張雄飛,王 朝(中國(guó)石油蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)
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乙烯裝置氣相裂解爐爐管異常運(yùn)行分析
張雄飛,王朝
(中國(guó)石油蘭州石化公司,甘肅蘭州730060)
摘要:乙烯裝置裂解爐清焦周期是衡量裂解爐運(yùn)行的重要參數(shù),清焦周期的長(zhǎng)短直接關(guān)系到乙烯裝置綜合能耗的高低。通過(guò)對(duì)裂解爐氣相通道運(yùn)行狀況的分析,找出了導(dǎo)致裂解爐氣相通道出現(xiàn)異常的原因,并提出解決方案。
關(guān)鍵詞:乙烯裝置裂解爐;清焦周期;偏流;過(guò)裂解;稀釋蒸汽流量
裂解爐是乙烯裝置的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行狀況的好壞直接影響到乙烯裝置的綜合經(jīng)濟(jì)效益。蘭州石化公司46萬(wàn)t/年乙烯裝置共有5臺(tái)裂解爐,均采用美國(guó)KBR公司開發(fā)的SC-1型管式裂解爐,5臺(tái)裂解爐中有3臺(tái)為液相爐,液相爐僅可對(duì)液相原料進(jìn)行裂解;另外2臺(tái)為氣相爐,氣相爐可裂解氣相原料,也可裂解輕質(zhì)液相原料。
原料在裂解爐輻射段裂解過(guò)程中除生產(chǎn)烴類產(chǎn)物外,同時(shí)有少量炭生成。這種炭是數(shù)百個(gè)碳原子稠合形成的炭,其中尚含少量氫(碳含量約95%以上)。通常,將這種炭稱之為焦,管式裂解爐中裂解生成的結(jié)焦聚于管壁的過(guò)程,稱為結(jié)焦。
隨著裂解爐運(yùn)行時(shí)間的增加其爐管內(nèi)壁的焦層也逐漸加厚,導(dǎo)致爐管內(nèi)熱阻不斷增加,造成爐管外壁溫度上升,因此,管式裂解爐運(yùn)行到一定時(shí)間則需進(jìn)行清焦操作,中斷原料供給并通入空氣,使?fàn)t管內(nèi)的焦層充分與氧氣反應(yīng),將其除去。每清焦一次到下次清焦的時(shí)間稱之為清焦周期。
裂解爐在運(yùn)行過(guò)程中,如果某一根爐管焦層生成不均勻或焦層生成過(guò)快,則需要及時(shí)對(duì)該爐管進(jìn)行清焦,否則極易造成爐管堵塞。而裂解爐一般不具備單一爐管(或者通道)單獨(dú)清焦的能力,故只要有一根爐管出現(xiàn)結(jié)焦異常的情況,就需要對(duì)整臺(tái)裂解爐進(jìn)行清焦操作,因此,爐管內(nèi)焦層生產(chǎn)的速度及均勻程度,是決定裂解爐運(yùn)行周期的核心因素。當(dāng)爐管內(nèi)焦層生成異常時(shí),會(huì)導(dǎo)致該爐管熱阻增大,造成爐管外表面溫度上升,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察時(shí)可以發(fā)現(xiàn)異常爐管較其他爐管顏色明顯更紅,因此稱這種現(xiàn)象為爐管發(fā)紅。
根據(jù)KBR公司的設(shè)計(jì)參數(shù),乙烯裝置氣相裂解爐要求運(yùn)行周期達(dá)到30d,但是在裝置實(shí)際生產(chǎn)中氣相裂解爐的運(yùn)行周期很難達(dá)到30d的標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)計(jì)2013年乙烯裝置氣相裂解爐的平均運(yùn)行周期僅為26.5d,距離30d的目標(biāo)值還存在一定差距。
易造成氣相裂解爐爐管發(fā)紅的主要因素,公認(rèn)的有以下3點(diǎn):
(1)裂解爐運(yùn)行過(guò)程中的負(fù)荷調(diào)整,即在生產(chǎn)過(guò)程中改變裂解爐的投油負(fù)荷;(2)裂解爐運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行在線油品切換,即在生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)改變某一通道的油品,由氣相原料改為液相原料,或由液相原料改為氣相原料;(3)裂解原料組成波動(dòng)。
2014年乙烯裝置氣相裂解爐發(fā)生了4次氣相通道爐管發(fā)紅,裂解爐提前退出清焦的情況。具體見表1。

