胡智慧
摘 要:對XJM-S28型浮選機的工作原理、結(jié)構(gòu)特點進行了詳盡闡述,并對其在錢家營選煤廠的應(yīng)用效果進行了分析研究。通過設(shè)備效果檢測,應(yīng)用前后對比表明,該浮選機的工藝較先進,操作容易,便于調(diào)節(jié),對煤質(zhì)適應(yīng)性強,提高了精煤回收率。
關(guān)鍵詞:XJM-S28型浮選機 結(jié)構(gòu)特點 應(yīng)用分析
中圖分類號:TD943 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)08(a)-0082-02
“XJM-S”這一系列浮選機是屬于自吸空氣機械攪拌式浮選機。針對該設(shè)備在多年推廣應(yīng)用中出現(xiàn)的缺陷,持續(xù)地進行優(yōu)化改進。這個是當(dāng)前我國選煤用于浮選機適應(yīng)性比較強而且應(yīng)用也比較廣泛的一類機型。
“錢家營礦業(yè)分公司”選煤廠原來浮選車間是化分為:Ⅰ、Ⅱ兩大的系統(tǒng)的,每系統(tǒng)各安裝兩臺IE-12a.APP(8室)型浮選機。為適應(yīng)煤質(zhì)變化,最大程度提高精煤產(chǎn)率,2011年選煤廠對浮選和煤泥水系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,是要求遵循于工藝的先進性、設(shè)備的一流化標準的重要原則,經(jīng)過于分析和調(diào)研等,并且采用了XJM-S28(3+2)型浮選機所代替了原浮選機,浮選精礦用于臥式沉降離心機以及于快開壓濾機聯(lián)合進行脫水作業(yè)。
1 浮選系統(tǒng)概況
改造后的浮選工藝流程如圖1,浮選系統(tǒng)設(shè)備組成如表1。
2 XJM-S28浮選機工作的主要原理以及于主要的特點
2.1 工作原理
浮選機工作的主要的原理:見圖2,煤漿以及于藥劑充分的混合以后給入浮選機第一室當(dāng)中的假底之下,葉輪在于旋轉(zhuǎn)的時候形成了的負壓狀態(tài),使得礦漿從葉輪的下吸口以及于上吸口進入到混合區(qū)當(dāng)中,與此同時,沿著導(dǎo)氣套筒吸入空氣,礦漿、空氣以及于藥劑在于混合區(qū)進行混合。由于葉輪離心力的作用問題,三者進行混合體被甩入到礦化區(qū)當(dāng)中,充分的接觸后形成了礦化氣泡,礦化氣泡在于浮力的作用之下進入到分離區(qū)當(dāng)中,在浮選槽表面富集形成泡沫層,由于刮泡機構(gòu)排出成為成精礦。浮選槽內(nèi)未上浮的煤粒隨礦漿通過于定子循環(huán)口進入到葉輪,再次進行混合、礦化以及于分離。槽內(nèi)還沒有及時礦化的部分礦漿,通過于埋沒式中礦箱進入到第二室的假底之下,完成如同于第一室的全部過程之后,再進入到第三室,就這樣的周而復(fù)始,礦漿通過于最后一室以后進入到尾礦箱排出后進行最終的尾礦。
2.2 工藝特點以及于機械結(jié)構(gòu)
2.2.1 工藝方面的特點
(1)此機型采用了非常獨特的“假底下吸,周邊串流”的入料主要方式,集中于“直流”式入料以及于“自吸”式入料的優(yōu)點于一體,這樣不但克服了“直流”式入料礦漿容易發(fā)生短路的作業(yè)現(xiàn)象,而且也避免了“自吸”式入料礦漿通過于量比較小并且比較控制點多的重要的缺點;既要滿足于易浮煤大處理量重要需要,又要滿足于難浮煤提高回收率(循環(huán)浮選)的要求。
(2)雙層傘形葉輪能耗比較低、充氣性能比較好;在于葉輪-定子-穩(wěn)流板共同作用之下,槽內(nèi)礦漿產(chǎn)生“W”型立體循環(huán)進行流動,氣泡在于槽內(nèi)流動形態(tài)比較合理,并且能夠進行均勻的分布。
(3)進氣流道的獨特性特征,使得空氣同時的進入到上、下層葉輪腔之內(nèi),使得葉輪礦漿流在于礦化最佳區(qū)域葉輪-定子攪拌區(qū)域都可以獲得礦化的機會,浮選速度有效的進行提高;充氣量可以通過于套筒上的進氣閥很好的調(diào)節(jié)性,方便能夠進行工人的操作。
