
摘 要:通過變電站紅外測溫技術(shù)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備內(nèi)部缺陷,實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修,提高經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:變電站;測溫技術(shù)
中圖分類號(hào):TN219 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-7712 (2014) 04-0000-01
一、電力設(shè)備維修體制的發(fā)展與效益分析
隨著電網(wǎng)的發(fā)展和用戶對(duì)供電可靠性的要求越來越高,電氣設(shè)備舊的維修體制越來越不適應(yīng)電網(wǎng)發(fā)展的要求。舊的維修體制有事故維修體制和預(yù)防性維修體制。所謂事故維修體制就是設(shè)備發(fā)生故障或事故之后進(jìn)行維修,這種維修只適應(yīng)于造價(jià)較低、事故停電帶來的直接或間接損失都不大的設(shè)備;預(yù)防性維修體制是針對(duì)某些無備用裝置的重要設(shè)備或因意外停電會(huì)造成巨大損失的設(shè)備實(shí)行的維修體制,它是以時(shí)間為依據(jù)的定期維修體制。不可否認(rèn),定期進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)和維修,對(duì)于排除某些事故隱患和降低故障率的確發(fā)揮了一定的積極作用,但是也存在以下難以克服的缺點(diǎn):
1.預(yù)防性試驗(yàn)都是在停電的條件下進(jìn)行的,影響正常運(yùn)行,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,不僅減少了設(shè)備的可用時(shí)間,增加了其不可用時(shí)間,而且還檢測不到設(shè)備在運(yùn)行中的真實(shí)狀態(tài),有時(shí)還會(huì)增加不必要的拆裝次數(shù),使得維修費(fèi)用大大增加。
2.預(yù)防性試驗(yàn)條件往往不同于設(shè)備的正常運(yùn)行條件,某些已經(jīng)存在的故障不易發(fā)現(xiàn),尤其更難以預(yù)防由于隨機(jī)因素引發(fā)的偶然故障,致使有些預(yù)防性試驗(yàn)認(rèn)為“合格”的設(shè)備,投運(yùn)后不久發(fā)生重大事故。
3.這些本來沒有故障的正常設(shè)備,經(jīng)拆卸進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)后復(fù)裝,反而引入了新的事故隱患。
顯而易見,上述兩種維修體制已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在電網(wǎng)的檢修。為此,從70年代初發(fā)展起來的一種先進(jìn)設(shè)備維修體制一狀態(tài)檢修,即“無病不修,有病才修,修必修好”,已得到普遍的推廣和應(yīng)用。
二、應(yīng)用情況
2001年成武公司購置了一臺(tái)HD—97紅外熱電視測溫儀,由于效益顯著,公司里在考查論證的基礎(chǔ)上,2007年又購置了一臺(tái)CMP525先進(jìn)的紅外測溫儀。
2010-2013年,我們紅外測溫QC小組按試驗(yàn)周期和有關(guān)規(guī)定對(duì)所轄變電站設(shè)備進(jìn)行了測試,共發(fā)現(xiàn)了100多處外部發(fā)熱故障和內(nèi)部絕緣故障(其中緊急缺陷5起),其中典型的有以下幾例:
(一)35kV某站300—1刀閘B相異常發(fā)熱問題。在2011年2月7日測溫中發(fā)現(xiàn)300—1刀閘B相有異常發(fā)熱現(xiàn)象,溫度118℃,最高溫度是B相刀口南邊上觸指。屬異常發(fā)熱(相對(duì)溫差76%,接近重大缺陷)應(yīng)安排處理,因某站屬樞紐變電站,帶負(fù)荷較多,因此未安排處理,只加強(qiáng)了紅外測溫跟蹤檢測。溫度隨時(shí)間變化如下圖:
從紅外圖譜中清楚地看到B相刀閘的溫度分布,最高溫度點(diǎn)為B相刀口南邊上觸指118℃,下觸指72℃,這說明上觸指拉緊彈簧彈力下降或已失去作用。而在后來的檢測中上觸指溫度由118℃左右降到80℃左右,并基本穩(wěn)定。因溫度穩(wěn)定在80℃左右,除繼續(xù)跟蹤檢測外沒安排檢修。2012年4月23日春季檢修時(shí),果然發(fā)現(xiàn)上觸指與靜觸頭連接處,因打火被燒溶住,所以在溫度高峰后,因動(dòng)靜觸頭燒溶住而接觸電阻下降,使溫度逐漸下降而穩(wěn)定。
正是因?yàn)檫B續(xù)的紅外測溫檢測,為檢修提供了可靠依據(jù),避免了無計(jì)劃停電和突發(fā)事故的發(fā)生,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
(二)測溫不僅對(duì)外部異常發(fā)熱能正確的做出分析、判斷,且能及時(shí)發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備內(nèi)部絕緣故障。
(1)2012年在預(yù)防性試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)110kV某站123CTB相tgδ偏大,超過標(biāo)準(zhǔn)。2010年為A相0.52%,B相4.3%,C相0.7%,而上次檢修試驗(yàn)數(shù)據(jù)為A:0.91%,B相1.2%,C相0.75%(均為換算到20℃值),為驗(yàn)證B相tgδ超標(biāo)原因,進(jìn)行了紅外測溫,在環(huán)境溫度10℃情況下,B相與A、C兩相的相同部位相差為1.6℃(A、C相10.7℃,B相12.3℃),外部裸露接頭良好,無明顯局部過熱現(xiàn)象,油位面也正常,因此B相tgδ超標(biāo)使溫差達(dá)1.6℃。這表明tgδ試驗(yàn)結(jié)果與紅外測溫結(jié)果相符合。因此,對(duì)123CT進(jìn)行了大修,大修中發(fā)現(xiàn)123CT底部有水珠,頂部因進(jìn)水使頂部鐵件嚴(yán)重生銹,線圈已受潮,如不及時(shí)處理,可能引發(fā)事故。
(2)2011年7月紅外測溫發(fā)現(xiàn)110kV某站1#主變10kV側(cè)電纜支架溫度112℃,而電纜為89℃。電纜外護(hù)套有的部位已炭化。分析可能是由于單相電流很大,有渦流損耗引起的。因時(shí)值負(fù)荷高峰,只帶電對(duì)電纜外護(hù)套進(jìn)行絕緣處理。在12月份的停電更換電纜時(shí)發(fā)現(xiàn)有的電纜外護(hù)套已進(jìn)水,銅屏蔽已生銹,由于發(fā)現(xiàn)及時(shí),避免了一次大面積停電事故。
通過近幾年的紅外測溫工作,我們有以下體會(huì):
1.要實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的狀態(tài)檢修,必須有科學(xué)技術(shù)手段來支持,紅外測溫技術(shù)是實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修主要手段之一。
2.紅外測溫可以發(fā)現(xiàn)高壓電氣設(shè)備內(nèi)外部導(dǎo)流回路故障,內(nèi)部絕緣故障,鐵磁損耗或渦流損耗故障,電壓分布異常和泄漏電流增大故障,油浸電氣設(shè)備缺油故障診斷。
3.為保證測溫結(jié)果的正確性,要清楚各種影響因素,最好在無風(fēng)、無霧、無塵埃,晴朗的天氣下進(jìn)行。
4.任何一種檢測技術(shù)都不是萬能的,紅外測溫也有它的局限性,如油浸變壓器一些內(nèi)部故障,線圈斷線,圈屏及絕緣紙間爬電,內(nèi)部引線焊接不良等,因變壓器內(nèi)部的油循環(huán)攪亂了故障發(fā)熱形成的原始熱場,很難在變壓器箱體外表面產(chǎn)生與內(nèi)部故障對(duì)應(yīng)的特性熱場。所以變壓器故障除進(jìn)行預(yù)防外,也難以進(jìn)行在線紅外診斷。
參考文獻(xiàn):
[1]趙振兵.紅外測溫在變電站遠(yuǎn)程圖像監(jiān)控系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)[J].電力系統(tǒng)通信,2005.