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凝固型酸乳均質工序改進

2016-10-20 15:30:55王桂楨占鋒
江蘇農業科學 2016年7期
關鍵詞:改進

王桂楨 占鋒

摘要:凝固型酸乳是乳制品中的精品,但其生產工藝精細,產品很容易出現凝塊嫩軟易碎、口感粗糙、黏糊不爽口、乳清析出過多等問題,限制了其市場發展。在不改變產品配方和其他生產工序的條件下,改變凝固型酸乳生產工藝中的均質工序,即在灌裝工序前再加1道均質工序,采用與第1次均質工序不同的均質壓力和均質溫度,可以很好地改善產品組織狀態和口感,大幅降低產品次品率。

關鍵詞:凝固型酸乳;均質;改進;組織狀態;口感

中圖分類號: TS252.54 文獻標志碼: A 文章編號:1002-1302(2016)07-0312-02

凝固型酸乳是先灌裝、后發酵的酸乳,其發酵過程在產品的零售包裝容器中進行,從而使成品發酵成凝固狀態,并保留原有的發酵風味,相當于精制的“小鍋飯”。凝固型酸乳具有濃郁的天然發酵香氣,細膩滑爽,質地稠厚,濃厚爽口,是良好天然的鈣來源,100 g凝固型酸乳含鈣120 mg左右,同時含有豐富的B族維生素、膽堿等,是酸乳中的精品,更是乳制品中的精品,很受消費者歡迎和業內人士推崇,具有較強的市場競爭優勢[1-2]。生產凝固型酸乳的傳統工藝流程是:原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→均質→殺菌→冷卻→接入發酵菌種→灌裝→發酵→冷卻→冷藏,其中均質工序對凝固型酸乳的組織狀態和口感起到關鍵作用,在同樣的配方和工藝下,均質工序不同或工藝參數選擇不當,凝固型酸乳產品質量差異很大[3-4]。生產工藝流程中均質工序只有1次均質,是在殺菌工序之前進行,但在實際生產中這種均質方法很難滿足生產要求,存在很大缺陷,原因包括:(1)殺菌工序中加熱時,占乳清蛋白大部分的白蛋白和球蛋白對熱不穩定,變性凝結,少量酪蛋白水解,可溶性的鈣、磷結合成不溶性的磷酸鈣沉淀,變性的球蛋白上浮,促使并同脂肪球混合凝結,形成奶皮,這些都導致酸乳組織狀態和口感不好,產品凝塊不結實、不光滑,口感不細膩,黏稠不爽口,食用后容器壁上黏連很多,尤其是對于含乳80%的凝固型風味發酵乳,這些問題更明顯[5-6];(2)乳糖和酪蛋白發生麥拉德反應,產生褐色物質,乳糖焦糖化反應也產生褐色物質,導致酸乳色澤棕色化,影響感官指標[7];(3)后面工序中添加的發酵劑或菌種有微小的團塊或顆粒,會發生少量沉淀,如果采用繼代式菌種,結塊現象更明顯,產品口感粗糙、有砂狀感;(4)變性的乳清蛋白與酪蛋白結合不完善,不能很好地形成水包油的乳濁液,導致乳清析出多。由于以上問題,凝固型酸乳生產過程中很容易出現質量問題,例如凝固性差、凝塊不結實、口感不細膩、不光滑、不爽口、粗糙有砂狀感、乳清析出過多等,導致凝固型酸乳生產困難,生產成本高,很多企業放棄生產或少生產凝固型酸乳,更愿意生產工藝相對易控制的攪拌型酸乳,限制了凝固型酸乳市場發展。本研究對凝固型酸乳均質工藝進行了改進,以期為提高凝固型酸乳產品合格率提供基礎。

1 材料與方法

1.1 凝固型酸乳均質工藝改進的理論依據

酸乳是一種水包油型乳濁液,均質是通過均質機的機械擠壓作用把原料乳中粗大的脂肪球、酪蛋白等顆粒打碎成更細小顆粒,使顆粒直徑減小到1 μm以下,同時破碎的脂肪球與酪蛋白顆粒結合形成脂肪-蛋白混合物,從而形成一個穩定的乳濁液體系,提高酸乳穩定性、黏稠度、凝固性,使酸乳質地細膩,口感良好,防止脂肪上浮,減少和防止乳清分離[8-9]。同時,均質影響光的反射和脂肪球的分散,均質處理后的原料外觀更白、更濃。雖然在理論上能達到上述效果,但實際生產中不太理想。針對上述問題,結合均質原理及作用,本研究在原工藝中接入發酵菌種工序之后再增加1道均質工序,即工藝流程改為:原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→一次均質→殺菌→冷卻→接入發酵菌種→二次均質→灌裝→發酵→冷卻→冷藏。采取2次均質法,就能解決原工藝存在的上述4個問題。

1.2 均質壓力設定與試驗分析

原工藝中均質工序所采用的壓力一般為20~25 MPa,常用兩級均質的第1級、第2級的均質壓力分別為15~20、4~5 MPa,料液溫度為60~65 ℃時均質效果最好。均質后脂肪球大小取決于均質壓力,壓力越高,脂肪球越小。均質壓力太低,微粒脂肪球會減少,這樣就會減少脂肪蛋白質復合物,從而導致產品黏稠度下降。均質壓力過高會破壞脂肪球膜,液化脂肪釋出,阻礙脂肪與蛋白質的相互作用[10]。

