
【摘要】通過對某發(fā)電廠#1機(jī)低壓缸軸封故障原因分析和檢修處理,為同類設(shè)備檢修提供參考依據(jù)。
Abstract:Through to the Yuncheng power plant 1 # turbine low pressure cylinder shaft seal failure cause analysis and repairing, provide reference for similar equipment maintenance
【關(guān)鍵詞】軸封 麼察 溫度 壓力 故障
引言:某發(fā)電廠#1機(jī)經(jīng)過5年運(yùn)行,低壓缸軸封故障頻繁。出現(xiàn)溫度頻繁超標(biāo),最高達(dá)210℃;汽封齒倒伏,麼損;漏氣嚴(yán)重影響機(jī)組真空等諸多缺陷,嚴(yán)重制約機(jī)組安全正常運(yùn)行,為此,運(yùn)電汽機(jī)、熱控人員作了大量工作,于2011利用機(jī)組C檢機(jī)會,徹底解決了#1機(jī)低壓缸軸封各種故障問題。
1.軸封介紹:
某發(fā)電廠#1機(jī)系哈汽、東芝聯(lián)合制造,為亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式機(jī)組,高中壓缸采用合缸型式。軸封系統(tǒng)采用輔汽、冷再、四段抽汽高、低壓供汽方式,滿足機(jī)組啟停、正常運(yùn)行軸封供汽參數(shù),高中壓缸的各汽封約在25%負(fù)荷時變成自密封,低壓缸的各汽封約在60%負(fù)荷時變成自密封,多余的蒸汽,會通過溢流閥流往排汽裝置;低壓缸端部軸封原設(shè)計為四道梳齒型汽封齒,滿足防止空氣漏入或從汽缸漏出蒸汽功能,在2009年B檢中將低壓缸端部軸封第一、第三道汽封圈改造為蜂窩式并加一道接觸式碳精環(huán)。改造后汽封形式如下圖:
2.軸封系統(tǒng)存在問題
2.1.#1機(jī)低壓缸A、B后軸封溫度頻繁超標(biāo),有時達(dá)到210℃,且漏空氣嚴(yán)重。
2.2. #1機(jī)低壓缸A、B前、后軸封漏汽,潤滑油水分超標(biāo),真空濾油機(jī)、油凈化投運(yùn)頻繁。
2.3. #1機(jī)#4瓦振動大,經(jīng)電科院作頻譜分析,認(rèn)為低頻引起汽封齒輕微摩擦所致。
3.原因分析
汽輪機(jī)軸封溫度高,危害甚多。首先容易引起機(jī)組差脹升高,動靜間隙變小,轉(zhuǎn)子熱應(yīng)力加劇,引起軸彎曲,使低壓缸轉(zhuǎn)子使用壽命降低,低壓轉(zhuǎn)子溫度設(shè)計一般在常溫狀態(tài)下,要求軸封供汽溫度控制在120℃-180℃,有14℃的過熱度;其次容易使軸封汽封塊彈簧膨脹變形,剛度降低,失去彈性,不能保證汽封齒理想最佳間隙,過大的熱沖擊,使原本緊力并不大的軸封套圈松弛,情況嚴(yán)重時產(chǎn)生間隙,容易引起偏麼察,導(dǎo)致軸封套圈麼察損壞事故,誘發(fā)軸承振動;再次軸封溫度高,容易將熱量傳遞至附近軸承,使軸承油溫升高,有可能破壞油膜,加劇軸承振動。
汽輪機(jī)軸封溫度低.首先容易引起高溫轉(zhuǎn)子急速冷卻,機(jī)組差脹增大,串軸向負(fù)值發(fā)展,易引起動靜部分碰麼。
軸封供汽壓力波動。壓力過高,低壓缸軸封向外冒汽,易造成潤滑油進(jìn)水,惡化油質(zhì);壓力過低,軸封漏氣嚴(yán)重,真空下降,特別是在甩負(fù)荷時,冷空氣大量進(jìn)入,對大軸起到快速冷卻作用,易引起大軸彎曲。
汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)的正確調(diào)整和精心維護(hù),顯得尤為重要。鑒于軸封故障存在以上諸多危害,因此對運(yùn)電#1機(jī)低壓缸軸封故障原因的剖析,很有必要,原因分析如下:
1) 軸封溫度、壓力波動超標(biāo),首先應(yīng)考慮運(yùn)行操作因素。該電廠#1機(jī)頻繁啟停,運(yùn)行人員更換新人較多,啟停機(jī)時,軸封送汽程序有可能失誤操作。或未投低壓軸封減溫器于“自動”狀態(tài),規(guī)程要求軸封供汽減溫器噴水點(diǎn)處溫度設(shè)定在150℃,限制軸封供汽溫度不超過180℃,決不可到達(dá)軸封套圈紅套溫度220℃;或誤開、誤關(guān)壓力調(diào)節(jié)站供汽調(diào)節(jié)閥,溢流調(diào)節(jié)閥及旁路閥。或未及時切換供汽汽源,25%至60%負(fù)荷,應(yīng)及時投運(yùn)冷再供汽汽源,切斷輔汽汽源。
