摘 要:本項目隸屬于煤礦開采領域,岱河煤礦在礦井儲量逐漸減少,井下條件復雜,受火成巖侵蝕嚴重塊段及殘余小塊段較多的實際情況下,為保證礦井收尾階段安全生產,接替穩定,并延長衰老礦井回采期限,首先要確定礦井收尾階段的回采思路,從而確定一系列有效的炮采工作面確保高產高效的回采技術。
關鍵詞:炮采;高產;高效
1 概況
淮北岱河礦業1965年12月25日建成投產。原名為淮北礦業集團有限責任公司岱河煤礦,2011年礦井破產改制重組后更名為淮北岱河礦業有限責任公司,核定生產能力100萬噸/年。企業先后榮獲“全國先進基層黨組織”、“全國環境優美工廠”、“全國雙十佳煤礦”、“安徽省文明單位”等省部級120余項榮譽稱號。全礦井2個采煤工作面生產、6個掘進隊生產準備。
由于剩余儲量有限,采場逐漸收縮,礦井計劃于2018年報廢,目前已進入收尾階段。為保證礦井收尾階段安全生產,接替穩定,并延長衰老礦井回采期限,特根據我礦實際情況,編制礦井收尾階段計劃。并采取了一系列有效地的措施,確保了礦井的高產高效回采。
2 收尾階段回采思路
收尾階段一是確定“穩定兩條線回采,以正規塊段為主”的基本回采思路,岱河礦為炮采∏梁工藝,單面年產量不超過30萬噸,若不保障兩個面回采,就無法保證礦井職工的收入;目前井下條件復雜,受火成巖侵蝕嚴重塊段及殘余小塊段較多,設計回采必須要對正規塊段進行合理回采,避免接替斷線及頻繁搬家倒面。
二是按照“多舉并措,實現精采細回”以及“提高掘進單進水平,積極開展擴儲找煤”的思路,最大限度回采煤炭資源,延長礦井回采年限。作為衰老礦井,推行大型機械化開采成本較高且不實際,充分利用現代科學技術對地質復雜地區進行認真研究,挖掘礦井資源潛力,為最大限度的回收資源,優化資源開發布局。利用礦井永久煤柱和呆滯煤量,增加實際可采儲量,加大地質條件復雜地區的開采力度,做到薄厚難易合理搭配,實行適應現代化開采條件和礦井資源現狀開采的最佳開采方案,布置不規則工作面,再加強精采細回,對工作面、對工作面機巷、風巷、老塘和斷層要煤,把能回收的資源全部回收出來,提高礦井煤炭資源回收率。同時要提高掘進單進水平,適當引進一些新技術,通過合理組織人員、科學安排工序、保障后勤供應、提高人員素質、協調周邊關系,強化掘進單進水平,給擴儲找煤積攢掘進力量。
三是要針對收尾礦井存在的安全隱患進行針對性分析,采取針對性措施,“以質量標準化和文明環境建設”為核心,穩定隊伍、穩定人心、保障安全。由于收尾礦井經濟效益下降,職工收入降低,職工隊伍不穩定因素增多,產生臨時思想。因此必須加強輿論向導,以整體搬遷為指導思想,穩定隊伍,穩定人心。
3 高產高效回采技術
岱河礦業目前進入收尾階段,礦井剩余煤炭資源賦存條件不好,褶皺、斷層等地質構造多,而且采區設計單翼走向長度均在500m左右,正規塊段少,工作面大都不等長布置,綜合機械化裝備的優勢難以發揮。因此,岱河礦業結合自身實際,近年來一直采用∏梁炮采回采工藝,并通過不斷開拓創新,摸索出一套適合復雜條件衰老礦井的回采模式。
岱河礦業∏梁支護工藝安全高產高效的主要做法:
