摘要:天津北車軌道裝備有限公司開展了B型地鐵不銹鋼車體試制項(xiàng)目,由于不銹鋼焊接變形量較大,出現(xiàn)端墻平面度超差的問題。通過改進(jìn)端墻骨架的平面度來有效的控制端墻整體的平面度,改進(jìn)效果良好,且降低工時(shí),提高生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:地鐵不銹鋼;端墻工藝;制造改進(jìn)
中圖分類號(hào):U270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)06-0087-02
1 端墻結(jié)構(gòu)及制造工藝
天津北車軌道裝備有限公司建造了一條不銹鋼地鐵生產(chǎn)線,通過B型地鐵不銹鋼車體試制項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行驗(yàn)證。本項(xiàng)目試制3輛地鐵中間車,車體采用模塊化設(shè)計(jì),車體鋼結(jié)構(gòu)采用的薄壁筒形整體承載結(jié)構(gòu)。焊接方法為手工焊和自動(dòng)焊,焊接質(zhì)量執(zhí)行EN15085認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。其中,端墻是其重要的組成部件之一,端墻鋼結(jié)構(gòu)如圖一所示:
圖1
主要由端墻骨架、墻板、補(bǔ)強(qiáng)板、小立柱、端角柱組成、端頂彎梁及端墻小件組成;主要參數(shù):端門口高度:1959mm;端門口寬度:1370mm;端墻高度:2626.7mm;端墻寬度:2789mm;端墻平面度≤2mm/m;
端墻鋼結(jié)構(gòu)組裝工藝流程圖(圖2):
2 存在問題分析及整改方案
根據(jù)首輛車端墻試制時(shí)發(fā)現(xiàn)骨架弧焊處引起的焊接變形較大,影響骨架的主要參數(shù),平面度大于1.5mm/m,想要保證端墻整體平面度2mm/m,符合圖紙技術(shù)要求,必須嚴(yán)格控制骨架的平面度。
圖2
通過分析,對(duì)可能造成骨架參數(shù)精度的影響因素
如下:
(1)骨架門立柱與門上橫梁連接處采用的是不銹鋼MAG焊機(jī)進(jìn)行弧焊,由于焊接應(yīng)力較集中,引起門上橫梁變形較大,進(jìn)而影響骨架平面度;
(2)由于是首車試制車輛,工藝人員在繪制制造圖時(shí)完全是依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行工藝放量,造成制造圖紙中個(gè)別工藝參數(shù)設(shè)置存在偏差,影響骨架最終尺寸;
(3)在首車試制過程中,立柱與門上橫梁連接處的熔焊焊縫,因工件尺寸約束,焊槍可達(dá)性差,導(dǎo)致焊接質(zhì)量較差,出現(xiàn)焊蔭焊漏等現(xiàn)象,需多次打磨后進(jìn)行補(bǔ)焊,合格后再作無損檢測(cè),增加了勞動(dòng)工時(shí),降低生產(chǎn)效率;
(4)端墻骨架合成工裝臺(tái)位存在諸多問題:由于工裝設(shè)計(jì)不合理影響骨架組焊精度:
骨架中心定位過高,超過了最佳的測(cè)量位置,增加了中心定位的難度,導(dǎo)致中心定位精度不準(zhǔn)確的問題;
小橫梁無定位裝置,每次在點(diǎn)焊小橫梁時(shí)都需要工人進(jìn)行手扶定位,不僅精度存在一定誤差,更存在安全隱患;
端墻下邊梁與門檻對(duì)接處無支撐定位裝置,由于料件板材較薄,焊接過程中易變形,影響骨架整體平
面度;
工裝整體缺乏夾緊裝置,需要用F型卡子和快卡來進(jìn)行夾緊固定,造成卡子夾緊位置與骨架點(diǎn)焊機(jī)操作行程相互干涉,需人為操作從新固定卡子位置,產(chǎn)生一定誤差;
針對(duì)以上四點(diǎn)影響因素分析,進(jìn)行工藝整改方案
如下:
(1)門立柱與門上橫梁連接處針對(duì)此處焊接部位進(jìn)行調(diào)整:在門上橫梁背部增加反變形裝置,焊后變形減小,經(jīng)鉚工微調(diào)后平面度符合圖紙要求,降低工人的調(diào)修難度,整改后效果很好;
(2)通過首車試制,待端門口冷卻后測(cè)量端門口尺寸,發(fā)現(xiàn)門口尺寸偏小,由于弧焊應(yīng)力收縮較大,工藝人員對(duì)端門口參數(shù)的工藝放量進(jìn)行重新調(diào)整。焊接前端門口尺寸由原來設(shè)定的門口高度:1959(+2.5,+3)mm,門口寬度:1370(+1.5,+2)mm,對(duì)角線差≤1mm;調(diào)整為門口高度:1959(+1.5,+3)mm,門口寬度:1370(+0.5,+2)mm,對(duì)角線差≤2mm。第二輛車進(jìn)行焊接完畢后進(jìn)行測(cè)量,端門口尺寸符合圖紙技術(shù)要求;
