【摘 要】瓦斯機是高瓦斯煤礦生產的必備的重要大型設備,其工作的安全性和經濟性,關系著礦井的一通三防工作的成敗。如能在現有基礎上,應用PLC技術和先進的電氣控制理論,使其水循環系統實現自動化控制,將會使瓦斯機運行更加安全可靠,更能產生良好的經濟效益,是一項實用性極強的科技項目。
【關鍵詞】瓦斯機;PLC技術;水循環;自動化
0.引言
鐵能集團公司所本部所有礦井均為高瓦斯礦井。按照國家“通風可靠、抽采達標、監控有效、管理到位”煤礦瓦斯治理十六字工作體系要求,公司各礦均設有瓦斯泵房。曉南礦瓦斯泵房,其作用是完成全礦井下瓦斯的抽放,向煤層氣公司瓦斯機發電站和張莊住宅供氣的工作。瓦斯機的安全性至關重要,其是否能經濟運行,又關系著全礦節能減排工作的順利開展。
下面從其安全性及運行現狀兩方面,對該礦瓦斯機存在的問題進行說明。
首先,瓦斯機安全性存在的問題。瓦斯機汽水分離器中水位調節,采用人工調節方式,穩定性和安全性都難以保證,一旦水位過低可能造成瓦斯泄露,可能造成人身危險;水位過高可能造成變頻裝置保護動作,瓦斯機停機,如司機不能及時發現,很可能造成井下瓦斯超限,威脅井下作業人員人身安全。瓦斯機的冷卻水循環系統溫度監測為人工監測,水溫過高不及時發現可能使設備損壞。
其次,瓦斯機經濟運行的問題。瓦斯機汽水分離器中水位與泵體中水位相同,如負壓不變情況下,水位超過規定水位上限長時間運行,不僅會向外輸送帶水過多的瓦斯氣體,而且電動機負載加大,會增加瓦斯機電能消耗。瓦斯機水溫正常或低于規定值時,人工觀察不及時,繼續向系統內加冷卻水,向外排出循環系統內的水,勢必會造成水資源的浪費。我們可以在現有的設備基礎上,利用現代電控技術完成對瓦斯機的自動化控制,從而解決瓦斯機運行的安全性和經濟性問題。
1.瓦斯機水循環系統自動化管路閥門改造設計及電控系統設計
1.1現有瓦斯機水循環系統的工作原理
正常情況下,按下就地啟動按鈕,瓦斯泵啟動運行,將工作水供給閘閥打開,向泵內注入來自水箱的水,當在水環真空泵泵體內液體達到要求,即可通過連接井下瓦斯管路將井下瓦斯抽入到水環真空泵內,將水和瓦斯通過泵氣連接管路送到氣水分離器中,水通過工作水控制閘閥排到水池中,再由小水泵通過水箱上水閘閥打入水箱中,從而完成工作水循環(即瓦斯機水循環)。氣體則通過排氣管路輸送到張莊住宅瓦斯大罐中。運行過程中,當氣水分離器中水位達到要求后,人為通過觀看玻璃管水位計上的水位顯示,掌握泵內水位高度,將其水位控制在水位計上高、低水位標記中間,是通過調整作水控制閘閥,人為將水位控制在規定范圍內。但是在此時人為如果看不住水位,就會出現前面所講問題。
停泵操作時,按下停止按鈕,瓦斯泵停止運行,將工作水供給閘閥關閉,將小水泵停止,將工作水控制閘閥和水箱上水閘閥關閉。
瓦斯機水溫控制方式,瓦斯機正常運行時,水溫不超過規定值(40℃),自來水進水閘閥和外排閘閥均處于關閉狀態,當水溫超過規定值(40℃)時,關閉水箱上水閘閥,將自來水進水閘閥和外排閘閥全部打開,就實現了高溫水外排,冷卻水補水的目的。
1.2設計改造后瓦斯機水循環自動控制系統的工作原理