一是積極推廣應用科學的采煤方法,優化工作面布置,使多數工作面做到沿空掘進和無煤柱回采,合理布置工作面走向和傾向長度,減少斷層和仰采范圍。受實際開采地區條件限制,有些不規則塊段無法按照正常采煤方法進行回采,就要采用綜合采煤法,最大限度回收煤炭資源。
二是針對實際情況進行支護選擇。目前井下采用3.3mπ梁對棚錯梁齊柱交替邁步形式支護,每對棚為“二梁七柱”。并針對不同的煤層厚度安排合適的支柱。近年來引進DWS25-250/110/90支柱,適用支護范圍分別從1.5~2.5米,在下分層開采煤層厚度變化大的情況下,發揮了顯著的作用。
三是通過制度創新,降低實際工作棚數、增加實際采煤工人數、控制工作時間等方式來最大化降低采煤工人勞動強度,提高采煤工勞動工效。通過接替計劃合理安排各面產量,牢牢把握“生產現場工人時利用”環節,實現采煤工作面正規循環作業,抓好現場的工時利用,提高工效,爭取以最短的時間保質保量的完成規定任務,避免職工撇溝延點。采用三八工作制,自采自準,避免了互相扯皮,有利于采區勞動組織。取消月底打聯勤慣例,月底最后一個中班采掘休班,該班工作量勻到該月其他班中,降低了職工的勞動強度,受到職工的一致認可。
四是實現了采煤工作面無縫對接。新面投產前,由生產礦長牽頭,組織設備及保運相關單位,使工作面及兩巷達到質量標準化。投產后,保運區要對工作面出煤系統負責15天,并要有跟班人員。采煤區要求做到合理安排,搬家前后班產量要和日常一樣,實現無縫對接。
五是通過理念創新,實施了大采區屬地管理,基層采區配備機電、巷修及下料等人員,方便采區集中調度管理,提高了工作執行力。每天由采區檢修班對屬地范圍內運輸及出煤系統全面檢查一遍,發現隱患及時處理,相關設備分包到人,極大降低了機械故障率。
六是工序創新,優化回采工序,在過程控制全封閉理念引導下,增加撅棚和竄齊梁工序,彌補工藝上的缺陷,更有利于頂板管理。
七是積極使用新技術、新工藝,提高采煤生產效率及安全系數。推廣應用“三軟”煤層Π梁支護工藝,該工藝經實踐證明,較適合岱河煤礦的井下生產環境;應用“懸浮支柱大采高技術”,成功解決了厚度在3.0m左右煤層、走向較短塊段一次采全高的技術難題;引進使用雙伸縮支柱,避免了現場頻繁更換支柱增加的勞動強度;推廣應用復雜條件下無極繩連續牽引絞車應用技術,解決了長期以來采煤運料存在的安全隱患。同時充分調動基層職工發揮創新能動性,自創研制了適于∏梁支護工藝的五小成果,例如竄梁拖桿,雙鉤防倒鏈,刮板輸送機掐鏈裝置等,這些裝備簡單方便,安全可靠,有效地促進了現場的安全管理。
八是確定了質量就是安全的理念,以質量標準化為根本,加強現場管理,重視過程控制。重視生產作業場所的環境管理,責任到人,動態達標。
九是精采細回,顆粒歸倉,對工作面、兩巷、老塘和斷層要煤,把能回收的資源全部回收出來,同時合理安排掘進接替,積極開展擴儲找煤,延長礦井的壽命。
4 實施效果
通過相關措施的實施。岱河礦業在儲量減少,采場不斷萎縮的情況下,兩個炮采工作面多年生產原煤84萬噸以上,并順利實現安全生產目標。
參考文獻
[1]徐永析.采礦學[M].徐州:中國礦業大學出版社,2003.
作者簡介:肖大勇(1976-),男,漢族,安徽省巢湖人,工程師,畢業于河南理工大學采礦工程,現任安徽省淮北市岱河礦業有限責任公司安全生產信息中心主任。