郗 波,王金瑋,趙 濤
(金堆城鉬業股份有限公司,陜西 華縣 714102)
某鉬礦選廠于1983 年建成投產,其鉬精礦脫水采用“濃縮+過濾+干燥”3 段工藝,鉬精礦水分10%左右。濃縮采用φ12 m 中心傳動式濃密機,過濾采用5 m2外濾式圓筒真空過濾機,濾餅經螺旋輸送機給入7 組φ500 m 的螺旋干燥機進行干燥作業,干燥機的輔助設備是2 臺蒸汽鍋爐,干燥后的鉬精礦經螺旋送至精礦倉。實際生產過程中干燥機產生的熱蒸汽、煙氣、細粒級鉬精礦的飛揚等造成了一定的環境污染,現場作業條件惡劣。
隨著后續加工工藝的改進,要求選廠出廠的鉬精礦水分可調整至12%。為改善現場作業環境,實現節能降耗、清潔生產,有必要尋求新的、有效的鉬精礦脫水、干燥設備。
近年來,各種類型的過濾機均有了不同程度的發展和改進。主要產品有間斷式板框壓濾機、盤式真空過濾機、陶瓷過濾機、自動壓濾機、動態錯流過濾機等[1]。現場曾經使用過一臺陶瓷過濾機,但由于鉬精礦含油分高、粒度細,陶瓷過濾機在工作幾小時后出現氣孔堵塞、不掛量的現象,不能連續穩定地生產,說明它不適用于鉬精礦的過濾。
為穩妥起見,分別對國內選廠應用的快開式干燥壓濾機、折帶式過濾機、閃蒸干燥機、LAROX 全自動壓濾機、電磁螺旋干燥機等進行了應用考察,并對微波干燥機、電磁螺旋干燥機和LAROX 全自動壓濾機進行了物料試驗。
在現場采集鉬精礦濾餅,其水分15%,經微波干燥試驗機烘干,出料精礦水份8.5%~9%,微波烘干去水效率為0.57 kg/(kW·h)。按照目前鉬精礦脫水工藝的能力,需選擇功率為500 kW 的微波干燥機,經計算微波干燥機運行成本大于蒸汽螺旋干燥機,故不予考慮。
在現場采集兩組物料進行試驗,試驗結果見表1。

表1 電磁螺旋干燥機試驗結果
從表1 可以看出,經電磁螺旋干燥機后,鉬精礦水分小于8%,可以替代蒸汽螺旋干燥機用于鉬精礦的干燥;與現工藝相比,干燥溫度可以調整,但經過運行功率比較,節能效果不明顯。
在現場采集不同品位、不同濃細度的鉬精礦礦漿進行試驗,物料性質見表2,試驗結果見表3。

