丁景明
(西山煤電股份公司 西銘礦,山西 太原030052)
礦井的通風系統作為整個工作系統的一部分,發揮著至關重要的作用。其好壞優劣,直接關系著整個礦井的安全可靠。近年來,礦難頻繁發生,最主要的原因就是通風系統不合理,造成工人呼吸不順暢。因此,通風系統的優化,不僅是保證工人工作環境安全的重要因素,同時有助于提高礦井的抗災能力,是實現高效生產的重要條件。由此可見,應當建立完善的礦井通風系統,為礦井經濟效益的提升提供充分保障。
隨著煤炭需求量的不斷擴張,原煤產量也逐漸提升,然而煤礦事故尤其是瓦斯事故也越來越多。究其原因,這些問題基本上均是通風系統的不科學合理造成的。在現有的系統中,如果增加礦井的需風量,則會增加通風阻力,對風量的調配困難,則會造成通風系統的不穩定。另外,通風線路長,通風設備差,漏風現象的出現,造成了瓦斯的泄漏時有發生。有些小鄉鎮的煤礦通風能力不足,但是缺乏專業的人員幫助他們改善系統,改造意識也十分薄弱,無法及時對系統進行優化改造,導致通風事故頻頻出現。因此,優化礦井的通風系統,是保證安全穩定生產,杜絕通風事故發生的前提條件。
對礦井的通風系統進行優化就是了解原系統中存在的不足,然后分析產生的原因,提出合理的優化方案進行優化,確保礦井的安全生產。主要通過以下幾個方面進行改進與優化。
通常采用的通風方式包括抽出式、壓入式和抽壓聯合式,要根據不同的情況采用不同的通風方式。如礦井比較淺,且具有自燃的危險時,要采用壓入式的通風方式;其他沒有特殊要求的礦井,往往采用抽出式的通風方式;抽壓聯合式的設備比較復雜,管理起來也較為麻煩,因此應盡量避免使用。
復雜的通風網絡具有角聯風路,角聯風路是指有一條或多條風路把兩條并聯風路連通的網絡。具有角聯風路的通風系統的通風性能不夠穩定,容易造成通風不暢引起瓦斯事故。而簡單網絡可以消除礦井通風系統中的角聯網絡,因而要盡量采用簡單的通風網絡。
導致礦井通風阻力變大的因素非常之多,如斷面大小的變化情況,礦井通風網絡的情況等等。這就要求技術人員進行實地考察,了解通風阻力變大的最主要原因,是風量分配引起的還是巷道的長短或者光滑程度引起的,然后測量這些量,得到準確的數據,根據數據進行分析改進,以此降低礦井的通風阻力,達到優化礦井通風系統的目的,提高安全生產的效率。
礦井的通風方式有很多種,包括中央分列式、中央并列式、分區對角式、混合式等等,要根據不同的環境條件,選擇不同的通風方式。需要考慮的是礦井煤層的地理條件,存儲情況,煤礦的自燃可能性等。對于井田面積較小、煤礦隱藏較深的礦井適合采用中央并列式的通風方式,但是該方式會造成通風阻力大、風路長、漏風多等問題,不利于煤礦的開采。對于井田面積較大、煤礦隱藏較深的礦井,宜采用中央對角式的通風方式。
當礦井自然分配風量時,切勿采用通風設施,極易使得通風阻力變大。當礦井無法自然分配風量時,加入科學的通風設施,如風門、風墻、風橋、風窗等。要根據具體情況,采用合理的通風設施,要注意通風設施的擺放位置,數量,保證能夠通風順暢,經濟合理。還要嚴格控制通風設施的質量,保證其正常工作,避免漏風、風流短路、有害氣體涌出等現象的發生,提高整個通風系統的安全可靠性。
要根據通風量計算方法計算每個地方所需的通風量,有效地稀釋并排出瓦斯、煤塵等有害氣體,保證工作人員的安全。合理配備礦井的通風量對于通風系統至關重要,因為隨著礦井深度的增加,所需的通風量是不同的,如果不能合理配備,很有可能引起事故的發生。要根據所需的風量,及時更換通風機,對風量需要少的地方,減少通風機還能降低成本。故合理的配備通風量是安全生產的前提,也是降低生產成本且提高經濟效益的有效手段。
某煤礦的通風方式為中央并列通風系統,從北風井、新副井和老副井進風,從東風井回風,東風井安裝兩臺BDK -10 -NO40(1 600 kW×2)對旋軸流式風機,通風方法為抽出式。礦井總進風量為128 m3/s,總排風量為130 m3/s。
根據實地考察,得知此礦井的瓦斯濃度較高,通風線路長、阻力大,并且還有自燃的傾向,所采用的系統比較復雜且不合理。為解決上述問題,提出了一種優化系統的方案,采用混合式通風系統,以加大地下的通風量,降低瓦斯的濃度。
通風系統優化后,挖掘了一個新的風井,采用混合式通風系統,由北風井、新副井、老副井和東風井四個風井進風,新挖掘的風井作為中心風井進行回風,在新風井中新安裝兩臺BDK-8 -NO31(800kW ×2)通風機,通風方法為抽出式。增加總進風量為211 m3/s,總排風量為220 m3/s。
進行優化后的系統與之前的系統相比,具有以下優勢。
1)該礦井改變了通風方式,因此能夠降低通風阻力。新風井的增加,增加了原有的通風量,有助于采煤人員通風的順暢。此外,在四個風井中央增加一個風井,縮短了通風線路,各巷道的斷面也有所擴張,在很大程度上降低了通風的阻力。
2)降低了礦井內瓦斯的濃度。在通風系統優化前,風井的總排風量為130 m3/s,優化后的風井的總排風量為220 m3/s,大大降低了瓦斯的濃度。在礦井中瓦斯超量的現象經常發生,優化前的總排風量太小,很容易造成瓦斯事故,優化后的系統有利于安全生產的進行,提高了礦井的抗造能力。
3)增加了礦井中各地的用風量。優化前的系統進風量少,而地下用風的地點較多,造成地下采掘工作的失衡。在地下掘進的速度與采煤的速度相差甚遠,這便需要加快掘進速度,而掘進速度的加快,就造成了瓦斯抽放的不完全,導致瓦斯濃度過高。系統優化后,進風量增加,滿足了各個地點的用風量,降低了瓦斯的濃度,為安全生產提供有力保障。
除上述之外,優化系統之后的風量增大,當發生意外時,可以盡快將有毒氣體排出,限制了災害的擴大,易于救災工作的順利展開。系統優化之后,可以在地下多安裝幾個采掘機,可以加快生產的效率。當然,由于增加一個風井會增加生產成本,但是采掘速度的加快,也加快了煤炭的生產效率,從整體上看系統的優化帶來的收益大于成本。
通過煤礦通風系統的優化,使其更加經濟合理,有效地保證了煤礦生產的安全性、可靠性與高效性。同時也加強了煤礦系統的抗災能力,大幅度提高了經濟效益,對礦井的整個系統優化發揮著指導作用。所以,相關人員應當重視礦井系統的優化,以便于推動礦井生產工作的穩定運行。
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