(3)在不能改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù)和工具尺寸的前提下,只有提高焊工的操作手法的熟練程度,通過組織焊工進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn),提高焊工技能及熟練度,達(dá)到焊縫一次成型,無需補(bǔ)焊,提高生產(chǎn)效率。
第一輛車焊后效果圖 第二輛車焊后效果圖
圖3
(4)結(jié)合工裝廠家,針對(duì)以上不合理的部位進(jìn)行工藝整改:
在中心定位板上打上一列小孔,尋找最佳位置布置定位線,便于端門口中心線與骨架中心線對(duì)齊,提高精度,減少人為誤差;通過整改也便于多種車型使用此
工裝;
改造前 改造后
圖4
加大小橫梁支撐定位面,并設(shè)置夾緊裝置,無需人為手扶操作,提高精度且不存在安全隱患。
如果在端墻下邊梁與門檻的對(duì)接處設(shè)有支撐將無法焊接,通過采用夾板夾緊裝置起到固定支撐作用,下面采用一塊5mm厚的不銹鋼板,上面銑有凹槽,凹槽對(duì)準(zhǔn)焊接部位,上面用不銹鋼板,用快卡進(jìn)行夾緊,采用此方法,焊接后變形較小。
通過工裝廠家增設(shè)夾緊裝置,對(duì)工件起到固定作用,且不影響電焊機(jī)行程,無重復(fù)操作,提高工作
效率。
3 工藝驗(yàn)證結(jié)果
通過對(duì)端墻骨架制造的工藝改進(jìn),在第二輛車試制中進(jìn)行驗(yàn)證,端墻骨架的平面度得到了有效的控制,進(jìn)而端墻的平面度符合技術(shù)參數(shù)要求2mm/m;在解決技術(shù)難點(diǎn)的基礎(chǔ)上,縮短工時(shí),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率。
參考文獻(xiàn)
[1] 唐山軌道客車有限責(zé)任公司制造技術(shù)中心.B型不
銹鋼車體試制工藝方案[J].
[2] 不銹鋼焊接及質(zhì)量控制[M].化學(xué)工業(yè)出版社,
2008.
作者簡(jiǎn)介:毛明麗(1984—),女,天津北車軌道裝備有限公司助理工程師,研究方向:地鐵組裝。endprint
摘要:天津北車軌道裝備有限公司開展了B型地鐵不銹鋼車體試制項(xiàng)目,由于不銹鋼焊接變形量較大,出現(xiàn)端墻平面度超差的問題。通過改進(jìn)端墻骨架的平面度來有效的控制端墻整體的平面度,改進(jìn)效果良好,且降低工時(shí),提高生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:地鐵不銹鋼;端墻工藝;制造改進(jìn)
中圖分類號(hào):U270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)06-0087-02
1 端墻結(jié)構(gòu)及制造工藝
天津北車軌道裝備有限公司建造了一條不銹鋼地鐵生產(chǎn)線,通過B型地鐵不銹鋼車體試制項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行驗(yàn)證。本項(xiàng)目試制3輛地鐵中間車,車體采用模塊化設(shè)計(jì),車體鋼結(jié)構(gòu)采用的薄壁筒形整體承載結(jié)構(gòu)。焊接方法為手工焊和自動(dòng)焊,焊接質(zhì)量執(zhí)行EN15085認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。其中,端墻是其重要的組成部件之一,端墻鋼結(jié)構(gòu)如圖一所示:
圖1
主要由端墻骨架、墻板、補(bǔ)強(qiáng)板、小立柱、端角柱組成、端頂彎梁及端墻小件組成;主要參數(shù):端門口高度:1959mm;端門口寬度:1370mm;端墻高度:2626.7mm;端墻寬度:2789mm;端墻平面度≤2mm/m;
端墻鋼結(jié)構(gòu)組裝工藝流程圖(圖2):
2 存在問題分析及整改方案
根據(jù)首輛車端墻試制時(shí)發(fā)現(xiàn)骨架弧焊處引起的焊接變形較大,影響骨架的主要參數(shù),平面度大于1.5mm/m,想要保證端墻整體平面度2mm/m,符合圖紙技術(shù)要求,必須嚴(yán)格控制骨架的平面度。
圖2
通過分析,對(duì)可能造成骨架參數(shù)精度的影響因素
如下:
(1)骨架門立柱與門上橫梁連接處采用的是不銹鋼MAG焊機(jī)進(jìn)行弧焊,由于焊接應(yīng)力較集中,引起門上橫梁變形較大,進(jìn)而影響骨架平面度;
(2)由于是首車試制車輛,工藝人員在繪制制造圖時(shí)完全是依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行工藝放量,造成制造圖紙中個(gè)別工藝參數(shù)設(shè)置存在偏差,影響骨架最終尺寸;
(3)在首車試制過程中,立柱與門上橫梁連接處的熔焊焊縫,因工件尺寸約束,焊槍可達(dá)性差,導(dǎo)致焊接質(zhì)量較差,出現(xiàn)焊蔭焊漏等現(xiàn)象,需多次打磨后進(jìn)行補(bǔ)焊,合格后再作無損檢測(cè),增加了勞動(dòng)工時(shí),降低生產(chǎn)效率;
(4)端墻骨架合成工裝臺(tái)位存在諸多問題:由于工裝設(shè)計(jì)不合理影響骨架組焊精度:
骨架中心定位過高,超過了最佳的測(cè)量位置,增加了中心定位的難度,導(dǎo)致中心定位精度不準(zhǔn)確的問題;
小橫梁無定位裝置,每次在點(diǎn)焊小橫梁時(shí)都需要工人進(jìn)行手扶定位,不僅精度存在一定誤差,更存在安全隱患;
端墻下邊梁與門檻對(duì)接處無支撐定位裝置,由于料件板材較薄,焊接過程中易變形,影響骨架整體平
面度;
工裝整體缺乏夾緊裝置,需要用F型卡子和快卡來進(jìn)行夾緊固定,造成卡子夾緊位置與骨架點(diǎn)焊機(jī)操作行程相互干涉,需人為操作從新固定卡子位置,產(chǎn)生一定誤差;
針對(duì)以上四點(diǎn)影響因素分析,進(jìn)行工藝整改方案
如下:
(1)門立柱與門上橫梁連接處針對(duì)此處焊接部位進(jìn)行調(diào)整:在門上橫梁背部增加反變形裝置,焊后變形減小,經(jīng)鉚工微調(diào)后平面度符合圖紙要求,降低工人的調(diào)修難度,整改后效果很好;
(2)通過首車試制,待端門口冷卻后測(cè)量端門口尺寸,發(fā)現(xiàn)門口尺寸偏小,由于弧焊應(yīng)力收縮較大,工藝人員對(duì)端門口參數(shù)的工藝放量進(jìn)行重新調(diào)整。焊接前端門口尺寸由原來設(shè)定的門口高度:1959(+2.5,+3)mm,門口寬度:1370(+1.5,+2)mm,對(duì)角線差≤1mm;調(diào)整為門口高度:1959(+1.5,+3)mm,門口寬度:1370(+0.5,+2)mm,對(duì)角線差≤2mm。第二輛車進(jìn)行焊接完畢后進(jìn)行測(cè)量,端門口尺寸符合圖紙技術(shù)要求;
(3)在不能改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù)和工具尺寸的前提下,只有提高焊工的操作手法的熟練程度,通過組織焊工進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn),提高焊工技能及熟練度,達(dá)到焊縫一次成型,無需補(bǔ)焊,提高生產(chǎn)效率。
第一輛車焊后效果圖 第二輛車焊后效果圖
圖3
(4)結(jié)合工裝廠家,針對(duì)以上不合理的部位進(jìn)行工藝整改:
在中心定位板上打上一列小孔,尋找最佳位置布置定位線,便于端門口中心線與骨架中心線對(duì)齊,提高精度,減少人為誤差;通過整改也便于多種車型使用此
工裝;
改造前 改造后
圖4
加大小橫梁支撐定位面,并設(shè)置夾緊裝置,無需人為手扶操作,提高精度且不存在安全隱患。
如果在端墻下邊梁與門檻的對(duì)接處設(shè)有支撐將無法焊接,通過采用夾板夾緊裝置起到固定支撐作用,下面采用一塊5mm厚的不銹鋼板,上面銑有凹槽,凹槽對(duì)準(zhǔn)焊接部位,上面用不銹鋼板,用快卡進(jìn)行夾緊,采用此方法,焊接后變形較小。
通過工裝廠家增設(shè)夾緊裝置,對(duì)工件起到固定作用,且不影響電焊機(jī)行程,無重復(fù)操作,提高工作
效率。
3 工藝驗(yàn)證結(jié)果
通過對(duì)端墻骨架制造的工藝改進(jìn),在第二輛車試制中進(jìn)行驗(yàn)證,端墻骨架的平面度得到了有效的控制,進(jìn)而端墻的平面度符合技術(shù)參數(shù)要求2mm/m;在解決技術(shù)難點(diǎn)的基礎(chǔ)上,縮短工時(shí),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率。
參考文獻(xiàn)
[1] 唐山軌道客車有限責(zé)任公司制造技術(shù)中心.B型不
銹鋼車體試制工藝方案[J].
