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KDON-42000/20000型空分設(shè)備下塔冰堵分析

2015-12-25 03:21:58郭士雪楊文娟
低溫與特氣 2015年4期

郭士雪,趙 斐,楊文娟

(開封空分集團有限公司 設(shè)計研究院a.設(shè)備室;b.調(diào)試室,河南開封 新區(qū)魏都路189號475004)

某化工單位年產(chǎn)72萬t甲醇項目配套42 000 Nm3/h空分設(shè)備,該空分設(shè)備采用分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機、全精餾制氬及氧氣內(nèi)壓縮工藝,由開封空分集團有限公司成套供應(yīng)。于2010年8月正式開車出產(chǎn)品,但在2015年4月開車時,連續(xù)出現(xiàn)膨脹機達不到氣量及轉(zhuǎn)速,下塔液空液位建立不起來等情況,最后通過多次反復(fù)開停設(shè)備,查到原因并解決了問題。

1 流程形式

經(jīng)吸附器凈化好的空氣分為兩股,一股直接進入冷箱。這股空氣先進入低壓換熱器與返流氣體換熱,冷卻到接近液化溫度進入下塔進行分離;另一股通過空氣增壓機進一步壓縮,并經(jīng)增壓機末級冷卻器冷卻后送入冷箱,經(jīng)高壓換熱器冷卻變?yōu)橐后w后節(jié)流進入下塔。膨脹空氣自空氣增壓機中部抽出,首先經(jīng)過膨脹機增壓端的壓縮及后冷卻器的冷卻,再進入高壓換熱器被冷卻,而后經(jīng)膨脹機膨脹后進入下塔。

下塔中的上升氣體通過與回流液體接觸含氮量增加。所需的回流液氮來自上塔底部的冷凝蒸發(fā)器,在這里氧得到蒸發(fā),而氮得到冷凝。

2 現(xiàn)象

2015年4月6日,空分設(shè)備因粗氬塔Ⅰ頂部蒸氣回上塔管線焊縫拉裂跑冷,經(jīng)過一個月的檢修重新開車。

4月7日下午15:28空氣導(dǎo)入下塔進行加溫吹除,運行至凌晨2:00因鍋爐原因空分系統(tǒng)緊急停車,恢復(fù)后啟動空分。

4月8日凌晨4:00啟動Cryostar膨脹機,上塔上主冷溫度到-52℃時,膨脹機轉(zhuǎn)速16 500 r/min(正常轉(zhuǎn)速值20 000 r/min),再也不能提高。此時膨脹空氣量24 229 m3/h(正常值45 000 m3/h),同樣也不能增加。將回流閥關(guān)至15°,噴嘴開到80°左右(因當(dāng)時覺得有可能是膨脹機本身問題),一直開到4月8日上午11:42上主冷溫度降至-134℃,下塔阻力在主冷液位未建立、液氮回流閥V11未開的情況下就從0.58 kPa升至3 kPa(當(dāng)時沒注意此變化),膨脹機轉(zhuǎn)速仍然不能提高(18 000 r/min),同樣,膨脹空氣量(27 563 m3/h)仍然不能增加,這時已將回流閥關(guān)至9°,噴嘴開到90°左右。決定停進口膨脹機加溫吹除,然后接著開進口膨脹機,膨脹空氣量仍然不能增加。

圖1 空分設(shè)備簡易流程圖Fig.1 Simple flow chart for air separation equipment

4月9日8:00停進口膨脹機開國產(chǎn)膨脹機,國產(chǎn)膨脹機轉(zhuǎn)速15 000 r/min,流量只有14 600 m3/h,也不能增加。據(jù)此認為膨脹機處和高壓板式換通道有堵塞現(xiàn)象,停機把二段到膨脹端前吹除閥處打通流路小氣量進行單獨吹除。4月9日11:14重新啟動進口膨脹機,轉(zhuǎn)速 19 800 r/min,膨脹空氣量45 000 m3/h均達到設(shè)計值。

