摘 要:換流站換流變分接開關(guān)為有載自動(dòng)調(diào)壓開關(guān),2010年9月23日,政平換流站極Ⅰ Y/△換流變B相分接開關(guān)動(dòng)作過(guò)程中上調(diào)到29檔(其它相位于26檔),造成三相不一致,進(jìn)而導(dǎo)致變壓器零序保護(hù)動(dòng)作造成極I閉鎖,經(jīng)過(guò)檢查分析為K20繼電器A1接觸不良導(dǎo)致?lián)Q流變分接開關(guān)故障造成檔位不一致引起換流變零序保護(hù)動(dòng)作。
關(guān)鍵詞:換流站;換流變;分接開關(guān);閉鎖
中圖分類號(hào):TM721.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-7712 (2014) 20-0000-02
2010年9月23日9:14,龍政直流極Ⅰ閉鎖。故障原因?yàn)檎秸緲OⅠ Y/△換流變B相分接開關(guān)動(dòng)作過(guò)程中上調(diào)到29檔(其它相位于26檔),造成三相不一致,進(jìn)而導(dǎo)致變壓器零序保護(hù)動(dòng)作(不平衡電流211A、定值200A)。MR廠家認(rèn)為檔位上調(diào)至29檔的原因?yàn)榉纸娱_關(guān)電動(dòng)機(jī)構(gòu)凸輪開關(guān)輔助接點(diǎn)接觸不良導(dǎo)致的分接開關(guān)誤動(dòng)作。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)控制回路進(jìn)行了檢查緊固和多次調(diào)檔操作;13:13換流變充電;13:18極I解鎖恢復(fù)運(yùn)行。
一、故障檢查及原因分析
(一)故障檢查
故障發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)人員檢查極I換流變本體未見明顯異常,012B換流變B相分接開關(guān)檔位位于29檔,其他相換流變分接開關(guān)檔位位于26檔。現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)012B換流變B相分接開關(guān)控制回路端子進(jìn)行了檢查和緊固,對(duì)繼電器、接觸器進(jìn)行了功能試驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)異常。對(duì)分接開關(guān)進(jìn)行了多次遠(yuǎn)方和就地操作,動(dòng)作情況均正常,故障情況未再現(xiàn)。
江蘇省電力試驗(yàn)研究院現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了換流變油色譜試驗(yàn),結(jié)果正常。確認(rèn)一次設(shè)備無(wú)異常后申請(qǐng)恢復(fù)運(yùn)行。在極I重新運(yùn)行后,012B換流變分接開關(guān)自動(dòng)調(diào)整未再次發(fā)生異常。
結(jié)合換流變零序電流保護(hù)動(dòng)作邏輯及故障波形分析,故障時(shí)刻零序電流有效值PCPA系統(tǒng)已達(dá)210.3A(PCPB系統(tǒng)為212.8A),已經(jīng)超過(guò)換流變零序保護(hù)動(dòng)作電流跳閘定值(200A)。
換流變零序電流保護(hù)動(dòng)作的直接原因是由于012B換流變B相分接開關(guān)檔位與其他相換流變分接開關(guān)檔位相差過(guò)大導(dǎo)致零序電流超過(guò)保護(hù)定值所導(dǎo)致,保護(hù)動(dòng)作正確。
(二)故障原因分析
012B換流變B相分接開關(guān)在沒有外施分接開關(guān)調(diào)節(jié)信號(hào)時(shí)自動(dòng)動(dòng)作,機(jī)構(gòu)動(dòng)作不正常。經(jīng)分析認(rèn)為,可能是分接開關(guān)電動(dòng)機(jī)構(gòu)繼電器輔助接點(diǎn)接觸不良,導(dǎo)致分接開關(guān)動(dòng)作回路處于自保持而無(wú)法正常斷開。
