摘要:我國“十二五”規劃綱要提出,地級以上城市空氣質量達到二級標準以上的比例達到80%,并對新建火電機組配套脫硫、脫硝裝置進行了規定。為響應國家“節能減排”政策,文章簡要介紹了華電濰坊發電有限公司#4鍋爐的脫硝改造,并對脫硝原理及實際運行調整進行了重點闡述,對火力發電企業的脫硝改造具有一定的指導意義。
關鍵詞:火力發電;節能減排;脫硝改造;運行調整
中圖分類號:TK229 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)29-0064-02
1 概述
環保部最新頒布的《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)提出NOx排放限制:從2014年7月1日起,現有火力發電鍋爐及燃氣輪機組執行NOx的排放限值為100mg/m3。而華電濰坊發電有限公司#4機組于2003年11月開工建設,2007年7月投產,沒有裝設脫硝裝置,排放煙氣中NOx濃度500mg/m3(干基,標態,6%O2),不能滿足“標準”要求,必須進行脫硝改造。
2 脫硝原理
采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術,主要原理:還原劑在催化劑的作用下,將火電廠煙氣中產生的氮氧化合物還原成無污染的氮氣和水,其中煙氣中的氮氧化合物主要以NO和NO2為主。脫硝所用的還原劑為NH3。
脫硝的基本反應方程式:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
6NO+4NH3→5N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
6NO2+8NH3→7N2+12H2O
其反應產物為對環境無害的水和氮氣,但只有在800℃以上的條件下才具備足夠的反應速度,工業應用時須安裝相關反應的催化劑,在催化劑的作用下其反應溫度降至400℃左右,鍋爐省煤器后溫度正好處于這一范圍內,這為鍋爐脫硝提供了有利條件,選用釩鈦鎢/鉬催化劑,型式為板式催化劑。
SCR(脫硝系統)催化劑的工作溫度是有一定范圍的,溫度過高(>450℃)時催化劑會加速老化;當溫度在300℃左右時,在同一催化劑的作用下,另一副反應也會
發生。
2SO2+O2→2SO2
NH3+H2O+SO3→NH4HSO4
即生成氨鹽,該物質粘性大,易粘結在催化劑和鍋爐尾部的受熱面上,影響鍋爐運行。因此,只有在催化劑環境的煙氣溫度在320℃~400℃之間時方允許噴射氨氣進行脫硝。
3 改造內容
3.1 煙氣系統
在#4鍋爐省煤器出口煙道和空預器進口煙道之間安裝脫硝裝置。采用高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝,SCR按照入口NOx濃度500mg/Nm3(干基,標態,6%O2)、出口低于100mg/Nm3(干基,標態,6%O2)進行系統整體設計。SCR工藝采用高灰型布置,按“2+1”模式布置催化劑及支撐。備用層在最下層。設2臺SCR反應器,SCR反應器入口采用“U”型煙道,在“U”型結構底部設置灰斗及輸灰系統,保證不發生積灰堵灰。
配置2臺SCR反應器,反應器斷面尺寸為13522×11692mm。反應器設計成煙氣豎直向下流動,反應器入口設氣流均布裝置,反應器內部易磨損的部位采用防磨措施。
催化劑選用板式,催化劑的規格尺寸統一,具備相互替換要求。
3.2 氨的噴射系統及噴氨控制