(4)每一槽中都設(shè)有加有藥點,而且加藥點對于藥劑是具有霧化的功能。
(5)特殊設(shè)計的當(dāng)中礦箱,可以根據(jù)于煤質(zhì)變化,靈活變換于一次選/二次選的流程,單臺設(shè)備實現(xiàn)于一次選以及于精選。一臺五室XJM-S28型浮選機在第三室以及于第四室之間的增加中礦箱,實現(xiàn)了一次浮選以及于二次浮選工藝的切換,簡稱為:“3+2”浮選機。對于易浮煤泥、采用了一次浮選工藝(以最大限度提高精煤產(chǎn)率)的時候,前三室尾礦通過中礦箱進入到后兩室繼續(xù)了浮選(掃選);對于比較難浮煤泥、采用了二次浮選工藝(以降低精煤灰分)的時候,前三室尾礦進入到最終的尾礦管,前三室精礦通過中礦箱進入以后兩室精選。最后,增強浮選機對于煤泥可浮性的適應(yīng)的能力。
2.2.2 機械結(jié)構(gòu)
XJM-S28(3+2)型浮選機主要結(jié)構(gòu)是:放礦機構(gòu)、攪拌機構(gòu)、中礦箱、槽體、攪拌機構(gòu)驅(qū)動裝置、刮泡機構(gòu)、液位調(diào)節(jié)裝置等組合而成。
攪拌機構(gòu)的重要的結(jié)構(gòu):詳見圖3。
攪拌機構(gòu)的分體式葉輪定子的結(jié)構(gòu),這是該浮選機的一個重大的特點,對于浮選機的安裝以及于檢修提供了便利條件。
葉輪10是為了兩層葉片。上層為6個與定子組成的上循環(huán)室,下層是6個組成的一個閉式葉輪,鎖緊螺母11將葉輪腔分成為吸氣以及于吸漿室。
定子是化分為蓋板傘形面的上面有著20個礦漿循環(huán)孔,定子周邊的20塊導(dǎo)向葉片,起著導(dǎo)流以及于穩(wěn)流的作用。上調(diào)節(jié)環(huán)8的作用是于調(diào)節(jié)上部礦漿循環(huán)量以及于充氣量。
鐘形罩7的作用是將空氣導(dǎo)入到葉輪負壓區(qū)域,增大了葉輪吸的氣量。安裝在于套管之上的吸氣管3起吸入到空氣的重要作用,這其中的調(diào)節(jié)閥是用于調(diào)節(jié)吸氣量。安裝在套管之上的加藥管4用于分室加藥。
3 浮選機改造前后生產(chǎn)結(jié)果進行對比
安裝更新XJM-S28型浮選機以后,這與原來浮選機進行了相應(yīng)檢測試驗進行對比。
8月份用于原浮選機以及于9月份用XJM-S28浮選機入到浮煤泥性質(zhì)是基本相同的,根據(jù)于月平均入料的灰分、精煤灰分以及于尾煤灰分計算的兩個月生產(chǎn)指標對比,詳見表2。
由表2可以得知,在于入料灰分以及于精煤灰分相同的情況之下,新?lián)Q浮選機以后,尾煤灰分是提高5.18個百分點的,精煤產(chǎn)率是提高了5.23個百分點的。該廠入浮煤泥量占用入洗原煤的25%,全廠精煤產(chǎn)率是提高2.02個百分點的。
4 結(jié)語
1)在整個調(diào)試的過程當(dāng)中,通過和浮選司機的廣泛的進行交流,共同認為:使用于XJM—S28型浮選機以后,操作更加容易,而且更便于調(diào)節(jié);
2)XJM-S28(3+2)型浮選機單臺設(shè)備可以實現(xiàn)于一次選或者精選,便于控制精煤灰的化分,工藝比較靈活,對于煤質(zhì)適應(yīng)性更強;
3)相同入料灰分以及于精煤灰分的情況之下,新?lián)Q浮選機以后,尾煤灰分提高了5.18個百分點,精煤產(chǎn)率提高5.23個百分點。本廠入浮煤泥量占入洗原煤的25%,全廠精煤產(chǎn)率提高2.02個百分點。
4)XJM-S28(3+2)型浮選機均使用精選工藝時,浮精灰分可控制在12%以下,為適當(dāng)提高主洗重介精煤灰分、從而提高全廠精煤產(chǎn)率創(chuàng)造了條件。
參考文獻
[1] 戴少康.選煤工藝設(shè)計實用技術(shù)手冊[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2010.