1.換流變的有載調(diào)壓由極控主機(jī)的TCC功能塊完成。TCC的目的是維持觸發(fā)角,熄弧角和直流電壓Ud在給定的參考值。在正常運(yùn)行時(shí),整流側(cè)的有載調(diào)壓開關(guān)用來(lái)維持正常觸發(fā)角;逆變器的有載調(diào)壓開關(guān)用來(lái)維持正常的直流電壓。由于有載調(diào)壓開關(guān)是步進(jìn)動(dòng)作,觸發(fā)角,熄弧角和直流電壓控制設(shè)置了合適的死區(qū)以避免分接頭頻繁往復(fù)動(dòng)作。正常調(diào)節(jié)時(shí),控制系統(tǒng)發(fā)出升(降)分接頭指令,6臺(tái)換流變同時(shí)動(dòng)作。
2.分接開關(guān)連桿帶動(dòng)機(jī)構(gòu)箱中的電阻盤轉(zhuǎn)動(dòng),在不同的檔位上,電阻盤輸出不同的電阻(10Ω一擋,分接頭從-2~26檔對(duì)應(yīng)290Ω~10Ω),電阻值被輸入雙重化的測(cè)量變送器中轉(zhuǎn)換成4-20mA的電流信號(hào),再送入TCI柜的采樣板PS868板,在采樣板中進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換后分接頭檔位信號(hào)又通過(guò)CAN總線送入極控主機(jī),極控主機(jī)中的TCC程序根據(jù)運(yùn)行電壓、角度、當(dāng)前分接頭檔位等信息作出升降分接頭的判斷,并通過(guò)CAN總線把調(diào)節(jié)指令送至TCI柜的PS853板,PS853板開出110V指令驅(qū)動(dòng)變壓器分接頭調(diào)節(jié)繼電器。
3 在自動(dòng)模式時(shí),控制系統(tǒng)檢測(cè)到6臺(tái)換流變分接開關(guān)不同步,會(huì)通過(guò)自動(dòng)再同步功能發(fā)送單臺(tái)調(diào)節(jié)指令至相關(guān)換流變。TCC程序根據(jù)6臺(tái)變壓器檔位計(jì)算出平均值作為極2的分接頭檔位TCP(見圖3)。
每臺(tái)變壓器檔位都和計(jì)算出的TCP進(jìn)行比較,如果某臺(tái)小于TCP,則自動(dòng)再同步功能對(duì)這臺(tái)變壓器發(fā)升分接頭指令,反之發(fā)降檔指令。除了再同步功能,控制系統(tǒng)不會(huì)單獨(dú)對(duì)一臺(tái)(或幾臺(tái))變壓器發(fā)調(diào)節(jié)分接頭的指令。
當(dāng)運(yùn)行人員在09:08申請(qǐng)調(diào)度將極I換流變分接頭檔位控制模式由自動(dòng)改為手動(dòng)后,對(duì)應(yīng)TCC_AUTO_IND由1變?yōu)?,經(jīng)邏輯與后,導(dǎo)致RESYNC_ALLOWED變?yōu)?,此時(shí)已經(jīng)屏蔽了來(lái)自控制系統(tǒng)對(duì)換流變分接頭的升降指令。
從圖5可見,分接頭升降指令為脈沖型,經(jīng)過(guò)1秒的展寬后,ORD_INC_TC_L2_D信號(hào)即會(huì)從高電平跌落至低電平。
綜合上述分析,后臺(tái)控制系統(tǒng)在本次事件中工作正常,在運(yùn)行人員將極I換流變分接頭控制模式由自動(dòng)改為手動(dòng)后,控制系統(tǒng)就不會(huì)持續(xù)發(fā)送調(diào)節(jié)信號(hào), Q1開關(guān)合上后不應(yīng)持續(xù)調(diào)檔。由此可見,012B換流變B相分接開關(guān)在沒有外施升檔或者降檔命令的前提下,分接開關(guān)驅(qū)動(dòng)電機(jī)在Q1合上后持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),可能是機(jī)構(gòu)箱內(nèi)繼電器的動(dòng)作回路存在問(wèn)題,使得K2繼電器的接點(diǎn)閉合造成的。進(jìn)一步分析得出:K2線圈保持勵(lì)磁的原因可能是凸輪開關(guān)輔助接點(diǎn)存在問(wèn)題(輔助接點(diǎn)在調(diào)檔到位后沒有正常返回)或者用于斷開自保持回路的K20繼電器沒有正確動(dòng)作。(見圖6)
