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某船供熱系統冷凝水對蒸汽減壓閥穩定工作的影響及對策研究

2014-06-14 13:42:29曾慶鎖
科技創新導報 2014年2期
關鍵詞:解決方法

曾慶鎖

摘 要:蒸汽減壓閥出口壓力頻繁超范圍波動,甚至穩壓調節功能喪失,一直是某船供熱系統中長期存在的問題。該文通過對減壓結構及其相關作用的研究,結合閥門自身結構的特點,對故障原因進行分析并提出解決方法,供同行借鑒。

關鍵詞:蒸汽減壓閥 凝水 解決方法

中圖分類號:TU833 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)01(b)-0020-01

1 減壓閥的工作原理

如圖1所示,壓力為P1的壓縮空氣,由左端輸入經閥口節流后,壓力降為P2輸出。P2的大小可由調壓彈簧進行調節。順時針旋轉調節螺栓,調節彈簧及膜片使閥芯下移,增大閥口的開度使P2增大。若反時針旋轉調節螺栓,閥口的開度減小,P2隨之減小。

若P1瞬時升高,P2將隨之升高,使膜片氣室內壓力升高,在膜片上產生的推力相應增大,此推力破壞了原來力的平衡,使膜片向上移動,在膜片上移的同時,因復位彈簧的作用,使閥芯也向上移動,關小進氣閥口,節流作用加大,使輸出壓力下降,直至達到新的平衡為止,輸出壓力基本又回到原來值。若輸入壓力瞬時下降,輸出壓力也下降、膜片下移,閥芯隨之下移,進氣閥口開大,節流作用減小,使輸出壓力也基本回到原來值(如圖1)。

2 冷凝水破壞穩壓調節功能機理分析

(1)由于鍋爐水質較差,減壓閥內部產生的凝水使閥門活塞環,導閥膜片等摩擦部件工作環境極其惡劣,極易老化、銹蝕,因而造成導閥膜片失去彈性,活塞環卡死等故障。該船減壓閥中最容易產生故障的是導閥膜片,曾在碼頭停泊期間多次進行研磨和更換,其次是活塞環卡死,造成減壓閥壓力調節功能喪失,需要人為從閥門外部用力敲擊才能使閥門復位,在管理中造成很大的不便。

(2)當冷凝水侵入到活塞汽腔時,由于水不可壓縮的特性,主閥復位彈簧完全失去了作用。正常工況下,當出口壓力低于設定值時,活塞在平衡力的作用下克服活塞氣腔內的壓力向下移動,使氣腔內壓力升高,直到達到新的受力平衡。冷凝水的存在相當于縮小氣腔容積,破壞閥門的工作能力。

3 問題解決對策和方法

蒸汽經過減壓閥的流動過程,是絕熱節流過程。這種絕熱節流過程是不可逆的絕熱膨脹等焓流動過程。蒸汽節流后焓值不變,比容和熵都有所增加,溫度略有下降。蒸汽經過減壓閥后,非但不會產生冷凝水,而且蒸汽干度也得到了提高,可以說冷凝水的產生來自系統,而且是唯一的。這樣,對于防止和減少冷凝水進入減壓閥的措施方法也變得簡單了。

3.1 改善鍋爐運行狀態,提高鍋爐產生蒸汽的干度,減少蒸汽中液態水的含量

鍋爐運行時為了防止由汽包引出的飽和蒸汽濕度過大,應避免高水位運行,并嚴格控制水質,同時鍋爐向外供應蒸汽量的增加不宜過快,以防止汽包內壓力驟降,水面下產生“自蒸發”現象,從而使氣泡增多,水位虛假上升,分離高度減小,飽和蒸汽濕度急劇增加。

3.2 改善鍋爐工作水質,降低凝水對減壓閥內部件的危害性

天然水中含有各種雜質,尤其是帶有腐蝕性的鹽類,如果未經處理,就用來作為鍋爐給水,不僅對鍋爐本體造成極大危害,而且部分雜質被蒸汽帶進管路系統,形成水垢,促使電化學腐蝕作用加強,加速受熱面管子的破壞和閥件的老化。

3.3 管道中冷凝水排除一種好的做法

蒸汽熱源到各用汽終端,沿程一般幾十米,加上設備用汽的間斷性,蒸汽管路不斷與環境進行熱交換產生凝水,這部分冷凝水的排除通常的做法采用疏水管路來解決的。由于我們選用的疏水管口徑都比較細,排水效率低,效果不理想,而且無法排除系統內產生的較大的銹渣。

