張榮生
摘要:短纖市場低迷,盈利率低,大比例使用低質低價漿粕,造成過濾系統困難,濾網消耗量大,隨著國內短纖產能增加,進口濾網供貨困難。文章介紹了通過設備研究、改進,過濾系統使用國產濾網,降低了制造
成本。
關鍵詞:濾機濾網;低質低價;國產化;使用周期
中圖分類號:TQ546 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)06-0094-02
1 當前狀況分析
低質低價漿甲纖低、灰分高、反應性能差、白度低、塵埃度高、品質較差,各項指標均不能達到正常的生產要求,造成過濾困難,換網周期縮短。低質低價漿的大量使用造成換網周期縮短。
過濾系統即化纖生產工藝中去除粘膠中雜質的工藝過程,濾機是過濾系統的主要設備,而濾網則是濾機的核心。
國產濾網在精度、過膠量、納污率、使用周期等方面與進口濾網存在較大差距,但是具有價格優勢。對此,我們結合廠家,對濾網進行改進,并改善相關的生產設備,滿足生產需要,降低生產成本。
2 選擇突破口
使用低質低價漿后,漿粕雜質較多,易堵塞濾網,導致濾機換網周期縮短。結合我公司一道濾機臺數多,廢膠濾機濾網更換頻繁的特點,我們從一道及廢膠濾機入手進行濾網國產化試驗。通過與濾網廠家溝通,對進口網進行分析,找出制作中不足之處,結合我廠使用特點進行改進。
3 濾網國產化步驟
3.1 粘膠預過濾系統的改進
濾機過濾前首先由罐式過濾器對粘膠進行預過濾,去除粘膠中大的雜質及顆粒,流程見圖一。為了緩解濾網壓力,在粘膠進入濾機前,我們將罐式過濾器濾網由3*3㎜改為1*1㎜,并增加罐式過濾器清理頻率,保證將粘膠中比較大的雜質(直徑>1㎜的粒子)在進入濾機之前從粘膠中過濾出來,從而降低了國產濾網的過濾壓力,減少濾網破損率及更換次數。
圖1 粘膠過濾流程
3.2 粘膠過濾機改進
通過濾機反洗廢膠量及壓差曲線分析濾網使用效果。一臺濾機使用國產新濾網時正常反洗一次所產生的廢膠量為40L左右。經試驗研究,通過對反洗出的廢膠量進行定期測量,初步確定濾網的使用效果,對廢膠量比較少的濾機,觀察其反洗曲線變化情況,綜合判斷是否需要拆檢濾機及更換濾網,避免了濾機的不必要
拆檢。
由于濾機長期過膠,會在活塞環上結有一定量的膠皮,導致反洗效果降低,濾網拆檢次數增加,針對此問題我們定期清理活塞環上的膠皮;此外由于濾機反洗次數多,活塞環與濾榖之間磨損加劇,活塞環產生溝槽,粘膠從溝槽當中進入形成廢膠,不能保證反洗效果,增加了廢膠量,為后續工序造成很大壓力。我們對活塞環打磨提高其精度,并定期檢查、清理,更換,通過以上措施既保證了反洗效果,降低了反洗壓差,降低了濾網的破損率,延長了濾網的使用壽命。
在平時對濾機的拆檢過程中發現濾機原廠密封條較厚較粗直徑為0.7毫米,在濾機回裝時造成損壞,增加濾機的內漏,影響過膠效果。經過實際測量,選擇0.62毫米的密封條并由單根改為雙根,更換后,避免了粘膠內漏,改善了過濾效果。
規范更換濾網操作規程。通過長期拆檢發現,濾機本身的夾持網張力不夠,使濾網的破損率提高,換網的次數比較頻繁,增加了濾網資金的投入。我們根據實際情況選擇合適型號的夾持網進行更換,通過長期換網積累的經驗制定濾機換網操作規程,在安裝夾持網的過程中,嚴格按照規定,用扭力扳手,分三次、三個不同的扭力,逐一對夾持網固定螺絲緊固,使夾持網的受力均勻,包裹濾網嚴密。通過一段時間的對比觀察發現,濾網的破損率大大降低,從而減少了濾網的更換次數,延長了濾網的使用壽命。
3.3 結合廠家濾網改進
濾網在使用過程中出現破網、使用周期短、納污率低等問題,結合濾網生產廠家進行改進。針對出現的這些問題,車間多次與濾網生產廠家結合,分析產生的原因,濾網廠家從布絲工藝、燒結工藝、濾網精度等方面進行改進,記錄每批濾網的生產工藝參數,與濾網使用效果反復對照,摸索最佳生產工藝。通過多次使用、改進,破網現象徹底消除,納污率增強,使用周期由30天增加到40天,且過濾精度得到了保證,完全滿足我公司生產需要。