正常情況下,按下就地啟動按鈕,瓦斯泵啟動運行,啟動信號傳給PLC,PLC按照程序設定自動將供給電磁閥打開,向泵內注入來至水箱的水,當在水環真空泵泵體內液體達到要求,即可通過連接井下瓦斯管路將井下瓦斯抽入到水環真空泵內,將水和瓦斯通過泵氣連接管路送到氣水分離器中,通過磁翻柱液位計開始監測氣水分離器中的水位,當水位達到自動控制系統的設定值時,系統自動打開控制電動蝶閥將水排到水池中,系統自動控制小水泵開啟,上水電動閥打開,排水電動閥關閉,小水泵將水從上水電動閥打入水箱2中,從而完成工作水循環(即瓦斯機水循環)。氣體則通過排氣管路輸送到張莊住宅瓦斯大罐中。運行過程中,當氣水分離器中水位達到要求后,自動控制系統通過磁翻柱液位計監測水位變化,并將其轉換成電信號傳入PLC,PLC則根據內部程序及時調整控制電動蝶閥的開度即調整排水量,使水位始終保持在設定范圍內,此時的控制準確程度、可靠程度大大的超過人工操作。從而提高安全性,保證能耗處于最低狀態。
停泵操作時,按下停止按鈕,瓦斯泵停止運行,停止信號傳給PLC,PLC按照程序設定自動將供給電磁閥關閉,將小水泵停止,將控制電動蝶閥和上水電動閥關閉。
瓦斯機水溫自動控制方式,瓦斯機正常運行時,水溫不超過規定值(40℃),W1出水溫度傳感器將溫度信號傳到PLC內部,PLC按照設定程序將自來水進水電動閥和排水電動閥均關閉,當水溫超過規定值(40℃)時,出水溫度傳感器將溫度信號傳到PLC內部,PLC按照設定程序關閉上水電動閥,將自來水進水電動閥和排水電動閥全部打開,就實現了高溫水外排,冷卻水補水的目的。當系統溫度低于設定溫度時,出水溫度傳感器將溫度信號傳到PLC內部,PLC控制相關電磁閥,使系統結束補水工作,回到正常工作狀態。
1.3瓦斯機水循環自動控制系統電氣設計
1.3.1瓦斯機水循環系統電控設計要求
因瓦斯機屬于有易燃易爆瓦斯的存在,按照相關規定。按照井下管理。其采用設備必具有防爆功能。所以設計難度有所增加。再有設計中要求,其與原有手動控制系統同時存在,在其出問題后要做到不能影響手動系統的使用。工作時要求有現場控制臺通過人機界面能夠進行操作,并能將其控制系統以通訊形式傳到調度室或者集中控制機房,實現遠程操作。必須應用先進的PLC控制技術,通過優化設計使整個系統工作安全可靠。
1.3.2 瓦斯機水循環自動化系統硬件結構圖的建立
瓦斯機水循環自動化系統硬件結構圖,如圖1所示,主要控制系統由傳感器實現信號的采集,由現場操作臺控制屏及遠程集中控制實現系統的操作,全部信號進入PLC控制系統,再由PLC按照程序指令,控制執行電器,即各個閥門電動機及控制閥。達到自動控制的目地。
2.瓦斯機水循環系統自動化改造后的前景展望
瓦斯機水循環系統自動控制,所用器件必須符合防爆的要求,由于要求安全性非常高,所以現在還沒有比較成型的成套產品,經過反復論證比較,如果該系統能夠成功應用于現場,在提高安全性的同時,還能使瓦斯機用水量進一步降低,保守估計可以節約10%的水量,去除設備的初期投資,兩年即可收回成本,產生較好的經濟效益,對于企業總體的節能工作提供了強有力的技術支持。如在全公司推廣使用,安全效益及經濟效益更會大大的增加。 [科]
【參考文獻】
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