如圖2所示,在輸汽總管與疏水管之間加裝了一段凝水匯集短管,管徑粗,集水能力強,疏水管從凝水短管的腰部引出,形成水封蒸汽不易逃逸。凝水短管的口徑與蒸汽輸送管的比,推薦為1/2~2/3。凝水管末端推薦加裝一個閥門,運行一段時間之后從此處排除積聚的銹渣(如圖2)。

3.4 減壓裝置汽水分離器的設置至關重要

加設汽水分離器能最大程度保證干燥蒸汽的供給,對減壓裝置的穩定工作,使用壽命是一個重要的保障措施。綜觀現有汽水分離器產品,從原理上分有重力式、阻凝式、離心式。從形式上看有臥式、立式,品種多樣,規格齊全。凝水滯留對一個蒸汽供熱系統來講是有百害而無一利的,減壓裝置汽水分離器的設置至關重要

3.5 減壓閥的選用注意事項

根據使用要求選定減壓閥的類型和調壓精度,再根據所需最大輸出流量選擇其通徑。決定閥的氣源壓力時,應使其大于最高輸出壓力0.1 MPa。減壓閥的流量應該比設備耗汽量大10%~20%為宜,千萬不要出現“大馬拉小車的情況”,否則,對減壓工況的穩定也有影響。減壓閥一般安裝在分水濾氣器之后,注意不要將其進、出口接反;閥不用時應把旋鈕放松,以免膜片經常受壓變形而影響其性能。此外在汽水分離器凝水排放口下端必須設置一個獨立排放口,用于設備啟動時排水,蒸汽過濾器緊貼減壓閥安裝。

參考文獻

[1] 陸耀慶.采暖通風設計手冊[M].中國建筑工業出版社,1987.endprint

摘 要:蒸汽減壓閥出口壓力頻繁超范圍波動,甚至穩壓調節功能喪失,一直是某船供熱系統中長期存在的問題。該文通過對減壓結構及其相關作用的研究,結合閥門自身結構的特點,對故障原因進行分析并提出解決方法,供同行借鑒。

關鍵詞:蒸汽減壓閥 凝水 解決方法

中圖分類號:TU833 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)01(b)-0020-01

1 減壓閥的工作原理

如圖1所示,壓力為P1的壓縮空氣,由左端輸入經閥口節流后,壓力降為P2輸出。P2的大小可由調壓彈簧進行調節。順時針旋轉調節螺栓,調節彈簧及膜片使閥芯下移,增大閥口的開度使P2增大。若反時針旋轉調節螺栓,閥口的開度減小,P2隨之減小。

若P1瞬時升高,P2將隨之升高,使膜片氣室內壓力升高,在膜片上產生的推力相應增大,此推力破壞了原來力的平衡,使膜片向上移動,在膜片上移的同時,因復位彈簧的作用,使閥芯也向上移動,關小進氣閥口,節流作用加大,使輸出壓力下降,直至達到新的平衡為止,輸出壓力基本又回到原來值。若輸入壓力瞬時下降,輸出壓力也下降、膜片下移,閥芯隨之下移,進氣閥口開大,節流作用減小,使輸出壓力也基本回到原來值(如圖1)。

2 冷凝水破壞穩壓調節功能機理分析

(1)由于鍋爐水質較差,減壓閥內部產生的凝水使閥門活塞環,導閥膜片等摩擦部件工作環境極其惡劣,極易老化、銹蝕,因而造成導閥膜片失去彈性,活塞環卡死等故障。該船減壓閥中最容易產生故障的是導閥膜片,曾在碼頭停泊期間多次進行研磨和更換,其次是活塞環卡死,造成減壓閥壓力調節功能喪失,需要人為從閥門外部用力敲擊才能使閥門復位,在管理中造成很大的不便。

(2)當冷凝水侵入到活塞汽腔時,由于水不可壓縮的特性,主閥復位彈簧完全失去了作用。正常工況下,當出口壓力低于設定值時,活塞在平衡力的作用下克服活塞氣腔內的壓力向下移動,使氣腔內壓力升高,直到達到新的受力平衡。冷凝水的存在相當于縮小氣腔容積,破壞閥門的工作能力。

3 問題解決對策和方法

蒸汽經過減壓閥的流動過程,是絕熱節流過程。這種絕熱節流過程是不可逆的絕熱膨脹等焓流動過程。蒸汽節流后焓值不變,比容和熵都有所增加,溫度略有下降。蒸汽經過減壓閥后,非但不會產生冷凝水,而且蒸汽干度也得到了提高,可以說冷凝水的產生來自系統,而且是唯一的。這樣,對于防止和減少冷凝水進入減壓閥的措施方法也變得簡單了。