[2] 編委會.選煤工藝設(shè)計與高效選煤新技術(shù)新工藝實用手冊[M].北京:煤炭工業(yè)出版,2009.
[3] 韓友偉.“XJM-KS20浮選機在介休選煤廠的應(yīng)用”[S].煤炭加工與綜合利用,2011.endprint
摘 要:對XJM-S28型浮選機的工作原理、結(jié)構(gòu)特點進行了詳盡闡述,并對其在錢家營選煤廠的應(yīng)用效果進行了分析研究。通過設(shè)備效果檢測,應(yīng)用前后對比表明,該浮選機的工藝較先進,操作容易,便于調(diào)節(jié),對煤質(zhì)適應(yīng)性強,提高了精煤回收率。
關(guān)鍵詞:XJM-S28型浮選機 結(jié)構(gòu)特點 應(yīng)用分析
中圖分類號:TD943 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)08(a)-0082-02
“XJM-S”這一系列浮選機是屬于自吸空氣機械攪拌式浮選機。針對該設(shè)備在多年推廣應(yīng)用中出現(xiàn)的缺陷,持續(xù)地進行優(yōu)化改進。這個是當(dāng)前我國選煤用于浮選機適應(yīng)性比較強而且應(yīng)用也比較廣泛的一類機型。
“錢家營礦業(yè)分公司”選煤廠原來浮選車間是化分為:Ⅰ、Ⅱ兩大的系統(tǒng)的,每系統(tǒng)各安裝兩臺IE-12a.APP(8室)型浮選機。為適應(yīng)煤質(zhì)變化,最大程度提高精煤產(chǎn)率,2011年選煤廠對浮選和煤泥水系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,是要求遵循于工藝的先進性、設(shè)備的一流化標準的重要原則,經(jīng)過于分析和調(diào)研等,并且采用了XJM-S28(3+2)型浮選機所代替了原浮選機,浮選精礦用于臥式沉降離心機以及于快開壓濾機聯(lián)合進行脫水作業(yè)。
1 浮選系統(tǒng)概況
改造后的浮選工藝流程如圖1,浮選系統(tǒng)設(shè)備組成如表1。
2 XJM-S28浮選機工作的主要原理以及于主要的特點
2.1 工作原理
浮選機工作的主要的原理:見圖2,煤漿以及于藥劑充分的混合以后給入浮選機第一室當(dāng)中的假底之下,葉輪在于旋轉(zhuǎn)的時候形成了的負壓狀態(tài),使得礦漿從葉輪的下吸口以及于上吸口進入到混合區(qū)當(dāng)中,與此同時,沿著導(dǎo)氣套筒吸入空氣,礦漿、空氣以及于藥劑在于混合區(qū)進行混合。由于葉輪離心力的作用問題,三者進行混合體被甩入到礦化區(qū)當(dāng)中,充分的接觸后形成了礦化氣泡,礦化氣泡在于浮力的作用之下進入到分離區(qū)當(dāng)中,在浮選槽表面富集形成泡沫層,由于刮泡機構(gòu)排出成為成精礦。浮選槽內(nèi)未上浮的煤粒隨礦漿通過于定子循環(huán)口進入到葉輪,再次進行混合、礦化以及于分離。槽內(nèi)還沒有及時礦化的部分礦漿,通過于埋沒式中礦箱進入到第二室的假底之下,完成如同于第一室的全部過程之后,再進入到第三室,就這樣的周而復(fù)始,礦漿通過于最后一室以后進入到尾礦箱排出后進行最終的尾礦。
2.2 工藝特點以及于機械結(jié)構(gòu)
2.2.1 工藝方面的特點
