摘 要:對(duì)于鋼液來講,它的純凈性是提升軸承鋼連鑄坯質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一,而冶煉工藝以及預(yù)脫氧劑、終脫氧劑、精煉渣的合理選擇及成分組成,會(huì)干擾到鋼液自身的純凈性以及鑄坯品質(zhì)。文章分析了GCr15軸承鋼冶煉以及精煉活動(dòng)中存在的一些不合理的現(xiàn)象,指出了合理的規(guī)劃,而且開展了工業(yè)性的測(cè)試活動(dòng),確保了冶煉等的工藝更加的優(yōu)秀,確保了純凈性得以有效的提升。
關(guān)鍵詞:軸承鋼;純凈度;脫氧劑;工藝優(yōu)化
作為特殊鋼里最為顯著的類型,軸承鋼鐵是最為顯著的類型,它的品質(zhì)決定了設(shè)備的精確性和使用時(shí)間以及運(yùn)作的穩(wěn)定性。在當(dāng)前的行業(yè)之中,軸承有著工業(yè)之心的意義,其品質(zhì)可以體現(xiàn)出行業(yè)的冶煉能力。對(duì)于軸承鋼來講,它的基礎(chǔ)規(guī)定是要確保純凈,確保組織均勻,通過分析得知,因?yàn)榉墙饘俚奈镔|(zhì)以及其他物質(zhì)的不均勻性而導(dǎo)致的冶金品質(zhì)不良現(xiàn)象而導(dǎo)致失效在總的失效中占據(jù)的比例大約為百分之六十五。鋼鐵中的非金屬的物質(zhì)通常是來自于冶煉時(shí)期出現(xiàn)的脫氧物質(zhì),在液體凝固的時(shí)候生成氧化物質(zhì),除此之外,鋼渣混沖出鋼時(shí)殘留在鋼中的渣、連鑄過程中鋼液對(duì)耐火材料的侵蝕以及鋼液的二次氧化等,同樣會(huì)導(dǎo)致雜物。
1 Consteel 電弧爐工藝優(yōu)化
該項(xiàng)活動(dòng)會(huì)干擾到鋼液自身的純凈性,對(duì)于入爐的物質(zhì)和冶煉的措施開展積極的優(yōu)化設(shè)置,從根源之中掌控住其中的有毒物質(zhì)以及雜物等的比例。
1.1 原料制度
低熔點(diǎn)有色金屬元素如As、Sn、Te、Bi、Pb元素的帶入,會(huì)導(dǎo)致軸承的表層發(fā)生軟點(diǎn)或是硬度不合理等問題,不論是我們國(guó)家亦或是國(guó)外的很多條例都對(duì)這個(gè)內(nèi)容有著非常嚴(yán)苛的要求。所以,為了降低其中雜物的不利,要掌控好入爐的廢棄鋼鐵的品質(zhì),按照精料的理念,降低有色金屬的廢棄鋼的入爐總數(shù)。具體方案為適當(dāng)多配S、P含量低的生鐵,每爐配加量為20~30t,同時(shí)減少進(jìn)口廢鋼配加量,控制每爐配加量15t以下,其余為國(guó)產(chǎn)廢鋼。
1.2 電爐冶煉工藝的優(yōu)化
初煉爐為Consteel 電弧爐,其關(guān)鍵的任務(wù)是及時(shí)的供應(yīng)低磷,而且氣溫適宜的鋼水,降低爐體的壓力。在之前的工藝之下,該電爐使用的是大供氧量的設(shè)置,同時(shí)因?yàn)椴僮鲗哟紊系牟灰恢滦裕瑢?dǎo)致出鋼終點(diǎn)的碳比例降低,不但會(huì)干擾到金屬和合金的獲取率,還能使得鋼水里的氧的比例增加,使得爐后脫氧的壓力增加,進(jìn)而使得費(fèi)用變多。對(duì)終點(diǎn)碳的準(zhǔn)確控制,可參考圖1碳氧平衡曲線所示。
從圖1可看出,控制終點(diǎn)w([C])0.15%,對(duì)于掌控其中的氧的比例很是關(guān)鍵。在Consteel電弧爐采用EBT技術(shù)、爐門碳-氧槍(氧槍氧流量2800m3/h,噸鋼噴入量38m3,碳槍噴碳量18kg/min,最大60kg/min)設(shè)備條件下,積極配比,確保熔清時(shí)w([C])>0.50%,在開展冶煉活動(dòng)的時(shí)候,及時(shí)地造泡沫渣,而且結(jié)合入爐的殘鋼的總數(shù),及時(shí)的調(diào)節(jié)吹氧的數(shù)值,強(qiáng)化對(duì)脫碳活動(dòng)的過程管控力度,確保鋼水的品質(zhì)優(yōu)秀。
