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鋁合金薄壁底座鑄造工藝改進

2016-05-30 05:55:50呼應海
科技創新導報 2016年14期

呼應海

摘 要:通過分析底座鑄件壁厚不勻、易出現冷隔、鑄造皮縫大清理易產生裂紋、表面夾渣氣孔等缺陷的產生原因,對澆注工藝進行了優化,并將木模改進為金屬模。結果表明,通過改善澆口類型、增加工藝拉筋、增設玻璃纖維過濾網和排氣冒口,應用通過三維造型和CNC機床設計加工的金屬模等措施,有效解決了薄壁底座的各種鑄造缺陷,將毛坯合格率從60%提高到了95%以上。

關鍵詞:金屬模 渣氣孔 縫隙澆道 三維造型

中圖分類號:TG146.2 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)05(b)-0033-02

底座是筆者所在公司雷達產品中重要的結構部件,裝配在操控機柜中,具有優良的整體性能和輕質化特點。該鑄件鑄造材料為ZL101A,最大外形尺寸600 mm×548 mm×201 mm,整體壁厚只有5 mm,重量5.6 kg,為中型薄壁類鋁鑄件。鑄件毛坯要求壁厚均勻,毛坯面無冷隔、孔洞、裂紋等鑄造缺陷,加工后必須保證四周安裝凸臺高出毛坯面,整體結構不能有變形。

1 鑄造工藝及存在問題

底座原鑄造工藝見圖1,兩對側同時澆注,澆注系統由橫澆道、內澆道和排氣孔組成。采用紅砂手工造型制芯,型腔表干,重力澆注成型。熔煉設備為電阻式坩堝爐,吹氬精煉除氣,鈉鹽變質,出爐溫度控制在720 ℃~730 ℃。模具全部采用紅松制作,外模使用框架結構,3個芯盒為底板加擋板、螺桿鎖緊機構。

鑄件和模具存在問題如下。

(1)鑄件澆注時排氣、排渣性能不好,拋丸后毛坯表面易形成大量的渣氣孔,偶爾以單個大氣孔出現,孔洞直徑有時大于10 mm[1]。

(2)鑄件澆注后透孔的皮縫很大,手工清理容易產生變形,熱處理校正過程中產生裂紋報廢。劃線加工后凸臺高度和加工壁厚不能有效保證,產生加工報廢。

(3)木模精度不高,使用壽命很短,往往在新模具制作完成后就開始產生變形,以致拼芯精度不高,鑄件壁厚差異大,最薄的地方僅為3 mm左右,易形成澆注不足,冷隔等鑄造缺陷。

以上缺陷問題造成底座的成品率只有60%左右,嚴重制約了公司的零件齊套和整機裝配進度。

2 鑄造工藝問題分析

2.1 澆注系統

原澆注系統雖采用兩側同時澆注,提高了澆注速度,但鑄件“翅膀”處高度較高,頂注式易產生熔液飛濺,造成紊流,形成二次氧化夾渣和卷氣,使得鑄件表面產生氣孔和渣孔。

2.2 排氣系統

由于鑄件上表面全部為不加工表面,原澆注工藝只是在表面上扎出排氣孔,排氣效果較差,鑄件中部兩股液流的交匯處由于排氣不暢而造成憋氣現象。

2.3 模具問題

該鑄件為拼芯造型,型芯直接形成壁厚和大量透孔。紅松材質的木模隨著環境溫度、空氣濕度的變化產生干縮和濕漲,外模和芯盒產生變形,變形超過1 mm就會對拼芯后的壁厚和皮縫產生影響,導致鑄件產生清理變形和壁厚不均等質量問題。

2.4 工藝方案

鑄件整體為易變形結構,在鑄造工藝方案設計時,未考慮增加防變形措施,鑄件澆注后易產生收縮變形。

3 鑄造工藝改進過程

為消除底座的壁厚不勻、變形和表面質量問題,試驗采取以下4個措施進行改進。

3.1 改善澆注系統

(1)將原“翅膀”底部的兩處內澆口更改為兩處縫隙澆口(見圖2),縫隙寬度為10 mm(1.0倍壁厚),縫隙澆口長度為160 mm,并在澆道底部設置緩沖槽,以減少鋁液頂注時產生的飛濺,降低二次氧化夾渣的產生和卷氣。

