李 波
(中昊晨光化工研究院有限公司,四川 自貢 266042)
XK-400煉膠機輥筒軸承故障分析與修理
Fault analysis and repair of roll bearing for XK-400 open mill
李 波
(中昊晨光化工研究院有限公司,四川 自貢 266042)
通過分析氟橡膠生產過程后處理階段XK-400煉膠機的輥筒尼龍軸承故障原因,優化了部件配合尺寸,并詳細介紹了其修理過程和需注意的細節點,通過改進,能夠滿足各種混煉膠批次的高負荷運行,提高了產品質量,延長了煉膠機的檢修間隔時間。
煉膠機;軸承;故障分析;修理
本煉膠機為開放式雙滾筒煉膠機,2003年出廠,機型為XK-400型,尼龍滑動軸承、手動油杯潤滑,主要用于氟橡膠后處理煉制成片或混煉,是煉膠工序關鍵設備,故障檢修會導致生產耽延,且影響現場正常生產,主要規格見表1。

表1 XK-400煉膠機技術參數
該開煉機在運行及拆檢中發現:
(1)后處理XK-400煉膠機在大修使用不到1年的時間,軸套(尼龍1010)失效,軸頸密封破壞,出現漏油,在煉膠過程中很容易污染產品,增加后續人工清理的工作量。而檢修煉膠機工期較長,停機檢修將大大影響生產進度。
(2)齒輪響聲較大,前輥軸承溫度左90 ℃,右98 ℃,后輥左91 ℃,右83 ℃。高于要求使用溫度≤80 ℃。
(3)拆軸承發現,密封圈已損壞 ,尼龍軸套脹裂或抱死,軸承座(前右、后左、后右)有裂紋。斷面分層變質,騎縫螺絲跑絲或掉落,輥筒軸頸有點蝕現象,潤滑油碳化積塊,如圖1、圖2、圖3、圖4所示。

圖1 軸套脆裂及騎縫螺絲跑絲
輥筒軸承的故障主要是由于煉膠機潤滑不正常而引發的,由于缺油使軸承處在干摩擦狀態,加上尼龍軸套所取配合間隙偏小,導致軸套與軸頸抱死或脆裂,騎縫螺釘滑移或脫落,隨軸承座一起運動,致使軸套一端變形,破壞密封,產生漏油現象。軸承摩擦副工作表面在干磨狀態下,由于潤滑不暢,當相對滑動時,在剪切力作用下使軸承減摩材料變性或脫落,增大摩擦副阻力,溫度上升,尼龍軸套膨脹,局部發生咬合貼死,軸承跑外圈,因為尼龍軸套與軸承座為過盈配合,且無潤滑脂潤滑,溫度急劇上升,致使潤滑脂碳化,尼龍軸套變質、損壞失效,產生軸向偏移跳動,軸承座產生裂紋,齒輪產生異常聲響。

圖2 潤滑油碳化積塊嚴重

圖3 強制破壞與軸頸抱死的軸套

圖4 軸套碳化分層現象
4.1 軸承的拆卸
按大修規程拆卸,注意將軸承及輥筒做好對應標記,并測量軸承內孔的直徑、圓度、圓柱度、檢查軸承內孔表面的接觸情況和磨損情況(特別是受力區)。發現軸承均已損壞無法測繪,軸頸與軸承座實測數據如表2。

表2 滾筒軸頸與軸承座實測尺寸
4.2 軸承座的修理
軸承拆卸后發現軸承已擦傷和黏著損壞,且軸承座上有裂紋,按常規軸承座已不能再用,必需更換。經與生產開煉機廠家聯系,該廠已改產強制滑動軸承機型,無法購進新的軸承座,只能采用加固的修理方法。軸承座已有裂紋,材料為鑄鐵。焊接修補裂紋強度不夠,只能在軸承座上端面加抱箍,配內六角頂絲(如圖5)。

