰刮板機送至成品車間進行包裝。篩下細粉及篩上粗料進入擠壓機料斗進行再次擠壓。但是,由于設備運行時間長,設備老化,工藝流程復雜,現有的破碎篩分系統處理能力遠小于原設計能力,且由于進口設備的維修維護成本較高,為提高生產能力,對破碎篩分系統進行國產化優化改造迫在眉睫,從而縮短工藝流程,簡化操作,并且進一步的提高破碎篩分系統的處理能力。

3 制約擠壓系統產量原因分析

對擠壓工序破碎及篩分系統取樣分析,實際數據如表1。

在現擠壓機生產能力的情況下(班產90 t左右),分析上表可看出:1#、4#一級破碎效果不太理想,大顆粒物料較多,相應1#、4#振動篩成品負荷小,試驗數據不能證明其篩分能力。在提高擠壓機進料量時(班產110 t左右),1#、4#振動篩負荷增大,現場觀察1#、4#篩振動篩分效果差,現生產中,1#、4#振動篩進料量分別約為6~7 t/h。3#破碎機破碎效果尚可,振動篩振動頭全部為進口振動頭,篩分效果也較好,振動篩進料量約為8 t/h。

5#破碎機破碎效果好,成品含量高,其篩分效果不理想,粗料含50%以上成品進入系統重新循環,影響產品產量,5#振動篩收集處理的為1#篩上經5#破碎后的顆粒,處理量約為4 t/h。6#破碎機破碎效果差于5#破碎機,破碎后大顆粒多,使得6#振動篩篩上物料偏多,導致產量低。6#振動篩收集處理的為3#、4#篩上經6#破碎后的顆粒,處理量約為6 t/h。

分析結論:

1)輥間距不可調導致破碎效果不理想造成1.18 mm篩上大粒多,系統循環量大,導致生產產量偏低。

2)振動篩篩分效果受篩網松緊度、振動頭振動及振動臂傳振效果、篩網通透性等影響,處理能力不足。

表1 擠壓工序破碎及篩分系統取樣分析

4 滾筒轉篩試驗

4.1 試驗目的

1)通過模擬試驗,測試滾筒篩處理擠壓法重灰的篩分效果。

2)測定適當的線速度范圍。

3)為下一步的轉篩設計與制造提供依據。

4.2 試驗用品

1)擠壓法5#、6#破碎機出料物料約2.0 t。

2)試驗模擬滾筒篩一臺,篩網選擇0.18 mm孔徑,篩分能力約1 t/h,轉篩電機配備變頻調節器。

3)粒度分析篩、松比重分析儀器等。

4.3 試驗過程及現象描述

1)在試驗前,觀察確認篩網狀態良好,無堵塞、孔洞。

2)關閉進料料斗下插板。

3)開啟試驗轉篩,確認轉篩及進料轉向正確。

4)向小料倉內加堿,并逐漸用進料插板調整轉篩進料量,避免物料從進料端直接串入篩下細料。

5)每隔半小時取篩上粗料及篩下細料留樣,以備進行篩分效果分析;同時觀察物料通過篩網的狀況,細料篩出量由進料端至出料端逐漸減少。

6)每隔一小時停止加料,停止轉篩運行,觀察篩網情況,拍照記錄。

7)按照上述試驗過程首先將2 t物料進行第一遍篩分,篩分結束后,分別對粗料、細料稱重,篩下細料約230 kg(0.18 mm篩下,約占10%)。

8)將細料與篩上粗料按照1:1的比例進行混合后,繼續按照上述試驗過程進行試驗,試驗過程中觀察篩分效果仍然較好,篩網網孔幾乎沒有堵塞,停篩觀察篩網也沒有堵塞。

9)調整轉篩變頻,提高或降低轉篩篩網運行線速度,根據篩下細料出料情況看,線速度過高或者過低后,篩分效果均會變差。

4.4 試驗數據及數據分析

1)試驗數據

根據上述試驗過程取樣,使用頂擊式標準振動篩進行樣品分析,得出結果如表2。

2)試驗結果分析

5#、6#破碎機下所取的原料樣品經過試驗轉篩篩分后,對篩上物料進行分析,其中0.18 mm篩上平均含量約為98.88%,0.18 mm篩下物約為1.12%,0.1 mm篩下物約為0.56%,與進料樣品相比,篩分效果良好;原料進行篩分后,0.1 mm以下物料含量約為0.56%,能夠達到擠壓法產品粒度標準0.1 mm篩下小于5%的要求;將第一遍篩分后的篩上、篩下物料按照1:1進行混合,所得混合物料經過試驗篩進行篩分,對篩上物料進行分析,其中0.18 mm篩上平均含量約為99.03%,0.18 mm篩下物約為0.97%,0.1 mm篩下物約為0.43%,與進料相比,篩分效果較好;試驗滾筒篩進料中0.18 mm篩下細料組分增大至50%后,對篩分效果幾乎沒有影響,現場觀察篩網時,沒有堵網眼的現象;滾筒篩篩分后,不影響擠壓法重灰的粒度與松比重。

表2 5#、6#破碎樣品經試驗篩后對篩上物料分析數據

表3 將篩下料及篩上物料按1∶1混合篩分后對篩上物料分析數據

4.5 試驗結論

通過對5#、6#破碎后物料進行滾筒篩篩分試驗過程以及篩分試驗的數據分析,可以得出如下結論:

1)可以利用滾筒篩對擠壓法破碎后物料進行篩除細料的篩分,且篩分后不會影響擠壓產品質量;試驗用六棱滾筒篩各個篩網面外形為梯形面,表面積為(0.2+0.25)×0.94×0.5×6=1.269 m2,處理能力約為1 t/h,若按比例放大后,可以選用20 t/h的滾筒篩進行布置,篩分處理能力提高后可以減少循環量,提高成品產量10~15 t/班。

2)因細料篩分時選用篩分為0.18 mm的孔徑,篩網強度較低,故需要設計進料絞龍,進行進料輸送并分布,以減緩直接進料對篩網的沖擊,導致篩網變形或破損。

3)篩網設計制造時需要設計便于拆裝的模式,以便篩網更換及長周期停車時篩網的清潔。

4)進料絞龍與轉篩軸設計為兩段,便于調整絞龍的進料量,同時便于絞龍的檢修、更換。

5 改造方案

1)將1#~4#振動篩拆除,用兩臺國產滾筒篩替代;將5#、6#振動篩拆除,用一臺國產滾筒篩替代。

2)用兩套刮板機將1#~4#破碎后物料分別送至兩臺滾筒篩,進行粗料篩分。

3)粗料篩分后,篩上粗料經原5#、6#破碎后由刮板機經溜管送至一樓半成品刮板。

4)將六樓滾筒篩篩下半成品送往五樓滾筒篩篩除0.18 mm篩下物,細粉經溜管分別送至大料倉、小料倉;篩上成品經四層新增成品刮板送往成品包裝。

改造完成后,系統增加兩套刮板機、三臺滾筒篩,減少六臺振動篩,系統電耗變化較小,更換轉篩后,系統篩分處理能力提高可以減少循環量,提高成品產量10~15 t/班。

TQ114.16

B

1005-8370(2016)02-34-03

2015-06-24

韓慶龍,河北工業大學畢業,化學工程與工藝專業,現任唐山三友化工股份有限公司生產技術部工藝技術員。

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