2 合理的使用脫氧材料
2.1 試驗(yàn)材料
對(duì)試驗(yàn)所選用批次的硅鋇合金取樣分析,對(duì)應(yīng)的國(guó)標(biāo)成分要求(GB/T15710-1995)和分析的化學(xué)成分如表1所示。
試驗(yàn)用Ba-Si合金粒度設(shè)計(jì)為10~100mm。另一種脫氧劑是鋁鐵,為西鋼熔煉的產(chǎn)品,其鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)在45%~50%的范圍內(nèi),表中用Al表示。
2.2 脫氧工藝試驗(yàn)
脫氧試驗(yàn)分為預(yù)脫氧和終脫氧,脫氧劑設(shè)計(jì)方案為Al、Al+Ba-Si合金。作為預(yù)脫氧劑Ba-Si合金在Consteel電爐出鋼過程中加入鋼包中,當(dāng)其被看成是最終的脫氧物質(zhì)的時(shí)候,是在精煉時(shí)期添加的。通過分析具體的活動(dòng)步驟,對(duì)其配比以及使用情況的認(rèn)真的分析,詳情如表2。
結(jié)合設(shè)置好的脫氧測(cè)試規(guī)劃開展的測(cè)驗(yàn)工作,為了比對(duì)不一樣的時(shí)期的氧以及雜物的總數(shù),總的活動(dòng)分成五次,分別是精煉前、精煉中取一次樣和取二次樣、精煉結(jié)束以及跟蹤至成品鋼材取樣。
3 精煉渣系的優(yōu)化
在LF精煉中,精煉渣的功效非常多,比如脫氧以及脫硫,而且當(dāng)其泡沫化之后,能夠開展埋弧設(shè)置,同時(shí)可以保證電弧穩(wěn)定,最主要的是有提升熱效率,吸收雜物等的功效。此類功效的獲取是要具有合理成分結(jié)構(gòu)的精煉渣,經(jīng)由很多的測(cè)試可知,精煉渣的堿度、氧化性(FeO+MnO)及Al2O3對(duì)鋼液的脫硫、脫氧及夾雜的去除有很大的影響。
高堿度渣具有較低的氧勢(shì)和較高的CaO活度,對(duì)于脫硫活動(dòng)來講很有利,不過堿度非常高,由于其熔化氣溫增加,黏度變高,此時(shí)導(dǎo)致其流動(dòng)不暢通,干擾到脫硫以及脫氧等活動(dòng)的意義。尤其是對(duì)軸承鋼來講,其中的CaO活度增加,此時(shí)導(dǎo)致點(diǎn)狀的物質(zhì)變多。通過分析得知,合理的堿度為2.0~2.5。在LF還原性精煉過程中,要求精煉渣具有高的還原性,即精煉渣中的FeO+MnO比例盡可能的小,通常規(guī)定在0.5%。
4 結(jié)束語
4.1 結(jié)合精料理念,降低有色金屬物質(zhì)的廢鋼總數(shù),掌控好吹氧的數(shù)值,從根源之中確保潔凈性。
4.2 當(dāng)開展軸承鋼相關(guān)的冶煉工作之時(shí),選用鋁與硅鋇合金進(jìn)行脫氧處理,特別是以硅鋇合金進(jìn)行終脫氧,不但能夠確保鋼中的氧的比例減小,還能夠?qū)⑵渲械狞c(diǎn)狀物質(zhì)去除。
4.3 當(dāng)開展精煉活動(dòng)的時(shí)候,低堿度精煉渣和硅鋇合金終脫氧工藝的有機(jī)結(jié)合,不但能鞏固建好點(diǎn)狀雜物的總數(shù),改變雜質(zhì)形態(tài),還能夠掌控好硫的總數(shù)。
參考文獻(xiàn)
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