(1)此機型采用了非常獨特的“假底下吸,周邊串流”的入料主要方式,集中于“直流”式入料以及于“自吸”式入料的優(yōu)點于一體,這樣不但克服了“直流”式入料礦漿容易發(fā)生短路的作業(yè)現(xiàn)象,而且也避免了“自吸”式入料礦漿通過于量比較小并且比較控制點多的重要的缺點;既要滿足于易浮煤大處理量重要需要,又要滿足于難浮煤提高回收率(循環(huán)浮選)的要求。
(2)雙層傘形葉輪能耗比較低、充氣性能比較好;在于葉輪-定子-穩(wěn)流板共同作用之下,槽內(nèi)礦漿產(chǎn)生“W”型立體循環(huán)進行流動,氣泡在于槽內(nèi)流動形態(tài)比較合理,并且能夠進行均勻的分布。
(3)進氣流道的獨特性特征,使得空氣同時的進入到上、下層葉輪腔之內(nèi),使得葉輪礦漿流在于礦化最佳區(qū)域葉輪-定子攪拌區(qū)域都可以獲得礦化的機會,浮選速度有效的進行提高;充氣量可以通過于套筒上的進氣閥很好的調(diào)節(jié)性,方便能夠進行工人的操作。
(4)每一槽中都設(shè)有加有藥點,而且加藥點對于藥劑是具有霧化的功能。
(5)特殊設(shè)計的當(dāng)中礦箱,可以根據(jù)于煤質(zhì)變化,靈活變換于一次選/二次選的流程,單臺設(shè)備實現(xiàn)于一次選以及于精選。一臺五室XJM-S28型浮選機在第三室以及于第四室之間的增加中礦箱,實現(xiàn)了一次浮選以及于二次浮選工藝的切換,簡稱為:“3+2”浮選機。對于易浮煤泥、采用了一次浮選工藝(以最大限度提高精煤產(chǎn)率)的時候,前三室尾礦通過中礦箱進入到后兩室繼續(xù)了浮選(掃選);對于比較難浮煤泥、采用了二次浮選工藝(以降低精煤灰分)的時候,前三室尾礦進入到最終的尾礦管,前三室精礦通過中礦箱進入以后兩室精選。最后,增強浮選機對于煤泥可浮性的適應(yīng)的能力。
2.2.2 機械結(jié)構(gòu)
XJM-S28(3+2)型浮選機主要結(jié)構(gòu)是:放礦機構(gòu)、攪拌機構(gòu)、中礦箱、槽體、攪拌機構(gòu)驅(qū)動裝置、刮泡機構(gòu)、液位調(diào)節(jié)裝置等組合而成。
攪拌機構(gòu)的重要的結(jié)構(gòu):詳見圖3。
攪拌機構(gòu)的分體式葉輪定子的結(jié)構(gòu),這是該浮選機的一個重大的特點,對于浮選機的安裝以及于檢修提供了便利條件。
葉輪10是為了兩層葉片。上層為6個與定子組成的上循環(huán)室,下層是6個組成的一個閉式葉輪,鎖緊螺母11將葉輪腔分成為吸氣以及于吸漿室。
定子是化分為蓋板傘形面的上面有著20個礦漿循環(huán)孔,定子周邊的20塊導(dǎo)向葉片,起著導(dǎo)流以及于穩(wěn)流的作用。上調(diào)節(jié)環(huán)8的作用是于調(diào)節(jié)上部礦漿循環(huán)量以及于充氣量。
鐘形罩7的作用是將空氣導(dǎo)入到葉輪負壓區(qū)域,增大了葉輪吸的氣量。安裝在于套管之上的吸氣管3起吸入到空氣的重要作用,這其中的調(diào)節(jié)閥是用于調(diào)節(jié)吸氣量。安裝在套管之上的加藥管4用于分室加藥。
3 浮選機改造前后生產(chǎn)結(jié)果進行對比
安裝更新XJM-S28型浮選機以后,這與原來浮選機進行了相應(yīng)檢測試驗進行對比。