保持第1次的均質壓力和均質溫度不變,來設計第2次的均質壓力和均質溫度,考慮到接入發酵菌種后料溫不能高于45 ℃,否則就會影響乳酸發酵菌種的活力和菌株比例,因此二次均質的料溫就確定為45 ℃。但該溫度下均質會影響均質效果,就通過調整兩級均質壓力來提高二次均質效果。因此只需對第2次均質的兩級均質壓力做合理選擇。在二級均質中,在第1級均質之前測定總壓為P1,第2級均質之前測定總壓為P2。一般情況下,當P2/P1為0.2時,可以獲得最好的效果。 一級均質的作用是使料液顆粒變小,使料液顆粒微細化,但變小的顆粒易黏連在一起,二級均質的主要作用是使這些黏連在一起的細小顆粒分散,使料液均勻化[10]。第2次均質時,大顆粒并不多,主要是殺菌后細小顆粒粘連在一起,形成奶皮以及產生其他沉淀,所以第2次均質時一、二級均質壓力的選擇不同于一般情況,經過多次篩選,選出如下10組均質壓力進行二次均質試驗(表1)。由10位專業人員對試制品分別進行口感、組織狀態、粒度、乳清析出、色澤等感官品評,然后算出10個品評的平均值,從而選出最佳組合。按照具體的感官指標強弱程度進行打分,分數越高表明產品的感官品質越好,分數越低則表明產品的感官品質越差。

由表1可見,在第1次均質參數不變、第2次均質溫度為45 ℃的情況下,第2次均質在第8組壓力處理下效果最好,因此二次均質的參數就可以確定為45 ℃、一級壓力 15 MPa、二級壓力8 MPa,P2/P1為0.53,與第1次均質壓力參數比不同。筆者長期的生產實踐也證實這個壓力比效果最佳。

2 結果與分析

在凝固型酸乳生產中增加1道均質工序的主要目的是最大限度地使原料乳濁液中的顆粒細微化,解決原工藝中存在的問題。將上述工藝改進應用到實際生產中效果很好。但二次均質工序在殺菌之后、灌裝之前,有可能會造成二次污染,本研究就在二次均質的均質機上設計安裝1個簡單的清洗循環裝置,該裝置在生產前和生產后對二次均質機進行單獨循環清洗,從而規避二次污染問題。對原工藝和改進后工藝生產的產品進行感官、粒度、酵母、霉菌情況進行分析如下。

2.1 感官品評結果

由20位專業人員分別對2種工藝生產的凝固型酸乳進行感官評定,按照具體的感官指標的強弱程度進行打分,每項指標的評分區間為1~5分,分數越高表明產品的感官品質越好。由表2可以看出,改進工藝后的產品口感細膩滑爽,凝塊結實不易破碎,勺子挖起的橫切面像陶瓷一樣光滑、細白,乳清析出很少,容器壁幾乎無黏連,品質明顯優于原工藝產品。

2.2 粒度直徑檢測結果

用光學顯微鏡測定2種工藝生產的酸乳待測樣品粒度直徑。隨機抽取2種工藝生產的樣品各10份,每份稱取50 g,用100 mL蒸餾水稀釋,用玻璃棒攪勻后制作玻片1個,用光學顯微鏡在1 000倍或其他適當倍率下,用目鏡的測微尺、螺旋測微尺等工具在視野內對脂肪球直接測定,每個玻片記錄100個顆粒直徑,計算其平均值。

由表3可以看出,經過二次均質的產品顆粒粒度直徑為0.9~1.1 μm,分布比較均勻,平均值是0.97 μm。沒有經過二次均質的產品,顆粒粒度直徑為1.2~1.7 μm,分布不均勻,平均值是1.44 μm。說明經過二次均質達到了理想效果。

由于光學顯微鏡檢測法較繁瑣,相對誤差較大,如果采用沉降粒度儀和激光粒度分布儀,可以快速準確地檢測樣品顆粒粒度直徑及其分布情況[11]。

2.3 酵母、霉菌檢測結果

把2種工藝生產的酸乳待測樣品保存在同一冷庫中(2~4 ℃),酸乳待測樣品的保質期是7 d,在保質期內每天按GB 4789.15—2010《食品安全國家標準食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數》方法測定霉菌、酵母數量。由表4可以看出,在保質期內,原工藝和改進后工藝生產的產品酵母數和霉菌數都在正常范圍內(酵母數量≤100 CFU/g,霉菌數 量≤30 CFU/g),2種工藝下同一天檢測樣品的細菌數量基本相當,說明二次均質沒有造成二次污染。

3 結論

本研究表明,凝固型酸乳生產中,在不改變產品配方和其他工藝的條件下,改變均質工藝,能很好地改善產品品質,提高產品合格率。經過多次檢測,工藝改進后的產品在保質期第7天即最后1 d,口感、組織狀態、色澤、粒度仍比原工藝產品具有明顯優勢,酵母、霉菌數量十分相近。本研究中改進均質工序,只須增加1臺均質機,費用不高,占地面積也不大,其他工序全部按原來參數進行,流水線延時不長。南陽農業職業學院綠白乳制品廠凝固型酸乳生產線在2009年就使用了上述改進后的工藝流程,效果很理想,工藝流程順暢、成熟。

參考文獻:

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