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甲醇合成塔的修理與檢驗

2014-07-08 02:16:26郭穎方燕然
機械工程師 2014年9期
關鍵詞:筒體裂紋焊縫

郭穎,方燕然

(巨化集團公司壓力容器檢測站,浙江衢州324004)

0 引 言

圖1 甲醇合成塔結構及開裂部位

某公司甲醇合成塔是甲醇生產的關鍵設備,2008 年1 月巡檢發現該塔二樓筒體環焊縫處(圖1)發生大量飽和水蒸汽泄漏,泄漏部位總長約200 mm,停車檢查后發現泄漏部位分布數條間斷裂紋,裂紋已經穿透筒體環焊縫。對筒體進行壁厚測定,厚度值在正常范圍內,隨后進行超聲波、磁粉檢測,發現該環縫的其他部位也存在不同程度的線性缺陷,在有嚴重缺陷的環縫部位用電鉆對準缺陷鉆出一定深度的小孔,證實了環縫內側存在裂紋,于是決定委托南京化學工業公司化工機械廠對整條環焊縫進行修理。

1 容器基本資料

設計壓力(殼程/管程)為5.6/5.6MPa;設計溫度(殼程/管程)為280/280℃;工作壓力(殼程/管程)為5.4/5.4 MPa;工作溫度(殼程、管程)為270/280℃;材質為筒體20MnMoNi55,上下球形封頭16Mo3,換熱管SAF2205;厚度為筒體46/60 mm,上下球形封頭48 mm,換熱管φ44×2 mm;介質(殼程/管程)為鍋爐給水、蒸汽/合成氣、觸媒;制造日期為2002 年5 月;容器直徑為2 900 mm。

2 容器環焊縫裂紋原因分析及對策

2.1 原因分析

該容器自2002 年8 月投用至2008 年1 月筒體環焊縫泄漏開裂,運行了5 年多,該容器筒體材質20MnMoNi55 為低合金高強鋼,焊接性能不佳,開裂的部位為殼程(蒸汽側)筒體環焊縫為40 mm 和60 mm 對接焊接接頭,其中60 mm 為固定管板處筒體厚度。焊接殘余應力大,焊縫容易產生再熱裂紋和延遲裂紋,而且在使用過程中筒體的熱脹冷縮,使筒體環焊縫產生巨大的應力,環焊縫逐漸開裂引起水、蒸汽泄漏,如圖2 所示。

圖2 環焊縫開裂引起水、蒸汽泄漏

2.2 返修前準備工作

1)系統停車,塔體溫度降至50℃以下,排盡塔內水等介質,拆除塔體保溫,返修部位搭設工作平臺和幾乎全封閉的防風防雨工作篷,篷內設照明碘鎢燈3 盞。

2)現場分設4 個電源箱,提供約500 kW 檢修電源(2臺180 kW 電加熱設備,4 臺大功率直流焊機,1 臺空壓機,2 個220 V 電源盒)。

3)塔體外側點焊加熱塊鉤和整圈單面焊擋板,另在焊縫上下兩側200 mm 處各點焊6 只測溫電偶(整圈均布),電加熱塊用鐵絲整圈包裹在焊縫兩側,共2 圈,2 圈加熱塊外覆2 層隔熱玻璃纖維,再包一層石棉布,用數圈鐵絲包扎固定,焊縫兩側各留100 mm 作業空間,2 臺電加熱器各分管一圈加熱塊,使用電加熱器時,無論升溫還是降溫,都需緩慢調節溫度(每小時升降溫不得大于50℃),降溫時焊縫部位的實際溫度用紅外測溫儀檢測確定。

2.3 消除缺陷

修理部位預熱到200℃,用碳弧氣刨、砂輪機、鏨子徹底清除缺陷和熔渣,用砂輪機打磨修理U 型焊縫坡口,坡口部位必須打磨至露出金屬光澤并且100%滲透檢測合格。

2.4 焊接工藝

表1 焊接參數

用氬弧焊打底(氬弧焊機)→用J607Ni 施焊(1 000 A直流焊機,直流反接,焊接參數見表1,焊縫層間溫度200~300℃)→測應力和除焊渣(用電錘改裝,每堆焊一層測應力一次,邊測邊焊)→全部堆焊結束(焊縫表面堆到與筒體外壁平齊),焊縫外觀檢測合格。

注意:J607Ni 焊條是專用于有再熱裂紋傾向的設備殼體的焊接,焊條電烘箱需緩慢升到350 ℃,保溫2 h,再緩慢降溫到100℃保溫,隨取隨用。碳弧氣刨棒為φ13×355,氣刨電流為650~800 A。

2.5 施工工藝

為盡可能減少對甲醇合成塔變形的影響和加快檢修速度,將整圈焊縫均分成8 小段,由兩個相同的施工隊伍(兩焊一打磨)從對稱的兩小段同步施工,修好(完全焊好)兩小段后,再轉90°,換另兩小段同步施工,如此分4次將全部焊縫修理完畢。

2.6 焊后消氫處理

用電加熱帶緩慢加熱焊縫,焊縫溫度從200~300℃上升到300~400℃保溫3 h 后緩慢降溫至50℃,焊縫MT、UT 檢測合格。

2.7 焊后消除應力熱處理

為防止產生延遲裂紋,進行消除應力熱處理,焊縫溫度從不大于50℃緩慢升溫到600~650 ℃,保溫10 h,緩慢降溫至400℃,拆除加熱設備,自然冷卻到常溫。

2.8 無損檢測

整條環縫進行100%超聲波檢測,對發現的4 處未超標缺陷詳細記錄(缺陷在焊縫中的位置、回波波幅、長度、埋藏深度等信息),焊縫外表面100%磁粉檢測,檢測前用A1-30/100 試片確認檢測靈敏度符合要求。

2.9 耐壓試驗

用4D-SY-16/80 試壓泵緩慢升壓至試驗壓力6.8 MPa,保壓30 min 后降壓至5.4 MPa,檢查容器和焊縫無異常變形、無異常響聲、無泄漏,耐壓試驗合格后緩慢降壓至常壓。

3 結 語

該甲醇合成塔修理投用后一直安全運行至今,經過2008 年、2009 年、2010 年、2013 年的定期檢驗,對修理后的未超標缺陷進行超聲波、磁粉檢測,未發現缺陷擴展,證明對甲醇合成塔的修理是成功的。

[1] 劉會杰.焊接冶金與焊接性[M].北京:機械工業出版社,2007.

[2] 韓國明.焊接工藝理論與技術[M].北京:機械工業出版社,2007.

[3] 王宗杰.熔焊方法及設備[M].北京:機械工業出版社,2006.

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