(2)在橫澆道和內澆口、縫隙澆道的連接處設置玻璃纖維過濾網(規格1.6 mm×1.6 mm),起過濾夾渣、防止卷氣的作用[2]。

3.2 改進排氣系統

在保留原工藝上箱扎排氣孔的同時,在鑄件中部的透孔位置將壁厚連通,增加冒口一處(圖2),增強澆注系統的排氣功能,消除鑄件的皮下氣孔。冒口在清理時手工去除。

3.3 增加工藝拉筋

根據鑄件的整體結構,在“翅膀”頂端設置一處防變形工藝拉筋(圖2),寬度25 mm,厚度10 mm,可顯著增強底座的結構性,改善鑄件的收縮變形。

3.4 改進模具為金屬模

(1)模具材料和結構的選擇:模具材料選用較為常見的2A12(CZ態)硬鋁合金,以保持模具零件的易加工性和經濟實用性。外模整體結構為6面整體拼接結構,上下底板中間用7處支撐柱連接,前后左右側板側面用沉頭螺釘兩兩固定,以保證模具整體的結構性(圖3)。芯盒結構基本與原木模保持一致。

(2)為消除鑄件四周的皮縫,結構設計時,將A、B兩面的拔模斜度去除,外模出模時,造型工可向A、B面相反的方向活動,不僅可保證順利拔出模具,也能消除這兩面和1#芯拼對產生的皮縫。鑄件其他兩個方向的皮縫可由1#芯和2#、3#拼對后消除。

(3)為保證外模和芯盒配件的強度,避免配件變形造成的砂型砂芯尺寸變化,部件整體厚度全部保證在25~30 mm,并根據減重需要在不使用一側設計出減重槽。加工裝配完成的外??傊亓繛?5.6 kg,只比原木模重量增加約75%,完全符合造型需求。

(4)金屬模配件加工工藝:為提高金屬模設計和加工精度,模具全部用三維造型軟件造型,并模擬裝配驗證合格后釋放加工,全部配件要求在CNC數控機床上直接用三維造型圖進行編程加工,所有螺釘定位孔由機床一次加工完成。模具型腔等使用面加工粗糙度要求在Ra3.2以上。加工過程分為粗加工和精加工,粗加工后必須進行去應力熱處理。熱處理使用箱式時效處理爐進行,熱處理溫度200 ℃±5 ℃,保溫時間4 h,后隨爐冷卻。后經過驗證,模具配件加工完成后變形量均未超過0.1 mm。

4 工藝改進效果

(1)通過對金屬模零配件的裝配,外模和芯盒拼接后未發現明顯的錯位和變形,金屬模配合良好(圖4),造型工翻出的型腔、砂芯形狀和尺寸精度滿足精度需求,鑄件壁厚差異不大于0.8mm,透孔無明顯皮縫和毛刺。經超過三個批次的生產驗證發現,底座金屬模結構穩定,無明顯翹曲和變形,翻出的底座鑄件毛坯尺寸穩定。

(2)工藝改進后,底座毛坯變形量明顯變小,降低了校正的工作量,防止了鑄件開裂現象。鑄件表面質量有所提高,拋丸后毛坯上表面極少出現氣孔和夾渣現象,鑄件毛坯合格率達到了95%以上(圖5)。

5 結論

(1)采用完善的頂注式澆注系統,增加縫隙澆道的緩沖,以及玻璃纖維過濾網的使用,可有效降低熔液產生的飛濺,防止二次氧化和氣孔的形成。排氣孔和排氣冒口結合使用,可使型腔迅速排氣,降低皮下氣孔的發生幾率。

(2)根據鑄件結構,適當的工藝筋可有效防止薄壁鑄件的收縮變形,提高鑄件尺寸精度,防止清理變形開裂。

(3)使用金屬模外模和芯盒,拼芯造型時可有效消除透孔皮縫,減少清理工作量。中型薄壁鑄件外模使用拼接式結構,能有效保持模具尺寸穩定,提高模具使用壽命。

(4)使用三維造型和CNC數控機床相結合的方式加工,可保證金屬模加工和裝配精度。金屬模配件壁厚要求30 mm以上,工作面粗糙度Ra3.2以上,粗加工后必須進行去應力熱處理,以保證模具配件加工完成以后不變形。

參考文獻

[1] 史鑒開,史小雨.渣氣孔的實際觀察[J].現代鑄鐵,2003 (3):45-46.

[2] 陳國禎,肖柯則,姜不屈.鑄件缺陷和對策手冊[M].北京:機械工業出版社,1996.

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