表1 氣相通道爐管異常統(tǒng)計(jì)
通過(guò)對(duì)2014年全年氣相通道爐管異常情況的分析,發(fā)現(xiàn)在上述4次氣相通道爐管發(fā)紅的運(yùn)行周期之內(nèi),整個(gè)裂解爐投油負(fù)荷平穩(wěn),未進(jìn)行在線油品切換,同時(shí)原料組成非常穩(wěn)定。因此,我們意識(shí)到造成氣相通道爐管發(fā)紅的原因可能不止上述三個(gè),應(yīng)該還存在其他原因。于是針對(duì)這4次爐管發(fā)紅事件展開了詳細(xì)的調(diào)查,在整個(gè)調(diào)查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)了以下兩個(gè)疑點(diǎn):
1)曾經(jīng)在對(duì)堵塞的氣相通道爐管進(jìn)行疏通時(shí),觀察掉落的焦粒,發(fā)現(xiàn)焦粒硬且脆,類似原料過(guò)裂解后所形成的焦粒。如圖1所示。

圖1 氣相通道爐管內(nèi)焦粒
2)氣相裂解爐在投油量較低時(shí),氣相通道的橫跨段壓力較同爐液相通道而言略低,且在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)微有波動(dòng)。如圖2所示。

圖2 氣相通道橫跨段流程簡(jiǎn)圖
氣相原料過(guò)裂解,說(shuō)明原料在輻射段內(nèi)的停留時(shí)間超出預(yù)期值;氣相通道橫跨段壓力低,說(shuō)明管道內(nèi)物料量少;橫跨段壓力波動(dòng),說(shuō)明管道內(nèi)存在一定程度的斷續(xù)非均勻流現(xiàn)象。以上3點(diǎn)均表明了:裂解爐氣相通道流量過(guò)低。
氣相通道流量過(guò)低會(huì)導(dǎo)致物料再橫跨管及聯(lián)箱內(nèi)出現(xiàn)偏流現(xiàn)象(故橫跨段壓力低且微有波動(dòng)),28根爐管進(jìn)料不均勻,造成爐管內(nèi)結(jié)焦不均勻,同時(shí)由于原料流量小造成流速低,使原料在輻射段內(nèi)停留時(shí)間延長(zhǎng)(原料過(guò)裂解),在這幾個(gè)因素的共同作用下,最終使得爐管發(fā)紅,裂解爐未到周期提前退出。
由于在正常生產(chǎn)中,裂解爐的負(fù)荷不可隨意調(diào)整,故只能通過(guò)增加裂解爐氣相通道稀釋蒸汽注入量,以提高氣相通道物料的總流量,從而避免氣相通道因流量低而出現(xiàn)偏流及過(guò)裂解的現(xiàn)象。如圖3所示。

圖3 裂解爐進(jìn)料流程簡(jiǎn)圖
通過(guò)逐步提高稀釋蒸汽的注入量,觀察橫跨段壓力的變化,可以發(fā)現(xiàn)隨著稀釋蒸汽注入量的逐步提升,橫跨壓力漸漸升高,同時(shí)橫跨壓力的波動(dòng)也逐漸減小。當(dāng)稀釋蒸汽量和氣相原料進(jìn)料量總和大于6300kg/h時(shí),氣相通道的橫跨壓力與液相通道持平,并且可以基本消除橫跨段的壓力波動(dòng),故認(rèn)為此時(shí)通道內(nèi)偏流現(xiàn)象已消除。
乙烯裝置于2015年2月起對(duì)這一方案進(jìn)行試用,截至2015年底,氣相裂解爐未出現(xiàn)氣相通道爐管發(fā)紅,導(dǎo)致裂解爐提前退出清焦的事件。
對(duì)比2014年氣相裂解爐減少清焦次數(shù)4次。單爐清焦四爐生產(chǎn)時(shí)主要能源消耗及產(chǎn)出見表2:

表2 單爐清焦時(shí)裂解爐“消耗-產(chǎn)出”對(duì)比
其中稀釋蒸汽單價(jià):129元/t,超高壓蒸汽單價(jià):156元/t,燃料氣單價(jià):860元/t。故方案實(shí)施后每年可獲得直接經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算如下(每次清焦需要24h):
M=(29×129+2.7×860-11×156)×24×4
=41.72萬(wàn)元
中圖分類號(hào):TQ221