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V2O5熔化爐煙氣治理設計

2015-04-21 01:29:02
冶金動力 2015年11期
關鍵詞:煙氣系統

陳 亭

1 前言

四川省攀枝花市攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司下屬釩業公司V2O5作業區有2座13 m2的熔化爐。2座熔化爐建成以來一直無煙氣治理設施,生產過程中產生的煙塵(顆粒物主要成分為V2O5)通過煙囪直排,既造成了釩的損失也造成了環境污染。目前煙囪外排煙氣含塵濃度一般維持在200 mg/m3左右。

由于現行《釩工業污染物排放標準》要求熔化爐的煙氣外排含塵濃度須控制在50 mg/m3以內,須增加除塵設施對熔化爐煙氣進行治理,使其達標排放。

2 除塵工藝

2.1 V2O5熔化爐基礎參數

(1)煙氣量:12000 m3/h·座;

(2)煙氣溫度:≤1000 ℃;

(3)煙氣含塵濃度:200 mg/m3;

(4) 煙 氣 主 要 成 份 :CO2:12% 、O2:6.1% 、N2:81%、CO:0.7%、CH4:0.2%

(5) 煙塵粒度:<200μm:14.5%;≥200 μm:85.5%;

(6)煙塵成份:V2O5

2.2 除塵方式的選擇[1]

除塵方式的選擇一是在工藝上選擇技術可行、且投資經濟的技術方案。二是對于不同的現場,須有針對性的選擇除塵方式。就本工程而言,其現場的特殊性在于,用于布置除塵系統的場地十分緊張,故不能采用設備和管網占地面積大的技術方案。

目前國內類似工藝線的除塵一般采用兩種方式:一是將含塵煙氣通過直接或間接換熱降低溫度后,再經由布袋除塵器過濾收集粉塵,最后通過煙囪集中外排。二是將含塵煙氣通入水膜除塵器降溫除塵后,再通過煙囪集中外排。

第二種除塵方式受粉塵的水溶性影響較大。在本工程中,由于煙氣中的固體顆粒物為水溶性差的V2O5,所以不能采用這種除塵方式。

在第一種除塵方式中,若采用直接空冷(混野風)的方式來降低煙氣溫度,由于混合野風后整個系統的風量增大,主要設備(除塵器、主抽風機等)的選型也將比不混野風時大很多,在類似工程中,這種方式的除塵效果雖然不錯,但一是投資高,二是設備和管網的占地面積大。所以并不適用于本工程。

若采用直接水冷的形式降低煙氣溫度,由于水冷降溫后進入布袋除塵器的煙氣含大量的飽和水,會導致粘袋,不僅影響除塵效果且會降低設備使用壽命,故也不可采用。

因此,本工程決定采用間接換熱降低煙氣溫度,再通過布袋除塵器除塵的除塵方式。

考慮到熔化爐煙氣溫度高,換熱后的冷媒(空氣或者水)直接外排大量的熱能就被浪費了,故本次不采用一般的空冷或水冷換熱器,而采用余熱鍋爐換熱來生產飽和蒸汽,供廠區生產生活使用。

2.3 濾料的選擇[1]

由于煙氣中含有微量硫等酸性氣體,粉塵只能在露點以上的狀態下進行過濾。本次除塵器采用杜邦纖維制造的美塔斯(metamax:與美國杜邦生產的諾梅克斯和日本帝人生產的康耐克斯的統稱)耐高溫覆膜濾料,濾料連續工作溫度≤204℃,瞬時工作溫度≤250℃。

這種濾料制成的濾袋復合一層極薄的微孔材料,取代了原來傳統過濾技術中的一次粉塵層,實現了目前先進的表面過濾技術。由于美塔斯固有的化學和物理特性,表面光滑,粉塵不易粘結在濾袋上,較低的清灰能耗就可以把粉塵清落下來,提高了濾袋的清灰再生功能和清灰效果。