[2] 不銹鋼焊接及質(zhì)量控制[M].化學(xué)工業(yè)出版社,
2008.
作者簡(jiǎn)介:毛明麗(1984—),女,天津北車軌道裝備有限公司助理工程師,研究方向:地鐵組裝。endprint
摘要:天津北車軌道裝備有限公司開展了B型地鐵不銹鋼車體試制項(xiàng)目,由于不銹鋼焊接變形量較大,出現(xiàn)端墻平面度超差的問題。通過改進(jìn)端墻骨架的平面度來有效的控制端墻整體的平面度,改進(jìn)效果良好,且降低工時(shí),提高生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:地鐵不銹鋼;端墻工藝;制造改進(jìn)
中圖分類號(hào):U270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)06-0087-02
1 端墻結(jié)構(gòu)及制造工藝
天津北車軌道裝備有限公司建造了一條不銹鋼地鐵生產(chǎn)線,通過B型地鐵不銹鋼車體試制項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行驗(yàn)證。本項(xiàng)目試制3輛地鐵中間車,車體采用模塊化設(shè)計(jì),車體鋼結(jié)構(gòu)采用的薄壁筒形整體承載結(jié)構(gòu)。焊接方法為手工焊和自動(dòng)焊,焊接質(zhì)量執(zhí)行EN15085認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。其中,端墻是其重要的組成部件之一,端墻鋼結(jié)構(gòu)如圖一所示:
圖1
主要由端墻骨架、墻板、補(bǔ)強(qiáng)板、小立柱、端角柱組成、端頂彎梁及端墻小件組成;主要參數(shù):端門口高度:1959mm;端門口寬度:1370mm;端墻高度:2626.7mm;端墻寬度:2789mm;端墻平面度≤2mm/m;
端墻鋼結(jié)構(gòu)組裝工藝流程圖(圖2):
2 存在問題分析及整改方案
根據(jù)首輛車端墻試制時(shí)發(fā)現(xiàn)骨架弧焊處引起的焊接變形較大,影響骨架的主要參數(shù),平面度大于1.5mm/m,想要保證端墻整體平面度2mm/m,符合圖紙技術(shù)要求,必須嚴(yán)格控制骨架的平面度。
圖2
通過分析,對(duì)可能造成骨架參數(shù)精度的影響因素
如下:
(1)骨架門立柱與門上橫梁連接處采用的是不銹鋼MAG焊機(jī)進(jìn)行弧焊,由于焊接應(yīng)力較集中,引起門上橫梁變形較大,進(jìn)而影響骨架平面度;
(2)由于是首車試制車輛,工藝人員在繪制制造圖時(shí)完全是依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行工藝放量,造成制造圖紙中個(gè)別工藝參數(shù)設(shè)置存在偏差,影響骨架最終尺寸;
(3)在首車試制過程中,立柱與門上橫梁連接處的熔焊焊縫,因工件尺寸約束,焊槍可達(dá)性差,導(dǎo)致焊接質(zhì)量較差,出現(xiàn)焊蔭焊漏等現(xiàn)象,需多次打磨后進(jìn)行補(bǔ)焊,合格后再作無損檢測(cè),增加了勞動(dòng)工時(shí),降低生產(chǎn)效率;
(4)端墻骨架合成工裝臺(tái)位存在諸多問題:由于工裝設(shè)計(jì)不合理影響骨架組焊精度:
骨架中心定位過高,超過了最佳的測(cè)量位置,增加了中心定位的難度,導(dǎo)致中心定位精度不準(zhǔn)確的問題;
小橫梁無定位裝置,每次在點(diǎn)焊小橫梁時(shí)都需要工人進(jìn)行手扶定位,不僅精度存在一定誤差,更存在安全隱患;