4月10日13:00上主冷液位達到2700 mm,下主冷達到3400 mm也均達到指標(biāo),但是從9日~10日凌晨,上塔阻力從10 kPa(16:31)上升到15 kPa(20:00)。20:42開液氮回流閥V11后上升到20 kPa,無論怎么開關(guān) V11閥,上塔阻力總是不斷上升,也不見下塔有液空出現(xiàn),入塔空氣量一直保持在120 000 m3/h,多次排放下塔液空沒有液體排出,把V1閥關(guān)到0%也不見有液空出現(xiàn),通過檢查分餾塔系統(tǒng)閥門,開度均無問題;如此只好把V1液空、V2液氮、V3污液氮、V4貧液空、V11開到原調(diào)純閥位,觀察純度有無好轉(zhuǎn):上塔氧氣純度90%,下塔液空純度30% ~34%,下塔頂?shù)獨饧兌?% ~8%,阻力也慢慢上升到滿量程40 kPa。當(dāng)時分析有可能發(fā)生下塔液懸了,通過減少膨脹量,關(guān)小高壓液空節(jié)流閥V8(從50%關(guān)到40%),降低空壓機排壓,下塔壓力至0.45 MPa,最后通過開大 V1、V2、V3、V4 閥,空氣量才從120 000 m3/h增至160 000 m3/h,阻力慢慢從滿量程40 kPa降到30.2 kPa,但氧、氮純度卻更低,下塔仍然沒有液空液位,下塔液空純度30% ~34%是自動表讀數(shù)的下限,但是無論怎樣調(diào)整,上下主冷液位一直保持穩(wěn)定狀態(tài)。被迫在4月10日4:48把氣從冷箱退出,此時下塔阻力再次出現(xiàn)滿量程,估計是下塔塔板被堵。中午12:43重新進塔啟動膨脹機,下塔阻力馬上到滿量程,只好停車加溫處理待檢查原因。

3 故障分析及處理

經(jīng)查看整個空分運行參數(shù),明顯是下塔塔板上液體流不下來,堵塞在下塔中下部。

1.開大V4閥,從50%開到100%后,氣體能順利進入上塔,空氣量增大到160 000 m3/h,說明V4閥以下塔板沒有堵塞,此處多以氣態(tài)形式存在,這從富氧液空純度太低可知幾乎沒有精餾換熱。而上下主冷沒有變化是因為下塔上部溫度太低,上升氣體多被液化,而入塔氣量被塔板堵塞使上升到中上部的氣量少,主冷沒有得到蒸發(fā),故主冷液面沒有發(fā)生波動。

2.檢查增壓端出口壓力為3.55 MPa(設(shè)計3.7 MPa),膨脹端進口壓力3.49 MPa(設(shè)計3.68 MPa),阻力為0.06 MPa,接近設(shè)計值 40~80 kPa,而且還有上升趨勢,說明有堵塞現(xiàn)象但不明顯。

3.檢查下塔壓力0.46 MPa與分子篩后壓力0.49 MPa,壓差為 30 kPa,而正常值為 20 kPa。

4.檢查污氮出高壓板式溫度TI-23319曾經(jīng)到過-0.47℃,操作人員把污氮出高壓板式 V318、V319閥門各關(guān)至35%,而原本這兩個手動閥門基本是全開;污氮出低壓換熱器閥門開到85%,原本這個閥門開度在60%,上塔壓力基本和平時一樣保持在45 kPa,明顯冷量集中到低壓板式上了。

5.操作人員向下塔導(dǎo)氣時,為避免進塔空氣自動閥無背壓打不開閥門,一般預(yù)先把增壓機三段,高壓液空 V8閥先打開50%,壓力一般保持在2.4 MPa,一直到4月8日4:00三段壓力才提到5.1 MPa。

6.分子篩后露點儀發(fā)生故障后一直沒有更換,得不到有效的監(jiān)控。根據(jù)這些情況我們主要懷疑以下幾點:

