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空氣分離裝置提取粗氖氦稀有氣體研究

2015-04-21 01:28:58陳和林
冶金動力 2015年11期
關(guān)鍵詞:液位

陳和林,費 玲

1 氖、氦氣應(yīng)用

氖(Ne)是一種無色、無嗅、非易燃的稀有氣體。氖僅以單質(zhì)的形式存在,一般從空氣中分離獲得。氖在放電時發(fā)出橘紅色輝光,通常用于特種燈具制造。此外,還可用于低溫冷卻劑、電壓調(diào)節(jié)以及激光混合氣等領(lǐng)域。

氦(He)是一種無色、無味的惰性稀有氣體,是唯一不能在標準大氣壓下固化的物質(zhì)。在工業(yè)中,可由含氦達7%的天然氣中提取;也可從空氣中用精餾法制得。氦的用途廣泛,在軍工、科研、醫(yī)療、航空等領(lǐng)域均有應(yīng)用。氦的應(yīng)用主要是作為保護氣體、氣冷式核反應(yīng)堆的工作流體和超低溫冷凍劑。

2 空氣分離裝置粗氖氦提取工藝流程簡介

在空氣分離裝置內(nèi),由于氖、氦、氫沸點(0.103 MPa)分別為:-246.05 ℃、-268.93 ℃、-252.78 ℃,相對于氧(-182.96℃)、氮(-195.8℃)等組分屬于低沸點組分,以不凝性氣體的狀態(tài)集中于主冷蒸發(fā)器的氮側(cè)。從主冷蒸發(fā)器氮側(cè)取出,送入粗氖氦提取裝置,作為原料氣。來自下塔的污液氮經(jīng)過過冷器與返流氣體換熱冷卻,經(jīng)過節(jié)流降壓后送入上部換熱器,作為粗氖氦提取裝置的冷源,工藝流程如圖1所示。

圖1 工藝流程圖

粗氖氦提取裝置主要由粗氖氦塔K70和粗氖氦冷凝蒸發(fā)器E75組成,V75為緩沖罐。來自下塔頂部的不凝氣在粗氖氦塔中精餾,上升氣體在頂部被過冷、節(jié)流后的污液氮冷凝,將相對高沸點的氮組分部分冷凝至塔釜,返回到下塔;頂部達到含氖氦較高的粗氖氦氣(含氖約43%,氦11%,氫約2%,其余為氮氣)。蒸發(fā)器E75的污液氮被蒸發(fā)后返回到上塔的污氮氣中。

分離后的粗氖氦氣作為精制氖氦系統(tǒng)原料氣,在那里經(jīng)過加氧除氫、吸附除氮、以及冷凝分離等方法得到氖氦的分離。

3 調(diào)試運行時出現(xiàn)的問題及注意事項

3.1 在調(diào)試中粗氖氦純度達不到要求

按照設(shè)計要求,將氖氦塔上部蒸發(fā)器的壓力通過調(diào)節(jié)閥FV5502控制在32 kPa;下塔的污液氮經(jīng)過節(jié)流閥LV5505節(jié)流后,送入緩沖罐V75,作為上部蒸發(fā)器的冷源;控制粗氖氦氣FI5507在5 m3/h。這樣從下塔頂部來的原料氣(FI5502)比較大,始終超過FI5502流量計的量程(量程上限為2000 m3/h),V75 的進液閥(LV5505)即使全開,液位始終無法建立。氖氦氣純度不能達到設(shè)計要求,大約He為9%,Ne為31%,H2為2.3%。

通過多次試驗分析,原料氣FI5502超量程,說明氖氦塔下部冷凝循環(huán)量比較大,上部冷凝器V75液位不能建立,說明蒸發(fā)量比較大,結(jié)合二者,說明E95冷凝蒸發(fā)器的溫差較大。檢查V75的設(shè)計承載壓力可以達到800 kPa,因此,采取提高蒸發(fā)器上部壓力,降低溫差,來減少循環(huán)量。隨著V75壓力的提高,循環(huán)蒸發(fā)量FI5502逐漸降低,上部冷凝器的液位逐漸增加。通過調(diào)整,將V75的壓力控制在125 kPa左右,V75的液位也能夠穩(wěn)定地控制住40%左右,E75換熱比較穩(wěn)定,氖氦氣純度也達到了設(shè)計要求:Ne的含量為44.9%,He的含量為12%,H2的含量為1.6%。

經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,如果蒸發(fā)器E75的溫差過大,由于從下塔頂部取出原料氣沒有閥門控制,原料氣會增加,造成整個氖氦塔的上升蒸氣大,氖氦塔的回流比會很小,精餾不能充分的進行,因此純度無法達到設(shè)計要求。如果降低蒸發(fā)量,增加塔的回流比,可以使精餾進行的更充分,有利于提高氖氦氣與氮氣的分離。因此將蒸發(fā)器E75的壓力從32 kPa提高到125 kPa,蒸發(fā)器的溫度從-193.5℃提高到-189.2℃,雖然減少了換熱器溫差,但是,循環(huán)蒸發(fā)量FI5502從原來的2200 m3/h下降到1800 m3/h,減少了氖氦塔K70的上升蒸氣,上部蒸發(fā)器也能保持有一定的的液位,保證了塔頂?shù)睦鋮s回流液,使塔的精餾進行較完善,每塊塔板的上升氣體濃度差增大,最終產(chǎn)品反而達到設(shè)計要求。圖2為調(diào)整成功后粗氖氦提取系統(tǒng)的流程數(shù)據(jù)。