端墻下邊梁與門檻對(duì)接處無支撐定位裝置,由于料件板材較薄,焊接過程中易變形,影響骨架整體平
面度;
工裝整體缺乏夾緊裝置,需要用F型卡子和快卡來進(jìn)行夾緊固定,造成卡子夾緊位置與骨架點(diǎn)焊機(jī)操作行程相互干涉,需人為操作從新固定卡子位置,產(chǎn)生一定誤差;
針對(duì)以上四點(diǎn)影響因素分析,進(jìn)行工藝整改方案
如下:
(1)門立柱與門上橫梁連接處針對(duì)此處焊接部位進(jìn)行調(diào)整:在門上橫梁背部增加反變形裝置,焊后變形減小,經(jīng)鉚工微調(diào)后平面度符合圖紙要求,降低工人的調(diào)修難度,整改后效果很好;
(2)通過首車試制,待端門口冷卻后測(cè)量端門口尺寸,發(fā)現(xiàn)門口尺寸偏小,由于弧焊應(yīng)力收縮較大,工藝人員對(duì)端門口參數(shù)的工藝放量進(jìn)行重新調(diào)整。焊接前端門口尺寸由原來設(shè)定的門口高度:1959(+2.5,+3)mm,門口寬度:1370(+1.5,+2)mm,對(duì)角線差≤1mm;調(diào)整為門口高度:1959(+1.5,+3)mm,門口寬度:1370(+0.5,+2)mm,對(duì)角線差≤2mm。第二輛車進(jìn)行焊接完畢后進(jìn)行測(cè)量,端門口尺寸符合圖紙技術(shù)要求;
(3)在不能改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù)和工具尺寸的前提下,只有提高焊工的操作手法的熟練程度,通過組織焊工進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn),提高焊工技能及熟練度,達(dá)到焊縫一次成型,無需補(bǔ)焊,提高生產(chǎn)效率。
第一輛車焊后效果圖 第二輛車焊后效果圖
圖3
(4)結(jié)合工裝廠家,針對(duì)以上不合理的部位進(jìn)行工藝整改:
在中心定位板上打上一列小孔,尋找最佳位置布置定位線,便于端門口中心線與骨架中心線對(duì)齊,提高精度,減少人為誤差;通過整改也便于多種車型使用此
工裝;
改造前 改造后
圖4
加大小橫梁支撐定位面,并設(shè)置夾緊裝置,無需人為手扶操作,提高精度且不存在安全隱患。
如果在端墻下邊梁與門檻的對(duì)接處設(shè)有支撐將無法焊接,通過采用夾板夾緊裝置起到固定支撐作用,下面采用一塊5mm厚的不銹鋼板,上面銑有凹槽,凹槽對(duì)準(zhǔn)焊接部位,上面用不銹鋼板,用快卡進(jìn)行夾緊,采用此方法,焊接后變形較小。
通過工裝廠家增設(shè)夾緊裝置,對(duì)工件起到固定作用,且不影響電焊機(jī)行程,無重復(fù)操作,提高工作
效率。
3 工藝驗(yàn)證結(jié)果
通過對(duì)端墻骨架制造的工藝改進(jìn),在第二輛車試制中進(jìn)行驗(yàn)證,端墻骨架的平面度得到了有效的控制,進(jìn)而端墻的平面度符合技術(shù)參數(shù)要求2mm/m;在解決技術(shù)難點(diǎn)的基礎(chǔ)上,縮短工時(shí),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率。
參考文獻(xiàn)
[1] 唐山軌道客車有限責(zé)任公司制造技術(shù)中心.B型不
銹鋼車體試制工藝方案[J].
[2] 不銹鋼焊接及質(zhì)量控制[M].化學(xué)工業(yè)出版社,
2008.
作者簡(jiǎn)介:毛明麗(1984—),女,天津北車軌道裝備有限公司助理工程師,研究方向:地鐵組裝。endprint