2) 軸封系統(tǒng)設(shè)備健康因素。第一,低壓軸封減溫器減溫水投運(yùn)不上或減溫水霧化效果欠佳,噴水旋流子脫落或噴嘴堵塞,凝結(jié)水減溫水流量小,不能有效起到降溫作用;第二,軸封調(diào)節(jié)站、溢流站調(diào)門卡塞或故障,無法控制軸封供汽壓力和流量;軸封均壓聯(lián)箱疏水不暢,引起供汽帶水;第三,軸加注水滿水,軸抽風(fēng)機(jī)故障,機(jī)組負(fù)荷調(diào)整不及時,容易引起軸封回汽管倒灌。第四,減溫器噴水調(diào)門內(nèi)漏,使軸封供汽蒸汽帶水,致軸封溫度低。第五,軸封調(diào)節(jié)站供汽調(diào)門內(nèi)漏,致使軸封供汽蒸汽溫度無法控制,規(guī)程要求供汽溫度與大軸表面溫差不大于111℃。
3) 軸封麼損,軸封供汽濾網(wǎng)破損致外來異物影響。該電廠#1機(jī)頻繁啟停,統(tǒng)計2010年和2011年共計啟停9次,致使軸封供汽管道容易產(chǎn)生氧化鐵,當(dāng)氧化皮脫落,濾網(wǎng)破損時,沖破濾網(wǎng)阻隔的氧化皮碎屑(片狀物侵入危害最大)被軸封供汽裹攜進(jìn)入軸封內(nèi)部,而又不能排除時,即產(chǎn)生麼察,損壞軸封,進(jìn)而誘發(fā)軸承振動。利用此次C檢更換了進(jìn)汽濾網(wǎng),要求濾網(wǎng)為1.5mm板材,在其上功鉆¢1.0mm左右小孔。
4) 軸封麼損,運(yùn)行操作不當(dāng)影響。疏于監(jiān)控軸封溫度、壓力,未及時調(diào)整,或過早投運(yùn)軸封供汽而未及時沖轉(zhuǎn),致使軸封溫度過高,引起軸封套圈膨脹松弛,引起動靜麼察。
4. 軸封系統(tǒng)故障對策
1) 精檢設(shè)備,使系統(tǒng)設(shè)備處于良好健康狀態(tài)。2011年對#1機(jī)C檢,普查軸封系統(tǒng)各設(shè)備。首先保證減溫水正常工作,徹查凝結(jié)水濾水器濾網(wǎng),減溫器噴嘴,減溫水供水調(diào)門等存在的缺陷;其次清潔供汽管道,清掃、檢查凝結(jié)水濾水器,各軸封供汽濾網(wǎng),更換修復(fù)破損濾網(wǎng);再次檢查低壓缸軸封汽封環(huán),清理、修復(fù)、更換汽封齒或汽封塊,并調(diào)整間隙符合要求;最后檢查、整定各疏水門,供汽、溢流站調(diào)節(jié)門。
2) 加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn),嚴(yán)格操作規(guī)程,密切監(jiān)盤,精心調(diào)整。避免軸封系統(tǒng)過早送汽而未及時沖轉(zhuǎn)現(xiàn)象發(fā)生;避免軸封供汽溫度過高或與大軸溫差超標(biāo)現(xiàn)象發(fā)生。
5. 結(jié)論
軸封系統(tǒng)故障,主要是供汽溫度、壓力控制、調(diào)整不當(dāng),導(dǎo)致軸封漏氣或冒汽,影響真空或惡化油質(zhì),嚴(yán)重時軸封麼察致汽封損壞,并誘發(fā)軸承振動。其次是設(shè)備故障,供汽調(diào)節(jié)站、溢流站調(diào)整門內(nèi)漏或卡塞,都可造成軸封供汽溫度過高或軸封壓力降低;軸抽風(fēng)機(jī)出力下降致系統(tǒng)不能保持微負(fù)壓,回汽不暢而冒汽。最后就是機(jī)組頻繁開開停停,致管道內(nèi)產(chǎn)生氧化鐵,異物進(jìn)入軸封,誘發(fā)軸封麼察損壞。
軸封系統(tǒng)運(yùn)行,看似簡單、容易掌握,實(shí)則深奧,操作稍有不慎,危害無窮;設(shè)備檢修責(zé)任重大,軸封間隙調(diào)整要精益求精,系統(tǒng)功能必須恢復(fù),為運(yùn)行創(chuàng)造良好的調(diào)整基礎(chǔ)。
作者簡介:王輝 男 從事電廠鍋爐、汽機(jī)檢修及管理工作