摘 要:文章簡要闡述氮化爐設備的電氣控制工作原理,結合工藝實施中常見故障,提出一些解決故障的實用維修方法,并對故障元器件進行優化改造。
關鍵詞:熱處理;氮化;故障診斷
引言
隨著熱處理設備的廣泛應用,曲軸氮化電氣控制技術逐步完善,電氣控制的精確直接影響到曲軸氮化的表面硬度、顯微組織及心部結構[1]。氮化爐的工作溫度范圍一般高于500℃低于安全溫度750℃,爐內又通入了可燃性氣體、NH3、裂解NH3等,過程非常危險,如果排出的可燃氣體未被點燃,吸入一定量的這些氣體將會使人中毒,易燃氣體與空氣或氧氣混合且達到一定的濃度時遇到明火極易爆炸。所以為了提高氮化的工藝效率,減少電氣故障發生,本文針對其調試過程中遇到的常見故障,從安全角度出發,闡述電氣元件工作原理并總結故障維修方法。
1 離子氮化爐的結構
離子滲氮爐由真空爐體、電源控制系統、供氣系統及真空系統組成,離子滲氮的工作原理是將要處理的零件,放在真空爐體中,爐內充以66.7Pa至1066Pa壓力的含氮氣體。以零件為負極,爐壁為正極,在兩極間加數百伏直流電壓或脈沖電壓,使爐內氣體電離,產生輝光放電。正離子向作為陰極的零件運動,轟擊零件表面,這些高能離子的一部分動能轉變為熱能,使零件加熱,同時在陰極表面濺射過程中,原子結合并吸附在表面,通過化合、擴散滲入零件表面形成氮化層。結構原理如下圖:
2 可控硅加熱控制單元
我公司引進的一臺井式氮化爐采用六組可控硅加熱裝置,這樣高效率的輸出,同時完成三根柴油機組曲軸的氮化,可控硅首先通過整流器先把工頻交流電整流成直流,再經濾波器濾波,最后再將直流電逆變成輸出無雜波的單相中頻交流電,以供給負載,優點體現在效率高、噪音小、無振動、操作方便等方面。
在調試電源加熱系統及加熱氮化運行過程中,經常遇到類似的故障:①三相全波整流可控硅全導通時應輸出直流電壓Ud=2.34U,如果輸出電壓達不到,在示波屏上的整流電壓波形不正常。②快速熔斷器熔斷,儀表無顯示,造成整流波形缺相,直流電壓表顯示下降,波紋增大,濾波電抗器Ld發出連續的沖擊聲,造成逆變器顛覆。③整流橋中部分可控硅被燒壞,整流電壓波形缺相,直流電壓表指示下降。④當逆變器投入工作時,用示波器觀察兩只相串聯的可控硅,發現有一只可控硅提前導通,而另一只可控硅此時承受全部電壓。整流裝置中的可控硅假如反向擊穿,交流相間短路,干擾信號導致電壓跳變,促使可控硅誤導通,造成整流電壓缺相。整流電壓缺相或整流電壓跳動時的電壓波形如圖2:
3 加熱過程測量系統的運行與監控
4 結束語
車間停電,安全氮氣閥會自動打開,向爐內通入氮氣,將安全氮氣流量調到最大,如氮氣未通入,打開安全氮氣的手動旁通閥,盡快置換掉爐內的可燃氣體;氮氣壓力低、爐壓低等原因導致換氣時間重新啟動,在爐內沒有通入空氣情況下,通入氨氣是安全的,必要時可以考慮手動將換氣時間復位;只有氮氣壓力正常的情況下才允許進行換氣時間復位,否則此功能將被鎖定;還有一點更為重要,來電后首先啟動循環水系統,確保循環冷卻水正常供給。
參考文獻
[1]陳濤,劉懷文.熱處理設備故障分析與排除方法.北京航空工業出版社,1997.8
[2]王剛.數控機床調試、使用與維護[M].北京化學工業出版社,2006.
作者簡介:謝鵬(1984,5-),男,山東省菏澤市(籍貫),現職稱:工程師,學歷:本科,研究方向:數控設備改造與大修技術。