8月份用于原浮選機以及于9月份用XJM-S28浮選機入到浮煤泥性質(zhì)是基本相同的,根據(jù)于月平均入料的灰分、精煤灰分以及于尾煤灰分計算的兩個月生產(chǎn)指標對比,詳見表2。
由表2可以得知,在于入料灰分以及于精煤灰分相同的情況之下,新?lián)Q浮選機以后,尾煤灰分是提高5.18個百分點的,精煤產(chǎn)率是提高了5.23個百分點的。該廠入浮煤泥量占用入洗原煤的25%,全廠精煤產(chǎn)率是提高2.02個百分點的。
4 結(jié)語
1)在整個調(diào)試的過程當(dāng)中,通過和浮選司機的廣泛的進行交流,共同認為:使用于XJM—S28型浮選機以后,操作更加容易,而且更便于調(diào)節(jié);
2)XJM-S28(3+2)型浮選機單臺設(shè)備可以實現(xiàn)于一次選或者精選,便于控制精煤灰的化分,工藝比較靈活,對于煤質(zhì)適應(yīng)性更強;
3)相同入料灰分以及于精煤灰分的情況之下,新?lián)Q浮選機以后,尾煤灰分提高了5.18個百分點,精煤產(chǎn)率提高5.23個百分點。本廠入浮煤泥量占入洗原煤的25%,全廠精煤產(chǎn)率提高2.02個百分點。
4)XJM-S28(3+2)型浮選機均使用精選工藝時,浮精灰分可控制在12%以下,為適當(dāng)提高主洗重介精煤灰分、從而提高全廠精煤產(chǎn)率創(chuàng)造了條件。
參考文獻
[1] 戴少康.選煤工藝設(shè)計實用技術(shù)手冊[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2010.
[2] 編委會.選煤工藝設(shè)計與高效選煤新技術(shù)新工藝實用手冊[M].北京:煤炭工業(yè)出版,2009.
[3] 韓友偉.“XJM-KS20浮選機在介休選煤廠的應(yīng)用”[S].煤炭加工與綜合利用,2011.endprint
摘 要:對XJM-S28型浮選機的工作原理、結(jié)構(gòu)特點進行了詳盡闡述,并對其在錢家營選煤廠的應(yīng)用效果進行了分析研究。通過設(shè)備效果檢測,應(yīng)用前后對比表明,該浮選機的工藝較先進,操作容易,便于調(diào)節(jié),對煤質(zhì)適應(yīng)性強,提高了精煤回收率。
關(guān)鍵詞:XJM-S28型浮選機 結(jié)構(gòu)特點 應(yīng)用分析
中圖分類號:TD943 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)08(a)-0082-02
“XJM-S”這一系列浮選機是屬于自吸空氣機械攪拌式浮選機。針對該設(shè)備在多年推廣應(yīng)用中出現(xiàn)的缺陷,持續(xù)地進行優(yōu)化改進。這個是當(dāng)前我國選煤用于浮選機適應(yīng)性比較強而且應(yīng)用也比較廣泛的一類機型。
