


【摘要】本文針對某水電站機組過速試驗后,轉子磁軛高度縮短現象并結合電站現場磁軛裝配工藝進行剖析。
【關鍵詞】磁軛高度;縮短;壓緊;拉伸值
一、概述
某水電站在2#機組試運行期間,機組過速試驗完成后,在機組消缺期間,現場檢查人員發現磁軛擋塊與轉子磁軛副立筋間存在2-4mm的間隙,現場進行測量發現,磁軛高度與安裝后的高度相比較明顯縮短,(如下圖所示)
該電站共8臺機組,發電機轉子由轉子中心體,支架,轉子磁軛,轉子磁極以及轉子引線構成。其中轉子中心體為無軸式結構,轉子支架為圓盤式斜立筋結構,6瓣18根斜立筋,在工地到貨后與中心體組裝焊接,主立筋背后為副立筋結構,在工地進行加工安裝焊接。轉子磁軛現場由4mm磁軛沖片疊裝而成,高度為3390mm。疊裝完成后進行磁極掛裝以及附件安裝,轉子組裝完成后,重量約為963t.
二、原因分析
該水電站磁軛疊裝過程中分7次壓緊(如下圖所示),每段壓緊約500mm高,前4次采用臨時壓緊螺桿壓緊,壓緊工具為風動扳手。后3次壓緊采用永久螺桿壓緊,壓緊工具為液壓拉伸器。最終采用432根M36永久螺桿分布整個磁軛進行最終壓緊,螺桿拉伸值為5.9±0.4mm,壓緊力約為115MP,磁軛疊裝完成進行現場熱套,設計緊量為3.5mm。
根據前4臺機的記錄,觀察,分析,筆者認為造成磁軛下沉原因可能有以下幾方面原因:
1.磁軛永久螺桿偏小。磁軛最終采用長度為3565mm M36的永久螺桿貫穿于上壓板與下壓板之間。由于壓緊螺桿為M36大小,在使用液壓拉伸器對永久螺桿進行壓緊過程中,一部分壓力將磁軛鐵片間互相壓緊,一部分作用力轉化為磁軛永久螺桿的拉伸值。……