3.4 過濾精度對比及結論
我們在同一時期在同組兩臺濾機分別使用進口網及國產網,進行對比試驗,對過濾粘膠主要指標進行檢測,數據見表1。
根據以上數據來看,國產濾網與進口濾網過濾出的粘膠質量差距不大。經跟蹤觀察,一道過濾使用國產濾網后,二道濾機的反洗壓差及反洗次數基本沒有變化,對二道過濾沒有產生影響。
4 濾網國產化成功后取得的經濟效益
2012年低質低價漿平均使用比例為40%左右,最高時達75%。通過對濾網和粘膠過濾系統的改進,我公司一道及廢膠過濾56臺濾機的濾網已經全部使用國產網,國產濾網的使用周期為40天,而進口濾網使用周期為60天。費用計算見表2。
通過使用國產濾網可節省資金110.88萬/年,噸絲成本降低近10元。
5 結語
通過對濾網和粘膠過濾系統的改進,我公司一道及廢膠過濾56臺濾機的濾網已經全部使用國產網,全年可節省資金110.88萬,噸絲成本降低近10元。
參考文獻
[1] 彭貴生.降低核電設備造價實現鼓形濾網國產化
[J].中國核工業,2006,(10).endprint
摘要:短纖市場低迷,盈利率低,大比例使用低質低價漿粕,造成過濾系統困難,濾網消耗量大,隨著國內短纖產能增加,進口濾網供貨困難。文章介紹了通過設備研究、改進,過濾系統使用國產濾網,降低了制造
成本。
關鍵詞:濾機濾網;低質低價;國產化;使用周期
中圖分類號:TQ546 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)06-0094-02
1 當前狀況分析
低質低價漿甲纖低、灰分高、反應性能差、白度低、塵埃度高、品質較差,各項指標均不能達到正常的生產要求,造成過濾困難,換網周期縮短。低質低價漿的大量使用造成換網周期縮短。
過濾系統即化纖生產工藝中去除粘膠中雜質的工藝過程,濾機是過濾系統的主要設備,而濾網則是濾機的核心。
國產濾網在精度、過膠量、納污率、使用周期等方面與進口濾網存在較大差距,但是具有價格優勢。對此,我們結合廠家,對濾網進行改進,并改善相關的生產設備,滿足生產需要,降低生產成本。
2 選擇突破口
使用低質低價漿后,漿粕雜質較多,易堵塞濾網,導致濾機換網周期縮短。結合我公司一道濾機臺數多,廢膠濾機濾網更換頻繁的特點,我們從一道及廢膠濾機入手進行濾網國產化試驗。通過與濾網廠家溝通,對進口網進行分析,找出制作中不足之處,結合我廠使用特點進行改進。
3 濾網國產化步驟
3.1 粘膠預過濾系統的改進
濾機過濾前首先由罐式過濾器對粘膠進行預過濾,去除粘膠中大的雜質及顆粒,流程見圖一。為了緩解濾網壓力,在粘膠進入濾機前,我們將罐式過濾器濾網由3*3㎜改為1*1㎜,并增加罐式過濾器清理頻率,保證將粘膠中比較大的雜質(直徑>1㎜的粒子)在進入濾機之前從粘膠中過濾出來,從而降低了國產濾網的過濾壓力,減少濾網破損率及更換次數。
圖1 粘膠過濾流程
3.2 粘膠過濾機改進
通過濾機反洗廢膠量及壓差曲線分析濾網使用效果。一臺濾機使用國產新濾網時正常反洗一次所產生的廢膠量為40L左右。經試驗研究,通過對反洗出的廢膠量進行定期測量,初步確定濾網的使用效果,對廢膠量比較少的濾機,觀察其反洗曲線變化情況,綜合判斷是否需要拆檢濾機及更換濾網,避免了濾機的不必要
拆檢。
由于濾機長期過膠,會在活塞環上結有一定量的膠皮,導致反洗效果降低,濾網拆檢次數增加,針對此問題我們定期清理活塞環上的膠皮;此外由于濾機反洗次數多,活塞環與濾榖之間磨損加劇,活塞環產生溝槽,粘膠從溝槽當中進入形成廢膠,不能保證反洗效果,增加了廢膠量,為后續工序造成很大壓力。我們對活塞環打磨提高其精度,并定期檢查、清理,更換,通過以上措施既保證了反洗效果,降低了反洗壓差,降低了濾網的破損率,延長了濾網的使用壽命。
