史培寧,李毅紅,趙育杰,包永紅,陳警衛
(中煤西安設計工程有限責任公司,陜西 西安 710054)
陜西榆林龍華選煤廠是一座設計能力為6.00 Mt/a的動力煤選煤廠,按照工作制度330 d/a、16 h/d計算,生產系統設計能力為1 306 t/h;洗洗工藝為100~13 mm粒級由淺槽重介質分選機分選、13~1.5 mm粒級由重介質旋流器分選、1.5~0 mm粒級由螺旋分選機分選的聯合工藝。入選原煤屬于低灰、特低硫、特低/低磷、低氯、中高/高熱值、中高/高揮發分、較低灰熔點、強結渣性的長焰煤和不粘煤,產品主要為100~20 mm粒級洗塊煤和20~0 mm粒級洗末煤,其中洗塊煤產品主要作為煤化工原料。
該選煤廠的洗末煤主要作為動力用煤,這對水分和發熱量等指標要求較高。自建成投產以來,洗末煤水分一直居高不下,從2015年12月11—13日的統計數據可知,其水分為16.60%~18.12%,處于較高水平。據測算,商品煤的全水分每增加1個百分點,其發熱量下降 250~335 J/g,故全水分越高,商品煤的發熱量越低,其質量越難滿足用戶要求。這不但導致商品煤銷售價格下降,而且嚴重影響客戶群體的穩定性;加之該選煤廠位于高寒地區,冬季洗末煤易凍結,造成裝卸困難。因此,必須探索有效的降水方案,提高洗末煤的質量。
龍華選煤廠的洗末煤主要由三部分組成:淺槽精煤脫介篩前、分級后的20~13 mm粒級淺槽末精煤(以下簡稱“淺槽末精煤”),平均水分為17.16%;末精煤離心脫水機脫水后的13~1.5 mm粒級重介末精煤(以下簡稱“重介末精煤”),平均水分為16.76%;粗精煤離心脫水機脫水后的1.5~0.35 mm粒級螺旋粗精煤(以下簡稱“螺旋粗精煤”),平均水分為21.91%。不同組分檢測結果詳見表1。

表1 洗末煤各部分的水分檢測結果
1.2.1 淺槽末精煤
原設計中原煤分級脫泥選用1臺3673雙層香蕉篩,上下層篩板的篩孔均為圓形,孔徑分別為13、1.5 mm。生產實踐表明,一臺該型號的分級脫泥篩不能滿足生產要求。為此,將上層篩板的孔徑調整為20 mm,按照該孔徑進行核定,并結合生產系統設計能力,如果要保證干法篩分效率達到80%或濕法篩分效率達到90%,應選用1.2臺3673雙層香蕉篩或1臺4373雙層香蕉篩。
由于原煤分級脫泥篩選型偏小,導致篩分效率較低,如果要達到設計能力,篩機的篩分效率達不到80%,導致大量<20 mm粒級末煤進入塊煤系統。2015年的生產報表、塊煤銷量、皮帶秤計量等數據表明:>20 mm粒級塊煤率平均值在30%左右,其余70%為末煤和煤泥。即使按照80%的篩分效率計算,混入塊煤系統的末煤量(扣除1.5 mm粒級煤泥)也在130 t/h左右。
這部分末煤經淺槽重介質分選機分選后,在3673單層香蕉篩上完成脫介、脫水、分級作業。該篩機的篩板材料為聚氨酯,篩板共有六段,其中五段(篩孔尺寸為1.5 mm)用于脫介,一段(篩孔尺寸為20 mm)用于分級。由于兼具脫介和分級的任務,致使脫水段篩板的有效段數僅有五段,脫水面積僅為21.60 m2,脫水能力嚴重不足。此外,采用香蕉篩作為脫水的把關設備,產品水分普遍偏高,即使以1.5 mm進行脫水,末煤產品外水也在16%以上;如果生產系統按照設計能力1 306 t/h運行,產品水分會更高。
1.2.2 重介末精煤