3.1 改善鍋爐運行狀態,提高鍋爐產生蒸汽的干度,減少蒸汽中液態水的含量

鍋爐運行時為了防止由汽包引出的飽和蒸汽濕度過大,應避免高水位運行,并嚴格控制水質,同時鍋爐向外供應蒸汽量的增加不宜過快,以防止汽包內壓力驟降,水面下產生“自蒸發”現象,從而使氣泡增多,水位虛假上升,分離高度減小,飽和蒸汽濕度急劇增加。

3.2 改善鍋爐工作水質,降低凝水對減壓閥內部件的危害性

天然水中含有各種雜質,尤其是帶有腐蝕性的鹽類,如果未經處理,就用來作為鍋爐給水,不僅對鍋爐本體造成極大危害,而且部分雜質被蒸汽帶進管路系統,形成水垢,促使電化學腐蝕作用加強,加速受熱面管子的破壞和閥件的老化。

3.3 管道中冷凝水排除一種好的做法

蒸汽熱源到各用汽終端,沿程一般幾十米,加上設備用汽的間斷性,蒸汽管路不斷與環境進行熱交換產生凝水,這部分冷凝水的排除通常的做法采用疏水管路來解決的。由于我們選用的疏水管口徑都比較細,排水效率低,效果不理想,而且無法排除系統內產生的較大的銹渣。

如圖2所示,在輸汽總管與疏水管之間加裝了一段凝水匯集短管,管徑粗,集水能力強,疏水管從凝水短管的腰部引出,形成水封蒸汽不易逃逸。凝水短管的口徑與蒸汽輸送管的比,推薦為1/2~2/3。凝水管末端推薦加裝一個閥門,運行一段時間之后從此處排除積聚的銹渣(如圖2)。

3.4 減壓裝置汽水分離器的設置至關重要

加設汽水分離器能最大程度保證干燥蒸汽的供給,對減壓裝置的穩定工作,使用壽命是一個重要的保障措施。綜觀現有汽水分離器產品,從原理上分有重力式、阻凝式、離心式。從形式上看有臥式、立式,品種多樣,規格齊全。凝水滯留對一個蒸汽供熱系統來講是有百害而無一利的,減壓裝置汽水分離器的設置至關重要

3.5 減壓閥的選用注意事項

根據使用要求選定減壓閥的類型和調壓精度,再根據所需最大輸出流量選擇其通徑。決定閥的氣源壓力時,應使其大于最高輸出壓力0.1 MPa。減壓閥的流量應該比設備耗汽量大10%~20%為宜,千萬不要出現“大馬拉小車的情況”,否則,對減壓工況的穩定也有影響。減壓閥一般安裝在分水濾氣器之后,注意不要將其進、出口接反;閥不用時應把旋鈕放松,以免膜片經常受壓變形而影響其性能。此外在汽水分離器凝水排放口下端必須設置一個獨立排放口,用于設備啟動時排水,蒸汽過濾器緊貼減壓閥安裝。

參考文獻

[1] 陸耀慶.采暖通風設計手冊[M].中國建筑工業出版社,1987.endprint

摘 要:蒸汽減壓閥出口壓力頻繁超范圍波動,甚至穩壓調節功能喪失,一直是某船供熱系統中長期存在的問題。該文通過對減壓結構及其相關作用的研究,結合閥門自身結構的特點,對故障原因進行分析并提出解決方法,供同行借鑒。

關鍵詞:蒸汽減壓閥 凝水 解決方法

中圖分類號:TU833 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)01(b)-0020-01

1 減壓閥的工作原理

如圖1所示,壓力為P1的壓縮空氣,由左端輸入經閥口節流后,壓力降為P2輸出。P2的大小可由調壓彈簧進行調節。順時針旋轉調節螺栓,調節彈簧及膜片使閥芯下移,增大閥口的開度使P2增大。若反時針旋轉調節螺栓,閥口的開度減小,P2隨之減小。

若P1瞬時升高,P2將隨之升高,使膜片氣室內壓力升高,在膜片上產生的推力相應增大,此推力破壞了原來力的平衡,使膜片向上移動,在膜片上移的同時,因復位彈簧的作用,使閥芯也向上移動,關小進氣閥口,節流作用加大,使輸出壓力下降,直至達到新的平衡為止,輸出壓力基本又回到原來值。若輸入壓力瞬時下降,輸出壓力也下降、膜片下移,閥芯隨之下移,進氣閥口開大,節流作用減小,使輸出壓力也基本回到原來值(如圖1)。