2.4 除塵工藝

本方案采用1套除塵系統,對2座熔化爐煙氣進行治理。2座熔化爐輪流生產,同時只有1座熔化爐煙氣進入除塵系統。根據熔化爐氣體成分,除塵工藝為:來自熔化爐后煙道內≤1000℃煙氣經余熱鍋爐冷卻至≤200℃,再與野風混合直接冷卻至150℃,經布袋除塵器低速過濾,凈化后的煙氣經風機、消聲器和煙囪高空達標排放。余熱鍋爐換熱后產生的蒸汽由主蒸汽管路外送至界區,供生產使用。其流程圖為:

熔化爐→余熱鍋爐→脈沖布袋除塵器→離心引風機→消聲器→煙囪達標排放。

對進入除塵器前的煙氣溫度進行隨時檢測,當煙氣溫度超過設定值時,打開混風閥,混入冷風,降低溫度,保護除塵器濾袋。[1]

采用PLC對所有除塵設備實現全自動邏輯控制,確保系統運行安全、可靠。

2.5 除塵系統參數計算[1]

2.5.1 系統風量

風機風量的確定:

式中:Vg——煙氣量,m3/h;

Cg——煙氣在tg及tm時的平均比熱的平均值,kcal/m3.℃,查《鋼鐵企業采暖通風設計參考資料》表2-6-11;

tg——煙氣溫度,℃;

Ca——混入野風在tm及ta時的平均比熱的平均值,kcal/m3.℃,查《鋼鐵企業采暖通風設計參考資料》表2-6-11;

tm——混入野風后的煙氣溫度,℃;ta——野風溫度,℃;

Va——混入的野風量,m3/h

各參數值如下:

V tg=12000 m3/h;

ta=31℃(按夏季通風室外計算溫度31℃考慮);

將以上數據代入公式得混入的野風量:

換熱器前的參數:t=1000℃,L=12000 m3/h(工況流量為63473 m3/h),含塵濃度200 mg/m3(37.8 mg/m3);根據現場經驗,本設計取管道內煙氣流速為V≥20 m/s,則管徑為 Φ 內 1050,δ=8,管道材料為內襯耐高溫材料的Q235。

換熱器后,混入野風前的參數:t=200℃,L=12000 m3/h(工況流量為23584 m3/h),含塵濃度200 mg/m3(0.102 g/m3);根據現場經驗,本設計取管道內煙氣流速為V≥18 m/s,則管徑為Φ內680,δ=5,管道材料Q235。

混入野風后的參數:t=150℃,L=(5000+12000)=17000 m3/h(工況流量為29880 m3/h),含塵濃度0.92 g/m3(含成品包裝點);根據現場經驗,本設計取管道內煙氣流速為V≥18 m/s,則管徑為Φ內760,δ=5,管道材料Q235。

野風管參數:t=31℃,L=5000 m3/h(工況流量為6315 m3/h),野風中含塵濃度忽略不計;流速為V=~18 m/s,則管徑為 Φ 內 310,δ=4,管道材料 Q235。

除塵器后風管參數:t=150℃,L=1.2×17000 m3/h=20400 m3/h(工況流量為 1.2×29880 m3/h=35856 m3/h);流速為V=~12 m/s,則管徑為Φ內1000,δ=6,管道材料Q235。

系統工況流量為:29880 m3/h(t=150℃,0.089 MPa)

風機風量為:L=1.2×29880=35856 m3/h(150 ℃時,0.089 MPa)。

2.5.2 系統阻力

爐膛壓力控制范圍-100~+50 Pa,取△P1=100 Pa(1000 ℃時,夏季 0.089 MPa)。

熔化爐至余熱鍋爐間管網阻力(1000℃時,夏季0.089 MPa)。

余熱鍋爐阻力:△P3=350 Pa(1000℃時,夏季0.089 MPa)。

余熱鍋爐后、野風口前管網阻力(200℃時,夏季0.089MPa):

野風口后、布袋除塵器前的管網阻力(150℃時,夏季0.089 MPa):

布袋除塵器后管網阻力 (150℃時,夏季0.089 MPa):

注:除塵器后管網內煙氣流速取12 m/s。

長袋低壓脈沖布袋除塵器阻力(150℃時,夏季0.089 MPa):

△P7=1800 Pa。

消聲器阻力(150℃時,夏季0.089 MPa):

