陳伯儒
(廣東電網有限責任公司江門臺山供電局,廣東 臺山 529200)
經過多年的探索與發展,我國電力系統供電服務水平已經獲得了顯著提升,供電安全度也獲得極大提高,然而,同世界水平相比依然存在差距,這就意味著我國電力系統依然面臨艱巨的電力系統維護任務,要掌握變電站故障的檢測方法,掌握先進的故障處理技術,從而支持變電站主變故障的診斷與處理,打造高水平的變電站。
變壓器故障通常有一二類之分,其中一類故障通常出現在變壓器工作過程中,需要經過停電檢修進而消滅故障,二類故障則出現在計劃檢修過程中,實驗過程中發現的故障。正是因為一類故障發生在變壓器工作過程中,因此,應該重點圍繞變壓器,從其設計、裝配以及運行等各個角度入手來分析故障產生的原因,對應提出解決性對策,對于二類故障則應該重點做好預防、維護監督等工作,有效防范故障的擴大化。
通常變壓器的故障類型十分豐富,例如:過熱引起的故障、聲音、短路等故障,而且不同的變壓器部位可能潛藏著不同的故障問題,例如:油箱故障、繞組故障等等,這 些變電站故障都會影響其安全運行,從而造成供電線路電力供應中斷,用戶斷電等問題。
導致變電站主變故障的原因是多方面的,因為變壓器本身結構就較為復雜,這就使得其故障產生的原因也較難判斷,只有掌握了科學的流程、先進高端的技術才能科學斷定故障種類與產生故障的原因,進而正確排除故障。
例如:過熱故障,引發故障的大體原因就是發熱、散熱不佳。然而導致發熱異常的原因卻較為復雜,可能是電流過大也可能是電阻的原因,其中電流異常則通常源自環流、渦流問題,散熱不良則通常由于油道不暢通、或者冷卻設備的風道被堵住等問題所導致的。通常過熱問題一般出現在鐵芯、油箱、繞組等環節,同時系統或設備的長時間高負荷運行也可能引發過熱問題,而且過熱故障的出現也經常伴隨著短路或絕緣故障,所以這兩類故障也很難做出正確區分。這兩類故障之間是密切相關的,如果溫度過高、系統裝置過熱可能就會影響系統的絕緣水平,從而出現絕緣擊穿、放電等問題,進而引發系統短路問題,短路問題反過來又會導致變壓器過熱問題,從以上分析可以看出主變故障的判斷、分析存在多方面的困難和挑戰。
所謂變電站主變故障診斷,主要是參照變壓器運行情況、非正常現象等進行分析、理解與診斷。現階段,科學的診斷策略包括:第一,預防性電氣試驗,圍繞變壓器隱患問題展開預防性實驗,通過測試、檢查與監測等流程,具體測試的項目包括:油中溶解氣體的色譜分析、繞組直流電阻大小、絕緣油試驗等多個項目。第二,特征氣體法。通過檢測變電站油內部各類氣體,例如:氫氣、二氧化碳、一氧化碳、甲烷等的成分、含量等等來分析故障特征。第三,特征氣體比值法。通過分析一些關鍵氣體成分間的比值,從而斷定故障,現階段已經采用IEC三比值法,無編碼比值等等。第四,人工智能法。依托于信息技術、智能化技術等來判斷分析變壓器故障。
隨著人工智能技術的發展,當前的變壓器故障診斷越來越傾向于依賴人類的思維,從而達到對變壓器故障的人工化、智能化診斷,當前已經形成了以下方法:遺傳算法、免疫算法、神經網絡法等等。
故障診斷包括定期診斷、接連監控兩大方面,前者主要為功能性診斷,變壓器經過檢修再實施診斷,其中最典型的技術為:預防性電氣檢測;后者則體現為在線監測。
本區域某月連降大雨、且風力強勁,當日110kV線路零序I段保護動作跳閘,重合成功,之后又同第一次一樣,接連跳閘,重合五次。直到兩小時后,又出現兩次跳閘,無法成功進行重合閘操作。第二天,#1主變差動保護動作跳閘。