“錢家營礦業(yè)分公司”選煤廠原來浮選車間是化分為:Ⅰ、Ⅱ兩大的系統(tǒng)的,每系統(tǒng)各安裝兩臺IE-12a.APP(8室)型浮選機。為適應(yīng)煤質(zhì)變化,最大程度提高精煤產(chǎn)率,2011年選煤廠對浮選和煤泥水系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,是要求遵循于工藝的先進性、設(shè)備的一流化標準的重要原則,經(jīng)過于分析和調(diào)研等,并且采用了XJM-S28(3+2)型浮選機所代替了原浮選機,浮選精礦用于臥式沉降離心機以及于快開壓濾機聯(lián)合進行脫水作業(yè)。
1 浮選系統(tǒng)概況
改造后的浮選工藝流程如圖1,浮選系統(tǒng)設(shè)備組成如表1。
2 XJM-S28浮選機工作的主要原理以及于主要的特點
2.1 工作原理
浮選機工作的主要的原理:見圖2,煤漿以及于藥劑充分的混合以后給入浮選機第一室當(dāng)中的假底之下,葉輪在于旋轉(zhuǎn)的時候形成了的負壓狀態(tài),使得礦漿從葉輪的下吸口以及于上吸口進入到混合區(qū)當(dāng)中,與此同時,沿著導(dǎo)氣套筒吸入空氣,礦漿、空氣以及于藥劑在于混合區(qū)進行混合。由于葉輪離心力的作用問題,三者進行混合體被甩入到礦化區(qū)當(dāng)中,充分的接觸后形成了礦化氣泡,礦化氣泡在于浮力的作用之下進入到分離區(qū)當(dāng)中,在浮選槽表面富集形成泡沫層,由于刮泡機構(gòu)排出成為成精礦。浮選槽內(nèi)未上浮的煤粒隨礦漿通過于定子循環(huán)口進入到葉輪,再次進行混合、礦化以及于分離。槽內(nèi)還沒有及時礦化的部分礦漿,通過于埋沒式中礦箱進入到第二室的假底之下,完成如同于第一室的全部過程之后,再進入到第三室,就這樣的周而復(fù)始,礦漿通過于最后一室以后進入到尾礦箱排出后進行最終的尾礦。
2.2 工藝特點以及于機械結(jié)構(gòu)
2.2.1 工藝方面的特點
(1)此機型采用了非常獨特的“假底下吸,周邊串流”的入料主要方式,集中于“直流”式入料以及于“自吸”式入料的優(yōu)點于一體,這樣不但克服了“直流”式入料礦漿容易發(fā)生短路的作業(yè)現(xiàn)象,而且也避免了“自吸”式入料礦漿通過于量比較小并且比較控制點多的重要的缺點;既要滿足于易浮煤大處理量重要需要,又要滿足于難浮煤提高回收率(循環(huán)浮選)的要求。
(2)雙層傘形葉輪能耗比較低、充氣性能比較好;在于葉輪-定子-穩(wěn)流板共同作用之下,槽內(nèi)礦漿產(chǎn)生“W”型立體循環(huán)進行流動,氣泡在于槽內(nèi)流動形態(tài)比較合理,并且能夠進行均勻的分布。
(3)進氣流道的獨特性特征,使得空氣同時的進入到上、下層葉輪腔之內(nèi),使得葉輪礦漿流在于礦化最佳區(qū)域葉輪-定子攪拌區(qū)域都可以獲得礦化的機會,浮選速度有效的進行提高;充氣量可以通過于套筒上的進氣閥很好的調(diào)節(jié)性,方便能夠進行工人的操作。
(4)每一槽中都設(shè)有加有藥點,而且加藥點對于藥劑是具有霧化的功能。
(5)特殊設(shè)計的當(dāng)中礦箱,可以根據(jù)于煤質(zhì)變化,靈活變換于一次選/二次選的流程,單臺設(shè)備實現(xiàn)于一次選以及于精選。一臺五室XJM-S28型浮選機在第三室以及于第四室之間的增加中礦箱,實現(xiàn)了一次浮選以及于二次浮選工藝的切換,簡稱為:“3+2”浮選機。對于易浮煤泥、采用了一次浮選工藝(以最大限度提高精煤產(chǎn)率)的時候,前三室尾礦通過中礦箱進入到后兩室繼續(xù)了浮選(掃選);對于比較難浮煤泥、采用了二次浮選工藝(以降低精煤灰分)的時候,前三室尾礦進入到最終的尾礦管,前三室精礦通過中礦箱進入以后兩室精選。最后,增強浮選機對于煤泥可浮性的適應(yīng)的能力。
