邱令超
(山推工程機械結構件有限公司 山東濟寧)
山推工程機械結構件有限公司引進的奧地利IGM RTI330系列焊接機器人采用德國KUKA控制系統,用于斗桿、動臂和上下車架的焊接生產。該焊接機器人采用噴嘴傳感,用于焊前對實際焊縫尋蹤定位,傳感電壓約為DC 42 V。尋位開始時,噴嘴上電DC 42 V,噴嘴移動與工件接觸后形成回路立即彈回,即尋找到第一點,然后根據同樣原理尋找第二、第三點等,編程人員可根據工件需要自行設置尋找點數,最終定位工件的實際焊縫。
焊接機器人工作時,噴嘴接觸到工件后焊槍未彈回,始終向下壓直到出現焊槍安全保護,驅動關閉報警(正常情況應為噴嘴碰觸到工件后立即回縮,接著尋找第二個點)。
調用其他程序測試,均出現尋位報警,排除程序問題。到達尋位點后,系統會通過尋位線自動向噴嘴供電,通過到達尋位點后測量噴嘴電壓,通過快捷鍵“CTRL+O”給噴嘴手動上電兩種方式,測量結果均無電壓。可能原因有:①尋位線斷,電壓過不來。首先測量軟管束插頭到噴嘴這段線路,然后測量RCI控制柜噴嘴傳感線路板與軟管束插頭相連的這段線路,測量結果表明尋位線良好。②噴嘴傳感板至噴嘴處尋位線有虛接處。使用萬用表測量,無問題。用1根電源線直接從RCI控制柜接到噴嘴處試驗,仍報警。③噴嘴傳感板有問題。替換RCI控制柜的噴嘴傳感板后測試,故障依舊。④和噴嘴傳感板相連的控制、電源線路有問題。測量接頭端子上的各控制線與電源線均無問題。
分析圖紙,發現噴嘴傳感板和總線耦合器有關聯。尋位開始,噴嘴傳感上電后,總線耦合器的1T00-A2模塊的OUT2.5端子應該有輸出,對應的指示燈亮。但此次故障OUT2.5端子無輸出,判斷1T00-A2模塊有問題,更換模塊后故障排除。