表2 物料性質

表3 不同品位、不同濃細度物料試驗結果
現場觀察,經拉羅克斯壓濾機所得的濾餅較硬,容易從濾布上脫落,濾布很容易清洗。從表3 可以看出,經壓濾后的濾餅水分均低于10%,鉬精礦品位、濃細度變化對其影響較小,即鉬精礦礦漿不用經過干燥環節,僅一次壓濾作業就可以滿足現場生產的需求。
(1)江西貴溪冶煉廠硫酸車間安裝了2 臺拉羅克斯壓濾機,過濾的介質是硫酸鉛、砷、銅,壓濾后的水分小于15%。
(2)安徽銅陵金隆銅業公司硫酸車間使用的是拉羅克斯老式壓濾機,水分小于11%。
(3)山東鋁廠使用拉羅克斯壓濾機,過濾介質為氧化鋁,現場看到壓濾機每10 min 完成一次完整的壓濾作業,給料-壓濾-風干-卸料-濾布清洗各環節均屬全自動控制,每小時處理6~7 t,水分15%~20%之間[2]。
該設備在以上3 個廠家均運行可靠、維護量小、易損件主要是更換濾布,濾布的使用壽命為1~2 個月。
根據試驗結果,對現場的鉬精礦脫水工藝進行改造,經過設備選型計算,用一臺PF-7.9/12.6M145的拉羅克斯壓濾機替代原有的圓盤真空過濾機、蒸汽干燥機及其輔助設備。由于壓濾機完成一次壓濾作業需要10 min 左右的時間,在其給料前設置攪拌槽作為緩沖,濾餅經螺旋輸送至精礦倉。
在調試運行過程中,對不同型號的濾布、不同的工藝參數進行多方案組合,運行參數與濾餅水分、處理礦量情況見表4。
從表4 可以看出,在工藝參數基本接近的情況下,使用型號S2108-L1 的濾布,過濾效果好于型號S2102-L1K4 的濾布;在滿足設備處理量不小于3 t/h,鉬精礦水分小于12%的條件下,進料時間應為80~100 s,擠壓時間應為120~200 s,風干時間應為150~200 s,濾餅平均厚度為30.94 mm,完全達到設計值【3】。
在調試運行過程中,對配套設施進行了以下改進:(1)將攪拌槽與壓濾機進料泵之間的管道由6 寸改為8 寸,壓濾機給料管道由2 寸改為3 寸。改進后,進料通暢,壓濾機濾餅厚度及設備處理量明顯提升;(2)壓濾機運行過程中出現過一次液壓缸不同步,處理方法為更換液壓油和兩個液壓油分配閥;(3)將普通隔膜更換為耐油隔膜,延長隔膜的使用壽命;(4)選擇透水率更高的濾布。

表4 不同工藝參數下的運行結果
4.1.1 節約用電
原鉬精礦脫水工藝用電單耗為74.97 kW·h/t鉬精礦,采用拉羅克斯壓濾機后用電單耗為56.46 kW·h/t 鉬精礦,年節電費(74.97-56.46)× 18 000 ×0.52=17.33 萬元
4.1.2 節約用水
原鉬精礦脫水工藝用水單耗為2.54 t/t 鉬精礦,采用拉羅克斯壓濾機后用水單耗為1.96 t/t 鉬精礦,年節水費(2.54-1.96)×18 000 ×2.1=2.19萬元
原鉬精礦脫水工藝用煤單耗為71.83 kg/t 鉬精礦,采用拉羅克斯壓濾機后不用煤,年節煤費71.83×18 000 ×400=51.72 萬元
4.1.4 節約備件
原鉬精礦脫水工藝備件單耗為23.01 元/t 鉬精礦,采用拉羅克斯壓濾機后備件單耗為21.48 元/t鉬精礦,年節備件費(23.01-21.48)× 18 000=2.75 萬元
綜上所述,采用拉羅克斯壓濾機后每年可節約生產運行費用73.99 萬元。
采用拉羅克斯壓濾機替代原有的盤式真空過濾機和蒸汽干燥機,鉬精礦的脫水工藝由3 段變為2段,簡化了工藝流程,減少了設備臺數,實現了節能降耗;生產過程中不再使用鍋爐,杜絕了鍋爐煙氣排放,保護了環境;杜絕生產現場蒸汽的泄漏及粉塵飛揚,改善了現場作用條件,減少了金屬流失,實現了清潔生產。
(1)拉羅克斯壓濾機成功應用于鉬精礦的脫水作業,使傳統的脫水工藝由“濃縮+過濾+干燥”3段簡化為“濃縮+壓濾”2 段,簡化了工藝流程。
(2)應用拉羅克斯壓濾機,年可節約生產費用73.99 萬元;杜絕了生產現場的揚塵和金屬流失,實現了節能降耗和清潔生產。
(3)由于鉬精礦中含有選礦藥劑,進一步尋找耐油的隔膜以及通透率更高的濾布,延長易損件的使用壽命還需要不斷的摸索。
[1]孫傳堯.當代世界的礦物加工技術與裝備—第10 屆選礦年評[M].北京:科學出版社,2006.
[2]孫時元.中國選礦設備手冊(下冊)[M].北京:科學出版社,2006.
[3]劉迎春,李九洲,張美鴿.鉬精礦脫水新工藝研究及應用,中國鉬業,2012,(1):30-32.