吳章柱,馬建民,于兆臣,張 磊,林雪飛(.中國石油廣西石化公司生產一部,廣西 欽州 535008;.中國石油大慶石化信息技術中心,黑龍江 大慶 6374)
應用流程模擬優化氣體分餾裝置塔底溫度
吳章柱1,馬建民2,于兆臣1,張 磊1,林雪飛1
(1.中國石油廣西石化公司生產一部,廣西 欽州 535008;2.中國石油大慶石化信息技術中心,黑龍江 大慶 163714)
應用流程模擬軟件對氣體分餾裝置建立模型,并針對裝置在實際生產過程中出現的進料中C5+含量高、脫丙烷塔C4產品不合格的問題,運用VMGSim中“case study”功能,計算出進料中C5+與脫丙烷塔底溫度的關系,并應用到實際操作中。
氣體分餾;VMGSim;C5+含量;C4產品
南方某大型石化公司,其中氣體分餾裝置設計為60萬t·a-1,工藝主要由脫丙烷、脫乙烷、丙烯-丙烷分離三部分組成。系統構成包括3座分餾塔及相應配套的重沸、冷凝及產品冷卻等。液化石油氣經脫丙烷塔進行碳二、碳三餾分和碳四、碳五餾分分離,其中碳四產品送至下游MTBE裝置進一步加工。碳二、碳三餾分經脫乙烷塔分離出碳二餾分后進入丙烯塔,丙烯塔頂出丙烯產品,塔底出丙烷餾分。近期,上游裝置操作調整造成氣分進料組成發生變化。由于氣分裝置為精餾裝置,分割精度高,組成變化對精餾塔的操作和產品質量影響很大。傳統的操作方法為:根據進料性質變化,在實際操作中進行摸索,改變操作參數,穩定運行一段時間后查看產品質量,根據產品質量反饋信息總結經驗,最終根據經驗數據進行操作。此種方法盲目性大,參數定量不準確,摸索實踐的時間較長。……