表1
(1)高壓試驗。經現場測試得出:無論是繞組還是套管,他們的絕緣指數、介質耗費等都處于正常標準,所得出的數據屬于正常值,然而,當測試變壓器繞組直流電阻情況時,所測的A相繞組呈現出“斷線”現象,對應B/C相繞組卻未有異常,依然處于常規狀態,同時,直流電阻的級差阻值同樣處于平穩狀態。
總的來看,只有110kV側A相繞組出現了異常變化,其頻響特性曲線的波谷明顯下降,遠遠偏離B/C相曲線,B相和C相曲線則如出一轍,如下表。其他相繞組曲線也依然如舊,處于常規狀態。經過測試分析得出:110kV側A相繞組出現了以下問題:匝間短路故障,也可能是餅間短路故障。
絕緣油試驗。伴隨著高壓實驗的進行,也開始了絕緣油試驗,分析了變壓器油色譜,所得出的數據中顯示出:由內所含有的兩類氣體極大地超越了標準范圍,其中C2H2乙炔的指標應該為0ppm,然而,檢測值卻上升至94.9ppm,特征氣體中烴氣含量也嚴重超越150ppm這一極限值。其他的氣體,例如:氫氣、二氧化碳等則都處于正常指標范圍,但也稍有增加。
(3)變壓器吊罩的檢查。經檢查得出:110kV側A相繞組依然存在異常,特別是其壓板的地方出現了一大塊碳黑,而且壓板表層也出現了水痕跡,仔細查看還能發現一些臟痕跡、水痕跡等等。將A相繞組端口絕緣紙撕去后,就會看到其引出線、相鄰匝間繞組等都出現了放電跡象,而且其中的銅導線外露,明顯被熔斷。
檢查三相套管頂端的吊罩的密閉度,從其內部零部件的大小、型號入手,進行檢測,得出了一組數據,最終得出同B/C相平臺到橡膠頂高度不同,A相的高度很顯然超出了規定范圍。
經細致分析得出:變壓器的絕緣數據處于正常范圍,變壓器的絕緣水平一直處于合格水平。從直流電阻測試能夠看出:A相繞組測試結果為斷線,其他相則都無事,再參照變形圖譜以及絕緣油色譜等等進行綜合分析得出:出現了線匝、線餅對地電弧擊穿故障問題。再結合后面的設備分解測量、檢查得出:引發主變故障的根本原因為:變壓器套管將軍帽出現了松動,無法密封,使得水體趁機而入,水體滲向套管,并集聚于變壓器繞組和引出線相接的地方,使得此處喪失了絕緣功能,而且因為之前做出多次合閘動作,期間出現了高頻過電壓,從而使得A相繞組出現了故障問題。而且檢查中發現A相繞組,自平臺到橡膠頂的高度也比B/C相都低出0.3mm,這就意味著其膠圈不具備充足的伸縮度,遇到陰雨天氣,套管里外壓力不等,從而使得水體趁機而入,滲入套管,從而影響其絕緣度,引發故障。
4.1 切斷電源,集中檢查主變高壓套管的密封水平,將玻璃膠封住吊帽的外緣,以及螺絲所在處,以此來控制進水。
4.2 日后集中查看變壓器油的色譜,明確數據的走勢和特征,對應形成科學的檢修方法。
4.3 做好變壓器繞組變形檢測,測試數據記錄存檔,為后期的檢測提供依據。
經過多年的探索與發展,我國電力系統供電服務水平已經獲得了顯著提升,供電安全度也獲得極大提高,然而,同世界水平相比依然存在差距,這就意味著我國電力系統依然面臨艱巨的電力系統維護任務,要掌握變電站故障的檢測方法,掌握先進的故障處理技術,從而支持變電站主變故障的診斷與處理,打造高水平的變電站。
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