圖2 調(diào)整后粗氖氦提取系統(tǒng)的流程數(shù)據(jù)

3.2 粗氖氦提取對主塔影響

氖、氦、氫氣以不凝性氣體的狀態(tài)集中于主冷蒸發(fā)器的氮側(cè),如果不能及時排放,聚集到一定程度就會影響主冷凝蒸發(fā)器的換熱,導(dǎo)致主塔的工況紊亂。因此當附有氖氦提取系統(tǒng)的空氣分離裝置,在投運和操作時,一定要注意粗氖氦氣提取量,在保證純度達標的情況下,盡量增加提取量。當氖氦提取量太低時,會影響主冷凝蒸發(fā)器的換熱,這時首先表現(xiàn)在下塔的工況變化。下塔壓力逐漸上漲,如果長時間沒有引起注意,可能比正常值高20 kPa左右,空壓機的排壓也會增加,進空分裝置的流量會減少。上塔的餾分含氧量會出現(xiàn)不穩(wěn)定。根據(jù)實際觀察發(fā)現(xiàn),內(nèi)壓縮流程空分裝置,去往上塔液氮量首先表現(xiàn)不足;外壓縮流程空分裝置,下塔液空液位會顯著降低。因此在在空分裝置啟動后,要首先將氖氦氣提取,而且提取量要比正常值大,然后在進行空分裝置各部位的調(diào)純;在運行過程,要監(jiān)視氖氦氣提取量,防止影響主塔的工況。因為一旦提取量偏小,它的反應(yīng)過程比較滯后,一般在2~3 h左右主塔工況才會有影響。另外,主塔的工況不穩(wěn)定時,也要首先考慮氖氦氣的提取量是否合適,這時可以參考下塔壓力、空氣流量,液氮量或液空液位等參數(shù)進行判斷。一旦發(fā)生氖氦氣偏小,引起主塔工況的變化,應(yīng)立即增大氖氦氣的取出量,減少對主冷凝蒸發(fā)器影響,恢復(fù)主冷凝蒸發(fā)器換熱效果,工況即可迅速恢復(fù)。

3.3 在運行時含氫量超標影響因素

在精制氖氦系統(tǒng)中,一般采取加氧除氫的方法去除氖氦混合氣中的氫。氫與氧氣混合,氫氣容積比百分含量在4%~94%范圍內(nèi),燃燒劇烈引起爆炸。因此送入精制氖氦系統(tǒng)的混合氣含氫量一般要求在3%以下。在實際運行時,有時會出現(xiàn)氖氦純度達標,但是氫含量超標的現(xiàn)象。有時甚至高達7%的含氫量,對精制生產(chǎn)安全帶來極大的威脅。通過長時間的調(diào)整發(fā)現(xiàn),氫含量的高低與裝置周圍的環(huán)境有關(guān)系,尤其在霧氣比較濃厚的時候,含氫量超標的頻率和幅度更大。表1是對空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)。

表1 空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)

經(jīng)過數(shù)據(jù)監(jiān)測,和日常的觀察發(fā)現(xiàn),當空氣質(zhì)量發(fā)生變化時,尤其是霧霾和周圍高爐放散時,含氫量會明顯升高,因此,在實際運行時要注意天氣變化帶來的影響,尤其對精制系統(tǒng)生產(chǎn)安全影響。

為了保證精制系統(tǒng)的安全,一般采取方法是:在粗氖氦提取裝置的出口閥處,并行增加一個放空調(diào)節(jié)閥,當氫氣含量超標時,控制出口閥關(guān)閉,放空閥打開,保持粗氖氦氣的流量不變。這樣既能保證空分系統(tǒng)運行的穩(wěn)定,也能保證精制系統(tǒng)的安全。經(jīng)過在精制系統(tǒng)的試驗,原料氣含氫量在5%以下時,加氧除氫系統(tǒng)反應(yīng)爐溫度能夠在安全值以下,可以不必放散。

4 調(diào)試總結(jié)

氖、氦氣屬于稀有氣體,提取難度較大,因此經(jīng)濟價值較高。從空分裝置提取氖氦氣,可以增加空分裝置副產(chǎn)品的利潤,但是,在提取時一定注意對主塔的影響。氖氦不凝氣提取量降低時,對主塔的影響滯后時間長,不易被發(fā)現(xiàn),但是破壞力強,因此給工藝操作帶來難度,操作人員應(yīng)該加強預(yù)防提取氖氦氣對主塔影響能力,保證整體工況的穩(wěn)定。

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