△P8=200 Pa。

150℃時,夏季0.089 MPa情況下的阻力:

系統阻力:△P=3326 Pa。

要克服150℃時,0.089 MPa情況下3326 Pa的阻力,需要在150℃時,0.089 MPa情況下的最小全壓為3326 Pa,折算到200℃時,0.1013 MPa情況下的最小全壓:

3326=H×0.089(273+200)/0.1013(273+150)

則:H=3374 Pa

風機全壓:H=1.2×△P

=1.2×3326

=3991 Pa(150 ℃,0.089 MPa時)。

綜合計算,除塵系統主風機的工況點為:35856 m3/h,工況溫度:150 ℃,全壓:3991 Pa。2.6 主要設備組成

(1)離心風機:Y9-26№12.3D,1臺[2]

L=35856 m3/h,全壓:3991 Pa(150 ℃,攀枝花當地大氣壓);

(2) 余熱鍋爐系統:L=12000 m3/h,T進=1000℃、T出=200℃,額定蒸汽產量:5 t/h,額定蒸汽壓力:1.0 MPa;

(3)長袋低壓布袋除塵器:CDY-4,1臺[2]

L=35856 m3/h,F=1224 m2,F凈=918 m2,V凈=0.65 m/min,P=1800 Pa

3 系統優勢

(1)采用余熱回收技術,充分利用煙氣的余熱,節能環保。

利用高溫煙氣的余熱產蒸汽可供廠區生產生活之用,節約了能源,且解決了換熱后的冷媒(水或空氣)的處理問題,有利于環保。

(2)采用覆膜濾料,降低日常維護工作量。

根據實際運行情況,普通濾料每年就需更換一次,采用覆膜濾料后,濾料至少能正常使用兩年,減少了工人的維護工作量,同時也避免了因停機換袋造成的損失。

4 經濟分析和社會效益

4.1 投資

釩業公司V2O5熔化煙氣治理工程投資:380萬元(不含設備增值稅)。

4.2 年經濟效益

4.2.1 余熱回收產蒸汽量及收益

該除塵系統的余熱鍋爐每天產低壓蒸汽量:25 t,則每年(按330天計)產蒸汽量:8250 t。根據目前廠區生產低壓蒸汽的成本,每噸價格為85元,則每年節約成本為:70.125萬元。

4.2.2 粉塵回收量及收益

除塵系統每天回收V2O5干粉:21.6 kg,則每年(按330天計)回收量:7.128 t。根據目前市場上的銷售情況,每噸銷售價格為7.3萬元,則每年銷售收益為:52.03萬元。

經濟效益合計:122.155萬元。

4.3 年成本開支

(1) 電力消耗:145.53 萬 kW·h/年,電價:0.52元/kW·h,全年電費:75.68萬元。

(2)水耗:11880 m3/年,水價:1.7 元/m3,則全年水費:2.02萬元。

(3)壓縮空氣耗量:190萬 m3/年,壓空單價:0.12元/m3,全年壓縮空氣費:22.8萬元。

(4)修理費(3%):11.4萬元

(5)折舊(8%):30.4萬元

(6)合計:142.3萬元

4.4 年實際運行成本

142.3 -122.155=20.145萬元

可以看出,年實際運行成本與類似項目進行比較,處于較低水平。

4.5 社會效益

釩業公司V2O5熔化煙氣治理工程完成后,可降低外排煙塵濃度,改善廠區景觀、崗位工人勞動環境及周邊居民的生活環境,將取得很好的社會效益。

5 結語

釩業公司V2O5熔化煙氣治理工程的除塵系統,綜合國內除塵現狀,根據實際情況,選擇了余熱鍋爐搭配負壓式除塵系統,并采用了覆膜濾料的收塵技術,具有運行成本低、占地小和粉塵回收率高的特點。

[參 考 文 獻]

[1]郭豐年,龍步云,徐連達等.鋼鐵企業采暖通風設計手冊[M].北京:冶金工業出版社.1996.300-308,366-398,502-506,535-540.

[2]陸耀慶,陳濤等.供暖通風設計手冊[M].北京:中國建筑工業出版社.1987.975-989.

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