在平時對濾機的拆檢過程中發現濾機原廠密封條較厚較粗直徑為0.7毫米,在濾機回裝時造成損壞,增加濾機的內漏,影響過膠效果。經過實際測量,選擇0.62毫米的密封條并由單根改為雙根,更換后,避免了粘膠內漏,改善了過濾效果。
規范更換濾網操作規程。通過長期拆檢發現,濾機本身的夾持網張力不夠,使濾網的破損率提高,換網的次數比較頻繁,增加了濾網資金的投入。我們根據實際情況選擇合適型號的夾持網進行更換,通過長期換網積累的經驗制定濾機換網操作規程,在安裝夾持網的過程中,嚴格按照規定,用扭力扳手,分三次、三個不同的扭力,逐一對夾持網固定螺絲緊固,使夾持網的受力均勻,包裹濾網嚴密。通過一段時間的對比觀察發現,濾網的破損率大大降低,從而減少了濾網的更換次數,延長了濾網的使用壽命。
3.3 結合廠家濾網改進
濾網在使用過程中出現破網、使用周期短、納污率低等問題,結合濾網生產廠家進行改進。針對出現的這些問題,車間多次與濾網生產廠家結合,分析產生的原因,濾網廠家從布絲工藝、燒結工藝、濾網精度等方面進行改進,記錄每批濾網的生產工藝參數,與濾網使用效果反復對照,摸索最佳生產工藝。通過多次使用、改進,破網現象徹底消除,納污率增強,使用周期由30天增加到40天,且過濾精度得到了保證,完全滿足我公司生產需要。
3.4 過濾精度對比及結論
我們在同一時期在同組兩臺濾機分別使用進口網及國產網,進行對比試驗,對過濾粘膠主要指標進行檢測,數據見表1。
根據以上數據來看,國產濾網與進口濾網過濾出的粘膠質量差距不大。經跟蹤觀察,一道過濾使用國產濾網后,二道濾機的反洗壓差及反洗次數基本沒有變化,對二道過濾沒有產生影響。
4 濾網國產化成功后取得的經濟效益
2012年低質低價漿平均使用比例為40%左右,最高時達75%。通過對濾網和粘膠過濾系統的改進,我公司一道及廢膠過濾56臺濾機的濾網已經全部使用國產網,國產濾網的使用周期為40天,而進口濾網使用周期為60天。費用計算見表2。
通過使用國產濾網可節省資金110.88萬/年,噸絲成本降低近10元。
5 結語
通過對濾網和粘膠過濾系統的改進,我公司一道及廢膠過濾56臺濾機的濾網已經全部使用國產網,全年可節省資金110.88萬,噸絲成本降低近10元。
參考文獻
[1] 彭貴生.降低核電設備造價實現鼓形濾網國產化
[J].中國核工業,2006,(10).endprint
摘要:短纖市場低迷,盈利率低,大比例使用低質低價漿粕,造成過濾系統困難,濾網消耗量大,隨著國內短纖產能增加,進口濾網供貨困難。文章介紹了通過設備研究、改進,過濾系統使用國產濾網,降低了制造
成本。
關鍵詞:濾機濾網;低質低價;國產化;使用周期
中圖分類號:TQ546 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)06-0094-02
1 當前狀況分析
低質低價漿甲纖低、灰分高、反應性能差、白度低、塵埃度高、品質較差,各項指標均不能達到正常的生產要求,造成過濾困難,換網周期縮短。低質低價漿的大量使用造成換網周期縮短。
過濾系統即化纖生產工藝中去除粘膠中雜質的工藝過程,濾機是過濾系統的主要設備,而濾網則是濾機的核心。
國產濾網在精度、過膠量、納污率、使用周期等方面與進口濾網存在較大差距,但是具有價格優勢。對此,我們結合廠家,對濾網進行改進,并改善相關的生產設備,滿足生產需要,降低生產成本。
2 選擇突破口
使用低質低價漿后,漿粕雜質較多,易堵塞濾網,導致濾機換網周期縮短。結合我公司一道濾機臺數多,廢膠濾機濾網更換頻繁的特點,我們從一道及廢膠濾機入手進行濾網國產化試驗。通過與濾網廠家溝通,對進口網進行分析,找出制作中不足之處,結合我廠使用特點進行改進。