2.2.2 機械結(jié)構(gòu)
XJM-S28(3+2)型浮選機主要結(jié)構(gòu)是:放礦機構(gòu)、攪拌機構(gòu)、中礦箱、槽體、攪拌機構(gòu)驅(qū)動裝置、刮泡機構(gòu)、液位調(diào)節(jié)裝置等組合而成。
攪拌機構(gòu)的重要的結(jié)構(gòu):詳見圖3。
攪拌機構(gòu)的分體式葉輪定子的結(jié)構(gòu),這是該浮選機的一個重大的特點,對于浮選機的安裝以及于檢修提供了便利條件。
葉輪10是為了兩層葉片。上層為6個與定子組成的上循環(huán)室,下層是6個組成的一個閉式葉輪,鎖緊螺母11將葉輪腔分成為吸氣以及于吸漿室。
定子是化分為蓋板傘形面的上面有著20個礦漿循環(huán)孔,定子周邊的20塊導(dǎo)向葉片,起著導(dǎo)流以及于穩(wěn)流的作用。上調(diào)節(jié)環(huán)8的作用是于調(diào)節(jié)上部礦漿循環(huán)量以及于充氣量。
鐘形罩7的作用是將空氣導(dǎo)入到葉輪負壓區(qū)域,增大了葉輪吸的氣量。安裝在于套管之上的吸氣管3起吸入到空氣的重要作用,這其中的調(diào)節(jié)閥是用于調(diào)節(jié)吸氣量。安裝在套管之上的加藥管4用于分室加藥。
3 浮選機改造前后生產(chǎn)結(jié)果進行對比
安裝更新XJM-S28型浮選機以后,這與原來浮選機進行了相應(yīng)檢測試驗進行對比。
8月份用于原浮選機以及于9月份用XJM-S28浮選機入到浮煤泥性質(zhì)是基本相同的,根據(jù)于月平均入料的灰分、精煤灰分以及于尾煤灰分計算的兩個月生產(chǎn)指標對比,詳見表2。
由表2可以得知,在于入料灰分以及于精煤灰分相同的情況之下,新?lián)Q浮選機以后,尾煤灰分是提高5.18個百分點的,精煤產(chǎn)率是提高了5.23個百分點的。該廠入浮煤泥量占用入洗原煤的25%,全廠精煤產(chǎn)率是提高2.02個百分點的。
4 結(jié)語
1)在整個調(diào)試的過程當(dāng)中,通過和浮選司機的廣泛的進行交流,共同認為:使用于XJM—S28型浮選機以后,操作更加容易,而且更便于調(diào)節(jié);
2)XJM-S28(3+2)型浮選機單臺設(shè)備可以實現(xiàn)于一次選或者精選,便于控制精煤灰的化分,工藝比較靈活,對于煤質(zhì)適應(yīng)性更強;
3)相同入料灰分以及于精煤灰分的情況之下,新?lián)Q浮選機以后,尾煤灰分提高了5.18個百分點,精煤產(chǎn)率提高5.23個百分點。本廠入浮煤泥量占入洗原煤的25%,全廠精煤產(chǎn)率提高2.02個百分點。
4)XJM-S28(3+2)型浮選機均使用精選工藝時,浮精灰分可控制在12%以下,為適當(dāng)提高主洗重介精煤灰分、從而提高全廠精煤產(chǎn)率創(chuàng)造了條件。
參考文獻
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