楊子海,廖海林
(1.中煤科工集團唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗選工程技術研究中心,河北 唐山 063012;3.重慶南桐礦業有限責任公司干壩子洗選廠,重慶 400800)
重慶南桐礦業有限責任公司干壩子洗煤廠(以下簡稱“干壩子洗煤廠”)是一座群礦型洗煤廠,原有1.20 Mt/a的重介選煤系統1套,1.20 Mt/a的動力煤篩分、破碎系統和0.60 Mt/a的矸石選硫系統各1套。入選原煤主要為東林與魚田堡的混煤,煤種以瘦煤為主;精煤主要用于煉焦,中煤和矸石主要用于發電。近年來,隨著礦井擴能工作的開展和綜采技術的陸續投入,預計2020年入廠原煤量將達到1.98 Mt/a。從各礦井的煤炭產能來看,洗選甲級精煤的原煤資源預計在1.19~1.29 Mt/a之間。
目前,乙級精煤在產品銷售中占有很大比重,該選煤廠在加大乙級精煤產量后,仍難以滿足市場需求。但由于采用重介系統洗選乙級精煤,不僅影響生產甲級精煤的效率,還增加了乙級精煤的生產成本。為了適應當前的煤炭市場變化,優化產品結構,提高企業經濟效益,需要對干壩子洗煤廠的生產系統進行整改。基于實際情況綜合考慮,該選煤廠需要增加洗選乙級精煤并兼顧洗選電煤的生產系統,以滿足日益增加的生產需要。
1.1.1 乙級精煤洗選工藝選擇
根據乙級精煤的產品指標要求,灰分在16%~18%之間,硫含量<3%。洗選乙級精煤的原料煤為東林原煤,參照GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗方法》[1]和GB/T 478—2008《煤炭浮沉試驗方法》[2]對全粒級原煤的粒度組成和>0.5 mm粒級原煤的密度組成進行檢測,結果見表1、表2。

表1 東林全粒級原煤篩分試驗結果

表2 東林>0.5 mm粒級原煤浮沉試驗結果
注:>0.5 mm粒級占全粒級的產率為75.57%,灰分為35.12%,硫含量為5.83%。
由表1、表2可知:
(1)分級粒度為0.5 mm時,可以滿足乙級精煤產品對硫含量的要求,但考慮到篩分面積和分選效果,該原煤不宜采用分級入選方式分選。
(2)生產乙級精煤時的分選密度為2.00 g/cm3,此時δ±0.1含量為2.04%,入選原煤為易選煤,故考慮選擇跳汰分選方法[3-4];根據原煤煤質情況,宜采用全粒級入選方式分選。
(3)<0.5 mm粒級的灰分為16.57%、硫含量為2.61%,已能滿足乙級精煤的產品質量要求,故不設置浮選,煤泥經壓濾機壓濾后直接作為精煤產品。
1.1.2 電煤洗選工藝選擇
要求的電煤產品質量指標為灰分<48%、硫含量<4%、發熱量為12.55 KJ/kg。洗選電煤產品的原料煤為東林與魚田堡的混煤,參照國家有關標準對全粒級混煤的粒度組成進行檢測,結果見表3。

表3 東林與魚田堡混煤的篩分試驗結果
由表3可知:
(1)混煤以13 mm粒度分級時,<13 mm粒級物料能夠滿足電煤產品質量要求,故考慮采用分級入選方式分選,分級粒度定為13 mm。
(2)洗選電煤產品時分選密度為2.00 g/cm3,δ±0.1含量為2.04%,入選混煤為易選煤,故考慮采用跳汰分選方法。
(3)<0.5 mm粒級混煤的灰分為25.39%、硫含量為2.63%,已能滿足電煤產品的質量要求,故考慮不設置浮選[5-6]。
此外,由于篩上物料的質量太差(Ad=71.78%, St,d=8.75%),精煤的理論產率僅為4.26%,故考慮將這部分物料直接作為矸石處理。
根據生產車間設備與工藝布置現狀,結合原生產系統的預留接口情況,確定的新增生產系統原則流程如圖1所示。
根據現場實際生產需要,確定系統生產能力為0.90 Mt/a,故應該選擇12 m2的跳汰機。根據表1和表3數據,東林原煤<3 mm粒級產率為56.84% ,東林與魚田堡混煤<3 mm粒級產率為45.50%,且灰分較低。考慮到入選原煤粒度偏小,為減少小顆粒精煤透篩而造成的損失,以SKT(FZ)-12復振跳汰機作為主選設備[5-7]。主要設備的選型情況見表4。

圖1 新增生產系統原則流程

序號設備名稱規格型號數量/臺備注1跳汰機SKT(FZ)-12復振跳汰機1新增2精煤脫水分級篩ZK2048直線篩1新增3高頻脫水篩ZKg1645高頻篩1新增4脫水離心機WZY1200臥式振動離心機1新增5濃縮旋流器組?350×5濃縮旋流器組1新增
根據原煤煤質情況,調試時將主振的低壓風調整為0.04 MPa,復振的低壓風調整為0.035 MPa;在每個跳汰周期,輔振風閥分別在進氣期前段與膨脹期后段各進氣一次,從而使物料快速上升而緩慢下降,分層效果更好。在生產系統運行正常后,該選煤廠對其進行采樣檢查 ,復振風閥關閉與開啟時的產品指標見表5、表6、表7。

表5 精煤浮沉數據
注:在未開啟復振與開啟復振兩種狀態下,精煤硫含量均為2.82%。
由表5可知:精煤的主導密度級為<1.40 g/cm3,兩組的產率都較高而灰分均較低,產率都在50.50%以上,灰分為8.67%;其次為1.40~1.50 g/cm3密度級,兩組的產率均在30%左右,灰分最大者為13.89%。此外,1.80~2.00 g/cm3和>2.00 g/cm3密度級的產率均較低而灰分都較高,產率最大者為2.97%,灰分最小者為44.38%;這說明精煤完全滿足產品質量要求,也說明該復振跳汰機能夠適應現場的生產要求。

表6 矸石浮沉數據
注:在未開啟復振與開啟復振兩種狀態下,精煤硫含量均為11.24%。

表7 矸石中>1.60 g/cm3密度級的粒度組成
由表6、表7可知:矸石中>2.00 g/cm3密度級的產率在97%以上,說明矸石純度高,其中精煤含量少;復振開啟對低密度、細顆粒精煤的分選效果更明顯,透篩量能夠得到有效控制,精煤損失量較小。
為解決干壩子洗煤廠生產中存在的問題,基于生產現狀分析,制定了洗選工藝,并確定了主選設備——SKT(FZ)-12復振跳汰機。目前,該跳汰機已在干壩子選煤廠投入運行,并取得了較好的分選效果,有效解決了低灰精煤損失量大的問題,同時降低了洗選加工成本,可為企業帶來了可觀的經濟效益和社會效益。
[1] 中國煤炭工業協會.煤炭篩分試驗方法:GB/T 477—2008[S].北京:中國標準出版社,2008.
[2] 中國煤炭工業協會.煤炭浮沉試驗方法:GB/T 478—2008[S].北京:中國標準出版社,2008.
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