摘 要:文章首先提出了西安地鐵的立板在加工中存在的問題,然后根據分析問題產生的原因設計了西安地鐵立板加工專用胎具,各項技術指標能保證工件的加工精度,提高生產效率,工藝性和使用性較好。設計專用胎具時為了滿足工件的加工精度要求,考慮了合理的定位方案,合適的技術要求。該胎具適用于西安地鐵立板45°倒角的批量生產。在工藝性方面,這種胎具結構簡單合理,便于加工、裝配、檢驗和維修。在使用性方面,這種夾具的操作簡便、省力、安全可靠、排屑方便,降低了制造成本。
關鍵詞:立板;西安地鐵;45°倒角;胎具
1 前言
公司生產的西安地鐵是近年研制開發的城軌車輛,立板是其構架的一個組成部件,立板45°倒角加工質量好壞直接影響構架的焊接質量。公司現采取機器焊接,如果45°倒角加工出現倒角不平,焊接頭將不能深入焊縫中進行焊接。
西安地鐵車輛立板加工工序在實際的生產加工過程中無現成胎具,只能先將多個立板焊接在一起,對周邊尺寸進行加工,然后把立板兩端固定在工作臺上逐個進行倒角加工。這種加工方法發生質量問題的可能性較大,很難保證焊接工序的進行。
2 原有加工方法及存在的問題
2.1 原有加工方法
原有加工方法是先將多個立板疊放在一起,并將其邊緣焊接起來,然后對立板邊緣進行加工。此道工序完成后,多個立板又一一分開,再逐個對立板進行45°倒角的加工。在進行45°倒角加工時,把找好基準的立板用兩個壓板將其兩端固定在工作臺上加工。
2.2 主要問題及原因分析
立板在進行45°倒角加工時常發生偏移和倒角不平的現象,現將問題及問題分析陳述如下:
2.2.1 未加工的立板由于剪切的原因或多或少都存在一定的弧度,不能完全與工作臺接觸。因此,在加工45°倒角時會出現倒角不平的現象,且設計要求倒角后,底面到倒角邊緣尺寸為0.015mm至0.010mm,倒角不平直接導致了該尺寸達不到設計要求。
2.2.2 在加工立板邊緣尺寸時,多片立板焊接在一起,刀片與加工面接觸較大,刀片報廢頻率高。
2.2.3 加工45°倒角時,直接把立板兩端固定在工作臺上。這樣裝夾只能保證立板在垂直方向上不發生移動,當進行45°倒角加工時,立板常以裝夾部分為基點在水平方向上發生偏移,導致倒角加工不合格。
3 采取的措施
根據分析和研究,并結合立板在加工過程中遇到的種種問題,設計了立板加工時的專用胎具,對加工過程進行嚴格控制,以保證加工質量,滿足設計要求。下面,我把胎具的設計制造過程做以介紹:
首先,車間購置了尺寸為3500×800×80的鋼板,我們將立板設定好基準后固定在工作臺上。在加工中心上編制好程序,按照立板尺寸對此塊鋼板進行加工,但是將立板裝夾于此胎具上,立板在加工時依然會發生偏移。于是,我們在胎具上又加工了兩個孔,并配制了兩個圓柱銷,如下圖(其中右側圓柱銷可取出):
4 實際應用及效果
將西安地鐵立板以中間兩個?準148孔為定位基準,兩端用壓板固定在胎具上,然后對立板邊緣尺寸進行加工,邊緣尺寸加工完成后進行45°倒角加工,此胎具的設計在節約工作時間,降低了生產成本方面起到了重要的作用,主要體現以下幾個方面:
(1)省略了焊接和劃線工序。西安地鐵立板45°倒角工裝以立板的 148孔為定位基準,在加工時只需先將此工裝在工作臺上定位、裝夾,再固定立板便可加工,即省去了在批量加工時多次定位的時間,改進后只需將工裝定位一次,便可批量加工此立板。
(2)加工出的立板均滿足設計尺寸。此工裝可將立板從三個方向固定,使立板不會在加工時發生偏移,保證了立板45°倒角的平整性,也保證了倒角到底面的尺寸符合設計要求。
(3)節省刀具。改多片立板加工為一片加工,減小了刀片與加工面的接觸,延長了刀具使用時間。
(5)此外,西安地鐵立板45°倒角胎具也適用于沈陽地鐵立板的加工。沈陽地鐵立板的設計與西安地鐵類似,中間兩孔之間距離不同,而工裝上右側的圓柱銷可移動,依舊可以起到固定和定位的作用,可以完成沈陽地鐵立板的加工。
5 結束語
通過上述方法加工后的成品立板殘次品率為零,經多檢驗完全達到圖紙要求,減少了相應設備的重復應用和人工資源浪費,縮短了加工周期,使立板加工時間縮短3倍,為城軌車輛側架的順利焊接創造了良好的條件。
參考文獻
[1]魏康民.機械制造工藝裝備[M].重慶:重慶大學出版社,2004.
[2]薛源順.機床夾具設計[M].北京:機械工業出版社,1994.
[3]劉守勇.機械制造工藝與機床夾具[M].北京:機械工業出版社,1996.
[4]周世學.機械制造工藝與夾具[M].北京:北京工業大學出版社,1999.