3 濾網國產化步驟
3.1 粘膠預過濾系統的改進
濾機過濾前首先由罐式過濾器對粘膠進行預過濾,去除粘膠中大的雜質及顆粒,流程見圖一。為了緩解濾網壓力,在粘膠進入濾機前,我們將罐式過濾器濾網由3*3㎜改為1*1㎜,并增加罐式過濾器清理頻率,保證將粘膠中比較大的雜質(直徑>1㎜的粒子)在進入濾機之前從粘膠中過濾出來,從而降低了國產濾網的過濾壓力,減少濾網破損率及更換次數。
圖1 粘膠過濾流程
3.2 粘膠過濾機改進
通過濾機反洗廢膠量及壓差曲線分析濾網使用效果。一臺濾機使用國產新濾網時正常反洗一次所產生的廢膠量為40L左右。經試驗研究,通過對反洗出的廢膠量進行定期測量,初步確定濾網的使用效果,對廢膠量比較少的濾機,觀察其反洗曲線變化情況,綜合判斷是否需要拆檢濾機及更換濾網,避免了濾機的不必要
拆檢。
由于濾機長期過膠,會在活塞環上結有一定量的膠皮,導致反洗效果降低,濾網拆檢次數增加,針對此問題我們定期清理活塞環上的膠皮;此外由于濾機反洗次數多,活塞環與濾榖之間磨損加劇,活塞環產生溝槽,粘膠從溝槽當中進入形成廢膠,不能保證反洗效果,增加了廢膠量,為后續工序造成很大壓力。我們對活塞環打磨提高其精度,并定期檢查、清理,更換,通過以上措施既保證了反洗效果,降低了反洗壓差,降低了濾網的破損率,延長了濾網的使用壽命。
在平時對濾機的拆檢過程中發現濾機原廠密封條較厚較粗直徑為0.7毫米,在濾機回裝時造成損壞,增加濾機的內漏,影響過膠效果。經過實際測量,選擇0.62毫米的密封條并由單根改為雙根,更換后,避免了粘膠內漏,改善了過濾效果。
規范更換濾網操作規程。通過長期拆檢發現,濾機本身的夾持網張力不夠,使濾網的破損率提高,換網的次數比較頻繁,增加了濾網資金的投入。我們根據實際情況選擇合適型號的夾持網進行更換,通過長期換網積累的經驗制定濾機換網操作規程,在安裝夾持網的過程中,嚴格按照規定,用扭力扳手,分三次、三個不同的扭力,逐一對夾持網固定螺絲緊固,使夾持網的受力均勻,包裹濾網嚴密。通過一段時間的對比觀察發現,濾網的破損率大大降低,從而減少了濾網的更換次數,延長了濾網的使用壽命。
3.3 結合廠家濾網改進
濾網在使用過程中出現破網、使用周期短、納污率低等問題,結合濾網生產廠家進行改進。針對出現的這些問題,車間多次與濾網生產廠家結合,分析產生的原因,濾網廠家從布絲工藝、燒結工藝、濾網精度等方面進行改進,記錄每批濾網的生產工藝參數,與濾網使用效果反復對照,摸索最佳生產工藝。通過多次使用、改進,破網現象徹底消除,納污率增強,使用周期由30天增加到40天,且過濾精度得到了保證,完全滿足我公司生產需要。
3.4 過濾精度對比及結論
我們在同一時期在同組兩臺濾機分別使用進口網及國產網,進行對比試驗,對過濾粘膠主要指標進行檢測,數據見表1。
根據以上數據來看,國產濾網與進口濾網過濾出的粘膠質量差距不大。經跟蹤觀察,一道過濾使用國產濾網后,二道濾機的反洗壓差及反洗次數基本沒有變化,對二道過濾沒有產生影響。
4 濾網國產化成功后取得的經濟效益
2012年低質低價漿平均使用比例為40%左右,最高時達75%。通過對濾網和粘膠過濾系統的改進,我公司一道及廢膠過濾56臺濾機的濾網已經全部使用國產網,國產濾網的使用周期為40天,而進口濾網使用周期為60天。費用計算見表2。
通過使用國產濾網可節省資金110.88萬/年,噸絲成本降低近10元。
5 結語
通過對濾網和粘膠過濾系統的改進,我公司一道及廢膠過濾56臺濾機的濾網已經全部使用國產網,全年可節省資金110.88萬,噸絲成本降低近10元。
參考文獻
[1] 彭貴生.降低核電設備造價實現鼓形濾網國產化
[J].中國核工業,2006,(10).endprint