1)入上塔各個節(jié)流閥開度是否正常;

2)高壓板式高壓液空通道壓差變化和兩個高低壓板式換熱溫差情況;

3)分子篩吸附器空氣出口露點及二氧化碳是否超標(biāo);

4)蒸汽加熱器排污閥處,露點是否超標(biāo);

5)在冷吹時因壓力低有可能純化系統(tǒng)儀表管道漏進空氣,檢查所有純化系統(tǒng)儀表管有無泄漏;

6)檢查增壓機、空壓機機間冷卻器后各個出氣口露點。

經(jīng)過一天的檢查,只發(fā)現(xiàn)膨脹機和高壓液空進塔管線有問題,分子篩后及增壓機、空壓機機間冷卻器后各個出氣口露點均合格,節(jié)流閥開度也正常。堵塞原因到底在哪里呢?根據(jù)兩個高低壓板式換熱溫差進一步分析,認為膨脹機和高壓液空進高壓換熱器通道有堵塞現(xiàn)象。堵塞現(xiàn)象一般分為冰堵、二氧化碳堵和雜物堵三種情況。但空分開車已有數(shù)年,剛進行過整個冷箱扒砂檢修,還做了裸冷和氣密性查漏,所以雜物堵應(yīng)該排除,分子篩二氧化碳分析表一直在投運而且未超標(biāo),啟動增壓機時臨時氣源用的是第二套空分的氣,所以可以排除二氧化碳堵,那只有冰堵了。

那么水從哪里來的呢?我們把空壓機、增壓機全部停運,把循環(huán)水壓穩(wěn)定在0.4 MPa,再次檢查各個機間冷卻器出口氣露點,發(fā)現(xiàn)增壓機三段出口冷卻器氣路露點只有-30℃。那么當(dāng)時在空分加溫分餾塔系統(tǒng)時空分臨時停了一次車,水慢慢滲入到氣管路,膨脹機開啟不久,三段出口冷卻器所漏的水分在增壓機排氣壓力低時,又源源不斷的微漏入氣路,一部分從高壓液空節(jié)流閥進入下塔,另一部分通過三回二回流閥進入膨脹機管路,所以下塔中下部塔板被水堵死,是造成液空無法向下流和膨脹機一直流量少的原因。為什么空分還能吃進120 000 m3/h,主冷還能建立起液面呢?后期三段壓力提到5.1 MPa遠遠大于水壓而水漏量比較少,所以沒有繼續(xù)堵塞高壓換熱器及塔板和膨脹機管道。

給增壓機三段出口冷卻器做打水壓實驗,水壓1.0 MPa時共有20根氣管滲水。這就是水的源頭。在處理好冷卻器后,經(jīng)過整個空分系統(tǒng)的大加溫吹除,特別是下塔中下部塔板采用獨立管線反吹方法,從液氮吹除口接氣源管到下塔液空吹除口進行吹除,露點合格后經(jīng)空分開車,下塔阻力正常,空分正常投入生產(chǎn)。

4 操作方法改進及教訓(xùn)

1.空分啟動后,進塔前自動露點儀要投運,流程圖上要求分析的點應(yīng)全部分析,直到露點合格。

2.增壓機啟動后,倒換工藝氣后,再加做二氧化碳分析,防止干冰堵塞。

3.要嚴格監(jiān)控蒸汽加熱器出口露點,防止出分子篩空氣帶水。

4.V8閥在初期應(yīng)減少開度,以避免把不合格氣導(dǎo)入下塔。

空分由于其特殊性,當(dāng)在沒有完全找到故障的原因時,要開闊思路,盡力多找原因多分析,不要因為故障小而不重視最終釀成大事故。

[1]高曉寧,陳守亞.一起空分開車冰堵事故的判斷與處理[J].深冷技術(shù),2000(6):43-44.

[2]龐文斌.內(nèi)壓縮流程空分設(shè)備高壓板翅式換熱器空氣通道堵塞的分析[J].深冷技術(shù),2008(1):47-50.

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