基于該判斷,進(jìn)一步對(duì)K20繼電器本身和相關(guān)回路進(jìn)行檢查:對(duì)K20繼電器本體進(jìn)行檢查:動(dòng)作電壓170V(AC),返回電壓110V(AC),勵(lì)磁線圈電阻650歐,符合要求對(duì)K20繼電器勵(lì)磁啟動(dòng)回路進(jìn)行檢查:回路正常,行程開關(guān)S13A、S13B接觸良好,動(dòng)作準(zhǔn)確。對(duì)K20繼電器接線端進(jìn)行檢查:發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁線圈A1接線端子(圖7)接觸不良,分析可能是由于長(zhǎng)期運(yùn)行振動(dòng)、老化引起。
二、存在的問(wèn)題及建議
政平換流站012B B相換流變分接開關(guān)在調(diào)檔過(guò)程中發(fā)生異常的主要原因是K20繼電器A1接觸不良,從而導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)構(gòu)在16-17格時(shí)Q1開關(guān)跳閘,合上Q1空開后電動(dòng)機(jī)構(gòu)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)并越過(guò)陰影區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)至下一檔位的16-17格時(shí)Q1再次跳開。012B換流變B相分接開關(guān)在沒有外施分接開關(guān)調(diào)節(jié)信號(hào)時(shí)自動(dòng)動(dòng)作,機(jī)構(gòu)動(dòng)作不正常,說(shuō)明分接開關(guān)電動(dòng)機(jī)構(gòu)箱內(nèi)繼電器輔助接點(diǎn)接觸不良,導(dǎo)致分接開關(guān)動(dòng)作回路處于自保持而無(wú)法正常斷開。針對(duì)此次分接開關(guān)誤動(dòng),制訂以下反事故措施:
(1)提交直流控制保護(hù)軟件修改單,將閥側(cè)各相電壓測(cè)量值和各極Y和D換流變的零序電流值引出至后臺(tái)顯示界面,使運(yùn)行人員能夠?qū)崟r(shí)觀察,從而獲知換流變實(shí)際所在檔位和零序電流實(shí)時(shí)值。
(2)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)人員技術(shù)培訓(xùn),完善現(xiàn)場(chǎng)異常處置預(yù)案。同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程中明確:換流變分接開關(guān)檔位不得相差超過(guò)兩檔。當(dāng)發(fā)現(xiàn)分接開關(guān)出現(xiàn)兩檔差異時(shí),應(yīng)迅速調(diào)整正常運(yùn)行分接開關(guān)檔位,使其與異常相保持一致后,再進(jìn)行異常檢查處理,必要時(shí)申請(qǐng)換流變停運(yùn)。
(3)檢修人員帶電檢查前應(yīng)確認(rèn)控制系統(tǒng)發(fā)升降指令是否仍存在,應(yīng)同時(shí)采用軟件檢查和現(xiàn)場(chǎng)萬(wàn)用表測(cè)量的方法來(lái)核實(shí)升降指令是否一直保持。
(4)在年度檢修中對(duì)換流變分接開關(guān)機(jī)構(gòu)箱進(jìn)行全面檢查,對(duì)所有端子進(jìn)行緊固,更換所有換流變分接開關(guān)機(jī)構(gòu)箱內(nèi)的Q1小開關(guān)和K20繼電器。
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[作者簡(jiǎn)介]譚靜(1978-),男,國(guó)網(wǎng)湖北省電力公司檢修公司一次專責(zé),工程師;譚靜(1978-),男,國(guó)網(wǎng)湖北省電力公司檢修公司一次專責(zé),工程師;馬曉勇(1987-),男,云南電網(wǎng)公司昭通供電局變電站值班員。