
【摘 要】 某熱電廠型號為××-75/3.82-M的燃煤循環(huán)流化床鍋爐水冷壁管子在2014年1月發(fā)生爆管。根據(jù)該爐的實際情況,通過分析,對防止水冷壁爆管的預(yù)防措施做了一些建議。
【關(guān)鍵詞】 鍋爐水冷壁 爆管
1 概況
該爐于2008年投入運行,型號為××-75/3.82-M,為循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐為膜式水冷壁,管子規(guī)格為φ60×5,材質(zhì)為20G,GB3087。2014年01月12日,該爐爐膛右側(cè)墻水冷壁前數(shù)第7根管子發(fā)生爆管,造成停爐事故。爆管位置為爐膛水冷壁衛(wèi)燃帶上方約180mm處,爆裂為縱向斷裂,長度約160mm。
2 失效分析
2.1相關(guān)檢驗
(1)管子外觀尺寸檢查
用游標卡尺檢驗裂口處直至距裂口約20mm處管壁厚度,裂口處壁厚為0.3mm,20mm處壁厚為4.9mm,失效位置明顯減薄,壁厚減薄環(huán)向?qū)挾葍蓚?cè)相加平均23mm。
(2)元素分析
全定量光譜分析
表1 光譜分析結(jié)果
符合GB/T3087的要求。管子材質(zhì)無錯用。
(3)硬度檢測
硬度計檢測失效部位和環(huán)向距離20mm處母材,測得最大硬度137HB。在合格范圍內(nèi)。
(4)金相分析
①非金屬夾雜
對失效位置和環(huán)向距離20mm處母材進行非金屬夾雜檢測。100倍視場下非金屬夾雜最嚴重區(qū)域。結(jié)果表明,失效處與母材非金屬夾雜無顯著區(qū)別,因此失效非非金屬夾雜所致。
②金相檢測
取失效部位進行檢測,按照火電廠用20號鋼珠光體球化評級標準DL/T 674-1999,判定為1級球化,珠光體區(qū)域中的碳化物呈片狀(對比法)。材料無嚴重劣化。
2.2失效原因分析
根據(jù)上述相關(guān)檢驗結(jié)果和現(xiàn)場實際,判定事故原因為水冷壁管子的嚴重磨損減薄,導(dǎo)致強度不夠,破裂失效。
水冷壁管的磨損是循環(huán)流化床鍋爐中與材料有關(guān)的最嚴重問題,而一些流化床鍋爐的爐膛下部敷設(shè)的衛(wèi)燃帶與水冷壁管過渡區(qū)域的管壁磨損最常見,也是相對比較嚴重的。這類磨損的機理有以下兩個方面:一是過渡區(qū)內(nèi)由于沿壁面下流的固體物料與爐內(nèi)向上運動的固體物料運行方向相反,因而在局部產(chǎn)生渦旋流;二是沿爐膛壁面下流的固體物料在交界區(qū)域產(chǎn)生流動方向的改變,因而對水冷壁管產(chǎn)生沖刷。另外,在爐膛角落區(qū)域,水冷壁的磨損也較嚴重,其原因是角落區(qū)域內(nèi)沿壁面向下流動的固體物料濃度比較高,同時流動狀態(tài)也受到破壞,粒子濃度高,對金屬碰撞造成磨損。
這臺鍋爐失效的水冷壁管子正好處在上述兩種磨損均較大的區(qū)域。但對失效管子兩側(cè)管子進行壁厚測量,發(fā)現(xiàn)雖有管壁磨損,但未達到失效管子磨損的程度,并且該爐水冷壁管子在衛(wèi)燃帶上150mm以內(nèi)噴有金屬耐磨涂料,其余相同水平面上的管子磨損也不大。經(jīng)仔細勘察,發(fā)現(xiàn)失效管子衛(wèi)燃帶厚度較大,對比照片發(fā)現(xiàn)該處衛(wèi)燃帶上積灰較多。分析原因為,失效管子處衛(wèi)燃帶上積灰較多,造成磨損嚴重區(qū)域偏上,失效位置管壁磨損加劇,爆裂失效。
3 預(yù)防措施
(1)加強檢修質(zhì)量,保證衛(wèi)燃帶耐火層敷設(shè)的相關(guān)尺寸;
(2)增高衛(wèi)燃帶上金屬耐磨料的噴涂高度至200mm;
(3)應(yīng)加強停爐期間的內(nèi)部檢驗,及早發(fā)現(xiàn)事故隱患。
參考文獻:
[1]牛勇,張立華.循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備.中國電力出版社