圖5 軸承座抱箍加強示意圖
4.3 尼龍軸套加工與檢驗
4.3.1 軸承檢修質量技術要求
根據橡膠塑料開煉機技術要求(HG 5—1537—83,ZBG 95008—88),開煉機滑動軸承的修理質量技術要求如下:
(1)尼龍軸套內孔表面粗糙度Ra≤1.6 μm;
(2)輥筒軸套內孔與軸頸的配合間值見表3,磨損間隙極限值見表4;
(3)軸頸與軸襯的接觸應均勻,用涂色法檢查時,圓周接觸角不小于120°,軸向接觸面>70%。
4.3.2 尼龍軸套加工要求及實測數據
4個尼龍軸套均已破壞,需重新加工,加工流程如圖6,加工參數按表5。

表3 開煉機輥筒軸頸與滑動軸承內孔間隙值

表4 輥筒軸頸與滑動軸承內孔(尼龍軸襯)磨損間隙極限值

圖6 尼龍1010軸套加工流程圖

表5 尼龍軸承加工要求
試車前,首先清理現場,檢查設備各結合處是否牢固;檢查安全制動裝置是否靈活、準確、可靠;檢查設備的各潤滑部位是否良好,檢查水的控制閥和管路是否暢通無泄漏;單獨啟動電機,檢查旋轉方向是否正確;檢查儀表、電氣開關,是否靈敏準確; 檢查各傳動部位,在無障礙物的情況下,進行正、反盤車,使各輥筒各轉動一周以上,確認靈活,方可進行空運轉試車。
5.1 空運轉試車
空運轉試車連續運轉時間為8 h。空運轉時要求運行平穩,無異常聲音,無異常振動,電流正常。前后輥筒轉動正常,沒有異常的軸向竄動及徑向跳動現象,機身水平振動值不超過10 mm/s,垂直不超過7.1 mm/s。油杯供油正常,機器輥筒軸承溫度沒有驟升現象,軸筒軸承最大溫升約20 ℃。試驗制動機構2至3次,工作可靠,制動后前輥筒繼續回轉不超過1 /4周長為正常。
5.2 負荷運轉試車
負荷運轉試驗在空運轉試驗合格后進行。連續負荷運轉試驗時間為24 h(3個班次)。負荷試車按照輥距由大到小,先半負荷后滿負荷,膠料由軟到硬的順序進行。在負荷運轉時無異常振動、聲響和其他異?,F象,各轉動部位溫度正常沒有驟升現象,其軸承溫度不高于80 ℃。負荷運轉試驗后檢查軸承無明顯磨損及偏磨現象,確定修理合格,可交付使用。
對于低轉速高負荷的滑動軸承,潤滑冷卻效果決定了其使用壽命的長短,根據實際磨損情況確定軸套的配合公差,改善了這一狀況。通過改進,延長了其連續運行時間,改善了產品質量,節約了備件材料,獲得的直接經濟效益約3.83萬元/年,本改善經驗可以應用于高負荷滑動軸承配合公差的選用上。
[1] GB50231-2009.機械設備安裝工程施工及驗收通用.北京:中國計劃出版社,2009.
[2] 楊順根,白仲元. 橡膠工業手冊(第九分冊)[M]. 北京:化學工業出版社,1993.
[3] 楊順根. 橡膠機械安裝維護保養和檢修[M]. 北京: 化學工業出版社,1999.
[4] 王修斌,程良駿. 機械修理大全(第1卷)[M]. 沈陽: 遼寧科學技術出版社,1993.
[5] 王修斌,程良駿. 機械修理大全(第4卷)[M]. 沈陽: 遼寧科學技術出版社,1993.
[6] 黃祥成,胡農,李德富. 機修鉗工技師手冊[M]. 北京:機械工業出版社,1997.
[7] 馬棲林. 常用化工設備故障分析及處理[M]. 北京: 機械工業出版社,2007.
(XS-05)
TQ330.43
1009-797X(2015)13-0056-03
B
10.13520/j.cnki.rpte.2015.13.017
李波(1986-),助理工程師,畢業于西南科技大學,主要從事設備管理相關工作;研究方向化工設備流體機械狀態監測與故障診斷。
2015-04-24