由表1可以看出,臥式振動卸料離心脫水機的入料量越小,重介末精煤水分越低;反之,其水分越高。綜合考慮入料量和產品水分,該離心脫水機的最佳處理能力在100~120 t/h之間,此時產品水分在8%左右。按照目前的統計結果,該離心脫水機的入料量為180 t/h時,產品水分最高為18.12%;當末煤系統按照設計能力生產時,其入料總量約為450 t/h,即每臺離心脫水機的處理量為225 t/h,產品水分無法控制在合理的范圍內。
1.2.3 螺旋粗精煤
目前,該選煤廠的1.5~0.35 mm粒級粗精煤采用兩臺φ1 200 mm的立式刮刀卸料離心脫水機脫水,該離心脫水機的處理能力在35~50 t/h之間。從檢測結果(表1)來看,螺旋粗精煤水分在20.41%~22.58%之間,基本滿足要求。但是目前全廠實際生產能力最大僅為1 000 t/h,如果按照設計能力生產,<1.5 mm粒級粗煤泥量至少增加1/3;根據初步估算,每臺離心脫水機的處理量大于50 t/h,這將使產品水分更高。
為了降低淺槽末精煤的水分,結合現場實際情況,分析有關設備的脫水性能,建議塊煤分選系統精煤分級段的<20 mm粒級末煤,采用離心脫水機作為脫水的把關設備。依據實際生產經驗,臥式振動卸料離心脫水機的最佳處理能力在100~120 t/h之間,按照設備入料量130 t/h考慮,需要增設1臺φ1 500 mm的該型離心脫水機。
該選煤廠的末煤系統按照設計能力生產時,進入臥式振動卸料離心脫水機的末精煤總量約為450 t/h,為了保證整個生產系統的處理能力和末精煤產品水分,在末精煤離心脫水機處理能力按照120 t/h左右核定時,需要增加2臺臥式振動卸料離心脫水機。
當該選煤廠的粗煤泥分選系統按照設計能力生產時,進入離心脫水機的粗精煤總量約為100 t/h,而當前的設備處理能力無法滿足生產要求,在煤泥離心脫水機處理能力按照35 t/h左右核定時,需要增加1臺立式刮刀卸料離心脫水機。
根據實際生產經驗和設備性能,淺槽末精煤經增加的1臺臥式振動卸料離心脫水機脫水后,預計產品水分為14.50%;重介末精煤經增加的2臺臥式振動卸料離心脫水機脫水后,預計產品水分為15.00%;螺旋粗精煤經增加的1臺立式刮刀卸料離心脫水機脫水后,預計產品水分為20.00%。
在對洗末煤采取降水措施前,系統生產能力最大僅為1 000 t/h,即使在延長工作時間的條件下,洗末煤產量僅能達到3.44 Mt/a,其水分為17.57%,預測發熱量為23.66 MJ/kg。在對其采取降水措施后,預計該選煤廠的生產系統可以滿負荷運行,洗末煤產量可以達到3.59 Mt/a,預計綜合水分為15.64%,發熱量為24.14 MJ/kg,洗末煤的數質量均會有所提高。根據目前的市場價格預測(表2),每年可增加銷售收入約0.72億元,經濟效益明顯提高。

表2 降水效果及經濟效益分析對比
商品煤的全水分與發熱量存在一定關系,總的來說,全水分越高,發熱量越低;而商品煤發熱量與銷售價格掛鉤,因此在實際生產中,各選煤廠盡力將商品煤的水分控制在合理的范圍內,以滿足用戶的質量需求。
龍華選煤廠的洗末煤產品由三部分組成,由于原煤分級脫泥篩選型偏小、離心脫水機入料量大的原因,這三者水分均較高。為此,根據現場實際情況和設備性能,提出為各脫水系統增加相應脫水設備的建議。預計采取降水措施后,洗末煤的數質量均會有所提高,每年可為企業多帶來約0.72億元的銷售收入,經濟成效顯著。
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