【摘 要】本文主要講述了我站新建成了原油處理系統,并利用該處理系統回收了老化油2000余噸,產生了良好的效益。
【關鍵詞】聯合站;原油脫水
一、問題的提出
自投產以來,我站一直采用電——化學脫水的生產方式,即采用向系統中加入破乳劑的化學脫水和電脫水相結合的方式進行。投產初期十余年,除了每年檢修2次脫水器外,生產系統運行很穩定。
但是隨著收油點的投入運行之后,由于接收來液趨于復雜,系統負擔加大,脫水器看窗有時發黑,嚴重時帶油,沉降罐撈油高,為了不影響產量只能回收沉降罐中原油——即老化油,而這部分老化油進入系統后,又會影響電脫水器,造成看窗黑,撈油高,甚至電場垮。有時來油介質本身就不好,油中有黑渣子等,脫水器根本處理不了,這樣就形成了惡性循環,對生產極為不利。
近兩年來,我們對脫水器的檢修越來越頻繁,但是仍不能保證電脫水器的平穩運行,系統很脆弱,稍有變化,電場就垮,為了保證我站脫水系統的平穩運行,我們開始了采用新方法的嘗試。
二、解決方法分析
經過討論,我們認為,以往老化油之所以難收,主要原因在于:一是因為老化油回收以后進入脫水器的時間過短,由于在系統中處理時間過短,處理時間少,所以對脫水器影響過大,二是溫度低影響了脫水效果。同時當來油介質不好時,脫水器根本處理不了,油和水分離不清,造成脫水器放水不清,沉降罐中清水層減少,沉降效果變差。
針對這種情況,我們決定在現有電-化學脫水處理系統的基礎之上重新增加一套原油脫水處理系統,兩套系統既可單獨使用,又可同時使用,互為補充,這樣就保證了我站脫水系統的平穩運行。
為了投入這套系統,我們需要做的工作主要如下:將油崗三臺收油泵各增加一個出口閥,連接到一個匯管后再一直連到1#脫水爐進口,之后,再從1#脫水爐出口連接一管線到油泵房的事故罐進口管線,這樣,我們可以將沉降罐中的老化油或雜質壓入事故罐(為了方便將沉降罐的油壓入事故罐,我們又在收油管線和事故罐進口管線之間加了個連通閥,即下圖4中的閥門)再通過收油泵進入脫水爐加熱,之后進入事故罐,如此循環,反復加熱,這樣既保證了原油溫度又增加了反應時間,同時,為了增加脫水效果,可向沉降罐和事故罐加入破乳劑或老化油處理劑。當溫度升到80-90度之后,停止加熱,進行沉降。幾天之后,油水層分開,抽底水化驗合格之后,即可不經過電脫水器直接外輸。
三、流程改造情況:
所用原料:3個80mm閥門,3個100mm閥門,6個100mm彎頭,6個80mm彎頭, 170米100mm管線,20米80mm管線。
新流程走向:收油泵出口——閥門(新加)——管線——閥門(新加)——1#脫水爐進口—— 1#脫水爐出口——閥門(新加)——管線——閥門(新加)——事故罐進口
如上圖所示:圖1中脫水爐進出口下的即為新加的閥門。
圖2中的閥門為新加的水套爐去事故罐閥門。
圖3中的藍色閥門即為收油泵新加的用于循環加熱閥門。
圖4中的藍色閥門即為沉降罐向事故罐壓油的閥門
四、方案實施情況
新流程接好后,我們立即投入運行。11月9日,我們開始從沉降罐向事故罐壓油,11月10日事故罐液位8.9米時停止,之后啟收油泵打入1#脫水爐開始循環加熱。11月12日事故罐進口88度,出口78度停止循環加熱,停泵停爐,掃線。11月14日沉降2天之后,啟收油泵抽罐底清水層1米,見油之后含水40%,沉降效果不好。于是我們開始第二次循環加熱,重復上述過程后,抽事故罐含水達到0.8%,,初步達到了外輸條件,(當時液位6.1米)。然后我們馬上將事故罐打空,準備繼續處理原油。
11月15日到11月20日我們又向事故罐壓入老化油8.6米,到11月23日開始循環加熱,當時液位7.85米,26日向事故罐加入老化油處理劑。11月30日,6米含水0.24%,所以停止循環加熱,抽底水合格后直接外輸,當時液位7米。
12月3日到6日,向事故罐壓入老化油5.7米,12月7日開始循環加熱,到12月22日,事故罐液位7.2米,6米含水0.06%,23日停止循環加熱,抽底水合格后開始外輸,當時液位5.9米。
至此,我站三次處理老化油共24.7米,處理出合格原油2000多噸。
五、成果應用效益
主要效益:1、新的脫水處理系統的投入,保證了電脫水器在來油介質不好時不受影響,仍能平穩運行,同時也減少了電場垮的次數和維修費用。2、減少了工人的勞動強度。3、回收以往不能處理的老化油2000噸,按每噸2000元計算,價值400萬元。
到目前為止,我站新的脫水處理系統已經回收老化油2000余噸。目前生產情況保持穩定,外輸原油含水合格。我們將繼續總結經驗,不斷采取新的生產措施,以保證我站脫水系統的平穩運行,為我礦以至我廠的奪油上產付出最大的努力。