陳金

摘 要:通過焦爐炭化室的爐門襯磚削薄,由原設計的爐門襯磚厚度385mm削薄到325mm,增大炭化室有效容積,有效增大裝煤量,通過采取運轉粉碎機中一臺使用正常錘頭錘柄,另一臺錘頭錘柄全拆掉的方法提高配合煤堆密度,很大程度提高了單孔炭化室裝煤量,通過大膽嘗試四座焦爐周轉時間18.5h,四座操作時間均調整為9min,返小簽加6min檢修,返大簽加16min檢修,增加了焦爐推焦計劃執行率,最終實現了焦爐產能穩定提升。
關鍵詞:焦爐 爐門磚改造 堆密度 操作時間
中圖分類號:TQ52 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)02(c)-0059-01
國內經濟增速持續放緩,煤-焦-鋼產業鏈整體市場低迷,面對上游煤炭市場價格波動和下游鋼鐵市場壓縮產能等不利形勢,作為獨立焦化廠需要更進一步尋求降本增效,以求達到預期經濟效益。唐山中潤煤化工有限公司是位于唐山市渤海灣,具有優質煉焦煤資源和港口優勢,提高煉焦產能是公司保證經濟效益的大膽嘗試,以下是一種提高六米頂裝焦爐產量的實踐方法。
1 焦爐爐門襯磚改造提高單孔裝煤量
為進一步提高煉焦四座6m頂裝焦爐生產效率,公司成立攻關小組對增加單爐裝煤量進行專題研究,經過反復設計和實驗,最終探索出在保證焦炭質量的前提下,將炭化室的爐門襯磚削薄,由原設計的爐門襯磚厚度385mm削薄到325mm,增大炭化室有效容積,有效增大裝煤量,提高單爐效率。
實施方案為應用隔熱效果更好的硅酸鋁巖棉板、硅鈣板及高溫復合石棉板代替硅藻土隔熱磚,達到了隔熱效果,并且襯磚比改造前薄60mm。通過對比改造前后爐門外部溫度變化,跟蹤測量改造的爐門和未改造的爐門上中下三點溫度,改造后爐門能夠滿足煉焦生產要求。
煉焦分廠四座焦爐機焦側440個爐門經過改造后,單爐裝煤量增加0.2t,使得焦炭單位成本明顯降低,預計每年可增產焦炭2.1萬t(0.2×24/18.5×360×220),增產荒煤氣672萬Nm3(21000×320),可增產甲醇3360t(6720000/2000)。按每噸甲醇2 500元計算,年產生效益:3360×2500=840萬元。
2 提高配合煤堆密度
煉焦原料備煤車間共三臺粉碎機,正常情況開二備一[1],為了增大配合煤堆密度,通過采取運轉粉碎機中一臺使用正常錘頭錘柄,另一臺錘頭錘柄全拆掉的方法,從上表1可以看出,一期焦化、二期焦化采取以上措施前后單孔裝煤量有了很大提高。
從生產角度分析,通過以上措施增大煉焦煤堆密度后,四座焦爐推焦電流均在150~170A未出現大電流及難推焦。改造后,單孔干基裝煤量明顯提高,焦炭產量明顯增加,公司煤氣發生量每天增加20萬m3,在保證甲醇正常生產后,提高熱力車間鍋爐摻燒煤氣量,有效提升公司整體經營效益。
通過表1數據計算,調整后平均焦炭量比調整前平均焦炭量每爐多近一噸,按照每天出280爐計算一天多出280t,按照每爐干基22.5t計算,280/22.5≈12爐,相當于比未調整前一天多出12爐。
3 調整焦爐操作時間
四座焦爐周轉時間18.5h,操作時間10min,一個周轉只有10min檢修,四座焦爐三臺推焦車,兩開一備,出爐返簽時,爭車現象嚴重,一旦有一臺推焦車修車,K2系數無法保證,如遇影響時間,經常處于追爐狀態,不利于安全生產。
經過認真研究現場離干熄提升井近的2#3#焦爐操作時間調整為9min,離干熄提升井遠的1#4#焦爐操作時間不變仍為10min,平均操作時間9.5min,檢修時間65min,出于有利于檢修設備,安排固定檢修段。但運行一段時間,發現固定檢修段保持不住,總在不斷改變位置。
經過研究近一步調整,一個周轉有5個小簽和5個大簽,返小簽加2min檢修,返大簽加9min檢修,不安排固定檢修段,運行一段時間效果比較好。
經過大膽嘗試四座焦爐周轉時間18.5h, 四座操作時間均調整為9min,返小簽加6min檢修,返大簽加16min檢修,運行效果非常好,正常情況一臺推焦車檢修,不會影響生產,減少了檢修設備對生產的影響。2014年一月至五月計劃完成率99.5%比2013年提高1.4%。在三月舉行的推焦執行系數勞動競賽中四班平均K2推焦達到0.95。
4 結語
(1)經過爐門改造,單孔裝煤量可以提高0.2t,年增加效益840萬;
(2)提高配合煤堆密度,有效提高了煉焦爐效率,按一天280爐計算,提高堆密度后,單日可增產12爐;
(3)四座操作時間均調整為9min很大程度提高了焦爐完成率,保證了焦爐穩產、高產。
以上為一種提高6m頂裝焦爐產量的實踐方法。
參考文獻
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