【摘 要】井下的地質前探鉆孔及部分放水鉆孔設計要求全孔取芯,現場以普通回轉鉆進,單管或雙管提鉆取芯鉆進工程中,過破碎帶時,易造成巖芯采取不完整、取芯率低、甚至取不到芯,且鉆進效率低下,影響了鉆孔質量和施工進度。為改變這一現狀,將地面固體礦產勘探繩索取芯鉆探技術引入到井下。通過調研認為,在巷道高度和寬度允許的條件下,通過對鉆機進行改進、繩索取芯裝備進行改造,可以將繩索取芯技術的優勢充分應用于井下。鉆進效率、巖芯采取率進一步提高,生產成本和工人勞動強度也在降低。
【關鍵詞】繩索取芯;下向鉆孔;取芯率
淮南礦業集團潘二礦A組煤11223首采工作面,底板(1煤)距C31灰巖頂板平均距離8~15m,最小距離僅9m,按-520m標高推算,其正常水壓達5.2MPa以上,1煤底板每米隔水層最大抗水壓達0.58Mpa,是淮南礦區A組煤開采底板抗水壓限定值0.05Mpa/m的11.6倍,遠遠超出A組煤開采安全水壓限定值。因此,要實現區內A組煤的安全開采,必須要對底板高承壓灰巖水進行疏水降壓和治理。井下的地質前探鉆孔及部分放水鉆孔設計要求全孔取芯,現場以普通回轉鉆進單管或雙管提鉆取芯,巖芯采取不完整,采取率低,甚至取不到芯,且鉆進效率低下。為改變這一現狀,我們設想能否將地面固體礦產繩索取芯鉆探技術引入到井下。通過調研認為:在巷道高度和寬度允許的條件下,通過對鉆機進行改進、繩索取芯裝備進行改造,可以將繩索取芯技術應用于井下。
一、繩索取芯鉆具結構及技術原理
繩索取芯與提鉆取芯所用設備基本相同:鉆機、泥漿泵等,關鍵不同點在于鉆具。提鉆取芯的鉆具由水接頭、鉆桿、鉆鋌、螺絲頭、巖芯管、取芯鉆頭等組成,結構簡單,但每提取一管巖芯必須起下一次鉆具,效率低,巖芯也不完整。繩索取芯的鉆具由水接頭、取芯鉆桿、外管總成、內管總成、打撈器、取芯鉆頭等組成,雖然結構較為復雜,但提取巖芯時只需通過打撈器將內管提出、取下巖芯,再將內管送入外管中,只要鉆頭沒有損壞,就不需要一根一根地起下鉆桿,節約了大量的起下鉆具時間,效率高。繩索取芯鉆具的外管總成、內管總成、打撈器三個主要部件結構如下:
(一)外管總成:它由變徑接頭、上擴孔器、彈卡擋頭、彈卡室、座環、外管、扶正環、下擴孔器、鉆頭等部件組成,其作用是傳遞鉆壓和扭矩、帶動鉆頭進行鉆進。其中:上擴孔器對鉆具起著導正作用。外管下端安有扶正環,提高內管的穩定性和與鉆頭的同軸度,使巖芯順利地進入到內管,從而提高采取率。
(二)內管總成:內管總成的作用主要是單動通水、容納和提取巖芯。有以下機構:
1、打撈機構:由撈矛頭、矛頭座、銷、回收管等組成。當打撈鉤抓住撈矛頭向上提升時,帶動回收管上移,迫使彈卡合攏,脫離了彈卡擋頭的限制,繼而將內管總成提升上來。
2、彈卡機構:由彈卡、彈卡架、圓錐桿、彈卡擋頭、彈卡室、彈簧及其一些附件組成。其作用是內管總成到位后,彈卡在彈簧和圓錐桿的作用下張開,并貼在彈卡室的內壁上被鎖定,其上端受彈卡擋頭的限制,使內管總成不會向上竄動。當打撈內管總成時,圓錐桿在矛頭座的帶動下外行,解除了對彈卡的限制,與此同時回收管將彈卡合攏,脫離了彈卡的限制,繼而提升內管總成。
3、到位報信機構:由套、鍵、卡簧圈等組成。此三件安裝在回收管的下端,利用套的旋移改變彈卡架下部進水孔的過水斷面。投入內管總成后,當環坐到座環上時,內管總成與外管的環狀水路被堵,迫使沖洗液全部流入彈卡架下部的進水孔。由于過水斷面變小,泵壓升高,告之內管總成已到位。
4、報警機構:由套、鍵、卡簧圈、閥片等組成。當巖芯滿管或堵塞時,巖芯頂著內管上行壓脹閥片,從而減少了環狀過水斷面,導致泵壓升高,警示燒鉆。
5、取芯機構:由內管、卡簧擋圈、卡簧、卡簧座等組成。其作用是容納和卡取巖芯。