按每臺SCR反應器設置一套噴射系統,噴射系統即噴氨格柵,靠近省煤器出口煙道布置,在注入格柵前設調節閥,根據SCR反應器進、出口NOx、O2濃度、煙氣溫度、煙氣流量等計算氨的注入量,通過噴氨流量閥調節,并通過相應計算實時監測混合器內的氨濃度。
3.3 氨噴射混合系統
從氣氨緩沖槽出來的氨氣壓力為0.3~0.4MPa,經流量調節閥之后,分兩路分別進入每臺反應器前的氨與稀釋空氣混合器內混合。充分混合的氨/氣壓力為2~4kPa,經由噴氨格柵進入SCR上升煙道內,在煙氣擴散和混合器的作用下,氨氣與煙氣中的NO混合,并在催化劑的作用下進行還原脫硝反應。
3.4 SCR吹灰系統
每臺反應器設蒸汽及聲波吹灰系統,吹灰蒸汽取自#4爐空預器吹灰管道,聲波吹灰壓縮空氣取自#4爐儀用氣母管。每層催化劑設置4臺半伸縮式耙式蒸汽吹灰器,4臺聲波吹灰器,包括備用層,吹灰器控制納入脫硝DCS系統。
3.5 氨區系統
氨區包括卸氨壓縮機、液氨儲罐、液氨泵、液氨蒸發器、緩沖罐、氨氣吸收罐、廢水池、廢水泵等。液氨的供應由液氨槽車運送,利用卸氨壓縮機將液氨由槽車輸入液氨儲罐內。液氨儲罐中的液氨在氣溫高時可以通過自身壓力,輸送到液氨蒸發器內蒸發為氨氣進入氨氣緩沖罐,控制緩沖罐一定壓力0.3MPa,然后送到脫硝SCR區。
4 脫硝系統運行中的調整
4.1 煙氣的調整
在滿足NOx脫除率、氨的逃逸率及SO2/SO3轉化率的性能保證條件下,SCR系統設計最低連續運行煙溫320℃,最高連續運行煙溫400℃。當SCR反應器入口煙氣溫度高于420℃或低于320℃時,應停止噴氨。
SCR反應器內催化劑最高能承受運行溫度450℃(每次不超過5h,一年不超過3次)。
4.2 噴氨量的調整
根據鍋爐負荷、燃料量、SCR反應器入口NOx濃度和脫硝效率調節噴氨量。
當氨逃逸率超過設定值,而SCR反應器出口NOx濃度高于3ppm時,應減少氨氣噴入量,把氨逃逸率降至設計值后,查找氨逃逸率高的原因。
4.3 稀釋風流量的調整
稀釋風流量應使氨/空氣混合物中的氨體積濃度小
于5%。
在氨、空氣混合器內,氨與空氣應混合均勻。
當停止氨噴射時,應隨鍋爐運行一直保持稀釋風系統運行。
4.4 噴氨混合器噴氨平衡優化調整
當脫硝效率較低而局部氨逃逸率過高時,應對噴氨A/B混合器調節門進行調整。
噴氨混合器噴氨平衡優化調整應采取循序漸進的方式進行:首先將脫硝效率調整到設計值的60%左右,根據SCR反應器出口的NOx濃度分布調節噴氨混合器調節門,然后在SCR反應器出口的NOx濃度分布均勻性改善后,逐漸增加脫硝效率到設計值,并繼續調節噴氨支管閥門,使SCR反應器出口的NOx濃度分布均勻。
5 效果
華電濰坊發電有限公司#4機組于2013年7月大修結束,脫硝系統正式投入運行,在BMCR至50%負荷時,脫硝系統裝置性能值主要如下:
脫硝裝置的NOx脫除率:
脫硝率===82%
式中:
C1—脫硝系統運行時脫硝裝置入口處煙氣中NOx含量(mg/Nm3)
C2—脫硝系統運行時脫硝裝置出口處煙氣中NOx含量(mg/Nm3)
脫硝裝置出口的氨氣濃度即氨的逃逸率0.3ppm。
液氨耗量平均650kg/h。
6 結語
通過脫硝改造,NOx含量由500mg/m3降至90mg/m3,脫硝率達到82%以上,超前達到環保要求,但是由于脫硝裝置投入運行時間短,運行調整經驗還需進一步積累,以便更好地服務于大氣污染治理,達到節能減排的要求。
參考文獻
[1] 環保部.火電廠大氣污染物排放標準(GB13223-
2011)[S].
[2] 山東省環境保護廳.山東省火電廠大氣污染物排放標
準(DB37/664-2013)[S].
[3] 華電濰坊發電有限公司.輔機規程-脫硝部分.
作者簡介:陳偉(1974—),男,山東濰坊人,華電濰坊發電有限公司工程師,研究方向:火力發電節能環保。