2 冷凝水破壞穩壓調節功能機理分析

(1)由于鍋爐水質較差,減壓閥內部產生的凝水使閥門活塞環,導閥膜片等摩擦部件工作環境極其惡劣,極易老化、銹蝕,因而造成導閥膜片失去彈性,活塞環卡死等故障。該船減壓閥中最容易產生故障的是導閥膜片,曾在碼頭停泊期間多次進行研磨和更換,其次是活塞環卡死,造成減壓閥壓力調節功能喪失,需要人為從閥門外部用力敲擊才能使閥門復位,在管理中造成很大的不便。

(2)當冷凝水侵入到活塞汽腔時,由于水不可壓縮的特性,主閥復位彈簧完全失去了作用。正常工況下,當出口壓力低于設定值時,活塞在平衡力的作用下克服活塞氣腔內的壓力向下移動,使氣腔內壓力升高,直到達到新的受力平衡。冷凝水的存在相當于縮小氣腔容積,破壞閥門的工作能力。

3 問題解決對策和方法

蒸汽經過減壓閥的流動過程,是絕熱節流過程。這種絕熱節流過程是不可逆的絕熱膨脹等焓流動過程。蒸汽節流后焓值不變,比容和熵都有所增加,溫度略有下降。蒸汽經過減壓閥后,非但不會產生冷凝水,而且蒸汽干度也得到了提高,可以說冷凝水的產生來自系統,而且是唯一的。這樣,對于防止和減少冷凝水進入減壓閥的措施方法也變得簡單了。

3.1 改善鍋爐運行狀態,提高鍋爐產生蒸汽的干度,減少蒸汽中液態水的含量

鍋爐運行時為了防止由汽包引出的飽和蒸汽濕度過大,應避免高水位運行,并嚴格控制水質,同時鍋爐向外供應蒸汽量的增加不宜過快,以防止汽包內壓力驟降,水面下產生“自蒸發”現象,從而使氣泡增多,水位虛假上升,分離高度減小,飽和蒸汽濕度急劇增加。

3.2 改善鍋爐工作水質,降低凝水對減壓閥內部件的危害性

天然水中含有各種雜質,尤其是帶有腐蝕性的鹽類,如果未經處理,就用來作為鍋爐給水,不僅對鍋爐本體造成極大危害,而且部分雜質被蒸汽帶進管路系統,形成水垢,促使電化學腐蝕作用加強,加速受熱面管子的破壞和閥件的老化。

3.3 管道中冷凝水排除一種好的做法

蒸汽熱源到各用汽終端,沿程一般幾十米,加上設備用汽的間斷性,蒸汽管路不斷與環境進行熱交換產生凝水,這部分冷凝水的排除通常的做法采用疏水管路來解決的。由于我們選用的疏水管口徑都比較細,排水效率低,效果不理想,而且無法排除系統內產生的較大的銹渣。

如圖2所示,在輸汽總管與疏水管之間加裝了一段凝水匯集短管,管徑粗,集水能力強,疏水管從凝水短管的腰部引出,形成水封蒸汽不易逃逸。凝水短管的口徑與蒸汽輸送管的比,推薦為1/2~2/3。凝水管末端推薦加裝一個閥門,運行一段時間之后從此處排除積聚的銹渣(如圖2)。

3.4 減壓裝置汽水分離器的設置至關重要

加設汽水分離器能最大程度保證干燥蒸汽的供給,對減壓裝置的穩定工作,使用壽命是一個重要的保障措施。綜觀現有汽水分離器產品,從原理上分有重力式、阻凝式、離心式。從形式上看有臥式、立式,品種多樣,規格齊全。凝水滯留對一個蒸汽供熱系統來講是有百害而無一利的,減壓裝置汽水分離器的設置至關重要

3.5 減壓閥的選用注意事項

根據使用要求選定減壓閥的類型和調壓精度,再根據所需最大輸出流量選擇其通徑。決定閥的氣源壓力時,應使其大于最高輸出壓力0.1 MPa。減壓閥的流量應該比設備耗汽量大10%~20%為宜,千萬不要出現“大馬拉小車的情況”,否則,對減壓工況的穩定也有影響。減壓閥一般安裝在分水濾氣器之后,注意不要將其進、出口接反;閥不用時應把旋鈕放松,以免膜片經常受壓變形而影響其性能。此外在汽水分離器凝水排放口下端必須設置一個獨立排放口,用于設備啟動時排水,蒸汽過濾器緊貼減壓閥安裝。

參考文獻

[1] 陸耀慶.采暖通風設計手冊[M].中國建筑工業出版社,1987.endprint

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