張偉 劉杰
摘 要:根據“減人提效”的要求,梁家煤礦先后對中央變電所、卸載站變電所、-313變電所、四采變電所及煤4六采變電所安裝了天地(常州)自動化股份有限公司的KJ36A電力監控系統,實現了在集控室對井下采區變電所高低壓開關遠程監測監控,分合閘操作。從而提高生產效率,減少了人員,協調生產過程中系統間的關系,提高電器設備利用率、安全性能和管理水平。
關鍵詞:變電所;集控系統;缺陷;修復
電力監控系統后臺設機電二區集控室,配置兩臺電力監控計算機作為雙機熱備。在每個變電所內設置1臺KJF99型電力監控站,采集和控制高壓和低壓開關;基于梁家煤礦已建設的光纖以太環網作為數據傳輸通道,上傳至地面集控中心。系統采用OPC傳輸接口,將電力數據上傳到全礦井綜合自動化平臺,實現數據共享和網絡發布,用戶可以通過網頁瀏覽各個變電所的實時監控畫面。
但同時在系統使用的過程中也出現了一些問題及缺陷,后經不斷地測試和修改,系統的問題得到了完美的解決,運行比較穩定。現就在問題處理中的一些經驗及方法做簡單的總結。
1 中央變電所
從廠家安裝完程序后,井下開關保護值正常,地面所有高壓開關的保護值都改成“退出”狀態了,且PT、CT都為0,不能修改定值,只要在地面修改定值,井下開關內保護值全部亂了。
2 卸載站變電所
在更換井下分站顯示屏后,高壓信號顯示正常,低壓信號全部顯示中斷。在井下對傳輸信號進行了測試,發現將高低壓通信線對調并將程序的COM口對調后低壓正常,而高壓部分又不正常,于是初步懷疑是COM2口存在問題。后又用串口調試工具測試COM2口,發現通過該通信口下發的數據時正確的,而且保護器上傳的數據也是正確的,也就是說問題應該在分站的工控屏內部。
于是查閱工控屏的說明書及相關文檔,發現COM2口為可編程的通信口,也就是說可以講該通信口定義為RS232或者RS485,而在監控分站中是需要RS232,拆開工控屏進行檢查,發現該通信口確實是定義錯誤。這樣當數據上傳至工控屏內部時,程序無法進行數據解析,反映到顯示界面上必然是無通信。重新選擇通信方式,問題得以解決。
3 -313變電所
科信中心做瓦斯電閉鎖試驗時,高防開關地面無故障顯示,井下有顯示。對井下分站進行了測試,發現當產生故障時分站可以收到數據,只是在上傳部分未看到數據,于是初步懷疑是上傳部分存在問題。之后與集控廠家取得聯系,他們根據現象給出了指導方法。
將組態工程的上傳部分進行了修改,使其能夠正常上傳故障信息,同時修改故障變量的告警屬性,按照保護器的通信協議加以完善,最終將問題解決。
4 取得的成果
該電力集控系統在運行的期間,經過不斷完善與整改系統已經能夠穩定運行,極大提高了機電設備運行的安全性,方便了供電管理。同時對其它集控系統解決類似問題,提供了很好的參考,最大的發揮了自動化控制的優點,挖掘了系統的潛力,為以后自動化控制的使用和維護提高了保障。