6、內管水壓平衡機構:由接頭和鋼球組成。在鉆進中巖芯不斷地進入內管,使內管中的水壓增高,頂開鋼球溢出,保持內管水壓平衡,使巖芯順利進入。當提升內管時,內管總成外部的水壓增高,由于鋼球封閉了內管,使內管中的水壓不變,從而防止了巖芯脫落。
(三)打撈器 :它是繩索取芯鉆具的重要組成部分,具有打撈內管、送入內管等功能。其結構和工作原理如下:
1、打撈機構:由打撈鉤、彈簧、銷等組成。當采取巖芯時,將打撈器下入鉆桿內,在水壓的作用下到達內管總成的上端,打撈鉤抓住撈矛頭,牽動內管總成的打撈機構,將其提升上來。
2、提升機構:由繩卡外套、軸、軸套、軸承等組成。其作用是連接鋼絲繩進行提升,并通過軸承保護鋼絲繩不扭動。
二、設備改進
鉆進設備選用西安院生產的ZDY3200S型鉆機,因井下的施工環境相對較小、繩索取芯鉆桿外徑為89mm、且需要提取巖芯內管總成等原因,所以對鉆機進行了部分改造。
(一)鉆機動力頭:將鉆機動力頭和夾持器的通孔直徑由73㎜調整為89㎜,滿足取芯鉆桿的進出需求。
(二)提升裝置:1、在鉆機操作臺上增加了控制卷揚機操作閥(如圖1)。
圖1改裝后的鉆機操作臺
2、在鉆機主機上增加了卷揚機、支撐桿、尾輪,用于提升內管(如圖2)。
圖2 改裝后的鉆機主機
(三)水接頭:在水接頭上增加了卸壓三通,用于控制水壓。
三、現場試驗
試驗地點選在潘二礦11223底板巷。試驗為灰巖放水孔,設計孔深63米,傾角-12°,0-21米孔段孔徑∮153,下∮127套管護孔,21-63米孔段孔徑∮95。
在孔口外端下入∮127套管并做完止水檢查合格后,從21米開始繩索取芯鉆進。主要操作步驟如下:
(一)將鉆頭、外管總成與第一根鉆桿接好,通過鉆機動力頭、夾持器加接鉆桿把鉆頭、外管總成送入孔內。
(二)將內管總成放入鉆桿內。當俯角在0°~40°之間時,則將水接頭與鉆桿連接好,利用水壓將內管總成壓入孔底;當鉆孔俯角大于40°時,利用繩索直接送入,
這時內管總成依靠本身自重下入孔底。
(三)開動鉆機,當內管巖芯取滿后,停止鉆機轉動,打開水接頭,將打撈器送入孔內,方法同上(俯角大,依靠自重;俯角小用水壓入),打撈器自動和內管打撈機構相碰接合。
(四)連接水接頭,開動提升絞車,將內管總成提至孔口,打開水接頭,取出巖芯。重復以上操作鉆進到C33下灰巖底板1m處,施工結束。本輪鉆進共進尺42米(21~63米),實際施工7個小班,平均每小班6米,比提鉆取芯每小班2米的取芯效率提高了3倍。
第二個鉆孔設計70.6米,0~21米段按放水孔要求采用下套管護孔,21~70.6米(終孔)段采用繩索取芯工藝,從2月23日中班至2月26日夜班共8個小班,平均每小班進尺6.2米。
經現場鑒定:采用繩索取芯,灰巖取芯率達90.6%,破碎帶取芯率達88.2%,比普通取芯工藝的取芯率(50%~60%),有了大幅度提高。
四、下一步工作
(一)改變外管、內管及打撈器的規格,使此項技術可直接應用到普通ZDY3200S鉆機中。
(二)改進水接頭裝置,改進鉆機結構,簡化施工程序,提高工效。
(三)進行不同質條件下的取芯試驗工作,成熟井下繩索取芯鉆進技術,制定井下繩索取芯施工規范。
五、結論
(一)效果。繩索取芯的巖芯采取率高,特別是破碎帶用普通方法很難取到芯,采用繩索可采取巖芯80%以上,現場發現灰巖中含0.3m的煤線取芯都較完整。
(二)效率。采用繩索取芯較普通方法效率提高約3倍,平均每小班達6m以上,特別是深孔效率更加顯著。
(三)可靠。采用繩索取芯不需要頻繁起下鉆,避免了打叉孔等孔內事故,同時也提高了判層的準確性。
(四)前途。下一步,繩索取芯技術可作為礦井井下勘探的一種手段進行嘗試。
(五)啟發。井下繩索取芯和井下掏穴增透均是把地面勘探的技術引入到井下,我們堅信通過努力,把地面測井、地面打鉆工藝等技術引入到井下也一定是可行的。